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        低壓固定床純氧連續(xù)氣化制水煤氣工藝設計案例

        2019-07-27 08:06:00孫軍孫俊杰
        安徽化工 2019年3期
        關鍵詞:碳層水煤氣固定床

        孫軍,孫俊杰

        (安徽華東化工醫(yī)藥工程有限責任公司,安徽合肥230041)

        傳統(tǒng)的固定床間歇氣化技術(UGI)由于其能耗高、環(huán)保壓力大、單爐發(fā)氣量低等缺陷已漸漸退出歷史舞臺,屬國家《產業(yè)結構調整指導目錄》中限制類。在固定床間歇氣化基礎上發(fā)展起來的固定床富氧連續(xù)氣化、純氧連續(xù)氣化相比流化床、氣流床氣化技術,因其投資小、建設快、操作簡單等優(yōu)勢,具有一定的市場競爭力。

        筆者設計的國內某化工企業(yè)綜合考慮裝置規(guī)模、工程投資、建設周期、原料供應等綜合因素,確定采用低壓固定床純氧連續(xù)氣化制取水煤氣,再經過后續(xù)一系列凈化單元,最終生產99.9%(V%)的工業(yè)氫氣。

        1 裝置概況

        氣化裝置為下游凈化裝置提供合格的水煤氣作為制氫原料氣使用。采用固定床低壓純氧連續(xù)氣化技術,裝置煤氣生產能力為12 000 Nm3/h(干基),有效氣體CO+H2≥80%,設計1臺Φ3 200 mm純氧連續(xù)氣化爐,氣化壓力90 kPaG,出氣化界區(qū)壓力45 kPaG,氣化裝置設計年開工時數(shù)為7 920 h。

        1.1 工藝流程

        (1)原料無煙塊煤由料倉進入自動加煤機,自動定時、定量加入氣化爐頂部煤鎖,煤鎖沖壓至與氣化爐壓力相同時,打開煤鎖下閥,煤通過重力進入氣化爐內。

        (2)來自空分的氧氣和來自管網(wǎng)及自產的蒸汽,經計量和比例調節(jié)進入混合罐中混合,控溫150℃~200℃,從氣化爐底部由爐篦均勻布氣進入爐底灰渣層,經過灰渣層換熱后依次進入氧化層和還原層,進行氧化還原反應產生水煤氣,水煤氣再依次向上經過干餾層和干燥層,降溫至450℃~550℃由氣化爐頂送出。

        氧化層和還原層中主要化學反應有:

        (3)灰渣經過氣化劑吸收顯熱后降溫至200℃~250℃,由爐篦周期性排入灰鎖斗。

        (4)氣化后的水煤氣,經過旋風分離器進行除塵,除塵效果可達85%,再進入廢熱鍋爐,降溫至150℃左右,同時副產低壓蒸汽。150℃的水煤氣經過水洗塔降溫至45℃,送往后續(xù)工段。

        1.2 原料及公用工程消耗量

        氣化單元原料消耗和公用工程消耗,具體如表1~表4。

        表1 原料消耗表(氣化爐出口氣1 000 Nm3)

        表2 公用工程消耗表(水耗)

        表3 公用工程消耗表(電耗)

        表4 公用工程消耗表(氮氣或壓縮空氣)

        2 原料及產品規(guī)格

        (1)原料煤規(guī)格

        該企業(yè)老廠合成氨裝置UGI氣化爐主要采用河南焦作和永城的無煙塊煤,本次設計主要依據(jù)焦作和永城的無煙塊煤指標,具體如表5。

        表5 焦作和永城的無煙塊煤指標

        表6 產品水煤氣規(guī)格

        (2)產品水煤氣規(guī)格

        氣化裝置的目的是為下游制氫裝置提供合格水煤氣,因而有效氣含量越高越好,該項目設計CO+H2≥80%,具體如表6。

        3 控制系統(tǒng)

        根據(jù)煤氣化等工藝過程對自動控制系統(tǒng)的高水平要求,本裝置采用集散控制系統(tǒng),對生產進行集中操作、數(shù)據(jù)采集、過程檢測和控制、趨勢記錄、超限報警、信息處理等。根據(jù)工藝需要及相關標準規(guī)范,又設置安全儀表系統(tǒng),從現(xiàn)場機柜室到中央控制室的信號傳輸采用冗余光纜。操作管理人員在中央控制室完成生產裝置的控制、監(jiān)測、報警及報表等操作?,F(xiàn)場機柜室設置1套DCS工程師站和SIS工程師站,用于開車前的系統(tǒng)調試和系統(tǒng)維護等工作。中央控制室聯(lián)合布置,可實現(xiàn)工廠管理模式的轉變,實現(xiàn)崗位或裝置操作模式變?yōu)橄到y(tǒng)操作的現(xiàn)代化綜合管理模式。

        氣化油壓系統(tǒng)儀表信號進入DCS儀表系統(tǒng),安全聯(lián)鎖進入SIS系統(tǒng)。主要的控制功能包括:

        (1)氣化爐過程各工藝閥門的程序邏輯控制

        (2)加煤自動及炭層高度和加炭量控制

        (3)進爐氧氣量和蒸汽量的比值控制

        (4)下灰、加煤前蒸汽置換聯(lián)鎖

        (5)加煤機加料順控邏輯聯(lián)鎖汽包液位低位聯(lián)鎖

        (6)汽包液位低位聯(lián)鎖

        (7)氣化出口氧含量高位聯(lián)鎖

        (8)油壓系統(tǒng)油壓低位聯(lián)鎖

        其中較為復雜的控制有:

        (1)自動加煤及炭層高度和加炭量控制

        本氣化主裝置采用最新特殊的碳層高度檢測裝置,即特殊的高溫雷達碳層測量儀,該檢測裝置不需要以前探桿測量時的油壓驅動裝置,不會出現(xiàn)探桿測量時泄漏煤氣的隱患,安裝簡單,密封可靠,可以承受800℃~1 000℃的高溫,可以連續(xù)不間斷進行測量。碳層高度優(yōu)化控制系統(tǒng)連續(xù)不間斷測量煤氣爐的碳層高度,并把碳層高度的數(shù)據(jù)自動傳回到控制室內的計算機上,用實際測到的數(shù)據(jù)與理想的設定數(shù)據(jù)進行比較,根據(jù)差值的大小計算出給料時間的調節(jié)幅度,自動控制插板閥的開關時間,達到碳層高度的穩(wěn)定。

        通過碳層高度測量進行加煤量的自動調整,同時根據(jù)所測的氣化層位置變化和生產負荷自動調節(jié)每個制氣循環(huán)的給煤時間,也就自動控制了碳層高度和每個循環(huán)所需的加煤量,保證實際碳層高度與工藝要求高度相符。

        氣化爐專用加煤機由插板閥、小布料器、大布料器和容煤桶等主要部件組成,還包括防止煤氣泄漏保護加氮閥以及加煤完成后的氮氣排放閥。各閥門通過程序控制,平均動作時間為3分鐘/次,實現(xiàn)自動加煤功能。

        (2)進爐氧氣量和蒸汽量的比值控制

        純氧氣化汽氧比一般為2.2~3.0之間,以焦粒作為原料氣化的汽氧比相對較低,一般為2.2~2.4,以白煤為原料氣化的汽氧比相對較高,一般為2.7~2.9。如果入爐混合氣中氧含量變化不定,將直接影響水煤氣的質量,O2濃度過高會使爐子溫度過高,燒壞氣化爐;O2濃度過低會使燃燒溫度過低,CO產量不足,故采用雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng),通過蒸汽的流量自動調節(jié)氧氣的變化。在單閉環(huán)比值控制系統(tǒng)的基礎上,增設了蒸汽流量控制回路,克服了蒸汽流量干擾的影響,提降負荷比較方便,只需提降蒸汽流量的給定,就可以提降蒸汽流量,從而使氧氣流量自動跟蹤提降,并保持比值不變。

        (3)連續(xù)氣化不停爐下灰控制

        采用新型無泄漏全密封上灰門、下灰門及中央集塵器下灰門,閥門結構設計成座板式,密封安全可靠??刂葡到y(tǒng)可實現(xiàn)現(xiàn)場和集中兩地控制?,F(xiàn)場控制箱采用防爆下灰控制箱(手/自型),可實現(xiàn)與DCS信號的傳送。不停爐下灰主要安全聯(lián)鎖控制有1#灰倉、2#灰倉上下灰門油路互鎖,上下灰門不可同時打開;DCS上設置煤氣爐運狀態(tài)和中央灰倉下灰門互鎖;下灰時要關閉上灰門,DCS檢測爐底壓力及上灰門的狀態(tài),爐底壓力正常時,關閉上灰門。下灰完成后,下灰門關閉到位,通過人工“下灰完成”確認操作后,爐底壓力正常時,打開上灰門。爐灰就可以通過上灰門下至灰倉,進行下一次的下灰操作。

        4 結論

        低壓固定床純氧連續(xù)氣化制水煤氣工藝相對于常壓固定床純氧氣化工藝具有氣化強度高、降低壓縮功、因取消煤氣柜而節(jié)省占地和投資等優(yōu)勢。

        作為一種改進型的氣化技術,該技術具有一定的市場前景,尤其對于需要小規(guī)模氫氣和一氧化碳的生產企業(yè),具有投資省、建設快、操作簡單等諸多優(yōu)勢。相比甲醇和天然氣制氫,低壓固定床純氧連續(xù)氣化制氫更具有經濟性。根據(jù)理論計算及工程實踐的數(shù)據(jù),低壓固定床純氧連續(xù)氣化制水煤氣成本約為0.4~0.5元/標立方米,制氫成本低于1元/標立方米。該工藝通過合理、優(yōu)化的設計,能為化工生產企業(yè)帶來新的經濟增長點。

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