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        王村選煤廠降低介耗方案研究與實踐

        2020-01-09 07:17:42馬燕飛
        同煤科技 2019年6期

        馬燕飛

        (同煤集團煤炭洗選分公司,山西大同,037000)

        1 引言

        圖1 4月份介質(zhì)消耗折線圖

        王村選煤廠是王村礦延深井開采石炭二疊紀煤田,為提高產(chǎn)品煤質(zhì)量,適應煤炭市場對產(chǎn)品煤的需求,配套改造的選煤廠。選煤廠位于大同煤田中東部,地處大同市西南約30 km。王村選煤廠屬礦井型選煤廠,入選煤層為山西組4號煤層和太原組2、3、4、5、8號煤層,礦井原煤主要為氣煤(灰分為37.73%),原煤可選性為中等可選。選煤廠設計年入選量為2.1 Mt/a,日處理量6 363.64 t,小時處理量398 t,服務年限58年。

        隨著王村礦對井下煤層延伸開采,原煤煤質(zhì)不斷發(fā)生變化,特別是進入到2018年5月份以來,開采出來的原煤中煤泥含量較大,這樣直接造成王村廠介質(zhì)消耗劇增嚴重后果,增加了選煤成本,因此如何降低介質(zhì)消耗,確保洗選系統(tǒng)穩(wěn)定,并保證生產(chǎn)任務順利完成,成為王村廠面臨的主要問題,為解決介耗偏高問題,王村選煤廠經(jīng)多次改造,在降低介耗方面取得一定成果。

        圖2 5月份介質(zhì)消耗折線圖

        根據(jù)以上圖表分析,發(fā)現(xiàn)4月份與5月份在每日入選原煤量基本相同的情況下,5月份的介質(zhì)消耗量要遠遠超過4月份的介質(zhì)消耗量。因此,降低噸煤介質(zhì)的消耗是目前工作中的首要問題。

        2 問題提出

        2018年5月份以來,由于過斷層等因素的影響,開采出的原煤中煤泥含量較大,直接造成王村廠介質(zhì)消耗劇增的嚴重后果。隨機抽取2018年4月份與5月份10天入選原煤量與介質(zhì)消耗情況記錄情況(表1)。

        表1 2018年4月份與5月份10天的入選原煤量與介質(zhì)消耗調(diào)查表

        3 問題分析

        對造成噸煤介質(zhì)消耗偏高的原因進行了逐項分析[1],并繪制出魚刺圖。

        圖3原因分析魚刺圖

        從上述魚刺圖中可以看出,5項大分析到末梢因素有9個。因此對末梢因素逐條進行確認,找出造成噸煤介質(zhì)消耗偏高的主要影響因素。

        3.1 檢修不到位(非要因)

        檢修時,由于檢修人員檢查的不仔細,對一些篩縫已經(jīng)堵塞的篩板沒有及時更換,造成篩上物料與介質(zhì)一起進入到離心機,介質(zhì)無法充分回收,針對這種情況,需安排技術(shù)人員對檢修過的篩板進行重新復查,連續(xù)跟蹤10天,發(fā)現(xiàn)檢修過的篩板篩縫全部符合要求,能夠達到使用標準。

        3.2 責任心不強(非要因)

        在生產(chǎn)過程中,磁選機往往因為進料太快或者原料中混有雜物而造成磁選機堵塞,若崗位操作人員不能及時發(fā)現(xiàn),則稀介將會從溢流端流失,進入到煤泥水桶,這樣就會造成跑介現(xiàn)象,這也是介耗偏高的原因,為此,在生產(chǎn)過程中,需安排流動巡視人員檢查磁選機是否有卡堵現(xiàn)象以及崗位操作人員是否對磁選機及時進行清理。經(jīng)過一段時間的跟蹤發(fā)現(xiàn),崗位操作人員在交接班時都要對磁選機的入料槽進行清理,因此,磁選機在運行過程中發(fā)生堵塞的次數(shù)為零。

        3.3 脫介水嘴堵塞(要因)

        為了確定生產(chǎn)過程中脫介水嘴是否能夠正常使用,對10個生產(chǎn)日的脫介水嘴堵塞次數(shù)進行調(diào)查,統(tǒng)計情況如下表。

        表2脫介水嘴堵塞次數(shù)

        通過上表可以明顯看出,在生產(chǎn)過程中,篩子上的脫介水嘴經(jīng)常堵塞。

        3.4 磁選機存在故障(非要因)

        通過安排專業(yè)檢修人員深入現(xiàn)場對磁選機的重要部件進行檢查,并統(tǒng)計其完好情況。

        表3磁選機的重要部件檢修統(tǒng)計表

        根據(jù)檢修人員對磁選機重要部件檢查的情況統(tǒng)計表我們可以看出,磁選機能夠正常工作。

        3.5 入選原煤煤泥量大(非要因)

        入選原煤的煤泥含量大,勢必會在洗選的過程中將一部分介質(zhì)帶入到煤泥系統(tǒng)[2-3],這也是會造成介耗偏高的原因,然而這是固有的,無法改變的。

        3.6 介質(zhì)不合格(非要因)

        為了確定王村選煤廠使用的介質(zhì)質(zhì)量是否合格,技術(shù)人員通過對介質(zhì)庫的介質(zhì)進行隨機抽樣化驗,并對化驗結(jié)果進行統(tǒng)計分析。

        表4介質(zhì)磁含量分析表

        上表中1~10列為抽樣調(diào)查的序號,11列為參考標準,從上表中可知,介質(zhì)的質(zhì)量完全符合標準。

        3.7 精煤脫介篩上物料流速太快(要因)

        隨著原煤中煤泥含量的增加,經(jīng)過兩產(chǎn)品重介旋流器分選后,從流溢端出來的物料流速明顯加快,使得物料上附著的介質(zhì)來不及在精煤固定篩以及精煤篩合介段脫介,就進入到精煤脫介篩稀介段甚至進入到精煤離心機,這樣就造成了介質(zhì)消耗的增加。

        3.8 制度不完善(要因)

        通過采用問答調(diào)查形式就王村選煤廠介質(zhì)庫管理制度是否完善進行調(diào)查,共調(diào)查選煤廠干部及員工50名,并對調(diào)查的結(jié)果進行統(tǒng)計分析,分析結(jié)果見圖4。

        圖4介質(zhì)庫管理制度滿意度調(diào)查餅圖

        根據(jù)上圖可知,有70%的干部及員工對介質(zhì)庫管理制度的完善性持否定態(tài)度。

        3.9 啟停車頻繁(非要因)

        對系統(tǒng)進行頻繁的啟停車會造成介質(zhì)的大量消耗,按照要求每個生產(chǎn)班正常啟車一次、停車一次,最多在生產(chǎn)期間再出現(xiàn)一次啟車和停車。通過查閱2018年6月份所有生產(chǎn)班的啟停車記錄可知全廠6月份共有3個生產(chǎn)隊,每個生產(chǎn)隊有20個生產(chǎn)班,現(xiàn)在對啟停車記錄結(jié)果進行統(tǒng)計分析。

        表5啟、停車次數(shù)統(tǒng)計

        表5知三個隊組啟停車次數(shù)均在允許范圍之內(nèi)。根據(jù)上述可知造成噸煤介耗偏高的主要因素是:

        (1)脫介水嘴堵塞;

        (2)精煤脫介篩上物料流速太快;

        (3)制度不完善。

        4 問題解決

        4.1 增強脫介水壓力

        將308精煤脫介篩及312矸石脫介篩上的脫介水管由原來的DN159管路,改造成DN108的管路,這樣在脫介水流量不變的情況下,縮小脫介水管的管徑,可以增強脫介水的水壓,下圖為改造后308精煤脫介篩上的脫介水管。

        圖5改造后的308精煤脫介篩

        4.2 延緩精煤在篩子上的流速

        首先在主廠房四層306精煤旋流器的精煤套箱內(nèi)加高擋水沿,其次在307精煤固定篩的入料端安裝自制的鐵擋簾,設計方案圖與現(xiàn)場實物如下圖所示。

        圖6精煤套箱改造示意圖

        圖7改造后精煤套箱

        鐵擋簾采用的是3 000 mm×1 000 mm的廢舊皮帶,然后在皮帶下端再安裝3 000 mm×200 mm的扁鐵,用來增加鐵擋簾的重量,以此來減緩進入到精煤脫介篩上物料的流速。

        4.3 完善制度

        在原有的介質(zhì)庫管理制度的基礎上進一步完善,并對介質(zhì)庫崗位操作人員加強培訓和管理,增強其業(yè)務能力和責任心。對操作工人進行技術(shù)培訓和現(xiàn)場操作指導,提高其業(yè)務能力。制定介質(zhì)庫崗位考核制度,嚴格班組介質(zhì)考核,強化管理,降低介耗【4】。

        5 總結(jié)

        通過實施一系列優(yōu)化選煤廠主洗系統(tǒng)措施之后,對2018年7月份10個生產(chǎn)工作日的噸煤介耗進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)噸煤的介耗可以控制在1.45 kg/t以下。

        圖8改造前后對比示意圖

        王村選煤廠的一系列改造雖然取得了一定的成果,但是也還面臨著一些困難。當?shù)V井煤質(zhì)變化時,煤泥處理系統(tǒng)壓力顯著增高,針對這一問題的研究探討正在進行中。

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