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        低溫余熱發(fā)電凝汽式汽輪機(jī)真空系統(tǒng)改造

        2020-08-07 08:17:56范文禮楊海林
        水泥技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:凝汽器汽輪機(jī)

        范文禮,楊海林

        1 引言

        凝汽器、除氧器系統(tǒng)是凝汽式汽輪機(jī)組的重要組成部分,凝汽器真空度是汽輪機(jī)運(yùn)行的重要指標(biāo),也是反映凝汽器綜合性能的一項(xiàng)主要考核指標(biāo)。凝汽器真空度下降1%,汽輪機(jī)組熱耗將上升0.6%~1%。因此,保持凝汽器的最有利真空度和良好的運(yùn)行工況,直接關(guān)系到整個(gè)汽輪機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性能。

        2 運(yùn)行現(xiàn)狀

        我公司汽輪機(jī)組型號(hào)為BN12-1.05/0.20,額定功率12MW,使用老式雙通道射水抽氣器,抽氣器參數(shù)為:抽干空氣量12kg/h,工作水流量120t/h,吸入室壓力0.005MPa。射水泵兩臺(tái),型號(hào)為IS150-125-250A,其中,汽輪機(jī)冷凝器射水泵電機(jī)功率為45kW,除氧器射水泵電機(jī)功率為22kW。

        自投產(chǎn)以來汽輪機(jī)組存在如下問題:真空表指示降低;排汽溫度升高;凝結(jié)水過冷度增加;凝汽器端差增大;在調(diào)節(jié)汽門開度不變的情況下,汽輪機(jī)的負(fù)荷降低;用水量大,射水箱排污置換用水量15t/h;自用電耗量大,汽輪機(jī)發(fā)電時(shí),當(dāng)負(fù)荷在11 000kW時(shí),凝汽器真空度在-88kPa~-90.6kPa,除氧器真空度在-87.5kPa左右,除氧效率不高,達(dá)不到汽輪機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行要求。分析影響凝汽器真空度的原因發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)使用的射水抽氣設(shè)備耗能嚴(yán)重,機(jī)組運(yùn)行成本高,有必要對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

        3 原真空泵機(jī)組與氣冷羅茨水循環(huán)機(jī)組的比較

        3.1 影響水噴射真空泵性能的因素

        工作液溫度對(duì)水噴射真空泵性能的影響較大,高液溫工況下,工作真空快速下降,抽氣能力大大降低,甚至在某一入口壓力下抽氣量為零,這就是有些機(jī)組在夏天需啟動(dòng)兩臺(tái)真空泵來維持凝汽器真空的原因。另外,工作液溫度上升對(duì)水噴射真空泵的長期運(yùn)行也極為不利。隨著工作液溫度升高,對(duì)應(yīng)的飽和壓力也不斷升高,當(dāng)水噴射真空泵抽吸壓力小于或等于工作液溫度對(duì)應(yīng)的飽和壓力時(shí),將使部分工作液汽化,真空泵因抽吸自身工作介質(zhì)汽化產(chǎn)生的氣體而擠占了抽氣量,造成出力嚴(yán)重不足。不凝性氣體將使傳熱效果惡化并在凝汽器內(nèi)積聚,破壞凝汽器真空,水蒸氣質(zhì)量含量占1%的空氣能使凝汽器表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低60%,從而降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

        除氧器和凝汽器的真空裝置在改造前均使用水噴射真空泵,存在同樣的問題。

        3.2 氣冷羅茨水循環(huán)機(jī)組的優(yōu)點(diǎn)

        (1)在真空設(shè)備建立真空的實(shí)際正常運(yùn)行中,可以通過提高機(jī)組效率達(dá)到節(jié)能目的。

        (2)常規(guī)水噴射真空泵(或噴射泵)效率低(30%),應(yīng)用高性能氣冷羅茨水循環(huán)的機(jī)組在不同環(huán)境、不同設(shè)備及不同技術(shù)要求下,節(jié)能效率可高達(dá)70%~90%。

        (3)抽吸的氣體包括不凝氣體(空氣)及可凝氣體(水蒸氣),通過減少真空泵壓縮氣體總負(fù)荷,節(jié)能率可達(dá)40%~60%。對(duì)于真空嚴(yán)密性不合格或在夏季運(yùn)行的機(jī)組,可以提高凝汽器的真空值200~2 000Pa,相應(yīng)減少發(fā)電用煤0.5~5.0g/kW·h。

        (4)可節(jié)省大量的水循循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備,節(jié)約用水,減少管理環(huán)節(jié)和運(yùn)行費(fèi)用。

        (5)氣冷羅茨水循環(huán)機(jī)組性能完全不受工作液溫度限制,具有提高凝汽器真空的可能性。

        (6)啟動(dòng)快,能立即工作。

        (7)對(duì)被抽氣體中的灰塵和水蒸氣不敏感。

        (8)轉(zhuǎn)子不用潤滑,泵腔內(nèi)無油,驅(qū)動(dòng)功率小,機(jī)械摩擦損失小。

        (9)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。

        (10)振動(dòng)小,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡條件較好,無排氣閥,運(yùn)行平穩(wěn),噪聲大幅度減少,符合環(huán)保要求。

        (11)可靠性高,轉(zhuǎn)子損壞風(fēng)險(xiǎn)低。

        3.3 高效節(jié)能真空裝置的工作原理

        在抽真空過程中,增加羅茨泵可增大抽速,節(jié)能,同時(shí)可提高真空度。

        氣體在壓縮過程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱,這種熱量會(huì)使羅茨泵,尤其是轉(zhuǎn)子溫度升高,因此一般羅茨泵在較低壓力下工作,此時(shí)氣體總量小,發(fā)熱量有限。當(dāng)羅茨泵在較高壓力下工作時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量熱,為使羅茨泵正常工作,必須使轉(zhuǎn)子降溫,降溫最常用的方法為氣冷法,原理如下。

        圖1所示為進(jìn)氣階段,此時(shí)圖中陰影部分腔體與進(jìn)氣口接通。

        當(dāng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)到圖2所示位置時(shí),圖中陰影部分與進(jìn)氣口隔離。此時(shí)換熱器中的氣體為冷凝后的氣體,溫度較低,而其壓力與羅茨泵排氣端相同,因此冷凝后的氣體進(jìn)入封閉腔使之壓力升高,溫度降低。

        當(dāng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)到圖3所示位置時(shí),圖中陰影部分與排氣口接通,溫度升高較小,升溫后氣體進(jìn)入換熱器冷卻,冷卻后的氣體一部分通過換熱器進(jìn)入下一級(jí),另一部分作為冷卻氣體進(jìn)入泵腔,對(duì)羅茨泵進(jìn)行冷卻。冷卻后的氣體體積縮小,使前級(jí)泵負(fù)荷減小,可靠性增加,更加節(jié)能。

        圖1 進(jìn)氣階段

        圖2 壓縮階段

        圖3 排氣階段

        4 實(shí)施改造

        經(jīng)過研究討論和實(shí)地考察,公司決定采用先進(jìn)的氣冷羅茨水循環(huán)機(jī)組代替原來的真空泵機(jī)組。氣冷羅茨水循環(huán)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)是能耗低(較原系統(tǒng)降低能耗70%)、零耗水、占地空間小、運(yùn)行穩(wěn)定、效率高。技術(shù)改造方案如下:

        4.1 工藝參數(shù)

        真空度工作壓力:500Pa;抽氣量:200L/s;總功率:15kW;抽氣要求:節(jié)能、耐腐蝕、環(huán)保。

        4.2 工作過程及主要設(shè)備

        羅茨泵為氣冷羅茨水循環(huán)真空泵,設(shè)計(jì)抽氣量為200L/s(12m3/min),額定轉(zhuǎn)速50Hz。氣體在壓縮過程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱,此熱量與壓縮比有關(guān)。在此種組合的工作狀態(tài)下,羅茨泵采用閉式水循環(huán)冷卻系統(tǒng),無外排廢水。羅茨泵主要材料采用灰鑄鐵,轉(zhuǎn)子采用球墨鑄鐵,過流部件采用化學(xué)浸滲鎳磷合金。軸承、密封件采用進(jìn)口元件。

        4.3 改造

        利用停窯3d時(shí)間,投資28.8萬元對(duì)凝汽器、除氧器真空裝置進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。

        表1 改造前后的節(jié)能效果

        表2 改造前后的真空度情況

        5 改造效果

        改造前后的節(jié)能效果及真空度情況見表1、表2。改造后,經(jīng)近一年時(shí)間的運(yùn)行,該系統(tǒng)裝置節(jié)能效果明顯,凝汽器真空裝置節(jié)電率為67.5%,除氧器真空裝置節(jié)電率為58.8%,按年運(yùn)行330d、電價(jià)0.62元/kW·h計(jì)算,僅節(jié)電效益每年合計(jì)22.55萬元,1.28年可全部收回投資。技改后,同工況下凝汽器真空度提高了2.6kPa,發(fā)電量提高了520kW,按年運(yùn)行330d、電價(jià)0.62元/kW·h計(jì)算,每年多創(chuàng)造效益411.8萬元。

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