王 波
(陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,陜西 西安 710119)
鎖銷式同步器是副箱同步器的主要結(jié)構(gòu)形式,由于變速器副箱工作狀況相對(duì)于主箱來說更加嚴(yán)苛,副箱同步器的故障率一直比較高,售后反饋回來的失效模式中鎖止銷松動(dòng)失效在副箱同步器失效故障中占比10%左右,而且集中發(fā)生在12 檔同步器中。
鎖止銷松動(dòng)初步分析有三方面原因:鎖止銷與錐環(huán)的配合過盈量小于設(shè)計(jì)要求;鉚接不充分;鎖止銷對(duì)于錐環(huán)平面的垂直度超差,導(dǎo)致受力不均,最終使鎖止銷松動(dòng)。針對(duì)這三個(gè)原因,分別對(duì)零件質(zhì)量及裝配質(zhì)量進(jìn)行抽查和調(diào)研。
針對(duì)零件尺寸問題,下發(fā)了全尺寸檢測(cè)通知,要求車間對(duì)鎖止銷和錐環(huán)分別進(jìn)行全尺寸檢測(cè),通過交回的檢測(cè)報(bào)告發(fā)現(xiàn),鎖止銷和錐環(huán)的配合尺寸符合性很好,初步排除了零件尺寸這個(gè)因素。
垂直度超差問題,通過對(duì)不同磨損程度工裝上壓鉚出來的錐環(huán)總成進(jìn)行檢測(cè),并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的因?yàn)槟p導(dǎo)致的垂直度超差問題。
鉚接不充分的問題,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的9 檔同步器和12 檔同步器進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)現(xiàn)12 檔同步器,鎖止銷加粗的同步器,壓鉚效果不理想,其他品種鉚接效果良好。針對(duì)此問題,從兩個(gè)方面進(jìn)行排查。
(1)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的幾種鎖止銷壓鉚部分的硬度分別進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)不同直徑的鎖止銷硬度分布基本相同,初步排除硬度問題對(duì)壓鉚的影響。
(2)對(duì)壓鉚過程進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)9 檔同步器錐環(huán)壓鉚完后,鎖止銷中心孔錐面明顯有大小兩種鋼球留下的痕跡,而粗鎖止銷壓鉚完后只有大鋼球的痕跡,小鋼球沒有起到壓鉚的作用,最終表現(xiàn)出來的結(jié)果就是粗銷子壓鉚效果不理想。
副箱同步器一直以來的壓鉚工藝都是分三步進(jìn)行,利用大小2 組鋼球?qū)︽i止銷進(jìn)行鉚壓,鉚壓示意圖見圖1,鋼球與隔墊的錐面留有間隙,用來彌補(bǔ)鋼球與鎖止銷之間的位置度偏差,鋼球可以自找正鎖止銷中心孔錐面。
圖1 壓鉚夾具簡(jiǎn)圖
通過對(duì)圖紙進(jìn)行整理和研究,發(fā)現(xiàn)鎖止銷在加粗直徑時(shí),原有中心尺寸不變,錐面向上延伸,即錐孔孔口尺寸變大了,φ10.3 銷子孔口直徑理論尺寸為φ7.87,φ12.3 銷子孔口直徑理論尺寸為φ9.83,以小鋼球?yàn)槔?dāng)鋼球與錐孔相割時(shí),壓鉚細(xì)銷子時(shí),隔墊平面距離錐環(huán)平面1.59mm(見圖2),壓鉚φ12.3 銷子時(shí),隔墊平面距離錐環(huán)平面0.63mm(見圖3),對(duì)應(yīng)的鋼球中心與錐孔邊形成的角度變大了,即同樣的壓機(jī)壓力下,將銷子鉚接開的分力變小了。
圖2
圖3
在對(duì)壓鉚進(jìn)行觀察時(shí)發(fā)現(xiàn),小鋼球壓鉚細(xì)鎖止銷時(shí),隔墊平面與錐環(huán)平面始終有間隙,而壓鉚φ12.3 鎖止銷時(shí),隔墊平面與錐環(huán)平面貼在了一起,阻止了鋼球繼續(xù)向下鉚開鎖止銷,為了研究清楚壓鉚時(shí)大小鋼球?qū)︺T接效果的貢獻(xiàn)大小,設(shè)計(jì)并實(shí)施了一組對(duì)比試驗(yàn),分別將三種規(guī)格的鎖止銷φ 9.56,φ10.3,φ12.3 標(biāo)好編號(hào),去測(cè)鉚壓部位的硬度,并一一記錄,挑選相同硬度區(qū)間的銷子,按如下步驟進(jìn)行試驗(yàn):
(1)拿大小鋼球(Sφ10 和Sφ17)放到鎖止銷錐孔上,用數(shù)顯高度尺記錄鋼球最高點(diǎn)數(shù)據(jù)。
(2)小鋼球鉚壓過后,將錐環(huán)總成拿到檢測(cè)臺(tái)上,再將大小鋼球放到鎖止銷上,用數(shù)顯高度尺測(cè)量鋼球最高點(diǎn)數(shù)據(jù),并記錄。
(3)大鋼球鉚壓完成后,將錐環(huán)總成拿到檢測(cè)臺(tái)上,將大小鋼球放置到鎖止銷上,用數(shù)顯高度尺測(cè)量鋼球最高點(diǎn)數(shù)據(jù),并記錄。
圖4 壓鉚力行程
從圖4 可以看出,隨著銷子加粗,小鋼球的鉚壓行程逐漸變小,前兩種鎖止銷小鋼球的鉚壓行程均小于初始狀態(tài)隔墊距離錐環(huán)平面的距離,說明鋼球的鉚壓充分,沒有受到隔墊的干擾,而φ12.3 的鎖止銷由于隔墊的阻擋,導(dǎo)致鋼球的鉚壓效果大打折扣。
從以上的各項(xiàng)試驗(yàn)中可以得出壓鉚工裝的改進(jìn)方向,針對(duì)φ12.3 這種鎖止銷,需要加大鋼球直徑,減小鋼球中心與錐孔棱邊夾角,并且要保證鋼球的鉚接過程完整充分,鋼球還需要保留有自找正的空間,并且不能掉出去,大小鋼球直徑也要有梯度。
參考鋼球標(biāo)準(zhǔn)選擇鋼球,最終選擇了Sφ12.7 和Sφ19兩種鋼球,并對(duì)隔墊錐孔和鋼球座進(jìn)行了相應(yīng)的更改。
更改后,從圖5 可以看出,小鋼球壓鉚初始狀態(tài)隔墊距離錐環(huán)平面0.99mm,大于鋼球的鉚壓行程;鋼球與隔墊錐孔之間的間隙為0.58mm,大于更改前的0.27mm,給鋼球提供了更大的自找正空間,杜絕了鉚接偏的問題;鋼球中心夾角從原來的101.43°減小為86.94°,可以更換的鉚開鎖止銷。
從圖6 可以看出,大鋼球壓鉚初始狀態(tài)隔墊距離錐環(huán)平面1.79mm,大于鋼球鉚壓行程;鋼球與隔墊錐孔之間的間隙調(diào)整為1.51mm,大于更改前的0.83mm;鋼球中心夾具從原來的62°減小為53.08°。
圖5
圖6
工裝更改后進(jìn)行了壓鉚驗(yàn)證,鉚接效果得到了極大的改善,通過后續(xù)對(duì)售后舊件拆解和售后數(shù)據(jù)的追蹤,鎖止銷松動(dòng)失效比例降低到了50%左右。
通過這次工藝研究及改進(jìn),對(duì)副箱同步器的壓鉚工藝有了更加深入的了解,獲得了第一手豐富的數(shù)據(jù),為以后副箱同步器的工藝工裝設(shè)計(jì)積累了經(jīng)驗(yàn)。