馬武祥 許巖波 肖智廣 方延明 許戰(zhàn)波
(洛陽恒諾錨固技術(shù)有限公司,河南洛陽 471000)
超前管棚支護(hù)是在隧道建設(shè)過程中被廣泛采用的一種支護(hù)方式[1-3]。傳統(tǒng)無縫鋼花管管棚施工是在圍巖中鉆孔插入鋼花管,而在易坍塌的松散圍巖地段,插管困難,施工效率及質(zhì)量得不到保證[4]。集鉆進(jìn)、錨固、注漿為一體的自進(jìn)式管棚可改善塌孔的問題,提高整體施工效率[5-6]。
本文以鄭萬鐵路高家坪隧道自進(jìn)式管棚施工為依托,通過與傳統(tǒng)無縫鋼花管管棚的施工設(shè)計(jì)對(duì)比,來分析自進(jìn)式管棚的施工技術(shù),為隧道超前支護(hù)提供新的思路。
管棚超前支護(hù)實(shí)質(zhì)上是在洞頂形成環(huán)形保護(hù)層,在隧道的縱向與橫向逐漸形成一個(gè)剛度較大的梁拱結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)隧道施工安全支護(hù)。管棚支護(hù)計(jì)算普遍采用梁承載模型[7-8],即頂部管棚后端支撐在已施工好的支護(hù)結(jié)構(gòu)上,前方深入地層中來實(shí)現(xiàn)梁拱效應(yīng),承擔(dān)和分散圍巖載荷與壓力,達(dá)到加固巖體的效果。中間懸空的鋼花管段可簡(jiǎn)化為兩端受固定約束的簡(jiǎn)支梁,其管棚支護(hù)計(jì)算簡(jiǎn)支梁模型如圖1所示。其中:L為掌子面開挖過程中未支護(hù)危險(xiǎn)段長(zhǎng)度,包含施工中未立拱架長(zhǎng)度l1和爆破開挖長(zhǎng)度l2;q為管棚上部承受的垂直均布?jí)毫?;θ為核心土與水平面的夾角。
圖1 管棚支護(hù)計(jì)算簡(jiǎn)支梁模型
高家坪隧道為越嶺隧道,采用進(jìn)出口雙向掘進(jìn),全長(zhǎng)5 498 m。隧道進(jìn)口段(DK449+037—DK452+300)最大埋深320 m,圍巖等級(jí)為Ⅴ級(jí)。圍巖以中~強(qiáng)風(fēng)化頁巖為主,巖質(zhì)較軟、巖體破碎,自穩(wěn)性差。該區(qū)段還存在斷層破碎帶,易發(fā)生突水涌泥情況,施工難度大、風(fēng)險(xiǎn)高,屬Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)隧道。
選取DK449+090—DK452+115 為試驗(yàn)段。暗挖施工時(shí)洞身中擬采用長(zhǎng)20 m 的φ76×6 熱軋無縫鋼花管作管棚進(jìn)行超前支護(hù),其構(gòu)造如圖2 所示。φ76 鋼花管管棚的管壁上每隔0.2~0.3 m 鉆注漿孔,孔距0.5 m,孔徑6~8 mm,呈梅花形布置,尾部留不小于0.3 m 的止?jié){段。根據(jù)工程地質(zhì)條件和隧道施工設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),φ76 鋼花管管棚前后兩環(huán)搭接5 m,外插角7°~10°。φ76鋼花管管棚施工布置如圖3所示。
圖2 φ76鋼花管管棚構(gòu)造示意
圖3 φ76鋼花管管棚布置(單位:mm)
V 級(jí)圍巖段采用三臂鑿巖臺(tái)車施工,嚴(yán)格控制鉆孔打設(shè)方向。注漿采用水灰比0.45~0.50的純水泥漿液,注漿順序從下而上,漿液先稀后稠。每孔注漿壓力由小逐漸加大,注漿壓力為0.8~1.0 MPa。
施工結(jié)果表明,由于V 級(jí)圍巖的地質(zhì)條件差管棚施工時(shí)不僅成孔率低,而且已成孔的送管困難。遇到斷層帶時(shí)通常需要5~6 h 去清孔或重新鉆孔。此外,還存在著鉆孔塌孔、無法插入管棚的情況,有較大的安全隱患,對(duì)于鑿巖臺(tái)車的鉆桿、鉆頭損耗較大,施工成本增高。
為解決φ76 鋼花管管棚施工困難的問題,更改設(shè)計(jì)方案,以R51×10 自進(jìn)式管棚代替φ76×6 熱軋無縫鋼花管管棚。確定自進(jìn)式管棚長(zhǎng)度時(shí)首先須穿過掌子面上端一定長(zhǎng)度的破碎帶,使土壓力傳到已封閉的支護(hù)結(jié)構(gòu)中。其次須考慮鉆機(jī)設(shè)備參數(shù),同時(shí)為確保施工質(zhì)量,管棚也不宜過長(zhǎng)。根據(jù)工程實(shí)際地質(zhì)情況,試驗(yàn)段設(shè)計(jì)方案更改為采用23 m 長(zhǎng)的自進(jìn)式管棚。施工部件組合如圖4所示。
更改方案后,該試驗(yàn)段采用全斷面開挖法施工,于拱部150°布設(shè)R51×10 自鉆式錨桿,環(huán)向間距0.4 m,共50 根。管棚長(zhǎng)23 m,前后兩環(huán)搭接不小于5 m,管棚孔口外擴(kuò)0.1 m,外插角7°。
圖4 R51自進(jìn)式管棚施工部件組合
設(shè)計(jì)該隧道自進(jìn)式管棚支護(hù)時(shí),除了要滿足基本的抗拉力外,還須計(jì)算并校核其抗剪和抗彎強(qiáng)度。R51×10自鉆式錨桿選用40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼,通過冷軋形成全長(zhǎng)螺紋,符合ISO 10208—1991《鑿巖釬具左旋波形螺紋》要求。根據(jù)40Cr合金結(jié)構(gòu)鋼的工程性質(zhì),抗拉強(qiáng)度σb≥810 MPa,該管棚橫截面面積A1為1 045 mm2,由此得出桿體的抗拉力Fb≥846.45 kN。取95%作為抗拉力值,即Fb=804 kN(自鉆式)。對(duì)于φ76×6 鋼花管管棚,通常采用20#鋼,σb≥550 MPa,橫截面面積A2為1 319 mm2,故其Fb=725.45 kN(鋼花管)??梢钥闯?,在鉆桿的抗拉性能上R51×10 自進(jìn)式管棚完全可以替代φ76×6鋼花管管棚。
根據(jù) JTG D70—2014《公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》[9]和TB 10003—2016《鐵路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》[10],對(duì)試驗(yàn)段的支護(hù)設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證。管棚支護(hù)計(jì)算模型(洞內(nèi))參考圖1。
當(dāng)單洞隧道圍巖為松散巖土體時(shí),其垂直均布?jí)毫τ?jì)算公式為
式中:s為圍巖級(jí)別;γ為圍巖的重度,kN/m3;ω為跨度影響系數(shù),m。
根據(jù)試驗(yàn)段的工程地質(zhì)情況,s=5,γ=20 kN/m3,ω=1.83。代入公式(1),計(jì)算可得q=263.52 kN/m2。
考慮到施作后管棚對(duì)圍巖壓力的緩沖、吸收、分散及管棚注漿對(duì)圍巖的加固效果,實(shí)際圍巖垂直均布?jí)毫H為理論計(jì)算值的40%~50%,取50%。因采用簡(jiǎn)支梁模型,故圍巖實(shí)際垂直均布?jí)毫實(shí)=131.76 kN/m。
根據(jù)實(shí)際工程對(duì)未立拱架長(zhǎng)度和爆破開挖長(zhǎng)度的要求,取L=3 m。結(jié)合q實(shí),自進(jìn)式管棚支護(hù)剪切力Qx計(jì)算公式為
當(dāng)條件系數(shù)ζ=0 時(shí)Qx最大,即Qmax=197.64 kN,則在支護(hù)過程中自鉆式錨桿桿體的抗剪強(qiáng)度τ=1 000Qmax/A1=189.13 MPa。
自進(jìn)式管棚承受隧道圍巖壓力時(shí)發(fā)生彎曲。采用簡(jiǎn)支梁模型計(jì)算桿體在橫截面處的彎矩,可得最大受力點(diǎn)的彎矩Mmax=q實(shí)L2/8=148.23 kN·m。
假設(shè)桿體僅承受中部載荷,將桿體全長(zhǎng)方向均布載荷等效為中部受力,進(jìn)行等效替代,根據(jù)Mmax=FmaxL/2,可得出最大受力Fmax=98.82 kN,故工程支護(hù)過程中自鉆式錨桿桿體的抗彎強(qiáng)度P=1 000Fmax/A1=94.56 MPa。
自鉆式錨桿材質(zhì)為40Cr 合金結(jié)構(gòu)鋼。按照材料力學(xué)第四強(qiáng)度理論計(jì)算,許用抗剪強(qiáng)度[τ]為抗拉強(qiáng)度的0.5~0.7,取下限,則[τ]=810×0.95×0.5=384.8 MPa。根據(jù)鋼材手冊(cè),查得其許用抗彎強(qiáng)度[P]=365.7 MPa。
結(jié)合施工,取安全系數(shù)n=1.25,則實(shí)際抗剪強(qiáng)度τ實(shí)=τn=236.41 MPa<[τ],實(shí) 際 抗 彎 強(qiáng) 度P實(shí)=Pn=118.2 MPa<[P]。
故R51×10 自進(jìn)式管棚的支護(hù)設(shè)計(jì)同時(shí)滿足實(shí)際抗剪和抗彎要求,完全可替代φ76×6鋼花管管棚。
該隧道V 級(jí)軟弱圍巖段采用ZYS113 三臂鑿巖臺(tái)車施工。R51×10 自進(jìn)式管棚一次施工和鉆孔后人工安裝鋼花管管棚的施工場(chǎng)景見圖5??擅黠@看出,同樣采用三臂鑿巖臺(tái)車,R51×10 自鉆式錨桿一次鉆進(jìn)支護(hù),將鋼花管管棚施工中的鉆孔、清孔、支護(hù)等工序結(jié)合為一體,解決了人工送管的難題,同時(shí)減少了人員的配置。鋼花管管棚施工支護(hù)須在鉆孔后取出鉆桿人工送管,不僅施工效率低、周期長(zhǎng),還增加人員及設(shè)備成本。
圖5 兩種支護(hù)方法施工現(xiàn)場(chǎng)
對(duì)R51×10 自進(jìn)式管棚在該隧道和同類圍巖隧道的施工效率跟蹤監(jiān)測(cè)了2 043 m。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及設(shè)備使用情況見表1。經(jīng)加權(quán)平均,自進(jìn)式管棚平均施工效率達(dá)到1.42 m/min。而鋼花管管棚施工效率僅有0.98 m/min。
Ⅴ級(jí)圍巖段 R51×10 自進(jìn)式管棚與φ76×6 鋼花管管棚施工情況對(duì)比見表2。可以看出,與自進(jìn)式管棚相比,鋼花管管棚對(duì)三臂鑿巖臺(tái)車的使用率降低約35%。由于自進(jìn)式管棚加工工藝造成材料費(fèi)用偏高,材料直接費(fèi)用高出鋼花管約14%。自進(jìn)式管棚施工費(fèi)用高出鋼花管管棚約18%。自進(jìn)式管棚施工效率高出鋼花管管棚約45%,考慮到自進(jìn)式管棚實(shí)際施工中多段錨桿、連接套等部件的安裝和連接情況,取40%。在相同的工程量下,綜合評(píng)估材料、機(jī)械設(shè)備和施工效率,整體效益約提高22%。
表1 R51×10自進(jìn)式管棚施工效率
表2 自進(jìn)式管棚與鋼花管管棚施工情況對(duì)比
根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算對(duì)比,R51×10 自進(jìn)式管棚可滿足φ76×6 鋼花管管棚的性能要求。實(shí)際工程中,直徑小于鋼管30%左右的自鉆式錨桿,其抗拉力和屈服強(qiáng)度均高于鋼花管,質(zhì)量約減少2%~5%。在爆破施工中可看到即使注漿不充分的自進(jìn)式管棚仍可達(dá)到較好的支護(hù)效果,這是材料剛度本身較高所致。
自進(jìn)式管棚的應(yīng)用成功解決了鋼花管管棚在軟弱圍巖段施工時(shí)塌孔、送管困難等難題。對(duì)Ⅳ~Ⅴ級(jí)圍巖段鉆進(jìn)施工跟蹤了2 043 m,R51×10 自進(jìn)式管棚施工效率可達(dá)1.42 m/min,滿足隧道施工的機(jī)械化要求。
Ⅴ級(jí)圍巖條件下R51×10 自進(jìn)式管棚實(shí)際抗拉力為804 kN,抗剪強(qiáng)度為236.41 MPa,抗彎強(qiáng)度為118.2 MPa,滿足支護(hù)設(shè)計(jì)要求,可替代φ76×6 鋼花管管棚,施工效益約提高22%。在管棚支護(hù)中采用直徑小于鋼管30%左右的自鉆式錨桿代替相應(yīng)的鋼花管,在滿足支護(hù)性能的情況下可大幅提升施工效率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度。此超前支護(hù)方法可為隧道穿越軟弱破碎圍巖段、斷層破碎帶等復(fù)雜地質(zhì)條件區(qū)段施工參考。