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        煤制甲醇、乙二醇聯(lián)合生產(chǎn)裝置優(yōu)質(zhì)運行技術(shù)探討

        2020-10-21 07:23:46申曌
        科學導報·學術(shù) 2020年33期
        關鍵詞:高負荷瓶頸收率

        摘 ?要:河南能源化工集團新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司煤制甲醇、乙二醇項目,項目原設計為200 kt/a煤制甲醇,后期在原設計基礎上增加200 kt/a煤制乙二醇裝置,因前期設計未考慮到乙二醇項目,兩套裝置在聯(lián)合生產(chǎn)過程中存在諸多問題,主要包括公用工程蒸汽、氧氣、氮氣和煤氣調(diào)配等方面優(yōu)化磨合,通過實施技術(shù)改造,將兩套裝置產(chǎn)能和效能達到最優(yōu)運行狀態(tài)。

        關鍵詞:高負荷;瓶頸;收率;能耗

        1 裝置概況

        河南能源新鄉(xiāng)化工園區(qū)是河南能源化工集團的全資二級子公司,該園區(qū)擁有年產(chǎn)20萬噸甲醇及20萬噸乙二醇兩套主生產(chǎn)裝置,其中甲醇裝置于2011年9月投產(chǎn)、乙二醇裝置于2012年3月投產(chǎn)。乙二醇裝置為河南能源的首套投入生產(chǎn)運行的項目,為集團其他四套乙二醇項目的開車運行有很大的示范作用,同時作為河南能源化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點項目,一時間備受業(yè)界關注。

        新鄉(xiāng)化工園區(qū)為兩套主產(chǎn)品生產(chǎn)裝置配套建設有2臺750t/d粉煤加壓航天氣化爐、4臺150t/h循環(huán)流化床鍋爐、40000Nm3/h空分裝置、低水氣比變換裝置、大連理工技術(shù)低溫甲醇洗裝置以及79200Nm3/h變壓吸附制備高純度的CO、H2產(chǎn)品氣裝置等,整套生產(chǎn)系統(tǒng)全部工藝設計國產(chǎn)化、設備國產(chǎn)化率達到90%以上,屬綜合性現(xiàn)代煤化工企業(yè)。

        2 生產(chǎn)運行瓶頸和優(yōu)化方案

        兩臺航天粉煤加壓氣化爐為該技術(shù)的工業(yè)化生產(chǎn)首套推廣裝置,設計單臺投氧量15500Nm3/h,出系統(tǒng)干基氣量只有95000Nm3/h左右,后系統(tǒng)產(chǎn)能利用率不高。此情況,氣化爐的負荷提升就顯得尤為迫切。匹配到相關的氧量、氮氣量等物料也需相應優(yōu)化提升,最終最大限度的釋放裝置產(chǎn)能,實現(xiàn)效益最大化。

        2.1氣化爐的負荷提升

        現(xiàn)狀:氣化雙爐達到110%高負荷穩(wěn)定運行,單爐干基煤氣量最高達到65000Nm3/h,最低62000Nm3/h,出氣化干基氣量總和在125000Nm3/h以上,比設計值增加20%。本系統(tǒng)兩臺氣化爐運行配備一套渣水處理系統(tǒng),在高負荷運行下水質(zhì)問題一直困擾長周期運行,在2018年之前氣化雙爐A級運行最高不超過70天,運行到60天以后氣化爐下降管與上升管之間積灰嚴重,氣化爐激冷室液位偏低,渣口壓差最高到達200KPa,出口溫度最高達220℃以上(正常運行210℃以內(nèi))。

        目標:最終目標實現(xiàn)氣化雙爐負荷提升至113%,干基總量提升至130000Nm3/h,長周期穩(wěn)定運行。

        存在問題:配套渣水系統(tǒng)處理能力偏低,水質(zhì)指標不合格,導致氣化爐不能實現(xiàn)長周期、高負荷運行。

        解決辦法:2018年開始針對灰水硬度偏高增設了一套灰水除硬裝置,投運后灰水硬度由2000mg/l以上降低至500mg/l以內(nèi),達到預期效果,另一方面嚴格水質(zhì)管控,針對絮凝劑和分散劑的添加量制定完善的管理制度,降低了加藥成本,改善了水質(zhì)。

        穩(wěn)定煤質(zhì),因前期煤炭采購困難,2018年上半年以前氣化爐入爐煤種最少需要3種煤種進行摻配,常用煤種更是達到15種之多,經(jīng)常兩三天更換一次煤種,煤質(zhì)變化非常不利于氣化爐工況穩(wěn)定運行,渣口壓差最高上漲到200kpa以上,通過長期合同穩(wěn)定煤炭采購,目前基本上保存兩個煤礦為主力煤種,煤質(zhì)的穩(wěn)定大大降低了爐況的波動。

        經(jīng)過各方面的努力在2019年2月裝置開車后氣化雙爐110%高負荷A級運行達到103天。(氣化爐況停車前工況非常穩(wěn)定,因后系統(tǒng)問題被迫短停檢修)

        2.2氮氣的負荷提升瓶頸及改造方案

        瓶頸:目前空分中壓氮氣流量達到17500Nm3/h以上,原設計在12000Nm3/h,實際使用量已經(jīng)遠超設計值,由于中壓氮氣產(chǎn)出量遠超設計值導致低壓板式換熱器溫差增大超出設計值4℃,長期運行有可能導致低板因溫差產(chǎn)生應力導致板換泄漏。

        改造方案:新增一臺低壓氮氣壓縮機,計劃從空分上塔頂部低低壓氮氣管線(50KPA)抽出一股氮氣8000Nm3/h左右,經(jīng)過氮壓機加壓至0.8MPa并入0.44MPa、0.7MPa管網(wǎng)降低中壓氮氣采出量。(低低氮總量在20000Nm3/h左右,正常送水冷塔,抽出量不影響水冷塔減溫)

        2.3氧氣負荷優(yōu)化提升

        現(xiàn)狀:因氣化負荷提升和乙二醇用氧影響,氧量需要維持在39500Nm3/h以上,空分裝置設計氧負荷為40000Nm3/h,目前已經(jīng)基本達到滿負荷運行。

        目標:氣化氧負荷提升至17500Nm3/h、乙二醇氧量提升至5000Nm3/h。空分至少需要達到40000Nm3/h氧氣外送才能滿足兩套裝置高負荷生產(chǎn)需要??紤]到管網(wǎng)消耗和氧負荷變化需要提供41000Nm3/h外送氧氣才能確保裝置穩(wěn)定生產(chǎn)。

        存在問題:增壓機負荷提升后機組主推溫度和軸承位移逐步增大,負荷提升困難,難以滿足41000Nm3/h氧氣需要。

        解決措施:

        1、更換增壓機軸瓦及干氣密封。

        2、增加一臺低壓氧泵(因乙二醇使用氧氣壓力為0.5MPa)從液氧儲罐直接加壓后供給乙二醇使用,大大降低了空分裝置的運行難度,使兩種產(chǎn)品的產(chǎn)能達到最大。

        2.4氨冰機負荷再平衡

        現(xiàn)狀:因裝置改造后系統(tǒng)擴能等原因,導致冰機負荷能力不足,設計最大制冷量為4400KW,實際運行時在夏季最高冷量需求約為4700KW,制約了裝置在高溫天氣下的運行負荷,為此需要對系統(tǒng)的冷量進行再平衡。

        解決措施:首先,定期對機組水冷器進行徹底物理清洗,保證最佳運行效果;其次,對低溫甲醇洗裝置的四臺氨冷器冷量重新調(diào)配,優(yōu)先保證吸收塔主洗段和硫化氫吸收段的兩臺氨冷器的冷量需求,適當降低甲醇中壓閃蒸段的氨冷器負荷,在不增加冷量需求的基礎上進行冷量優(yōu)化,使吸收塔進塔甲醇溫度下降近1.5℃。

        空分裝置預冷系統(tǒng)使用氨冰機來4℃液氨提供冷量,將脫鹽水多介質(zhì)產(chǎn)水由22℃降低至7℃,裝置生產(chǎn)進入夏季后系統(tǒng)冷量不足一直困擾負荷提升,增加溴化鋰制冷機組后將氨冷器停用,氨冰機負荷明顯降低,且溴化鋰能滿足空分降溫需要。

        3 結(jié)束語

        隨著近幾年乙二醇工藝的不斷升級改造,更趨于適應工業(yè)化生產(chǎn)需要,但煤制乙二醇裝置的大量上馬,成本優(yōu)勢更加凸顯出來,只有更經(jīng)濟、更節(jié)能、更環(huán)保的裝置才能適應國內(nèi)煤制乙二醇生存、發(fā)展的要求,新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司200 kt/a煤制甲醇、乙二醇裝置經(jīng)歷八年左右的時間沉淀,從系統(tǒng)穩(wěn)定性和節(jié)能優(yōu)化改造上敢于嘗試,通過不斷探索和努力,兩套系統(tǒng)更加安全、高效運行,提高了裝置整體競爭力。

        參考文獻

        [1] ?李建峰.煤制乙二醇項目變壓吸附裝置綜合改造總結(jié)[J].中氮肥,2019(03):72-75.

        [2] ?張愛民,趙韻.煤制乙二醇變壓吸附CO產(chǎn)品氣產(chǎn)量提升的探索與實踐[J].化工管理,2018(33):216-217.

        作者簡介:申曌,河南信陽,助理工程師,畢業(yè)于河南工業(yè)大學應用化工工藝專業(yè),現(xiàn)任新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司甲醇分廠工藝副廠長,長期從事化工生產(chǎn)工作。

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