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        HYSYS軟件在某海上氣田三甘醇脫水工藝中的應(yīng)用

        2019-09-04 08:20:32王飛付峻苗建
        石油與天然氣化工 2019年4期
        關(guān)鍵詞:貧液干氣甘醇

        王飛 付峻 苗建

        中海石油(中國)有限公司深圳分公司

        濕天然氣一般通過冷凍分離、三甘醇(簡稱TEG)吸收、分子篩吸附等脫水方法降低水露點[1],再進(jìn)入管線長輸。其中,三甘醇吸收法因具有能耗小、操作費用低、占地面積小等優(yōu)點[2-4],被廣泛應(yīng)用于海上平臺天然氣脫水。某海上氣田采用三甘醇脫水工藝,通過對實際工況和設(shè)計參數(shù)的對比,發(fā)現(xiàn)該工藝還存在優(yōu)化空間,故利用HYSYS軟件對此工藝系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了模擬和優(yōu)化。

        1 氣田生產(chǎn)工藝

        海上平臺某氣田井口產(chǎn)出物經(jīng)三相分離后,溫度約為60 ℃的氣相經(jīng)冷卻后氣液分離,分離后的氣體進(jìn)入三甘醇吸收塔脫水,水露點達(dá)標(biāo)后外輸?,F(xiàn)階段外輸天然氣水露點要求為-2 ℃(表壓10 150 kPa下),水質(zhì)量濃度小于40 mg/m3。其主要工藝流程如下:來自生產(chǎn)分離器的天然氣進(jìn)入天然氣冷卻器被海水冷卻到40 ℃,滿足三甘醇脫水系統(tǒng)對氣體溫度的要求后,降低天然氣中的飽和含水量,進(jìn)入三甘醇入口過濾分離器除去氣體中夾帶的液滴,然后進(jìn)入三甘醇吸收塔,貧甘醇與塔頂干氣在貧甘醇干氣換熱器內(nèi)換熱后進(jìn)入吸收塔頂部。貧甘醇自上而下,天然氣自下而上逆流接觸。三甘醇吸收天然氣中的飽和水,使天然氣的水露點達(dá)標(biāo),而富甘醇則從塔底流出。從塔頂流出的天然氣與貧甘醇換熱后外輸,富甘醇經(jīng)再沸器上部的回流冷凝柱加熱、閃蒸罐脫氣、粗濾器和活性炭過濾器過濾機(jī)械雜質(zhì)和溶解性雜質(zhì),并與貧甘醇換熱后進(jìn)入再沸器再生為貧甘醇,經(jīng)汽提柱進(jìn)一步提純后進(jìn)入三甘醇吸收塔,完成溶劑循環(huán)。

        天然氣脫水和三甘醇再生工藝如圖1所示。

        2 HYSYS軟件模擬

        HYSYS軟件具有嚴(yán)格的物性計算包,因其具有可對任意塔計算、非序貫?zāi)M技術(shù)等優(yōu)點[5],被廣泛應(yīng)用于石油開采、儲運、天然氣加工、石油化工、精細(xì)化工、制藥、煉制等領(lǐng)域。HYSYS軟件分為動態(tài)和穩(wěn)態(tài)模擬兩大部分,主要用于油田地面工程建設(shè)設(shè)計和石油石化煉油工程設(shè)計計算分析。其中,動態(tài)部分還可用于指揮原油生產(chǎn)和儲運系統(tǒng)的運行。本研究采用Aspen HYSYS的穩(wěn)態(tài)部分進(jìn)行工藝模擬,并在模擬正常后優(yōu)化工藝參數(shù)。

        2.1 模擬步驟

        本次模擬采用步驟如下:

        (1) 在國標(biāo)單位的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)場習(xí)慣新建單位集。

        (2) 建立物性包和物性方程。

        (3) 按照工藝流程順序,依次建立各物流、設(shè)備,輸入狀態(tài)信息,并運行流程。

        (4) 以外輸天然氣含水量為因變量,各主要參數(shù)為自變量,運行得到最優(yōu)解。

        2.2 模擬特點

        本次模擬區(qū)別于其他模擬的特點及關(guān)鍵點如下。

        2.2.1 填料塔

        由于填料塔具有生產(chǎn)能力大、分離效率高、壓降小、氣量變化適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點,本平臺三甘醇吸收塔使用填料塔,填料為金屬鮑爾環(huán)。因此,根據(jù)平臺特點,對系統(tǒng)默認(rèn)的模擬吸收塔編輯:點擊column environment(塔環(huán)境),雙擊吸收塔,選擇選項卡rating(參數(shù)),在internal type(內(nèi)部形式)選擇packed(填料),在packing type(填料類型)里選擇pall rings(metal)(鮑爾環(huán)(金屬)),并將其他信息填寫完整。

        2.2.2 三甘醇再沸器

        三甘醇再沸器包括再沸器本體、蒸餾塔和頂部的回流冷凝柱,軟件中蒸餾塔可帶回流罐、再沸器。本工藝中回流冷凝柱中的水汽經(jīng)富甘醇冷卻后再次回流到蒸餾塔,采用帶再沸器的蒸餾塔模擬再沸器本體和蒸餾塔,外加1臺分離器用于冷卻后的水汽分離,以模擬頂部的回流冷凝柱。

        2.2.3 水露點

        天然氣達(dá)標(biāo)的要求為水露點合格,對干氣的物性參數(shù)設(shè)置如下:點擊properties(屬性),添加water dew point(水露點);為更加直觀,添加處理后的天然氣含水量,點擊properties(屬性),添加water content in mg/m3(gas)(天然氣中含水量),此項用于檢驗天然氣處理是否達(dá)標(biāo)。

        2.2.4 邏輯操作

        本模擬用到的邏輯操作為循環(huán)操作,包括4處:

        (1) 吸收塔中貧甘醇和濕氣接觸吸水變?yōu)楦桓蚀迹桓蚀荚偕笤俅芜M(jìn)塔。

        (2) 精餾柱脫除水汽,經(jīng)回流冷凝柱冷凝后再次回精餾柱。

        (3) 再沸器再生后的貧甘醇經(jīng)汽提柱提純,汽提后的氣體再次進(jìn)入再沸器。

        (4) 汽提氣采用干氣,汽提氣提純的貧甘醇將濕氣處理為干氣。

        2.3 模擬流程

        3 脫水工藝模擬優(yōu)化

        干氣的露點受進(jìn)塔天然氣的溫度和壓力、貧三甘醇吸收溫度、質(zhì)量分?jǐn)?shù)和循環(huán)量的影響。提高吸收塔操作壓力,干氣含水量將減小。壓力(表壓,下同)在2000~8300 kPa變化時對脫水效果影響大,而在大于8300 kPa后,繼續(xù)增大壓力,干氣含水量的降低幅度趨于平緩[6]。鑒于本氣田三甘醇吸收塔正常操作壓力為8150~11 550 kPa,塔壓的提高對干氣含水量的影響較小,故此次模擬選擇當(dāng)前工況壓力10 600 kPa。

        所用三甘醇循環(huán)泵為柱塞泵,排量為1.17 m3/h,不可調(diào),此次模擬貧甘醇循環(huán)量為1.17 m3/h。

        綜上,本次模擬的固定工況為:吸收塔操作壓力為10 600 kPa,貧甘醇循環(huán)量為1.17 m3/h,產(chǎn)氣量為200×104m3/d,所有優(yōu)化計算將在此工況下進(jìn)行。

        3.1 三甘醇吸收塔工藝參數(shù)模擬優(yōu)化

        3.1.1 天然氣入口溫度

        吸收塔操作壓力為10 600 kPa,貧甘醇循環(huán)量為1.17 m3/h,三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.30%,設(shè)定因變量為外輸干氣含水量,自變量為天然氣入口溫度,范圍為30~45 ℃,步長為1 ℃,在HYSYS中運行,天然氣入口溫度和外輸干氣含水量的關(guān)系見圖3。

        由圖3可知,隨著天然氣入口溫度的升高,干氣含水量將增加。當(dāng)溫度增加到41 ℃時,外輸干氣中水質(zhì)量濃度達(dá)到40.40 mg/m3,已超標(biāo)。這是因為隨著進(jìn)塔溫度的升高,濕天然氣的含水量隨之增加,且三甘醇與氣流中水蒸氣的平衡條件受溫度影響,溫度越高,溶解在三甘醇中的水汽減少,導(dǎo)致吸收效果降低。

        在設(shè)計中,天然氣經(jīng)海水冷卻后溫度降至40 ℃即可滿足處理要求,而由模擬可知,溫度繼續(xù)降低,可進(jìn)一步減少三甘醇吸收塔的負(fù)荷,減少干氣的含水量。但低溫下三甘醇溶液起泡較多,黏度增加,塔板效率下降,壓降增大,三甘醇的損耗量增大,且濕氣可能產(chǎn)生水合物。另外,天然氣入口溫度通過天然氣冷卻器冷卻,冷卻介質(zhì)為海水,而平臺周圍的海面溫度為19.7~30.3 ℃,且海水通過的管程操作溫度為30~40 ℃,在夏季海水溫度較高的情況下,最低只能將天然氣冷卻到30 ℃,考慮3 ℃的溫度裕量,將天然氣入口溫度優(yōu)化為33 ℃。

        易非喜歡坐火車,她喜歡這種有人陪伴,又可以想自己的心事的交通工具。這趟火車是風(fēng)城通往外界的最便捷出口,也是她每次出差的主要交通工具。經(jīng)常是各色人等擁塞其中。這次主任帶他們東征省城,本來是帶了專駕來的,可車子臨時出了點兒小狀況,主任突發(fā)奇想要憶苦思甜一下,選了這列火車,卻正好合了易非的心意。

        實際操作時,兩套天然氣冷卻器并列運行,有一個旁通溫度調(diào)節(jié)閥,通過檢測冷卻后溫度調(diào)節(jié)閥的閥門開度,控制冷卻器旁通的通過量,將其設(shè)定點設(shè)為優(yōu)化后溫度,即可調(diào)整冷卻后溫度,保證天然氣脫水系統(tǒng)入口溫度。若天然氣冷卻器冷卻效果不佳,可通過定期清洗冷卻器盤管、調(diào)整低溫井和高溫井的產(chǎn)量等方法調(diào)節(jié)天然氣入口溫度,以滿足脫水要求。

        3.1.2 貧甘醇入口溫度

        吸收塔操作壓力為10 600 kPa,貧甘醇循環(huán)量1.17 m3/h,天然氣入口溫度33 ℃,貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.30%,設(shè)定因變量為外輸干氣含水量,自變量為貧甘醇入口溫度,范圍為30~50 ℃,步長為1 ℃,在HYSYS中運行,貧甘醇入口溫度和外輸干氣含水量的關(guān)系如圖4所示。

        由圖4可知,隨著貧甘醇入口溫度的升高,干氣含水量將增加。但溫度從30 ℃升至50 ℃,天然氣中水質(zhì)量濃度從25.78 mg/m3升至26.11 mg/m3,僅增加約1%,說明貧甘醇入口溫度升高對干氣含水量的影響較小。原因是塔頂貧液入口溫度升高,塔內(nèi)被甘醇吸收的水分因溫度高而蒸發(fā)出來,增大塔內(nèi)氣體含水量,但三甘醇的循環(huán)量相對于干氣的流量較小,影響較小。總體來說,入口貧液溫度降低,干氣含水稍有下降,若溫度繼續(xù)降低,三甘醇溶液黏度增大,氣液傳質(zhì)效率降低,影響脫水效果。一般要求貧甘醇的吸收溫度比吸收塔進(jìn)氣溫度高3~8℃[7],考慮到天然氣進(jìn)氣溫度為33 ℃,塔內(nèi)存在一定溫降,貧甘醇入口溫度優(yōu)化為40 ℃。

        3.1.3 貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)

        吸收塔操作壓力為10 600 kPa,貧甘醇循環(huán)量為1.17 m3/h,天然氣入口溫度為33 ℃,貧甘醇入口溫度為40 ℃,設(shè)定因變量為外輸干氣含水量,自變量為貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù),范圍為98.00%~99.70%,步長為0.10%,在HYSYS中運行,貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)對外輸干氣含水量的影響如圖5。

        由圖5可知,隨著貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,干氣水含量逐漸降低。原因是貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,降低了溶液中水含量,導(dǎo)致水分在天然氣和貧液間傳質(zhì)的推動力增大,氣液傳質(zhì)增強(qiáng),脫水速率變大,提升了脫水效果。

        平臺三甘醇再生裝置設(shè)計可達(dá)到的貧液最大質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.70%,鑒于在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.30%時干氣中水質(zhì)量濃度為26 mg/m3,已滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,裝置能耗越高。所以,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)優(yōu)化為99.30%。

        3.2 三甘醇再生工藝參數(shù)模擬優(yōu)化

        貧三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響因素可由拉馬奧特公式[8](見式1)得出:

        (1)

        式中:xw為貧甘醇中水的摩爾分?jǐn)?shù),%;p為再沸器內(nèi)的壓力,kPa;pv為再沸器溫度下水的蒸汽壓,kPa;yw為再沸器蒸汽中水的摩爾分?jǐn)?shù)(與xw平衡),%。

        由式(1)可知,影響貧三甘醇中水的摩爾分?jǐn)?shù)的因素有3個:①在再沸器溫度下水的蒸汽壓;②再沸器內(nèi)的壓力;③再沸器蒸汽中水的摩爾分?jǐn)?shù)。當(dāng)再沸器溫度一定時,水的蒸汽壓值pv也是一定的,只能通過減少再沸器內(nèi)的壓力p和再沸器蒸汽中水的摩爾分?jǐn)?shù)yw來減小貧三甘醇中水的摩爾分?jǐn)?shù)xw,由此提高貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

        3.2.1 再沸器溫度

        再沸器溫度高于204 ℃時,三甘醇溶液的分解速率明顯增加,甚至導(dǎo)致溶液變質(zhì)[9],故再沸器溫度一般控制在170~204 ℃,推薦溫度為193 ℃[10]。設(shè)計時常壓下再沸器內(nèi)溫度達(dá)到204 ℃時,貧三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)到99.10%。

        對再沸器進(jìn)行單獨模擬,設(shè)定因變量為貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù),自變量為再沸器溫度,范圍為170~204 ℃,步長為1 ℃,在HYSYS中運行,再沸器溫度和貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系見圖6,三甘醇再沸器溫度和貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化量的關(guān)系見圖7。

        由圖6和圖7可知,隨著再沸器溫度的升高,貧三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸增大。再沸器溫度從170 ℃升至204 ℃時,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)由97.67%增大到98.94%,溫度每升高1 ℃,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化量從0.06%下降到0.02%,溫度的升高對貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響逐漸變小,根據(jù)SY/T 0076-2008《天然氣脫水設(shè)計規(guī)范》中“汽提氣對三甘醇濃度的影響”圖C.1[11],通過汽提氣可將三甘醇貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高提純到99.9%,提純空間最大達(dá)1.9%,溫度為180 ℃時,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98.17%,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)目標(biāo)值為99.30%,考慮到進(jìn)一步用汽提氣提純,且平臺再沸器采用電加熱方式,通過燃?xì)廨啓C(jī)供電,天然氣進(jìn)行了二次能源轉(zhuǎn)換,利用效率低于汽提氣提純。因此,再沸器溫度優(yōu)化為180 ℃。

        3.2.2 汽提氣用量

        根據(jù)式(1),當(dāng)再沸器溫度一定時,進(jìn)一步提高貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)可采取如下措施:①減小再沸器內(nèi)的壓力,如采用真空泵、再沸器負(fù)壓,孫雷等對高原地區(qū)負(fù)壓對再沸器效果的研究結(jié)果證明了這一點[12];②減小再沸器蒸汽中水含量,如采用汽提氣。平臺所用措施為汽提氣提純。

        對汽提柱進(jìn)行單獨模擬,設(shè)定因變量為汽提柱出口貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù),自變量為汽提氣流量,范圍為1~70 m3/h,步長為1 m3/h,在HYSYS中運行,汽提氣流量和貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系見圖8。

        由圖8可知,增大汽提氣的用量可提高再生后的貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù),且增大效應(yīng)逐漸變緩。當(dāng)汽提氣流量從1 m3/h增加到70 m3/h,貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)由98.66%增大到99.96%,增加了1.30%。汽提氣流量升高時,貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸提高,當(dāng)汽提氣流量超過7 m3/h時,再生氣流量對提高再生貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響逐漸降低。另外,汽提氣用量過大會導(dǎo)致以下問題:

        (1) 精餾柱頂部溫度降低,水蒸氣冷凝回流加大,重沸器負(fù)荷增大,影響脫水效果。

        (2) 汽提柱中汽提氣和三甘醇以氣、液鼓泡形式進(jìn)行傳質(zhì),影響汽提效果。

        (3) 大量汽提氣進(jìn)入緩沖罐,可能導(dǎo)致三甘醇循環(huán)泵入口有氣體,影響泵正常運行。

        因此,將汽提氣流量優(yōu)化為7 m3/h,對應(yīng)的再生貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.30%。

        3.2.3 回流冷凝柱旁通開度

        回流冷凝柱處設(shè)有旁通管線,可根據(jù)精餾柱頂部溫度控制開度。精餾柱頂部溫度一般要求使用汽提氣時控制在88 ℃左右,不使用汽提氣時控制在99 ℃,不能低于93 ℃,不超過104 ℃。溫度過低,水蒸氣冷凝量過多,增大再沸器負(fù)荷,極端情況下將在柱內(nèi)產(chǎn)生液泛,甚至將三甘醇液體吹出;溫度過高,則由水汽攜帶的三甘醇增加,導(dǎo)致三甘醇蒸發(fā)損失過多。模擬計算精餾柱頂部溫度為93 ℃,平臺回流冷凝柱旁通一般保持關(guān)閉,本模擬不做優(yōu)化。

        3.3 現(xiàn)場驗證

        通過模擬,在吸收塔操作壓力為10 600 kPa、貧甘醇循環(huán)量為1.17 m3/h的工況下,優(yōu)化參數(shù)如下:

        天然氣入口溫度為33 ℃,貧甘醇入口溫度為40 ℃,貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.30%,再沸器溫度為180 ℃,汽提氣流量為7 m3/h。

        根據(jù)以上優(yōu)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬計算,200×104m3/d產(chǎn)量下的平臺濕氣處理后的干氣水露點為-15.7 ℃,水質(zhì)量濃度為26.1 mg/m3。實測貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)及干氣含水量如表1所示,干氣中水質(zhì)量濃度為20~28 mg/m3,與模擬計算結(jié)果相符合,說明上述優(yōu)化可行。

        表1 實測貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)及干氣中水質(zhì)量濃度Table 1 Actual lean TEG mass fraction and water mass concentration in dry gas序號w(貧甘醇)/%ρ(干氣中水)/(mg·m-3)199.3325299.2928399.3527499.5020599.4026平均值99.3725

        4 結(jié)論

        經(jīng)過HYSYS軟件模擬計算和現(xiàn)場驗證,得出如下結(jié)論:

        (1) 在天然氣脫水工藝中,可通過降低天然氣入口溫度、貧甘醇入口溫度、提高貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的方式,降低干氣含水量。其中,貧甘醇入口溫度對干氣含水量的影響較小。

        (2) 在三甘醇再生工藝中,提高再沸器溫度及汽提氣流量有助于貧甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)的提高。

        (3) HYSYS軟件可根據(jù)實際工況對現(xiàn)場工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化模擬,其模擬結(jié)果較為準(zhǔn)確,可在其他海上氣田推廣應(yīng)用,更好地指導(dǎo)現(xiàn)場實際操作。

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