程鑫,趙方
(海翔機(jī)械廠,河北 邯鄲 057150)
航空發(fā)動(dòng)機(jī)在工作一段時(shí)間后,經(jīng)常伴有加力燃油總管流量及分布超標(biāo)的現(xiàn)象,加力燃油總管作為供油系統(tǒng)的重要組成部分,其修理質(zhì)量將直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能水平,輕者導(dǎo)致主機(jī)性能下降,重者燒毀機(jī)件,嚴(yán)重影響發(fā)動(dòng)機(jī)使用安全。在發(fā)動(dòng)機(jī)修理過程中,加力燃油總管流量及分布的檢測是一項(xiàng)非常重要指標(biāo)。隨著工廠某新型發(fā)動(dòng)機(jī)修理建線計(jì)劃的逐步開展,原有試驗(yàn)器功能不能滿足新機(jī)修理技術(shù)要求,因此,重新研制一臺適應(yīng)某新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)加力燃油總管流量試驗(yàn)的試驗(yàn)器成為急需解決的問題。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)加力總管流量分布試驗(yàn)器是某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)加力燃油總管、噴油環(huán)及噴油孔的流量及均布等特性測量的專用設(shè)備,主要由液壓系統(tǒng)、計(jì)量機(jī)構(gòu)和電控系統(tǒng)等組成,模擬發(fā)動(dòng)機(jī)某動(dòng)力系統(tǒng)工作狀態(tài),給加力燃油總管供給特定壓力和流量的航空煤油,通過計(jì)量機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)加力燃油總管(Ⅱ區(qū)燃油總管、Ⅲ區(qū)燃油總管、Ⅳ區(qū)燃油總管、Ⅴ區(qū)燃油總管)、噴油環(huán)(Ⅰ區(qū)噴油環(huán))、噴油桿和噴油孔的流量測量,并計(jì)算流量分布特性。
根據(jù)加力燃油總管修理技術(shù)條件可知,此次流量試驗(yàn)要求有兩個(gè)特點(diǎn):一是試驗(yàn)流量范圍域廣,五區(qū)總管的試驗(yàn)分為五個(gè)流量試驗(yàn)點(diǎn):890L/h、5613L/h、7220L/h、6014L/h、8000L/h,其中,最小流量為890L/h,最大流量為8000L/h;二是液壓系統(tǒng)壓力波動(dòng)對流量變化影響較大。為確保液壓系統(tǒng)在五區(qū)總管流量試驗(yàn)時(shí)均能夠提供穩(wěn)定的壓力和流量,動(dòng)力源的選擇是關(guān)鍵,如果液壓系統(tǒng)選擇偏小流量泵作為動(dòng)力源,做大流量試驗(yàn)時(shí),泵超載運(yùn)行,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)介質(zhì)脈動(dòng)較大,壓力不穩(wěn),不符合試驗(yàn)要求,而選擇大流量泵作為液壓系統(tǒng)的動(dòng)力源時(shí),有三點(diǎn)不合適:第一,做小流量試驗(yàn)器時(shí),85%以上的航空煤油需要通過溢流閥溢流,會(huì)使液壓系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)脈動(dòng)增加,且脈動(dòng)無規(guī)律,隨機(jī)性明顯,影響測量結(jié)果的穩(wěn)定性;第二,大部分流量溢流,會(huì)使液壓系統(tǒng)內(nèi)航空煤油的溫度快速上升,不利于介質(zhì)溫度的控制,影響測量結(jié)果;第三,85%以上的航空煤油需要溢流回油箱,這樣會(huì)造成系統(tǒng)能源的浪費(fèi),同時(shí)降低液壓元件的使用壽命。
圖1 液壓系統(tǒng)原理圖
如圖1 所示,根據(jù)某機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)修理技術(shù)條件,結(jié)合實(shí)際情況,最終將液壓系統(tǒng)的動(dòng)力源設(shè)計(jì)成大、小流量兩套液壓泵并聯(lián)而成,且可單獨(dú)控制運(yùn)行。選用脈動(dòng)誤差小于3%的內(nèi)嚙合齒輪泵,選取小流量泵7 流量為39.3cm3/rev,配以4 極電機(jī),單獨(dú)運(yùn)行,用于890L/h 的小流量點(diǎn)的試驗(yàn),選取大流量泵8 為163cm3/rev,配以4 極電機(jī),單獨(dú)運(yùn)行,用于5613L/h、7220L/h、6014L/h、8000L/h 四組大流量點(diǎn)的試驗(yàn),這樣既滿足了小流量試驗(yàn)需求,也滿足了大流量試驗(yàn)要求,再輔以氣液分離器、蓄能器等元件進(jìn)行穩(wěn)流穩(wěn)壓,最終可以將液壓系統(tǒng)的脈動(dòng)誤差降低至0.6%以內(nèi),滿足了產(chǎn)品試驗(yàn)流量范圍廣的同時(shí),也最大程度地降低了液壓系統(tǒng)的脈動(dòng)。
為確保加力燃油總管的48 個(gè)噴嘴檢修時(shí)的試驗(yàn)流量更接近于在發(fā)動(dòng)機(jī)上的真實(shí)工作狀態(tài),修理技術(shù)條件要求,將加力燃油總管與試驗(yàn)器連接,待試驗(yàn)器運(yùn)行穩(wěn)定后,同步測量48 個(gè)噴油孔流量。加力燃油總管的48 個(gè)噴油孔呈環(huán)形排列,為方便計(jì)量,首先,通過消沫筒將48 個(gè)噴油孔通過管道引流,將出油口“一”字排開。
圖2 氣動(dòng)多連桿機(jī)構(gòu)局部示意圖
同時(shí),設(shè)計(jì)氣動(dòng)多連桿機(jī)構(gòu)如圖2 所示,48 個(gè)噴油口引流管的出口與圖2 所示的可轉(zhuǎn)向油嘴3 一一對應(yīng),設(shè)備剛剛開啟時(shí),可轉(zhuǎn)向油嘴處于Ⅰ工位5,航空煤油流入箱體1 內(nèi),進(jìn)而通過回油管返回油箱,待產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定后,點(diǎn)擊計(jì)量按鈕,氣缸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)6 推動(dòng)多連桿機(jī)構(gòu),使可轉(zhuǎn)向油嘴3 運(yùn)動(dòng)至Ⅱ工位4,而轉(zhuǎn)向油嘴Ⅱ工位位于計(jì)量筒的正上方,此時(shí),開始同步計(jì)量48 噴油孔噴射的航空煤油。
液體流量的測量方法通常有 “質(zhì)量法”和“容積法”兩種,各有優(yōu)缺點(diǎn),由于加力燃油總管流量試驗(yàn)范圍域廣,且測量的最小流量值較小,為提高計(jì)量精度,降低研制成本,所以,采用容積法進(jìn)行噴射流量的計(jì)量。
圖3 計(jì)量機(jī)構(gòu)局部示意圖
如圖3 所示,計(jì)量機(jī)構(gòu)主要由計(jì)量筒3 和玻璃管2 組成,計(jì)量時(shí),航空煤油通過可轉(zhuǎn)向油嘴流入計(jì)量筒3 內(nèi),根據(jù)連通器原理,計(jì)量筒和玻璃管內(nèi)液面等高,待測量時(shí)間結(jié)束后,可以從玻璃管讀取液位高度,進(jìn)而計(jì)算單位時(shí)間內(nèi)流入計(jì)量筒和玻璃管的液體體積。
計(jì)量機(jī)構(gòu)具備以下功能:
(1)計(jì)量機(jī)構(gòu)的“校準(zhǔn)功能”。為確保每次試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,計(jì)量機(jī)構(gòu)具備“調(diào)零功能”,每次實(shí)驗(yàn)前,先進(jìn)行48 個(gè)計(jì)量機(jī)構(gòu)的調(diào)零工作,即點(diǎn)擊調(diào)零按鈕,打開計(jì)量筒下面的48 個(gè)“調(diào)零閥”1,如圖3 所示,計(jì)量筒3 內(nèi)調(diào)零管4 就處于開路狀態(tài),航空煤油從調(diào)零管流出,返回油箱,而調(diào)零管的上端口與計(jì)量機(jī)構(gòu)的的玻璃管的零刻線對應(yīng),根據(jù)“短板原理”和連通器原理,當(dāng)玻璃管和計(jì)量筒內(nèi)液位下降到調(diào)零管的上管口時(shí),玻璃管和計(jì)量筒內(nèi)液面自動(dòng)停止下降,此時(shí),液位對應(yīng)的就是玻璃管的零刻線位置,完成實(shí)驗(yàn)前計(jì)量機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)工作。
(2)計(jì)量機(jī)構(gòu)的“拉平”功能。試驗(yàn)工藝要求,當(dāng)48 噴嘴流量收集完成后,首先,分別讀取48 個(gè)噴嘴的單個(gè)流量值,然后,計(jì)算總流量,為方便操作,提高計(jì)量精度,試驗(yàn)工藝要求48 個(gè)計(jì)量玻璃管中液位高度可“拉平”到同一高度,取平均值計(jì)量總流量,所以在48 個(gè)計(jì)量筒下方設(shè)計(jì)一個(gè)連通器6,將48 個(gè)計(jì)量筒聯(lián)通,可通過氣閥5 開、閉實(shí)現(xiàn)48 個(gè)計(jì)量的聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)拉平功能,待液面穩(wěn)定后,讀取液位高度,通過轉(zhuǎn)換計(jì)算,再乘以48 就得到加力燃油總管的總流量,此方法可提高總流量的讀取精度和工作效率。
圖4 電氣控制原理圖
根據(jù)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,液壓系統(tǒng)大、小流量泵組可單獨(dú)控制,獨(dú)立運(yùn)行,并在控制系統(tǒng)中增加調(diào)零、拉平、排油等控制功能,電氣原理圖如圖4 所示。
(1)調(diào)試結(jié)論。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,從九個(gè)方面對試驗(yàn)器性能進(jìn)行調(diào)試、鑒定,詳情如表1。
(2)某型發(fā)動(dòng)機(jī)加力燃油總管試驗(yàn)情況。利用新研制試驗(yàn)器對某型發(fā)動(dòng)機(jī)加力燃油總管標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行流量試驗(yàn),測得數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,最大誤差0.5%,符合設(shè)計(jì)要求。之后陸續(xù)對四臺某型發(fā)動(dòng)機(jī)加力燃油總管進(jìn)行流量測量,數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性良好,符合修理技術(shù)條件要求,且操作簡單,性能穩(wěn)定,受到了使用單位領(lǐng)導(dǎo)及操作者的好評。
表1 試驗(yàn)器調(diào)試、鑒定表