李新鵬 連俊義 郭世輝 王臣
摘 要:針對(duì)某SUV AT車(chē)型起步工況“哼棱”異響問(wèn)題,通過(guò)問(wèn)題噪聲頻譜分析、模態(tài)/結(jié)構(gòu)靈敏度驗(yàn)證等分析手段,系統(tǒng)的排查了異響問(wèn)題的激勵(lì)源、傳遞路徑及振動(dòng)體,得出異響產(chǎn)生機(jī)理是發(fā)動(dòng)機(jī)輪系激勵(lì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架共振。借助有限元分析評(píng)估發(fā)動(dòng)機(jī)懸置優(yōu)化方案,通過(guò)優(yōu)化懸置主簧結(jié)構(gòu),懸置支架模態(tài)避開(kāi)輪系激勵(lì)頻率,解決起步異響問(wèn)題。關(guān)鍵詞:異響;起步工況;發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架;模態(tài)中圖分類(lèi)號(hào):U472.4 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1671-7988(2019)01-59-04
Analysis and optimizing of a SUV vehicles startup condition unexpect-noise
Li Xinpeng,?Lian Junyi,?Guo Shihui,?Wang Chen
(?Technical Research Institute of Hanteng Automotive Co., Ltd., Jiangxi Shangrao 334000?)
Abstract:?About unexpect-noise problem of a SUV vehicle at startup condition,?scientificly verify the noises excitation source, transfer path and oscillating body,?though noises frequency analysis, mode/structure delicacy testing and so on,?drawing a conclusion that the noises mechanism of production is resonance of engine-mountings bracket,?causing by engine gear train. also combining finite element analysis,assessing engine-mountingconstruction, finally through optimizing mounts rubber structure,?that engine mounting brackets mode avoids stimulation frequency,?the unexpect-noise at startup condition is solved.Keywords: unexpect-noise; startup condition; engine mounting bracket; modeCLC NO.: U472.4 ?Document Code: A ?Article ID:?1671-7988(2019)01-59-04
前言
隨著汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展,汽車(chē)NVH性能越來(lái)越受到人們的關(guān)注,且已成為衡量汽車(chē)性能的重要指標(biāo)之一。起步工況作為常用工況,其舒適性是一項(xiàng)至關(guān)重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
某SUV AT車(chē)型1/3油門(mén)開(kāi)度、起步加速工況出現(xiàn)“哼棱”異響,引起駕乘人員的反感。本文通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置支架模態(tài)測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)輪系的激勵(lì)頻率與右懸置支架模態(tài)耦合,引起支架共振。經(jīng)過(guò)仿真分析、試驗(yàn)驗(yàn)證,通過(guò)優(yōu)化右懸置主簧結(jié)構(gòu)、改變懸置支架模態(tài)(達(dá)到避頻目的),使得問(wèn)題解決。
1 問(wèn)題描述
某SUV樣車(chē)試制階段,1/3油門(mén)開(kāi)度、起步加速工況,樣車(chē)存在 “哼棱”異響問(wèn)題,引起駕乘人員抱怨。
2 真因分析
為確認(rèn)異響噪聲頻率,在駕駛員右耳位置布置一個(gè)傳聲器單元,測(cè)試起步工況駕駛員右耳位置噪聲,測(cè)試數(shù)據(jù)如圖1所示(測(cè)試工況為車(chē)輛加速起步—停車(chē)—加速起步,下同):
經(jīng)頻譜分析,異響頻帶中心頻率為450Hz。
起步加速工況主要激勵(lì)源、共振源:
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)附件激勵(lì);
(2)驅(qū)動(dòng)軸共振;
(3)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架共振。
基于以上述分析點(diǎn)進(jìn)行分步排查:
2.2.1 發(fā)動(dòng)機(jī)附件
2.2.1.1 發(fā)電機(jī)
使用空殼發(fā)電機(jī)代替原狀態(tài)發(fā)電機(jī),其他系統(tǒng)保持不變,測(cè)試起步加速工況駕駛員右耳處噪聲,測(cè)試結(jié)果如圖2所示:
更換空殼發(fā)電機(jī)后,問(wèn)題頻率峰值依然存在,主觀(guān)評(píng)價(jià)無(wú)改善,排除發(fā)電機(jī)的影響。
2.2.1.2 發(fā)動(dòng)機(jī)輪系及附件
排查發(fā)動(dòng)機(jī)輪系及附件影響時(shí),應(yīng)用部分分離法,將皮帶短暫斷開(kāi)進(jìn)行驗(yàn)證,測(cè)試起步加速工況駕駛員右耳處噪聲,測(cè)試結(jié)果如圖3所示:
拆除皮帶后,起步加速工況異響噪聲峰值最高降低約7dB(A),主觀(guān)評(píng)價(jià)異響噪聲有改善、但異響仍存在。
2.2.2 驅(qū)動(dòng)軸
起步加速工況,傳動(dòng)系扭矩輸出較大,萬(wàn)向節(jié)角引起的二階力偶、驅(qū)動(dòng)軸的滑移阻力等激勵(lì)易引起噪聲振動(dòng)問(wèn)題。為排查驅(qū)動(dòng)軸的影響,在驅(qū)動(dòng)軸傳遞路徑上檢測(cè)激勵(lì)信號(hào),經(jīng)驗(yàn)證,傳動(dòng)系無(wú)異響頻率共振帶,排除驅(qū)動(dòng)軸的影響。
2.2.3 發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架
懸置系統(tǒng)是整車(chē)振動(dòng)噪聲的主要傳遞路徑之一,驗(yàn)證懸置系統(tǒng)對(duì)異響問(wèn)題的影響,右懸置主動(dòng)側(cè)Y向存在共振帶,如圖4所示。
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架模態(tài)頻率通常在450Hz左右,由圖4、5可知右懸置主、被動(dòng)側(cè)存在450Hz中心頻率的共振帶,右懸置支架可能發(fā)生共振。
使用單向加速度傳感器布置于右懸置支架本體,測(cè)試整車(chē)狀態(tài)下右懸置支架模態(tài),測(cè)試結(jié)果如圖6所示:
右懸置支架模態(tài)467Hz,與右懸置主、被動(dòng)側(cè)中心頻率450Hz的共振帶吻合,右懸置支架共振。
經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的排查與分析,起步加速工況異響問(wèn)題發(fā)生機(jī)理為發(fā)動(dòng)機(jī)輪系激勵(lì)引起右懸置支架共振。
發(fā)動(dòng)機(jī)輪系優(yōu)化、匹配工作周期長(zhǎng)、成本高,從周期、成本方面考慮,異響問(wèn)題的整改對(duì)策從懸置支架模態(tài)避頻入手。
模態(tài)是機(jī)械結(jié)構(gòu)的固有特性之一,不考慮系統(tǒng)阻尼,系統(tǒng)的固有頻率表達(dá)式為:
系統(tǒng)固有頻率與系統(tǒng)剛度正相關(guān),通過(guò)提高系統(tǒng)剛度提升懸置支架固有頻率,避免發(fā)動(dòng)機(jī)輪系467Hz激勵(lì)與懸置支架共振。
3 優(yōu)化方案制定與實(shí)施
支架原狀態(tài)結(jié)構(gòu)如圖7所示:
右懸置支架材料屬性見(jiàn)下表:
借助CAE仿真手段快速分析、評(píng)估支架加強(qiáng)方案,支架邊界條件參考整車(chē)安裝狀態(tài),如圖8所示,分析結(jié)果:沿Y向、Z向擺動(dòng)模態(tài)486Hz,與試驗(yàn)結(jié)果467Hz相比分析誤差控制在5%以?xún)?nèi),如圖9所示,分析準(zhǔn)確度可信。
為提高支架模態(tài),懸置支架加筋設(shè)計(jì)并進(jìn)行評(píng)估:
優(yōu)化方案一:加筋位置如圖11所示,加強(qiáng)筋寬度為10mm,高度與法蘭面平齊,仿真分析結(jié)果模態(tài)頻率提高到538Hz,如圖11所示:
優(yōu)化方案二:增加懸置支架約束,約束位置如圖12所示,支架模態(tài)提高到669Hz,達(dá)到目標(biāo)。
方案一優(yōu)化樣件裝車(chē)驗(yàn)證,主觀(guān)評(píng)價(jià)5分,優(yōu)化效果不可接受(樣件整車(chē)狀態(tài)下模態(tài)測(cè)試值為476Hz);方案二由于機(jī)艙右側(cè)布置空間緊湊,無(wú)法實(shí)施。
為達(dá)到避頻目的,優(yōu)化右懸置主簧結(jié)構(gòu)、改變支架約束條件以達(dá)到支架模態(tài)與激勵(lì)頻率避頻的效果,右懸置主簧結(jié)構(gòu)原狀態(tài)、優(yōu)化狀態(tài)如圖14所示。
整車(chē)狀態(tài)下,優(yōu)化懸置主簧結(jié)構(gòu)后懸置支架模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果423Hz,如圖15所示,右懸置支架模態(tài)頻率避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)輪系激勵(lì)頻率47Hz。
4 優(yōu)化方案驗(yàn)證
驗(yàn)證右懸置主簧優(yōu)化狀態(tài)車(chē)內(nèi)異響噪聲水平:
(1)客觀(guān)測(cè)試數(shù)據(jù):右懸置主簧優(yōu)化狀態(tài),車(chē)內(nèi)異響峰值消失,較原狀態(tài)峰值頻率噪聲降低10dB(A),如圖16所示;
(2)主觀(guān)評(píng)價(jià),整車(chē)起步異響評(píng)分為7分,可接受。
5 總結(jié)
本文針對(duì)起步異響問(wèn)題,從源-傳遞路徑-振動(dòng)體入手進(jìn)行了系統(tǒng)的排查、分析及驗(yàn)證,并借助CAE仿真分析工具,加快了解決問(wèn)題的進(jìn)度,通過(guò)優(yōu)化右懸置主簧結(jié)構(gòu),解決某SUV車(chē)型起步異響問(wèn)題。本問(wèn)題案例希望能對(duì)類(lèi)似起步噪聲問(wèn)題提供解決思路。
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