王 鵬
(永煤集團(tuán)股份有限公司順和煤礦,河南 永城 476600)
井下水文地質(zhì)鉆孔的結(jié)構(gòu)一般為止水套管護(hù)壁,高壓閘閥控制出水的結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)施工操作簡單,成孔率高,能夠有效地保證鉆孔施工安全,便于收集含水層水文地質(zhì)信息,因而被廣泛使用。然而在鉆孔的使用過程中,由于鉆孔施工質(zhì)量管控不到位、地壓等多種因素影響易造成鉆孔突水事故。如何快速、安全、經(jīng)濟(jì)地處理高承壓水文鉆孔突水事故是有效避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大為水災(zāi)的關(guān)鍵。
順和煤礦是永城煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司在永城本部開發(fā)建設(shè)的第五對礦井,設(shè)計生產(chǎn)能力0.6Mt/a。礦井主采煤層為二疊系山西組二2 煤,水文地質(zhì)類型為中等。二2 煤層開采期間直接充水水源為山西組碎屑巖類含水層中的煤層頂?shù)装迳皫r裂隙含水層,水交替條件極差,為弱含水層,主要以消耗靜儲量為主,補(bǔ)給源不足,易于疏干。間接充水含水層為石炭系太原組灰?guī)r巖溶裂隙含水層,含水層組主要含水層為灰?guī)r,次為砂巖,其間夾有泥巖和砂質(zhì)泥巖?;?guī)r有11 層,厚度變化大,灰?guī)r單層厚度0.50 ~21.54m,各層灰?guī)r總平均厚度51.47m,局部層位缺失,富水性一般,屬巖溶裂隙承壓中等含水層。
為緩解礦井供水水壓、水量不足的局面,同時查明太原組灰?guī)r與二2 煤層間距,收集太原組灰?guī)r相關(guān)水文地質(zhì)信息,礦井在-702m 水平西翼膠帶運(yùn)輸大巷Ⅱ段施工水文地質(zhì)鉆孔1 個,即XGS1 孔。
鉆孔設(shè)計開孔層位位于二2 煤層,設(shè)計傾角-70°,鉆孔采用三級套管結(jié)構(gòu)。開孔采用Φ155mm 鉆頭,一級管Φ146mm,長度20m;二級管Φ127mm,長度30m;三級管Φ108mm,長度40m。鉆孔終孔直徑為Φ92mm,鉆孔施工結(jié)構(gòu)及地質(zhì)剖面圖如圖1 所示。XGS1 孔于2018 年8 月份施工完成,鉆孔終孔孔深199m,于孔深195m 處出水65m3/h,實(shí)測水壓5.0MPa,水溫41℃,鉆孔水量穩(wěn)定。
鉆孔使用過程中,2019 年6 月發(fā)現(xiàn)鉆孔施工地點(diǎn)巷道幫部多處裂隙內(nèi)出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,水色清澈,水溫41℃,水量呈逐步增大趨勢,8h 后巷道幫部裂隙出水量增大至5m3/h。16h 后鄰近巷道幫部和底板新增2 處出水點(diǎn),共計出水量約10m3/h。發(fā)現(xiàn)上述異常水文地質(zhì)情況后,為防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大,將鉆孔全部打開進(jìn)行疏水泄壓。鉆孔打開后出水點(diǎn)處水量明顯減小,由此判斷,XGS1 孔發(fā)生孔內(nèi)事故造成突水。
XGS1 孔鉆場處于-702m 水平膠帶運(yùn)輸大巷Ⅰ段與Ⅱ段交岔口處,巷道為大斷面施工,巷寬5.0m,高4.0m,施工層位為二2 煤頂板。巷道四鄰施工有采區(qū)避難硐室及西翼軌道大巷Ⅱ段,巷道密集,埋深較深,應(yīng)力較為集中。巷道布置層位距離煤層較近,圍巖工程力學(xué)性質(zhì)差,且受集中的地應(yīng)力影響,壓力顯現(xiàn)明顯。在鉆孔施工前該處巷道即出現(xiàn)漿皮開裂、脫落和底鼓變形現(xiàn)象。鉆孔施工結(jié)束后受巷道持續(xù)壓力顯現(xiàn)影響,鉆孔附近底板巖石裂隙活化,鉆孔水沿裂隙導(dǎo)升涌出,造成突水事故。
高承壓水文鉆孔涌水失控是造成突水事故的主要原因,涌水失控止水套管的作用失效,對事故鉆孔既不能關(guān)閉孔口閘門控制水,又不能直接注漿封堵突水裂隙及突水點(diǎn)。因此想要快速地對突水鉆孔處理,往往從修理加固巷道,然后考慮鉆孔附近底板進(jìn)行淺層加固等保守的方案進(jìn)行處理,處理時間長,不利于事故的快速消除,甚至?xí)r間耽擱造成事故的擴(kuò)大?;谏鲜銮闆r,在此采用了疏水讓壓下設(shè)次一級止水套管注漿封孔的辦法快速進(jìn)行處理。
(1)讓壓疏水下次一級止水套管:采用頂水的方式下設(shè)次一級止水套管。該操作可行的關(guān)鍵在于保證鉆孔涌水暢通,高壓水流處于敞開疏水放壓的狀態(tài),水流對套管的阻滯力小,保證套管順利下放至預(yù)想位置。次一級套管長度應(yīng)超過上一級套管長度,且超過造成突水的裂隙點(diǎn)位置。原則上超過長度以不低于20m 為宜。
(2)讓壓疏水注漿加固次一級止水套管:注漿加固套管是處理事故的關(guān)鍵,采用讓壓的方式進(jìn)行注漿,從次一級套管的外壁注漿,在讓壓的前提下漿液沿著套管之間的間隙向下滲透后,逐漸代替管壁間充填的水。鉆孔內(nèi)的高承壓水流從次一級套管中疏水,保證了漿液沿裂隙擴(kuò)散,一方面將套管外壁進(jìn)行充填加固,另一方面將突水裂隙進(jìn)行隔離。
(3)止水套管加固質(zhì)量檢驗:注漿凝固后,采用注漿設(shè)備對止水套管做耐壓強(qiáng)度試驗,檢驗套管的加固質(zhì)量,以及鉆孔周圍突水裂隙的隔離封堵情況。
(4)高壓注漿封堵鉆孔,完成鉆孔突水事故的處理。
根據(jù)XGS1 孔鉆孔的結(jié)構(gòu),本次對鉆孔事故處理采用了Φ73mm 的無縫管作為次一級套管。鉆孔通過疏水讓壓下管,下入Φ73mm 套管長度88m,超過鉆孔三級套管Φ108mm 套管長度44m。套管下入后觀察鉆孔周圍突水點(diǎn)水頭及水量有明顯降低,由此判斷次一級套管下設(shè)長度已超過造成突水事故的裂隙發(fā)育點(diǎn)位置,套管下設(shè)長度合理,效果良好。
注漿加固套管采用4 寸雙法蘭盤注漿裝置,裝置安裝結(jié)構(gòu)為Φ108mm 套管、Φ73mm 套管同心安裝法蘭盤,Φ108mm 套管法蘭盤上帶有注漿偏嘴。注漿裝置安裝完畢后,鉆孔涌水自Φ73mm 套管內(nèi)涌出,對鉆孔疏水泄壓。注漿時始終保持Φ73mm套管內(nèi)涌水泄壓正常。注漿采用雙液固管技術(shù),即“水泥漿+水玻璃”的雙液漿注漿。該材料具有微膨脹性、速凝性,有效地克服了單液埋管結(jié)石率低、終凝時間長的缺點(diǎn),大大節(jié)約了加固套管凝固時間。注漿時雙液水泥漿自注漿接頭進(jìn)入Φ108mm 套管、Φ73mm 套管管壁之間,漿液混合后逐步將管壁之間的水替代,最終充填為雙液水泥漿。由于鉆孔處于敞開疏水泄壓狀態(tài),漿液擴(kuò)散至Φ73mm 套管末端后在涌水的作用下自Φ73mm 套管內(nèi)隨水流返出。此時可以證明雙液漿已將Φ108mm 套管、Φ73mm套管管壁之間的水置換為雙液水泥漿。漿液凝固膨脹后形成強(qiáng)度,將次一級套管凝固。XGS1 孔注漿加固Φ73mm 套管采用P.O425 普通硅酸鹽水泥,水灰重量比W ∶C=1:1 ~1:1.2;水玻璃(38 ~40Be′)與水泥漿液體積比為S:C=0.3:1 ~0.5:1,共計使用水泥0.85t,水玻璃30kg,注漿過程中雙液漿自孔內(nèi)順利返出,注漿終壓12MPa。注漿期間隨著漿液的運(yùn)移擴(kuò)散,巷道幫部裂隙出水量減小,注漿結(jié)束時,裂隙跑水已全部被有效封堵。套管注漿加固示意圖如圖1 所示。
圖1 注漿加固套管示意圖
Φ73mm 套管注漿加固完成后,雙液漿的速凝性使得加固套管的凝固時間縮短了24h,注漿結(jié)束后將鉆孔進(jìn)行24h 的凝固后即可對鉆孔進(jìn)行耐壓試驗。試驗采用2ZBQ-3/21 礦用風(fēng)動注漿泵清水試壓,根據(jù)鉆孔水壓為5MPa、注漿終壓為12MPa,將試壓標(biāo)準(zhǔn)定為12MPa,穩(wěn)壓30min,有效證明了Φ73mm 套管成功有效地進(jìn)行了加固,將突水裂隙成功隔離(注漿同時進(jìn)行了充填封堵)。
在對止水套管進(jìn)行耐壓試驗質(zhì)量檢驗后,礦井采用地面注漿站對鉆孔進(jìn)行了注漿封堵。地面注漿采用BWD-350/10-45 型注漿泵進(jìn)行注漿,注漿同樣采用P.O425 普通硅酸鹽水泥,漿液濃度為1.28 ~1.32t/m3,注漿終壓為10MPa,鉆孔注漿共計15t,有效地將鉆孔進(jìn)行了封堵。封堵后鉆孔周圍出水裂隙均得到了封堵,無跑水現(xiàn)象,成功處理了事故。
(1)采用疏水讓壓注漿,明確漿液的運(yùn)移路線,充分明確施工的關(guān)鍵點(diǎn),確保了套管加固質(zhì)量及突水裂隙有效隔離封堵。根據(jù)事故特點(diǎn)制定了詳細(xì)的處理方案,安全、快速完成鉆孔封堵,成功處理鉆孔突水事故,保障了礦井安全生產(chǎn)。
(2)通過分析高承壓水鉆孔突水的特點(diǎn),提出疏水讓壓的人工下套管方法,避免了上設(shè)備、上工程的繁瑣及人力、物力的大量投入。鉆孔事故處理及時,針對性強(qiáng),與以往的技術(shù)路線相比較,工期及成本投入大大降低。
(3)疏水讓壓下止水套管的快速處理技術(shù)具有諸多優(yōu)點(diǎn),在煤礦底板注漿改造鉆孔、供水孔施工具有較好的參考和推廣應(yīng)用價值。
(4)疏水讓壓下止水套管處理事故鉆孔是一種保守、快速有效的手段,在確保質(zhì)量可靠的前提下,鉆孔套管下設(shè)成功保證了鉆孔結(jié)構(gòu)完好,使鉆孔可以繼續(xù)使用,起到了修復(fù)鉆孔、延長使用壽命的作用。