覃澤遙 龐世松 馬保仁 梁甲 何易崇
摘 要: DNR離合器是CVT變速箱實現換擋的機構,本文針對柳州上汽汽車變速器有限公司柳東分公司某型號CVT變速器,在項目開發(fā)試驗階段出現的D檔無動力輸出問題進行分析并解決。
關鍵詞:變速器 DNR離合器 太陽輪焊合件 焊接 脫落
1 引言
隨著經濟發(fā)展,人民生活水平不斷提高,汽車得到了廣泛普及。在汽車產品不斷普及的過程中,人們對汽車乘坐舒適性和質量穩(wěn)定性的要求也不斷提高。CVT無極變速器因其具有換擋平順和省油的特性,配備CVT無極變速器的汽車越來越受到人們的認可。
變速箱是人們常說的“汽車三大件”之一,其設計的好壞和質量穩(wěn)定性直接決定汽車的正常運行和用戶的使用體驗。DNR離合器總成是CVT無極變速器中的換擋機構,該機構將發(fā)動機的動力傳遞到變速箱下級機構,并實現了CVT無極變速器前進擋、倒擋和空擋切換。下文就針對某型號CVT變速器掛D擋無動力輸出問題的進行分析并解決。
2 系統(tǒng)結構及工作原理
2.1 系統(tǒng)結構
如圖1所示,DNR離合器總成包含了外轂壓裝總成、前進擋活塞、前進擋彈簧組、平衡活塞、太陽輪焊合件、前進擋鋼片、摩擦片、齒圈、行星架、倒擋鋼片、摩擦片、倒擋活塞、鋼片彈簧、擋圈等主要零件;DNR總成安裝在中殼內,與輸入軸和主動帶輪軸構成動力傳輸鏈。
2.2 工作原理
1、當汽車掛入D檔時,前進擋活塞受液壓力向右移動,壓緊前進擋鋼片&摩擦片;此時動力傳輸路徑為:輸入軸—外轂壓裝總成—前進擋鋼片&摩擦片—太陽輪焊合件—主動帶輪—從動帶輪—差速器—汽車半軸;
2、當汽車掛入R檔時,倒擋活塞受液壓力向左移動,壓緊倒擋鋼片&摩擦片;此時動力傳輸路徑為:輸入軸—外轂壓裝總成—齒圈—行星架—太陽輪焊合件—主動帶輪—從動帶輪—差速器 —汽車半軸;
3、當汽車掛入空擋時,前進擋和倒擋活塞均不動作,輸入軸帶動外轂壓裝總成、齒圈和行星架空轉,無動力輸出;
3 失效現象及原因分析
3.1 問題現象
某CVT在項目開發(fā)階段,進行低速比耐久試驗時出現變速器掛D檔無動力輸出現象,車輛無法正常行駛,經拆解故障變速器,發(fā)現太陽輪座焊合件在焊縫處脫落,失效狀態(tài)如圖3所示。
3.2 根本原因分析及確認
在確認車輛故障直接原因為太陽輪焊合件焊縫失效后,我們對故障件信息進行收集調查。首先對太陽輪焊合件進行切割并進行測量分析,以便確認零件是否滿足圖紙設計標準。再根據零件圖紙焊縫要求,對生產制造工藝、工裝檢具尺寸、檢測方式等方面進行檢查確認,從而確零件焊縫失效問題的發(fā)生與生產工藝的關聯性。完成生產過程確認后,再次對設計標準進行分析校核,確認設計是否對零件所有焊縫尺寸形成完整約束。
3.2.1 零件與圖紙符合性確認
將太陽輪焊合件進行切割,對焊縫處使用電子顯微鏡和光學電鏡設備進行檢測,發(fā)現焊縫總深度滿足圖紙要求,但是焊縫不對稱,導致單側融合深度不足,融合最小處159微米,遠低于設計標準。所以確認焊縫不對稱,焊縫融合深度不足是太陽輪焊合件失效的主要因素。電鏡下焊縫狀態(tài)如圖5。
3.2.2 子零件配合尺寸分析
太陽輪焊合件由太陽輪座和太陽輪齒輪2個零件焊接而成,當2個零件配合尺寸不合格時,會造成焊接時融合不均勻,從而出現焊縫不對稱的問題。檢測2零件配合尺寸,發(fā)現實際檢測尺寸結果符合圖紙設計尺寸要求,且零件配合時未見明顯臺階或縫隙,所以子零件尺寸非該問題原因。
3.2.3 焊接工裝確認
針對焊縫融合區(qū)域不對稱問題,懷疑焊接定位工裝尺寸不合理。使用游標卡尺檢測焊接工裝(如圖6),發(fā)現工裝尺寸實測34.92mm,而零件尺寸下限為35mm,工裝和零件之間間隙較大,導致零件放置在工裝上出現徑向竄動,焊接時出現焊縫不對中,從而出現焊縫融合區(qū)域不對稱,零件單側焊縫融合深度不足問題。由此可知,焊接工裝尺寸偏小為問題原因之一。
3.2.4 焊接設備參數確認
調查生產記錄,該零件焊接生產時,焊接工藝已經進行了多輪焊接驗證,焊接參數已經鎖定(如圖7)。使用鎖定參數的設備進行再次焊接驗證,并檢測零件焊接深度尺寸,實際測量發(fā)現焊接深度尺寸滿足設計要求。
3.2.5 設計參數確認
檢查圖紙關于太陽輪焊合件焊縫質量相關要求,發(fā)現圖紙僅定義了焊縫熔接深度,缺少焊縫位置、寬度及偏移量等相關尺寸約束。當焊接軌跡未與2個配合件的縫隙重合的情況下,會出現其中一個子零件熔融深度滿足圖紙要求,但另一個件熔融深度不足,導致兩個配合零件未融合的現象,從而出現本次失效情況。所以設計參數不合理,未能對零件形成完全約束,是本次零件失效的主要原因之一。
4 解決措施
經過以上各方面分析和驗證,本次CVT變速箱D檔無動力無輸出問題的根本原因已經得到確認,對各個具體原因制定對應解決措施如下:
4.1 生產制造方面質量控制
針對上述焊縫不對稱,導致焊縫深度不足的現象,該問題主要原因為焊接工裝尺寸偏小,導致焊接時出現竄動,焊縫與零件配合縫隙不重合;針對該問題,生產現場重新制作焊接工裝,加大焊接工裝的定位尺寸,使得零件焊接時不易出現竄動問題,從而消除焊縫偏移,導致零件熔融區(qū)域不對稱現象。
4.2 圖紙設計參數方面糾正
經前述分析可知,圖紙未對焊縫質量形成完整約束,是造成問題未能及時識別,導致問題發(fā)生的主要原因之一。針對該問題,重新修正圖紙焊縫質量的相關要求,增加焊接中心位置、焊縫正面寬度、焊縫背面寬度、焊縫偏移量等相關約束。并修訂焊接質量相關的企業(yè)標準,對太陽輪焊接行成完整約束。
5 效果驗證
上述解決措施實施后,隨機抽檢太陽輪焊合件,確認零件焊縫深度、寬度、焊縫位置及內部質量等均符合圖紙焊縫相關要求(如圖8)。隨機抽取零件,裝配成變速箱總成進行低速比耐久實驗,實驗過程中未出現異常。實驗完成后拆解檢查太陽輪焊合件完好,切割檢測太陽輪焊合件焊縫,發(fā)現零件焊縫未出現異常,相關尺寸與試驗前同批次零件無差異。綜上,本次CVT變速箱D檔無動力無輸出問題從根本上得到解決。
6 結束語
CVT變速箱D檔無動力無輸出問題是一個比較嚴重的質量問題,該問題嚴重影響客戶體驗,在項目開發(fā)階段必須得到圓滿解決。本次故障原因涉及零件結構設計、參數要求、焊接工裝工藝等方面。對于類似問題,在項目前期設計階段就需要使用CAE等軟件進行分析,做好設計校核,對零件相關尺寸進行全面約束。在項目試制階段,應對根據設計要求充分識別零件關鍵控制點,在樣件試制時對生產所使用的工裝進行充分驗證,并對零件關鍵特性制定嚴格的質量控制方案。