李紅梅,楊家華
(紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠,云南 彌勒 661400)
煙葉是卷煙制品加工的主要原料,其質(zhì)量和純凈度直接關(guān)系到卷煙制品的質(zhì)量,關(guān)系到卷煙品牌在煙草市場的品牌競爭力和品牌效益。隨著煙草市場競爭的加劇及消費者健康意識的提高,國內(nèi)煙草行業(yè)對煙葉原料中非煙物質(zhì)的控制提出了嚴格的對標指標。煙葉作為一種可食用農(nóng)產(chǎn)品,在初烤、收購、運輸及打葉復烤等過程中不可避免的會混入一些非煙物質(zhì),煙葉中的非煙物質(zhì)嚴重影響卷煙制品的質(zhì)量。在煙葉的調(diào)撥環(huán)節(jié)中,打葉復烤作為卷煙工業(yè)在煙葉調(diào)撥鏈上的最后一個環(huán)節(jié),也是卷煙原料加工的第一個環(huán)節(jié),對煙葉中非煙物質(zhì)的有效控制,提高成品片煙純凈度,為卷煙加工提供優(yōu)質(zhì)純凈的原料發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。因此,打葉復烤應在各個環(huán)節(jié),利用人機結(jié)合的非煙物質(zhì)控制技術(shù),抓好加工全過程雜物控制,加強打葉復烤加工各環(huán)節(jié)雜物管控力度,提升成品片煙純凈度。
鋪葉組配投料環(huán)節(jié)作為打葉復烤預處理加工工序,是非煙物質(zhì)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其工藝任務是將真空回潮后的煙葉,解把后均勻的鋪在鋪葉擺把機輸送皮帶上,經(jīng)切斷機切斷后進入配方柜進行葉組混配。由于該環(huán)節(jié)沒有配套的除雜設備,對于對非煙物質(zhì)的控制,只能是通過鋪葉擺把工在鋪葉的過程中,盡量將煙葉在鋪葉臺上攤開鋪薄,以及時發(fā)現(xiàn)并清除混入的非煙物質(zhì)。但在實際的質(zhì)量抽檢過程中發(fā)現(xiàn),剔雜效果并不理想。為了提高鋪葉組配投料環(huán)節(jié)的剔雜效果,特對該環(huán)節(jié)非煙物質(zhì)的控制進行了研究。
在鋪葉組配投料環(huán)節(jié),非煙雜物的剔除主要依靠鋪葉擺把工人在鋪葉的過程中,及時發(fā)現(xiàn)并清除混入的非煙物質(zhì),為全面了解鋪葉組配投料環(huán)節(jié)非煙雜物的剔除現(xiàn)狀,特對同一批次同一等級煙葉在同一時段對非煙雜物剔除情況連續(xù)跟蹤10天,非煙物質(zhì)剔除情況見表1。
從表1中看出,通過人工在線剔雜方式,每100t煙葉中可以剔除非煙物質(zhì)1.90kg。
鋪葉組配投料環(huán)節(jié)非煙物質(zhì)控制方式主要是人工除雜,通過鋪葉擺把的方式,剔除一部分非煙物質(zhì),但在實際操作中,剔雜效率較低,剔雜效果不佳,主要表現(xiàn)為:
表1 非煙物質(zhì)剔除情況表Table 1 non-smoking substance removal table
一是鋪葉擺把工屬計件工資制,鋪葉擺把工人會下意識的提高鋪葉擺把速度,以增加鋪葉擺把數(shù)量,這一現(xiàn)象造成鋪葉擺把不徹底,存在把煙、餅煙及鋪葉不均勻?qū)е路菬熚镔|(zhì)剔除不徹底的現(xiàn)象,如圖1所示。
圖1 把煙、餅煙及非煙雜物Fig.1 bunch of tobacco,cake tobacco and non-tobacco Sundries
二是在鋪葉組配投料環(huán)節(jié),鋪葉擺把臺輸送皮帶速度過快,鋪葉擺把工為了跟上輸送皮帶的速度,弱化了對非煙雜物的剔除。
三是由于每天生產(chǎn)結(jié)束后,設備清潔不到位,致使設備死角殘存的非煙物質(zhì)在設備啟動時混入煙葉,如圖2所示。
圖2 上位新增超限報警設定Fig.2 upper limit of the new alarm settings
四是鋪葉組配投料環(huán)節(jié)煙葉流量波動不穩(wěn)定,加之鋪葉擺把工人鋪葉速度與鋪葉擺把機皮帶速度不匹配,導致輸送皮帶落料口處頻繁堵料。
依據(jù)中國煙葉公司印發(fā)的文件《關(guān)于印發(fā)打葉復烤五項關(guān)鍵技術(shù)指引的通知》中基于人機結(jié)合的非煙物質(zhì)控制技術(shù)指引,針對鋪葉組配投料環(huán)節(jié)非煙雜物控制,可通過延長鋪葉線、增加鋪葉臺位的方式適當降低鋪葉皮帶速度,給鋪葉工留足剔雜反應時間,保證剔雜效果。結(jié)合車間生產(chǎn)實際,不能通過延長鋪葉線、增加鋪葉臺位的方式來保證剔雜效果。為保證剔雜效果,結(jié)合非煙物質(zhì)剔除現(xiàn)狀,對現(xiàn)有設備進行改造:
鋪葉組配投料環(huán)節(jié)共有2臺計量型電子稱,有6條鋪葉皮帶,每3條鋪葉皮帶的物料匯集后由一臺電子稱進行計量,每條鋪葉皮帶共有20個工位40人,3條挑選皮帶共有120人。據(jù)統(tǒng)計,在保質(zhì)保量的情況下,每人每小時鋪葉擺把142kg,據(jù)此,3條鋪葉皮帶每小時輸送的煙葉重量約為17t。因此,將17t/h的瞬時流量定為電子秤超限預警提醒流量。結(jié)合車間《關(guān)于加強預處理段生產(chǎn)流量控制》的管理規(guī)定,我們對2計量型電子稱進行超流量預警光源提醒控制改造,分別在鋪葉組配投料區(qū)域醒目位置2#、5#切斷機上安裝了兩盞預警指示燈,設計開發(fā)2臺電子稱超流量預警提醒控制程序、上位工控機控制程序,實現(xiàn)當2臺電子稱的瞬時流量超過上位機上的“超限流量報警設定值”17t/h,報警燈亮,結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場人員管理,對在線流量進行過程管控,實時提醒鋪葉擺把人員統(tǒng)一控制好挑選速度,保證剔雜效果。
3.1.1 上位操作設計
操用設計如圖3所示。
圖3 流量超限報警控制程序Fig.3 flow-out-of-gauge Alarm Control Program
3.1.2 超限報警控制程序
當瞬時流量大于超限報警設定流量,且持續(xù)時間在5s以上,報警燈亮,提醒挑選臺人員電子稱流量超限。由于鋪葉擺把速度放慢,鋪葉擺把人員鋪葉解把均勻、徹底,夾雜在煙葉中的非煙物質(zhì)被有效揀出,餅煙、把煙鋪料不到位等情況明顯改善,非煙物質(zhì)控制效果明顯。
為有效控制鋪葉擺把速度,保證非煙雜物控制效果,增加電子稱定流量停機功能。在鋪葉擺把輸送皮帶流量超過報警流量17000kg/h時,流量提醒報警燈亮,如果鋪葉擺把人員還未放慢鋪葉速度,流量持續(xù)增大超過定流量設定的18000kg/h時,電子稱及所有的鋪葉輸送皮帶將聯(lián)動停機,以強制要求控制鋪葉擺把速度。
3.2.1 上位操作設計
新增異常流量設定如釁4所示。
圖4 上位新增異常流量設定Fig.4 new abnormal traffic settings
3.2.2 異常流量停機主控制程序
當瞬時流量大于異常流量設定,且持續(xù)時間在10s以上時,電子稱后續(xù)及鋪葉輸送皮帶設備全部停機。增加設定流量停機功能后,改善了鋪葉擺把效果,保證了剔雜效果。如圖5。
每天設備啟動前,要對設備進行靜態(tài)檢查,清除設備內(nèi)遺留的各種非煙物質(zhì),避免混入煙葉,但因設備較多,非煙物質(zhì)形態(tài)、大小不一、檢查全面性等因素影響,難以保證殘留在設備內(nèi)的非煙物質(zhì)被徹底清除,設備啟動時,殘留在輸送皮帶上的非煙物質(zhì)就會進入儲葉柜,影響成品片煙純凈度。針對這一情況,對鋪葉組配投料環(huán)節(jié)兩臺篩沙機出口匯集皮帶電機進行反轉(zhuǎn)功能設置,實現(xiàn)當設備啟動空機運行時,匯集輸送皮帶電機反轉(zhuǎn),將設備內(nèi)殘留的非煙物質(zhì)返出裝入雜物盒內(nèi),當電子稱流量達到程序內(nèi)的設定流量時,匯集皮帶自動轉(zhuǎn)為正轉(zhuǎn)生產(chǎn)運行狀態(tài)。如圖6~圖 10。
圖5 異常流量停機主控制程序Fig.5 abnormal flow shutdown main control program
圖6 殘留非煙物質(zhì)通過匯集皮帶反轉(zhuǎn)進入雜物盒Fig.6 the residual nonsmoke material is inverted into the sundries box by means of a collection belt
圖7 上位示意圖Fig.7 upper diagram
為全面了解設備改造后鋪葉組配投料環(huán)節(jié)非煙雜物的剔除現(xiàn)狀,特對同一批次同一等級煙葉在同一時段對非煙雜物剔除情況連續(xù)跟蹤一個月,非煙物質(zhì)剔除情況見表2。
圖8 匯集皮帶正反轉(zhuǎn)設定流量Fig.8 collector belt forward and reverse set flow
圖9 匯集皮帶反轉(zhuǎn)啟動Fig.9 assemble belt inversion starter
圖10 匯集皮帶正轉(zhuǎn)啟動Fig.10 the collective belt is turning to start
表2 設備改造后非煙物質(zhì)剔除情況表Table 2 non-smoke substances removal after equipment modification
對鋪葉組配投料環(huán)節(jié)設備進行改造后,非煙物質(zhì)每百噸1.90kg增加到每百噸2.09kg,則每百噸增加0.197kg,每天按投料400t計算,則每天多挑選出細小雜物0.788kg。
2臺計量型電子稱的瞬時流量峰值由原來的30000kg/h控制到18000kg/h,鋪葉擺把速度變慢,煙葉松散解把徹底,餅煙、把煙鋪料不到位等情況明顯改善。
設備啟動時,通過匯集皮帶電機反轉(zhuǎn)功能的設置,將設備內(nèi)殘留的非煙物質(zhì)返出裝入雜物盒內(nèi),當電子稱流量達到程序內(nèi)的設定流量時,匯集皮帶自動轉(zhuǎn)為正轉(zhuǎn)生產(chǎn)運行狀態(tài),有效減少了非煙物質(zhì)流入下一工序,提高成品片煙純凈度。
鋪葉組配投料環(huán)節(jié)因流量波動造成的阻料問題得到根本性解決,物料輸送流暢均勻,設備運行的穩(wěn)定性及可靠性得到較大提升。
隨著煙草市場及品牌競爭的加劇,對非煙物質(zhì)的控制是保證卷煙產(chǎn)品質(zhì)量的需要也是整個煙草行業(yè)能夠持續(xù)健康發(fā)展的重要保障。打葉復烤作為卷煙制品的第一道工序,應該加強對非煙物質(zhì)的控制,并利用基于人機結(jié)合的非煙物質(zhì)控制技術(shù),保證剔雜效果,從而提高成品煙葉純凈度,保證卷煙制品質(zhì)量。