摘 要:水帶干灰砂人工井壁防砂(簡稱水防)是以水泥為膠結劑,以石英砂為支撐,按1:2重量比例在地面拌合均勻,用水攜至井下,擠入套管外,堆積于出砂層位,凝固后形成具有一定強度和滲透性的人工井壁,可以阻擋地層砂流進井筒并具備一定的堵水作用,是國內較普遍的一種防砂工藝。但人工配制干灰砂存在勞動強度大、粉塵污染嚴重、灰砂比混合不均勻、施工參數(shù)不易控制影響防砂質量等缺點。
本文介紹一種新型環(huán)保水防工藝,通過建立兩項主要施工參數(shù)水泥漿密度及砂比之間的函數(shù)關系,整合固井車、混砂車、水泥車等特種設備,研究出一套新型水帶干灰砂自動配置工藝,該工藝全過程機械密閉配置,無粉塵污染,大幅降低人工勞動強度,施工環(huán)保健康。
關鍵詞:水防;粉塵污染;整合;機械配置;環(huán)保
1.前言
八面河油田屬于疏松砂巖油藏,該類油藏埋藏淺,膠結疏松,成巖性差,開發(fā)中出砂嚴重,除北區(qū)沙四段和廣北區(qū)不出砂外,其余區(qū)塊均要防砂生產,針對水井,最常用的防砂工藝為水帶干灰砂地層人工井壁防砂(簡稱水防),每年工作量在20-25口。但由于設備和工藝落后,存在人工配置干灰砂勞動強度大、粉塵污染嚴重、物料浪費大后期處置難、施工參數(shù)不科學無監(jiān)控影響防砂質量、水泥車配置低施工時泵壓、排量受限制等缺陷,極大的制約了水帶干灰砂防砂質量及成功率。為了提高水帶干灰砂防砂質量,降低操作員工勞動強度和減少環(huán)境污染,研究水帶干灰砂自動配置工藝技術,科學合理確定施工參數(shù),將整體提升水防施工質量。
2.前期所做的工作
2.1 水帶干灰砂防砂室內試驗評價
室內試驗報告表明,當灰砂重量比在1:1.5~2時,此時的人工井壁滲透率最高,抗折強度最大,可以同時滿足注水和防砂的需要。
2.2 建立重要施工參數(shù)間的函數(shù)關系
理論計算過程如下:
設:穩(wěn)定施工過程中水泥、砂子水的混合液排量為V,砂比為M,水泥漿密度為ρ
已知:干水泥密度為3.15g/cm3,石英砂密度為1.5g/cm3,清水密度為1g/cm3 求:ρ=f﹙M﹚
解:單位時間1min內。
水泥、砂子混合液體積為V,得出:石英砂體積為VM;重量為1.5VM,
當水泥和石英砂重量比為1:2時 得出干水泥重量:?×1.5VM=?VM
得出:V升混合液中水泥漿的體積為:V—VM=V﹙1—M﹚
V升混合液中水泥漿重量=干水泥重量+水的重量=?VM+﹙V—VM—?VM/3.15﹚×1=﹙1—0.488M﹚V
得出:水泥漿密度為ρ=V升混合液中水泥漿重量÷V升混合液中水泥漿的體積=﹙1—0.488M﹚V/V﹙1—M﹚=﹙1—0.488M﹚/﹙1—M﹚
所以當灰砂重量比為1:2時,有ρ=﹙1—0.488M﹚/﹙1—M﹚
其中:ρ代表水泥漿密度:g/cm3 ,M代表砂比(砂子在攜砂液中的體積比)
現(xiàn)場施工可以參考的幾組數(shù)據:
砂比M=10%時,水泥漿密度ρ=﹙1—0.0488﹚/﹙1—0.1﹚=1.057g/cm3
砂比M=15%時,水泥漿密度ρ=1.09g/cm3
砂比M=20%時,水泥漿密度ρ=1.13g/cm3
當灰砂重量比為1:1.5時,依據同樣算法可以得到:ρ=﹙1—0. 317M﹚/﹙1—M﹚
現(xiàn)場施工可以參考的幾組數(shù)據:
砂比M=10%時,水泥漿密度ρ=﹙1—0.0317﹚/﹙1—0.1﹚=1.076g/cm3
砂比M=15%時,水泥漿密度ρ=1.12g/cm3
砂比M=20%時,水泥漿密度ρ=1.17g/cm3
結論:1、水泥漿密度和砂比之間存在函數(shù)關系,但和施工排量沒有關系。 2、施工中如果需要改變排量,無需調整砂比和水泥漿密度,但考慮到固井車的輸出排量極限,結合防砂工藝設計,一般排量最高不超過1.5方。 3、需要提高砂比時,須相應提高水泥漿密度。目前的水防工藝設計要求:砂比為10%,灰砂重量比為1:2,施工排量控制在0.8-1方/分鐘。通過以上計算,推薦使用密度值在1.06 ~ 1.07的水泥漿作為攜砂液。
2.3整合特種車輛
施工車輛由五個分系統(tǒng)組成:供水、配漿、混砂及計量、泵入、指揮。
2.3.1 供水系統(tǒng):
由若干運輸水罐車、1臺供水泵車、一個15方地面敞口水池及地面管線組成,負責向固井水泥車輸送清水或地層水配置水泥漿。
2.3.2 配漿系統(tǒng):
由1臺固井水泥車、1-2臺運輸灰罐車及地面管線組成,負責配置密度符合工藝要求的水泥漿輸送給混砂車,要求水泥漿密度穩(wěn)定,輸出排量不低于0.8方/分鐘。由人工每間隔5分鐘測量一次,及時反饋到指揮系統(tǒng)。
2.3.3 混砂及計量系統(tǒng):
由混砂車、砂罐車組成,負責輸砂、拌砂并將攪拌均勻、灰砂比例適合的水泥砂漿輸送給地面高壓管匯,同時,通過車載自動控制、計量系統(tǒng)調節(jié)、錄取瞬時砂量、總砂量并計算出砂比值、施工排量、施工流量等數(shù)據,同步反饋給儀表車。
2.3.4 泵入系統(tǒng):
由3臺700型水泥車、地面高壓管匯、井口流程組成,負責將混砂車輸出的水泥砂漿混合液吸入,通過柱塞泵加壓后泵入井下防砂層位,完成水防施工,施工中的排量、泵壓電信號經地面數(shù)據電纜傳輸?shù)絻x表車,顯示在儀表車電腦屏上。此外,井口套管一端有套管壓力傳感器與儀表車相連,及時向指揮臺傳輸套管施工壓力值,套管另一端連接一臺400型水泥車,一旦出現(xiàn)井下管柱堵塞,便于及時反洗井消除堵塞,保證施工順利進行。
2.3.5指揮系統(tǒng):
由儀表車及配套數(shù)據傳輸電纜組成,施工中除水泥漿密度值需人工監(jiān)測匯報外,其它各項施工參數(shù)均反饋到儀表車,儀表車根據預先設定的電腦程序,,并繪制成施工工作曲線。實時采集、顯示、記錄水防作業(yè)全過程的數(shù)據,并對工作數(shù)據進行相關處理、記錄保存在顯示屏上及時顯示,最后打印輸出施工數(shù)據和曲線。
水帶干灰砂自動配置工藝現(xiàn)場車輛流程圖
3 現(xiàn)場應用情況
分別在萊6-斜4井和面4-7-195井等8口井進行了現(xiàn)場應用,達到了技術指標的要求,作業(yè)施工一次成功率100%、工藝成功率100%。
4 結論及建議
4.1 整合現(xiàn)有特種車輛并作必要的技術改進,在施工現(xiàn)場實現(xiàn)水帶干灰砂自動配置,減輕工人勞動強度,減少環(huán)境污染,通過在現(xiàn)場8口井的應用實踐表明,該工藝是完全可行的,可以在八面河油田水防施工中推廣應用。
4.2該工藝實現(xiàn)了機械化自動配置水帶干灰砂,對比傳統(tǒng)的人工配置,灰砂比更均勻,數(shù)據更精確,防砂質量更有保證。
4.3 干水泥灰、石英砂均采用專車儲運,無雜質混入,若一次施工有剩余,不會造成處置浪費。
作者簡介:
黃永剛 1970年2月生,1990年7月畢業(yè)于重慶石油學校開采專業(yè),長期從事井下作業(yè)技術管理工作,現(xiàn)為中石化江漢油田分公司采服中心工藝研究所支部書記。工程師。