喻志才,蔣元林
解放軍第903醫(yī)院 醫(yī)學(xué)工程科,浙江 杭州 310013
MUX-100DJ 移動DR 是島津公司生產(chǎn)的一款質(zhì)量穩(wěn)定、成像清晰的移動X線機(jī)。它主要由主機(jī)、立柱、球管、準(zhǔn)直器、高壓發(fā)生器、驅(qū)動電機(jī)和成像系統(tǒng)等組成。該機(jī)由于使用年限長,機(jī)械磨損、早期設(shè)計缺陷等因素引起的故障主要表現(xiàn)在立柱、馬達(dá)和燈絲電路,現(xiàn)就其日常使用中的幾例高頻率故障分析和處理做具體分析和總結(jié)。
該主機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要包括主控板NEXSC-MUX、電路板MUX CHARGE-99、通信控制板X CONT-2008、逆變器板INVERTER UNIT-C1、電源板MUX POWER-99、馬達(dá)驅(qū)動板MUX DRIVER-07 等[1]。其中,各主要電路板的功能介紹如下:主控板NEXSC-MUX 板控制整機(jī)工作的主CPU 板;通信控制板XCONT-2008 主要功能是輸入/輸出電路,傳送數(shù)據(jù)給NEXSC-MUX 板,管電流和管電壓的測量和反饋,測量管電壓過載檢測,IGBT 驅(qū)動控制,燈絲加熱驅(qū)動控制,充電控制等;逆變器板INVERTER UNIT-C1包括IGBT 主電路和燈絲加熱電路及電流啟動等;充電檢測電路板MUX CHARGE-99 主要檢測電池電壓、電流、充電錯誤;電源板MUX POWER-99 功能包括電源的開/關(guān)、電源的控制、電池電壓的檢測;馬達(dá)驅(qū)動板MU DRIVER-07主要驅(qū)動控制馬達(dá)的前后運(yùn)動及機(jī)械相關(guān)聯(lián)鎖[2]。
該設(shè)備采用滑軌式立柱和可伸展式支撐臂結(jié)合實現(xiàn)球管的上下、前后、左右移動。當(dāng)設(shè)備通電后按下“管球臂移動”按鈕,通信控制板XCONT-2008 接收解鎖信號,將12 V 電壓輸入立柱及支撐臂上的電磁鐵,進(jìn)而實現(xiàn)解鎖定位[3]。觸發(fā)解鎖按鈕后,可實現(xiàn)立柱左右移動、球管臂上下移動。
2.1.1 故障現(xiàn)象當(dāng)按下“管球臂移動”按鈕時管球臂不能抬起,并且設(shè)備行走速度緩慢。
2.1.2 故障分析
當(dāng)按下管球臂移動的按鈕后,管球臂的鎖定電磁閥應(yīng)當(dāng)立即釋放,此時管球臂不能抬起,可能是電磁閥沒有動作。
2.1.3 故障檢修過程
(1)觀察故障出現(xiàn)時的機(jī)器狀況。首先我們可以在按下“管球臂移動”按鈕時仔細(xì)聽電磁閥的聲音,本機(jī)未聽到管球臂鎖定釋放電磁閥的動作聲音。其次察看條件顯示設(shè)定面板,發(fā)現(xiàn)在管球鎖定狀態(tài)時面板正常顯示,縮光器前指示燈亮藍(lán)燈(正常狀態(tài)下管球臂鎖定時兩者應(yīng)該處于無任何顯示的狀態(tài))。
(2)根據(jù)機(jī)器顯示的狀態(tài)初步確定故障原因。通過結(jié)合以上兩項檢查可判斷故障是由于管球臂未插好??蓪嶋H管球臂的鎖定栓已完全插入到管臂連接部分的鎖定裝置內(nèi)。打開管臂連接部分拆除遙控器接收部的外殼,就可以看到管球臂鎖定機(jī)構(gòu)。里面有一個限位開關(guān)SW4(上面有一個小鐵片和它連接使SW4 處于常開狀態(tài))和一個電磁鐵(有一個鉤子和它連接)。當(dāng)球管臂的鎖定栓插入到管臂連接部分時會碰到SW4 的小鐵片,使SW4 變?yōu)槌i]狀態(tài),這時設(shè)備就認(rèn)為管球臂已收好。而這臺故障設(shè)備的SW4 的小鐵片由于多次撞擊位置太靠下,所以當(dāng)球管臂的鎖定栓插入到管臂連接裝置內(nèi)時未使SW4 變?yōu)槌i]。所以在按下“管球臂移動”按鈕時管球臂不能抬起(電磁閥的鉤子無法脫開)。
(3) 分析導(dǎo)致機(jī)器行走緩慢的原因。如果管臂沒被鎖定,設(shè)備會自動選擇緩慢移動模式,系統(tǒng)的移動速度將限制為大約正常速度的一半[4]。在這種情況下,驅(qū)動輔助的力量限制約為正常的一半。
(4)故障處理方法。處理此故障非常簡單,拆除遙控接收部分然后在SW4 的小鐵片纏繞一定厚度的絕緣膠帶或用扎帶固定,讓其保證橫臂鎖定時能使SW4 處于閉合狀態(tài),機(jī)器可恢復(fù)正常。
2.2.1 故障現(xiàn)象
MUX-100DJ 開機(jī)起初,在READY 時偶爾出現(xiàn)“F32”或“F33”,后來出現(xiàn)的頻率越來越高,現(xiàn)場偶爾能聞到輕微的焦味。該機(jī)器軟件每隔800 ms 檢測一次,在準(zhǔn)備狀態(tài)下每隔400 ms 檢測一次燈絲電流,如果儀器測得的燈絲電流約為1 A 或更小時即比預(yù)設(shè)值低50%以上就會報“F32”或“F33”錯誤[5-6]。因此,可將故障定位在燈絲加熱電路或燈絲檢測電路兩大部分。
2.2.2 故障分析
通過查看島津的服務(wù)手冊了解到“F32”是指實際球管燈絲電流小于設(shè)定的50%,“F33”是指燈絲電流小于1 A?,F(xiàn)場能聞到輕微焦味,故需要打開和球管燈絲電流相關(guān)的通信控制板XCONT-2008 和逆變器板INVERTER UNIT-C1進(jìn)行確認(rèn)。
2.2.3 故障檢修過程
觀察到INVERTER UNIT-C1 上的電阻R5、R8、R15和R25 這幾個電阻有燒毀的痕跡(圖1)。
圖1 燒壞的電路實物圖
分析周邊電路(圖2),可以計算R25(LF 1/4 82.5 F)的功率,應(yīng)該不低于2 W。但是實際上這幾個電阻的阻值如圖中的標(biāo)示為1/4 W,INVERTER UNIT-C1 板上的電阻R5、R8、R15 和R25 設(shè)計功率不足因此造成慢慢地?zé)龤АS脦讉€較大功率的電阻更換之后機(jī)器沒有再出現(xiàn)故障。
2.2.4 故障小結(jié)
這種故障頻率從低到高的現(xiàn)象很多情況可能是因為器件的老化引起[7],有可能是使用的原件功率不夠引起的現(xiàn)象,可以分析工作原理后適當(dāng)加大元件參數(shù)進(jìn)行改善。
2.3.1 故障現(xiàn)象
MUX-100DJ 機(jī)器出現(xiàn)“d1”報錯,且機(jī)器推動行駛比較困難。
2.3.2 故障分析
MUX-100DJ 出現(xiàn)“d1”報錯,查故障代碼手冊知“d1”表示行駛馬達(dá)過流。機(jī)器檢測到過電流,可能有以下三種情況。
(1)在小于0.8 km/h 低速行駛條件下檢測到馬達(dá)電流超過6 A,時間上超過10 s。
(2)在超過0.8 km/h 高速行駛條件下檢測到電動機(jī)電流超過8 A,時間上超過10 s。
圖2 電路原理分析圖
(3)其中一個左右直流電機(jī)存在缺陷。
可以在馬達(dá)驅(qū)動板MU DRIVER-07PCB 上的CP5(左電機(jī))和CP19(右電機(jī))上檢查電機(jī)電流。當(dāng)未驅(qū)動直流電機(jī)時,兩個檢查引腳OFFSET 電壓均為0,關(guān)系為0.2 V/1 A[8]。因此,當(dāng)上述檢查引腳的電壓在低速驅(qū)動條件下超過約1.2 V 時,錯誤“d1”可能發(fā)生。上述檢查引腳的電壓由V/F 轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為頻率。當(dāng)該脈沖信號的積分值達(dá)到“6 A 或8 A 持續(xù)10 s”時,出現(xiàn)錯誤“d1”,可以通過檢測兩個檢查引腳的電壓,判斷哪個直流馬達(dá)有缺陷。如果兩個檢查引腳的電壓都正常,則馬達(dá)驅(qū)動板MU DRIVER-07 PCB 或通信控制板XCONT 2008 PCB 可能有缺陷[9-10]。但直流電機(jī)之一仍有可能出現(xiàn)故障。
此時,需要考慮與馬達(dá)運(yùn)動相關(guān)的部件主要電源控制板MUX POWER-99、馬達(dá)驅(qū)動板MU DRIVER-07以及剎車、驅(qū)動電機(jī)[11]是否運(yùn)行正常。
2.3.3 故障排除過程
打開左右側(cè)蓋,我們先測量MUX POWER-99 板+120 V和-120 V 是否有輸出,根據(jù)電路圖,找到MU DRIVER-07板CN15 接頭,當(dāng)手握推車把手前后推拉機(jī)器時,CN15的1、2 和3、4 端子分別有±125 V 左右,由此確定MUX POWER-99 輸入到MU DRIVER-07 板電壓正常[12]。為了確定是MU DRIVER-07 板的問題還是驅(qū)動電機(jī)的問題,我們需要檢測MU DRIVER-07 板CN14 和CN16 輸出到驅(qū)動電機(jī)電壓和驅(qū)動電機(jī)線圈阻值。拔出CN14 和CN16 端子,測量后發(fā)現(xiàn)輸出電壓異常,而左右馬達(dá)線圈阻值也均在11.5 ? 左右且正常。但機(jī)器代碼明確指出馬達(dá)電機(jī)過流,因此,首先需要分析馬達(dá)問題。
MUX-100DJ 有左右各一個馬達(dá),在用萬用表測量兩個馬達(dá)的線圈阻值都正常,且現(xiàn)場又沒有新馬達(dá)可以更換確認(rèn)是否為馬達(dá)不良的情況下,考慮到一般兩個馬達(dá)不會同時損壞,我們可以用交換法處理,具體方法如下。
(1)用萬用表測量左右馬達(dá)的線圈是否良好,如果線圈開路,可以確定馬達(dá)故障;如果線圈良好,則需進(jìn)行下一步檢查。我們假設(shè)右側(cè)馬達(dá)不良:① 操作機(jī)器前,先拔下左側(cè)馬達(dá)插頭CN14,出現(xiàn)“d1”,可能是右側(cè)馬達(dá)不良,隨后插入左側(cè)馬達(dá)插頭CN14,拔下右側(cè)馬達(dá)插頭CN16,操作機(jī)器,此時不會出現(xiàn)“d1”;② 拔下左側(cè)馬達(dá)插頭CN14 和右側(cè)馬達(dá)插頭CN16,把左側(cè)馬達(dá)插頭CN14 插入MU DRIVER-07 板的CN16,操作機(jī)器,此時可能不會出現(xiàn)“d1”,拔下左側(cè)馬達(dá)插頭CN14,把右側(cè)馬達(dá)插頭CN16 插入MU DRIVER 板的CN14,操作機(jī)器,如果此時出現(xiàn)“d1”,我們可以斷定右側(cè)馬達(dá)不良。
(2)如果左側(cè)馬達(dá)不良,情況與上面相反,可參照分析。(3)應(yīng)急解決法。同時拔下左側(cè)馬達(dá)插頭CN14 和右側(cè)馬達(dá)插頭CN16,此時操作機(jī)器不會出現(xiàn)“d1”,在平坦的路面移動機(jī)器,沒有馬達(dá)助力的情況下推機(jī)器會覺得比較重。
(4)引起該故障的原因是該款設(shè)備使用的是有刷馬達(dá)。長期的使用使碳粉磨損,導(dǎo)致馬達(dá)線圈短路引起馬達(dá)過流,解決的辦法是對馬達(dá)進(jìn)行清潔除碳。
島津MUX-100DJ 型移動式DR 是一款比較智能的成熟的機(jī)器,故障率比較低,它具有很強(qiáng)的自檢和故障自診斷功能。在維修該機(jī)時,首先,要查閱故障代碼,清楚各個代碼所對應(yīng)的意義,實行精確的點對點處理[13];其次,要結(jié)合故障現(xiàn)象運(yùn)用觀察法、靜態(tài)測量法、在線測量法、替換法、原理分析法等,結(jié)合該機(jī)工作原理電路圖和機(jī)器構(gòu)造,實現(xiàn)故障的粗略和精細(xì)查找相統(tǒng)一[14];最后,當(dāng)懷疑電路缺陷替換或更改電路元件時,必須通過電路運(yùn)算,得到確切的參數(shù)才能更改,不能盲目替換或更換元器件,以免擴(kuò)大故障或損壞機(jī)器。
以上三例故障主要由元器件老化、使用磨損、缺乏維護(hù)保養(yǎng)等因素引起的。醫(yī)療儀器故障出現(xiàn)后,在能夠精確快速解決的情況下,行業(yè)工作者更多的是需要結(jié)合周期性、預(yù)防性維修工作[15],特別是在儀器故障發(fā)生前對中大型醫(yī)療儀器定制詳細(xì)的周期性、預(yù)防性維修計劃(該工作包含目前各大醫(yī)院推行的計量和質(zhì)量控制檢測)。只有做到像每架飛機(jī)起飛前后都必須強(qiáng)制性檢測維護(hù)保養(yǎng)一樣的全壽命閉環(huán)質(zhì)量控制,我們的現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備的管理和維修工作才算真正做到了實處[16]。