黃建
(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)
該天然氣制甲醇裝置合成單元由兩個結(jié)構(gòu)完全相同的徑向反應(yīng)器串、并聯(lián),合成氣從反應(yīng)器底部中心進(jìn)入,通過中心管的分布孔由內(nèi)到外徑向流動到裝有銅基催化劑的床層進(jìn)行反應(yīng),如圖1 所示。
圖1
從壓縮機J1 出來的新鮮原料氣通過流量調(diào)節(jié)閥分配后分別進(jìn)入兩個反應(yīng)器,低壓反應(yīng)器R1 出口經(jīng)壓縮機循環(huán)缸J2 后在換熱器E3 中加熱最后后進(jìn)入高壓反應(yīng)器,高壓反應(yīng)器出口氣一部分作為馳放氣排至氫氣回收系統(tǒng)中回收氫氣,另一部分與壓縮機出口的部分新鮮氣混合加熱后進(jìn)入低壓反應(yīng)器,每個反應(yīng)器均設(shè)有一個蒸汽汽包,以控制合成反應(yīng)器催化劑的床層溫度,兩個汽包產(chǎn)汽匯合后,經(jīng)調(diào)節(jié)閥控制作為前系統(tǒng)的熱源,流程如圖2 所示。
石蠟是由高級烷烴組成的混合物,分子通式可表示為CnH2n+2(n=17 ~36),沒有固定的熔點,一般在43.3 ~65.5℃可熔,在銅基催化劑床層含有鐵鎳等物質(zhì)催化時,發(fā)生如下反應(yīng):nCO+(2n+1)H2→CnH2n+2+nH2O(反應(yīng)條件是150 ~400℃)在此系列反應(yīng)中,不同高級烷烴的生成是由于碳鏈不斷加長所致。在180 ~200℃時,這個甲醇生成的副反應(yīng)加強。在300℃以上,對于銅基催化劑,甲醇反應(yīng)器中容易發(fā)生甲烷化反應(yīng),同時,也容易生產(chǎn)石蠟。
(1)結(jié)蠟后,由于合成反應(yīng)器的氣體流向,部分石蠟堵塞中心管孔,造成合成反應(yīng)不均衡,使催化劑無法合理使用,同時,系統(tǒng)不穩(wěn)定,操作難度大,影響生產(chǎn)。
(2)系統(tǒng)結(jié)蠟后反應(yīng)器出來的石蠟在甲醇水冷器低溫處冷卻固化附著在換熱器的內(nèi)壁,導(dǎo)致?lián)Q熱效率變差,導(dǎo)致循環(huán)氣中甲醇的組分增加,降低了甲醇的收率,同時,分離器出口溫度上升,進(jìn)出口換熱器的旁路關(guān)小,進(jìn)一步加大了合成器進(jìn)口溫度的調(diào)節(jié)難度。
圖2
(3)石蠟被帶到氫氣回收系統(tǒng),使壓縮機入口和氫氣回收系統(tǒng)入口分離器液位快速上漲,需要對分離器頻繁排液、回收,裝置能耗和操作人員工作量增加。
(4)石蠟由甲醇分離器底部進(jìn)入管道,在低溫處冷卻,通過濾器時堵塞濾網(wǎng),出現(xiàn)過濾器壓差異??焖偕?,需頻繁倒換過濾器和頻繁清洗濾網(wǎng)的情況,也有可能出現(xiàn)壓差過高濾網(wǎng)破裂的事故。
(1)合成催化劑在儲運、裝填過程中,或者上游天然氣工段帶來的Fe、Ni 元素,隨著催化劑使用時間越長在催化劑表面累積越多,生成的石蠟就越多。
(2)裝置在開車投料時,由于催化器床層溫度不均勻,在合成氣通過床層低溫處時產(chǎn)生大量石蠟;或在停車時系統(tǒng)內(nèi)合成氣未徹底置換干凈,在催化劑床層低溫處反應(yīng)生成大量石蠟。
(3)正常生產(chǎn)中,系統(tǒng)出現(xiàn)波動如大幅度加、減負(fù)荷時,催化劑床層出現(xiàn)低溫區(qū)(180 ~200)或者高溫區(qū)(300 以上),銅基催化劑中的鋁、鈉會導(dǎo)致氫氣和一氧化碳生產(chǎn)石蠟。
(4)因上游工段帶油,如壓縮系統(tǒng)漏油或者原料天然氣中的凝析油分離不徹底,被帶入甲醇合成反應(yīng)器內(nèi),在甲醇反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)生成石蠟。
(5)合成氣氫碳比不合適,CO 含量過高,導(dǎo)致副反應(yīng)增多,生成石蠟多。
該裝置目前均采用的是熱帶法在線處理積蠟,即利用石蠟在44 ~66℃可熔的物理特性, 通過緩慢關(guān)小甲醇水冷換熱器E2/E4 的循環(huán)冷卻水回水閥門,待甲醇分離器出口溫度達(dá)到66 度后維持約45 分鐘,將換熱器內(nèi)管壁上的石蠟融化隨甲醇帶入后系統(tǒng)過濾器H1/H2 中累積,最后,拆出濾網(wǎng)清除石蠟。經(jīng)該裝置多次在線處理證明,重復(fù)以上步驟2 ~3次后效果比較理想,分離器D3/D4 出口均降低2 ~3℃,壓縮機J2 入口及氫氣回收單元入口分離器帶液明顯好轉(zhuǎn),排液頻率大幅降低,過濾器H1/H2 壓差增長速率明顯降低,合成反應(yīng)器R1/R2 入口溫度調(diào)節(jié)余度大幅提高,均有利于裝置生產(chǎn),降低操作難度。
(1)在關(guān)循環(huán)水回水時,要緩慢??偪睾同F(xiàn)場人員及時溝通,密切注意分離器出口溫度變化,及時調(diào)整反應(yīng)器入口溫度,避免幅度過大引起系統(tǒng)大幅波動甚至聯(lián)鎖停車。
(2)整個過程密切注意氫氣回收單元的入口溫度,避免溫度過高聯(lián)鎖甚至損壞吸附劑。
(3)該裝置甲醇分離器D3/D4 出口溫度最高可達(dá)80℃,壓縮機循環(huán)缸J2 入口溫度可達(dá)73℃出口可達(dá)93℃,操作中越是接近以上溫度除蠟效果越好,但應(yīng)根據(jù)壓縮機設(shè)計要求,避免溫度過高損壞壓縮機軸瓦等部件。
(4)除蠟過程過濾器切換頻繁,工作量大,需提前協(xié)調(diào)好相關(guān)人員,避免過濾器倒換不及時設(shè)備損壞。
(5)在線除蠟過后注意后系統(tǒng)運行情況,可能會有一部分蠟進(jìn)入后系統(tǒng)造成動設(shè)備故障。
天然氣制甲醇裝置結(jié)蠟的原因繁多現(xiàn)象也不盡相同,尤其是徑向反應(yīng)器其自身結(jié)構(gòu)特點也更容易結(jié)蠟且難以清除,在線除蠟只能一段時間內(nèi)緩解生產(chǎn)情況,并不能從根本上解決問題。筆者認(rèn)為,在日常生產(chǎn)操作中,關(guān)鍵在于避免系統(tǒng)溫度和負(fù)荷大幅波動;裝置開車時,嚴(yán)格執(zhí)行反應(yīng)器床層溫度200℃以上才能引合成氣,停車時嚴(yán)格執(zhí)行床層溫度低于200℃前將系統(tǒng)內(nèi)的合成氣吹掃干凈。注意上游工段工藝介質(zhì)的清潔,避免催化劑中毒。根據(jù)情況更換催化劑,并做好催化劑的儲運、裝填、還原操作。