黃美峰 王多旭 楊哲
摘 要:本文以水煤漿氣化工藝制漿工段核心設(shè)備磨煤機(jī)運(yùn)行過程中存在的筒體螺栓泄漏這一主要問題出發(fā),經(jīng)過專業(yè)設(shè)計(jì)、現(xiàn)場實(shí)際試驗(yàn),數(shù)據(jù)對(duì)比分析論證,得出解決磨煤機(jī)筒體螺栓泄漏的有效解決方案。
關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);筒體螺栓泄漏;密封組件;結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1 磨煤機(jī)密封組件存在的問題
水煤漿核心設(shè)備磨煤機(jī)筒體螺栓頻繁漏漿的問題嚴(yán)重影響著水煤漿磨煤機(jī)的安全、連續(xù)運(yùn)行。磨煤機(jī)消漏工作停機(jī)進(jìn)行,一方面給設(shè)備維護(hù)檢修增加繁重的工作;另一方面,磨機(jī)的頻繁啟動(dòng)對(duì)電機(jī)、減速機(jī)、傳動(dòng)齒輪的使用壽命造成嚴(yán)重的影響,甚至?xí)斐蓚鲃?dòng)部件沖擊損壞。
現(xiàn)有筒體螺栓密封件如圖1,圖2兩種方式,其存在的問題如下:
圖1中所示的密封方式,密封原理是,通過緊固身板緊固螺絲、壓蓋壓縮密封墊,形成預(yù)緊力,從而在密封面1、密封面2上形成一定的壓緊力,起到密封作用,其主要缺點(diǎn)是,要保證墊片預(yù)緊力,要求壓蓋的深度必須小于墊片的厚度,當(dāng)緊固螺絲緊固時(shí),橡膠墊環(huán)向一周立面未能得到完全包裹,緊固后橡膠墊出現(xiàn)開裂損壞,從而削弱橡膠墊的回彈力,密封效果較差。磨煤機(jī)在運(yùn)行一段時(shí)間后由于筒體螺栓與襯板接觸面的磨損、橡膠墊回彈力降低,螺栓會(huì)出現(xiàn)松動(dòng),由于壓蓋、墊片軸向均無限位,螺栓不受限位的晃動(dòng),長時(shí)間會(huì)造成筒體螺栓孔洞的磨損、擴(kuò)大,筒體擴(kuò)大后更易造成螺栓的晃動(dòng),密封墊的密封效果進(jìn)一步下降,從而出現(xiàn)大量泄漏現(xiàn)象;
圖2中所示的密封結(jié)構(gòu),墊片環(huán)向一周立面得到完全包裹,緊固螺絲時(shí),橡膠墊不會(huì)開裂,但是橡膠墊套筒未進(jìn)行固定限位,依然會(huì)隨著螺栓自由晃動(dòng),同時(shí),螺栓復(fù)緊時(shí),壓蓋收到套筒限制,復(fù)緊余量有限,達(dá)不到很好的密封效果;
密封組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目的解決水煤漿磨煤機(jī)筒體螺栓傳統(tǒng)密封結(jié)構(gòu)易泄漏的問題,減少磨煤機(jī)的停機(jī)消漏和啟停頻次,減輕磨機(jī)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高磨煤機(jī)設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行,降低能源損耗,防范環(huán)境污染。
2 密封組件的技術(shù)內(nèi)容
如“新型”圖中所示,本磨煤機(jī)筒體螺栓密封主減(襯板固定螺栓密封組件)主要由套筒、橡膠墊、壓蓋組成。套筒與磨機(jī)筒體之間緊貼、環(huán)向一周最大間隙小于0.1mm,并采用點(diǎn)焊固定;壓蓋外徑與套筒內(nèi)徑的單邊間隙為1mm、壓蓋內(nèi)孔與螺栓單邊間隙為1.5mm;在緊固之前橡膠墊與套筒之間的間隙為1mm,與螺栓之間為緊配合。在擰緊螺母緊固過程中,沿徑向方向,橡膠墊向環(huán)向一周膨脹從而與套筒、螺栓擠壓、抱緊,軸向方向上,墊片受壓縮產(chǎn)生回彈力,使襯板得到緊固,密封面1得到壓緊密封,從而起到固定磨煤機(jī)筒體襯板、密封筒體螺栓與筒體螺栓孔之間縫隙的作用。
本新型結(jié)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)點(diǎn):①本結(jié)構(gòu)的主要優(yōu)點(diǎn)是采用雙墊片密封形式,密封路徑長,密封效果隨之提高;②套筒點(diǎn)焊固定,很好的限制了密封組件的晃動(dòng),保護(hù)了筒體螺栓孔,密封性能隨之提高;同時(shí)套筒與筒體之間的間隙始終非常小,螺栓出現(xiàn)松動(dòng)時(shí),也不會(huì)出現(xiàn)大量泄漏現(xiàn)象;③筒體螺栓出現(xiàn)泄漏需復(fù)緊時(shí),墊片壓蓋緊固余量大,解決了緊固過程中,壓蓋受限制的問題;④密封組件整體運(yùn)用了“填料函”的密封原理,解決了密封組件整體晃動(dòng)問題,密封性能顯著提高;⑤套筒的制作采用普通鋼管進(jìn)行加工、壓蓋采用普通蓋板制作即可,成本費(fèi)用顯著降低。本新型密封結(jié)構(gòu)的實(shí)施例。
例一:2016年10月,在某70萬t/a煤制烯烴項(xiàng)目甲醇中心氣化裝置煤漿制備工段二號(hào)磨煤機(jī)702H201上試裝2排(筒身螺栓共36排,每排16顆),其他采用圖1的密封結(jié)構(gòu),經(jīng)過10個(gè)月的使用對(duì)比,結(jié)果(下轉(zhuǎn)第213頁)(上接第210頁)如下:在首次整體更換墊片30天后,其他部位開始出現(xiàn)泄漏的情況,安排進(jìn)行了磨機(jī)筒身螺栓的第一次復(fù)緊(包含新型的2排),磨機(jī)繼續(xù)運(yùn)行3個(gè)月,其他部位的螺栓累計(jì)出現(xiàn)了10次泄漏,累計(jì)泄漏螺栓數(shù)量為20顆,新型結(jié)構(gòu)的2排未出現(xiàn)泄漏;進(jìn)行第二次復(fù)緊后,磨煤機(jī)繼續(xù)運(yùn)行10個(gè)月時(shí)間,該磨煤機(jī)累計(jì)進(jìn)行了20次消漏,螺栓累計(jì)泄漏數(shù)量為70顆次,其中新型結(jié)構(gòu)的2排泄漏了1顆。從該磨機(jī)的使用效果看,本密封結(jié)構(gòu)起到了明顯的密封效果。
例二:2017年3月在該項(xiàng)目四號(hào)磨機(jī)上隔排安裝了該密封結(jié)構(gòu)(共36排,安裝了18排)。并在磨機(jī)運(yùn)行1個(gè)月后進(jìn)行筒體螺栓整體第一次復(fù)緊,運(yùn)行3個(gè)月后進(jìn)行二次復(fù)緊,從消漏頻次記錄和數(shù)量記錄上看,前3個(gè)月,總共消漏5次,泄漏螺栓數(shù)量為10顆。該磨機(jī)整體消漏情況較其他磨機(jī)明顯減少。
例三:2017年5月在該項(xiàng)目的一號(hào)磨煤機(jī)筒身36排共576顆筒體螺栓全部采用本密封結(jié)構(gòu),首次安裝完成運(yùn)行70天后出現(xiàn)1顆螺栓微漏,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)為螺栓松動(dòng)所致,并對(duì)該螺栓進(jìn)行了緊固。同時(shí)對(duì)該磨機(jī)螺栓進(jìn)行了整體復(fù)緊,隨后該磨機(jī)累計(jì)運(yùn)行6000h,期間除了出現(xiàn)2次螺栓微漏外,未出現(xiàn)其他磨機(jī)存在的筒體螺栓大量泄漏、螺栓密封處“甩漿”的問題。
截止2018年12月,該項(xiàng)目6臺(tái)水煤漿磨煤機(jī)的筒體螺栓密封組件全部進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造。從6臺(tái)磨機(jī)的實(shí)際使用效果看,改造后運(yùn)行30天時(shí)間進(jìn)行首次復(fù)緊,復(fù)緊后再運(yùn)行120天進(jìn)行二次復(fù)緊,隨后進(jìn)行常規(guī)消漏,運(yùn)行8000h以內(nèi)基本無漏點(diǎn),累計(jì)運(yùn)行8000h以后才會(huì)因橡膠墊片的老化逐漸出現(xiàn)泄漏,此時(shí)可計(jì)劃性進(jìn)行更換橡膠墊,使磨機(jī)進(jìn)入良好的運(yùn)行狀態(tài)。
3 結(jié)論
從密封結(jié)構(gòu)原理及現(xiàn)場使用實(shí)例的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,我們認(rèn)為本新型結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)創(chuàng)造對(duì)解決水煤漿磨煤機(jī)頻繁泄漏的問題起到很好的推進(jìn)作用,減輕了設(shè)備日常運(yùn)行的維護(hù)工作,提高磨煤機(jī)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行性能,起到節(jié)能增效的成果。