張高科,姚營嬌
位于伊拉克南部NAJAF省的某水泥廠2016年8月竣工投產(chǎn),正常運轉(zhuǎn)時,熟料產(chǎn)能達6 100t/d。該生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯采用兩檔懸浮式輪帶且無大齒圈的兩檔短窯,傳動方式為主電機帶動減速機,減速機帶動托輪轉(zhuǎn)動,托輪與回轉(zhuǎn)窯輪帶接觸,靠摩擦力帶動回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)動,基本設(shè)計參數(shù)見表1。
該生產(chǎn)線生料均化庫的儲存量為15 600t,結(jié)構(gòu)為CF型,庫底設(shè)有100t的稱重小倉。生料從均化庫出來入稱重倉,經(jīng)轉(zhuǎn)子秤(量程為0~510t)定量給料,通過提升機、斜槽和分格輪進入預熱器,在預熱器和分解爐內(nèi)進行充分熱交換后入窯,經(jīng)回轉(zhuǎn)窯煅燒和篦冷機冷卻后得到成品熟料。
由于該回轉(zhuǎn)窯比常規(guī)6 000t/d熟料生產(chǎn)線配套的回轉(zhuǎn)窯短,為了保證該回轉(zhuǎn)窯的正常運轉(zhuǎn),需要適當提高入窯物料的分解率,將其分解率控制在96%左右。如果入窯物料的分解率<95%,由于回轉(zhuǎn)窯的負荷大,熟料產(chǎn)量將難以提高,還會出現(xiàn)“生燒料”現(xiàn)象;如果入窯物料的分解率>97%,則需提高分解爐的溫度,窯尾溫度也會隨之升高,導致窯尾煙室結(jié)皮嚴重。
表1 基本設(shè)計參數(shù)表
操作短窯時,需采取薄料快燒的方法。物料入窯后,在保證窯況穩(wěn)定的情況下,盡可能地提高窯速,降低窯的物料填充率。在回轉(zhuǎn)窯快速轉(zhuǎn)動的情況下,物料被帶起的高度變高,物料和窯內(nèi)熱氣的熱交換更加充分,生產(chǎn)的熟料顆粒和質(zhì)量都較為均勻。由于窯的長度較短、窯內(nèi)物料填充率高,若回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速慢,則易造成窯內(nèi)通風不好、窯內(nèi)燃料燃燒不充分、高溫點后移,造成回轉(zhuǎn)窯35m處的副窯皮頻繁垮落,導致黃心料增加,影響熟料的產(chǎn)質(zhì)量。在正常滿負荷生產(chǎn)情況下,窯速一般控制在3.8~4.0r/min、窯填充率控制在12%~13%較為合適。
操作此種短窯時,窯頭的火焰形狀略短、活潑有力,最為適合。如果火焰過長,窯內(nèi)高溫點后移,窯內(nèi)物料容易提前出現(xiàn)液相,導致窯內(nèi)結(jié)圈,窯尾煙室結(jié)皮嚴重;如果火焰發(fā)散無力,高溫點不集中,則容易出現(xiàn)生燒,影響熟料的質(zhì)量。
該窯重油燃燒器調(diào)整手柄位置所對應的火焰形狀見表2,窯頭火焰形狀宜以手柄開度4~6時的火焰形狀為主。
當?shù)卦牧虾蛄扛?,設(shè)計時采用了旁路放風系統(tǒng)。旁路防風的進風口位于上升煙道的位置,可以吸走部分由窯內(nèi)進入上升煙道的廢氣,同時吸進部分冷空氣,使廢氣達到合適的溫度后進入大布袋收塵器。旁路放風系統(tǒng)的主要作用是抽走一部分窯尾富集有硫、氯有害成分的氣體,減少窯尾煙室的結(jié)皮和窯尾結(jié)圈。旁路放風系統(tǒng)正常使用時,窯頭燃燒用重油和窯尾燃燒用重油的比例為4:6。
二次風溫對短窯的穩(wěn)定運行起著重要作用。短窯的出料溫度在1 450℃左右,適當增加篦冷機一室風機的風量,不僅可以保證熟料急冷,而且能夠提高二次風溫的溫度。在生產(chǎn)運行過程中,短窯難免會出現(xiàn)掉窯皮的情況,篦冷機的固定篦板上也難免有窯皮和大塊熟料,這會影響篦冷機一室的風量和二次風溫。若不及時調(diào)整,二次風溫下降時間過長,就會引起窯況惡化,更加頻繁地掉窯皮,二次風溫更低,以致形成惡性循環(huán)。
此時可將篦冷機前端的空氣炮設(shè)置成同時運行模式,適當加快篦速,及時推走窯皮和大塊熟料,避免長時間停留,影響二次風溫,引起窯況波動。
在窯況不好、粉砂料大時,需適當?shù)販p少篦冷機一室及前面風機的風量,防止風量及風速過大帶起較多的粉砂料入窯。粉砂料大時會影響窯內(nèi)燃料的燃燒且導致窯尾溫度偏高,造成窯尾結(jié)皮多且硬。所以,靈活調(diào)整篦冷機的用風,控制好篦床的運動速率,對提高二次風溫和穩(wěn)定窯況至關(guān)重要。
2.1.1 形成原因
表2 重油燃燒器手柄開度對應的火焰形狀表
(1)由于窯短,窯尾的溫度略高,一般窯尾溫度控制在1 120℃~1 180℃。
(2)原材料中的有害成分含量高。伊拉克當?shù)厥沂锏牧?、氯含量較國內(nèi)原材料中的硫、氯含量高,入窯生料要求三氧化硫含量<0.3%,但實際配料得出的入窯生料里的三氧化硫含量均在0.3%~0.45%左右。
(3)窯尾煙室清堵孔密封不嚴,漏風嚴重,導致煙室結(jié)皮嚴重。
(4)預熱器的油槍位于分解爐縮口處,當有結(jié)皮產(chǎn)生且堵住油槍出口時,會造成燃油無法霧化而下淌,造成局部高溫,形成較硬、較厚的結(jié)皮。
2.1.2 處理措施
(1)調(diào)整三次風閘板的開度,在保證窯內(nèi)的氧含量一定的情況下,適當加大三次風閘板開度回收火焰,避免過多熱量帶到窯尾。
(2)火焰形狀不宜調(diào)整得過長。
(3)該預熱器四級筒的物料由兩路進入分解爐,一路通過分料閥由煙室縮口處進入,一路由分解爐底部進入,在測得窯尾溫度過高時,適當加大煙室縮口處的分料量來降低窯尾煙室的溫度。
(4)適當提高旁路放風系統(tǒng)風機轉(zhuǎn)速,使旁路系統(tǒng)拉風量由窯內(nèi)風量的7%提高至9%左右,減少有害成分的富集。
2.2.1 形成原因
(1)入窯物料成分波動較大,造成窯系統(tǒng)的熱工制度不穩(wěn)。
(2)窯尾系統(tǒng)清理結(jié)皮過于頻繁,造成系統(tǒng)漏風、用風不穩(wěn)。
(3)當?shù)舾G皮時,若調(diào)整不及時,造成二次風溫下降時間過長從而引起窯況波動。
2.2.2 處理措施
(1)在整個系統(tǒng)正常的情況下盡量減少清窯尾結(jié)皮的次數(shù)。
(2)根據(jù)來料的波動情況,操作員要及時微調(diào)。
(3)盡量減少人為因素引起的波動。
2.3.1 形成原因
從化驗室對結(jié)圈成分的檢測結(jié)果來看,結(jié)圈屬于硫圈,分析其形成原因,主要有以下幾點:
(1)入窯生料成分波動大。以本廠為例,出磨生料LSF最高值110,最低值83,波動大(圖1)。
圖1 出磨生料LSF趨勢圖
(2)火焰的形狀不合適,燃燒器頭部結(jié)焦導致火焰分叉。
(3)窯況長時間不好。當窯況不好時,通常操作員會加大窯頭的用油量,以致燃料不能完全燃燒,窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,SO3含量增多,形成窯圈,有時圈后還會結(jié)球。
2.3.2 處理措施
(1)穩(wěn)定入窯物料成分,同時略微提高SM。
(2)檢查維護窯頭燃燒器噴嘴,調(diào)整火焰形狀,使之變得短而有力,滿足煅燒需求。
(3)遇到窯況不穩(wěn)定時,及時進行調(diào)整,必要時可采取減料措施。
(4)適當增加窯內(nèi)用風,減少有害成分富集。
2.4.1 形成原因
經(jīng)分析認為,窯內(nèi)物料提前出現(xiàn)包球,在窯內(nèi)未煅燒透,經(jīng)熟料破碎機破碎后,得到塊狀黃料。
(1)通過比較入窯生料的成分,發(fā)現(xiàn)這次入窯生料的AM較以前略低,由以前控制的1.24降低到了1.12,由鋁氧率的計算公式AM=Al2O3/Fe2O3可知,此段時間鐵礦石用量略多,使物料易提前出現(xiàn)液相量。
(2)頭油不完全燃燒產(chǎn)生還原氣氛。
2.4.2 處理措施
(1)采用鋁礬土調(diào)整配料,將鋁氧率由1.12調(diào)整至1.22左右。
(2)加大系統(tǒng)風量,調(diào)整三次風閘板和旁路放風量,增強窯內(nèi)通風。
形成原因:入窯生料中的有害成分多,重油中硫含量高。
處理措施:盡量搭配使用原材料,減少入窯生料中的有害成分,采用質(zhì)量好的重油,控制窯尾溫度,重視旁路放風系統(tǒng)的使用。
兩檔短窯優(yōu)點明顯,不僅可以節(jié)約建設(shè)成本,而且還可節(jié)省電能和熱能,延長耐火材料的使用壽命。短窯的操作要求更高,對運行過程中出現(xiàn)的問題,要更為迅速和精準地分析并采取處理措施。