馮耀東
(西山煤電集團設計院(有限公司)山西太原030053)
對于大多數(shù)傾斜煤層開采工作面,煤層在開采過程中,往往會出現(xiàn)設備下滑的現(xiàn)象,這給工作面的推進效率帶來了很大的問題[1~2]。工作面內(nèi)由于液壓支架、刮板輸送機等生產(chǎn)設備的下滑會出現(xiàn)拉煤嚴重、負荷量增大的情況,導致設備多次受損,從而造成性能下降、維修費用增加的等問題。此外由于設備的下滑可能會出現(xiàn)工作面生產(chǎn)空間變小,影響工作人員的人身安全,因此對工作面調(diào)斜與設備防滑技術進行研究十分重要[3~5]。本文以山西鎮(zhèn)城底礦工作面生產(chǎn)技術條件為基礎,對工作面調(diào)斜與防滑技術進行了應用研究,研究結(jié)果可為相似條件礦井工作面提供一定的借鑒。
山西鎮(zhèn)城底礦28116工作面主采煤層為8#煤,煤層厚度平均為4.10 m,整個工作面開采范圍內(nèi)煤層厚度較為穩(wěn)定,煤層傾角平均為8°,煤層埋深平均為450 m。工作面開切眼的長度為145 m,皮帶順槽全長533 m,軌道順槽全長530 m,受地質(zhì)條件限制,切眼自然坡度為7°。工作面推進至與開切眼110 m處時,受地質(zhì)構(gòu)造的影響,工作面坡度達到12°~21°,平均達16.5°(軌道順槽高于皮帶順槽)。由于工作面坡度的增大,工作面內(nèi)的設備常出現(xiàn)下滑的情況,尤其是刮板輸送機,其機頭經(jīng)常出現(xiàn)與轉(zhuǎn)載機搭接不正常的情況,導致工作面設備卸煤效果較差。并且位于工作面中部的支架常出現(xiàn)擠架的情況,對工作面的正常生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。
28116綜放工作面整體呈現(xiàn)為向斜構(gòu)造,工作面的皮帶順槽標高為+748 m,軌道順槽標高為+772 m,兩巷落差為24 m,當工作面與兩巷垂直推進,此時工作面的坡度平均達到16.5°,內(nèi)部設備由于坡度的增大,在斜面部位產(chǎn)生向下的滑動分力也會增大,工作面設備發(fā)生下滑的可能性也會增大。
根據(jù)工作面現(xiàn)場實測,采煤機向機頭割煤,工作面從機尾向機頭推移刮板運輸機時,每完成一個循環(huán),設備下滑的長度平均達到36 mm;采煤機向機尾割煤,工作面從機頭向機尾推移運輸機時,每完成一個循環(huán),設備下滑的長度平均達到5 mm。因此工作面設備下滑主要原因是受到向斜構(gòu)造的影響,一般為解決設備下滑的問題,通常采用工作面?zhèn)涡闭{(diào)整的方法,其原理為:在采煤機割煤的過程中,前部運輸機會依次推向煤壁,而在這種循環(huán)推進中設備會出現(xiàn)一定的滑動差距,主要體現(xiàn)在運輸機的彎曲部分,支架同樣會出現(xiàn)一定量的偏移,雖然偏移量較小,但會使設備在其他方向出現(xiàn)一定的分力,采煤機從機尾向機頭方向割煤時,設備受到的分力主要作用于機頭,采煤機從機頭向機尾割煤時,設備受到的分力主要作用于機尾。由于設備偽斜調(diào)整產(chǎn)生的分力會與其下滑分力的一部分抵消,因此在一定程度上可以減輕設備的下滑現(xiàn)象。
工作面?zhèn)涡闭{(diào)整能夠在一定程度上控制設備的下滑,但偽斜調(diào)整距離對設備下滑的減弱效果起到?jīng)Q定性作用。雖然28116工作面已采用了偽斜調(diào)整,但偽斜調(diào)整距離并不合理,導致工作面刮板輸送機會出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,因此對工作面?zhèn)涡闭{(diào)整距離進行合理的計算十分必要。
由于工作面開采坡度的增大,工作面設備出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象往往是無法避免的。采用偽斜式開采通過大坡度區(qū)域是目前防止設備出現(xiàn)下滑的主要方法,偽斜式開采主要通過以下方法求得:
圖1工作面調(diào)斜示意圖
假設工作面調(diào)斜后與軌道巷的夾角為α,若設備未出現(xiàn)下滑現(xiàn)象,工作面的推進會令運輸機上移l?sinα的距離,其中l(wèi)為采煤機截深,由上述實測結(jié)果可知,工作面每推進一個循環(huán),運輸機下滑距離為36 mm,因此若要保證運輸機不下滑,需令l?sinα=36 mm,由于采煤機截深為600 mm,計算可得α為3.4°。
令工作面?zhèn)涡遍L度為x,即工作面皮帶順槽超前軌道順槽的距離為x,x計算公式為:
式中,M為工作面開采長度,m;α為工作面調(diào)斜角度,°。
工作面的開采長度為145 m,工作面調(diào)斜角度為3.4°,將其帶入上式中,可得工作面的偽斜長度為8.59 m?,F(xiàn)場實施中,將工作面機頭超前于機尾8.6 m。
方案實施后工作人員要時刻對工作面內(nèi)設備出現(xiàn)的移近情況進行記錄,若刮板輸送機與轉(zhuǎn)載機的搭接情況出現(xiàn)異常,可通過增加或減少刮板輸送機推移距離的方式降低設備出現(xiàn)的下滑情況。
若工作面的設備下滑情況過于嚴重,可將工作面開采方法調(diào)整為調(diào)小斜方法。即機頭長時,只采機頭,不采機尾;機尾長時,只采機尾,不采機頭。采用這種方法采煤機必須跑到機頭或者機尾,并且在采煤機到達機頭或機尾前,運輸機要提前回拉,保證該位置的支架不動,工作面始終能夠保持直線標準。
根據(jù)28116工作面條件,除上述調(diào)偽斜開采防滑技術外,對工作面煤層的開采工藝進行優(yōu)化也是防止工作面設備在大坡度區(qū)域出現(xiàn)下滑的主要方法之一。具體優(yōu)化工藝為:原開采方法為雙向割煤方法,現(xiàn)將其調(diào)整為單向割煤方法,當采煤機向下進行割煤時,工作面內(nèi)的刮板輸送機不向前推移,向下割煤完成后,采煤機需向上返回,由于此時刮板輸送機并未向前推移,因此采煤機向上返回過程中處于空刀狀態(tài),當采煤機返回到原位置后,此時再對刮板輸送機進行推移,繼續(xù)進行下一循環(huán)割煤。開采工藝優(yōu)化后,刮板輸送機的推移均從工作面的下端頭開始,在工作面的上端頭結(jié)束。該工藝方法與工作面調(diào)偽斜技術聯(lián)合使用可對工作面設備的防滑起到較好的應用效果。
28116工作面采取工作面調(diào)斜與防滑技術后,設備的下滑情況有明顯的改善,工作面的生產(chǎn)工序也恢復正常。目前在工作面的回采過程中尚未出現(xiàn)過運輸機、支架的下滑情況,并且工作面產(chǎn)煤量相較于過去也有了巨大的提升,工作面生產(chǎn)效率明顯提升,因此本文所采用的調(diào)斜防滑技術方案具有著較好的應用效果。
本文以山西鎮(zhèn)城底礦地質(zhì)條件為基礎,針對工作面傾角增大導致的設備下滑等問題,采用理論分析與現(xiàn)場試驗的方法,對工作面調(diào)斜與防滑技術進行了應用研究?,F(xiàn)場采用工作面調(diào)斜技術措施后,工作面的回采過程中尚未出現(xiàn)過運輸機、支架的下滑情況,并且工作面產(chǎn)煤量相較于過去也有了巨大的提升,工作面生產(chǎn)效率明顯提升,表明該技術方案可以對工作面設備下滑起到一定的控制作用。