張盛友 夏俊琪
摘 要:針對負(fù)壓吸水油井進(jìn)行機(jī)械堵水(丟手管柱)施工時(shí),遇到測試車投送的球桿到管柱內(nèi)的球座,憋壓完成坐封封隔器后,測試車回收球桿時(shí),出現(xiàn)拔不起來現(xiàn)象,改坐封球座為坐封滑套,坐封滑套既可以承受坐封封隔器壓力,又能再繼續(xù)加壓在既定的壓力下打掉球座,達(dá)到連通下部油層目的,解決了負(fù)壓吸水井使丟手管柱坐封封隔器后球桿在油管內(nèi)提不出問題,在鐘6-23井進(jìn)行現(xiàn)場使用,取得了較好的效果。
關(guān)鍵詞:負(fù)壓油井;丟手管柱;坐封球座改進(jìn)
隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,在鐘寺油田鐘6-23井機(jī)械堵水《丟手管柱》施工中遇見水淹層出水嚴(yán)重,而上下主力油層的壓力較低,在洗井時(shí)常常出現(xiàn)回灌現(xiàn)象,通常稱之為負(fù)壓吸水井。然而在這種現(xiàn)象的油井中進(jìn)行丟手管柱堵水施工時(shí),就會(huì)出現(xiàn)測試車下放鋼絲吊送球桿至球座打壓坐封封隔器后,測試車用鋼絲上提球桿時(shí),提不動(dòng),最終將測試車吊送球桿的鋼絲拔斷,造成丟手管柱施工失敗。我們針對測試車用鋼絲吊送球桿到球座,只是為了坐封后提出打開與下部油層通道這一特性,經(jīng)過查詢采油院坐封滑套的技術(shù)參數(shù),對丟手管柱的坐封球座進(jìn)行更換,更換了丟手管柱的坐封球座,在鐘6—23井施工中應(yīng)用,并取得了成功。
1 原丟手管柱
1.1 管柱結(jié)構(gòu)
主要由KDJ-105丟手接頭,2級JH756-2封隔器和φ38.1mm坐封球座等組成。如圖1。
1.2 原丟手管柱的工作原理
按施工設(shè)計(jì)要求下丟手管柱到設(shè)計(jì)深度,反循環(huán)洗井至進(jìn)出口平衡測試車吊送φ38.1mm球桿至球座,從油管正變壓5、10、15MPa各穩(wěn)壓10min,坐封封隔器。然后用測試車鋼絲收回φ38.1mm球桿,從油管內(nèi)提投入φ50.8mm鋼球入座,油管正憋壓8-10MPa分開丟手接頭,實(shí)現(xiàn)丟手,然后取出丟手接頭以上管柱,最后按檢泵設(shè)計(jì)要求下入抽油泵管柱進(jìn)行生產(chǎn)。
負(fù)壓油井丟手管柱施工中出現(xiàn)的問題:測試車從油管內(nèi)用φ4mm鋼絲吊送φ38.1mm球桿至球座,油管內(nèi)正蹩壓15MPa坐封封隔器后,φ38.1mm球桿受油管內(nèi)液柱重量壓著,而下部油層的壓力較低,球桿受到力不平衡,φ4mm鋼絲最大拉力0.25KN,當(dāng)油管內(nèi)液柱重量壓力與下部油層的壓力差大于0.25KN時(shí),φ4mm鋼絲最終只有拔斷,造成丟手管柱施工失敗。
2 現(xiàn)丟手管柱
2.1 現(xiàn)丟手管柱結(jié)構(gòu)
主要由KDJ-105丟手接頭,2級JH756-2封隔器,坐封滑套等組成。如圖2。
2.2 現(xiàn)丟手管柱工作原理
按照施工設(shè)計(jì)要求下丟手管柱到設(shè)計(jì)深度,反循環(huán)洗井至進(jìn)出口平衡,投入φ35mm鋼球至球座,從油管正蹩壓5、10、15MPa三次,各穩(wěn)壓10min,坐封封隔器后,從油管再繼續(xù)加壓至18-25MPa打掉球座,φ35mm鋼球及球座落至割縫篩管底部,連通下部油層,然后從油管內(nèi)提投入φ50.8mm球桿入座,油管正憋壓8-10MPa實(shí)現(xiàn)分開丟手接頭。并取出丟手接頭以上管柱,最后按檢泵設(shè)計(jì)要求下入抽油泵管柱進(jìn)行生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù):
封隔器最大外徑:114mm
封隔器坐封壓力:15~18MPa
封隔器工作壓力:15MPa
封隔器工作溫度:120℃
封隔器內(nèi)通徑:50mm
丟手接頭丟手壓力:8~10MPa
丟手接頭丟手脫爪負(fù)荷:7~10KN
坐封滑套打掉壓力:18~25MPa
現(xiàn)場使用情況:
2018年2月19日至2018年2月20日在鐘6-23負(fù)壓吸水油井進(jìn)行現(xiàn)場使用,鐘6-23井井深2617m,中間高含水層:2516.0~2522.0m,1層,厚度6m,上、下封隔器卡封位置分別為:2514.46m和2524.83m。由于井內(nèi)負(fù)壓吸水,沒有用清水洗井,下丟手管柱時(shí)將φ35mm鋼球一起帶下,丟手管柱下到設(shè)計(jì)位置,從油管正蹩壓15MPa三次,各穩(wěn)壓10min,坐封封隔器后,從油管再繼續(xù)加壓18↘0MPa打掉球座,然后從油管內(nèi)投入φ50.8mm球桿入座。油管正憋壓8↘3MPa,實(shí)現(xiàn)丟手一次成功。
3 結(jié)論和建議
通過對鐘6-23負(fù)壓吸水井的丟手管柱坐封球座改進(jìn)試驗(yàn)成功,證明了用坐封滑套替換以前坐封球座,(1)提高成功率:解決了有些油井內(nèi)負(fù)壓吸水使丟手管柱坐封封隔器后球桿在油管內(nèi)提不出,最后測試車拔斷鋼絲,造成整個(gè)工序施工失敗。(2)簡化工序:用坐封滑套(坐封球座加割縫管)替換丟手管柱中的坐封球座,節(jié)省了施工工序(測試車吊送球桿到球座和提出球桿)。(3)降低施工費(fèi)用:省去了測試車費(fèi)用。(4)縮短施工周期:省去測試車吊送球桿到球座和提出球桿所用時(shí)間2小時(shí)。
建議根據(jù)井內(nèi)負(fù)壓吸水的具體情況及井深,選擇坐封滑套的坐封球座銷釘φ6mm(即坐封滑套打掉壓力:18~25MPa)和φ7mm(即坐封滑套打掉壓力:25~30MPa)
參考文獻(xiàn)
[1]修井工具手冊,第一篇,井下工具.