安 琦
(霍州煤電集團霍源通新產(chǎn)業(yè)投資有限公司,山西 霍州 031400)
采煤工作面供電電纜的保護以及拖拽均是采用拖纜裝置來進行。為了避免電纜在使用過程造成故障,確保電纜的安全性,用拖纜裝置中的電纜夾板將采煤機電纜保護起來,再進行拖拽。但是,根據(jù)礦井現(xiàn)場使用反饋,目前使用的拖纜裝置對電纜的保護效果不是很理想,常常出現(xiàn)電纜夾板偏移,對于不同種類的電纜夾板相互轉(zhuǎn)接困難。電纜拖纜裝置的電纜夾板在使用時,因頻繁拖動與電纜槽發(fā)生滑動、摩擦等作用,電纜夾板就容易損壞,結(jié)果電纜裝置因磨損失效,造成電纜裝置中的拖纜經(jīng)常更換,使得采煤工作面勞動強度高、勞動量增加,大大增加了礦井生產(chǎn)成本。為了保護采煤工作面人員安全,減輕工人勞動強度,提高煤礦經(jīng)濟效益,本文對采煤機中的拖纜裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行分析、優(yōu)化。
MG250/600-QWD型采煤機拖纜裝置系統(tǒng)伸縮臂是調(diào)節(jié)拖纜裝置移動的重要構(gòu)成部分,在使用過程中必須要滿足拖拽電纜和水管的能力,要求靈敏度高,方便調(diào)節(jié)。圖1為優(yōu)化改進后拖纜裝置的伸縮臂簡圖。伸縮臂是由起支撐作用的拖纜架、類似軌道的導(dǎo)軌和提供動力的伸縮液壓缸等結(jié)構(gòu)組成。礦井使用的伸縮臂導(dǎo)軌材料強度不夠,伸縮臂經(jīng)常發(fā)生故障,本次決定對伸縮臂的導(dǎo)軌材料進行優(yōu)化改進。導(dǎo)軌材料設(shè)計為在基礎(chǔ)材料之上增加厚T型鋼,設(shè)計出來的伸縮臂具有加工方便、成本低的優(yōu)點;礦井伸縮臂的拖纜架和導(dǎo)軌時有發(fā)生脫落現(xiàn)象,為了改善這個問題,拖纜架和導(dǎo)軌連接方式改進為焊接,并輔以可伸長四十多毫米的增強筋進行加強固接;把MG250/600-QWD型采煤機牽引部與軌道改進為合并連接;監(jiān)測提供動力伸縮液壓油缸油液變化的傳感器,經(jīng)常受到污染,監(jiān)測精度不夠,無法保障動力,本次把傳感器改為磁質(zhì)材料,優(yōu)點在于精度和靈敏度高,且不易受其他雜質(zhì)污染,控制和維護方便。為了避免伸縮液壓缸剪切破壞,尾部單耳環(huán)安裝伸縮液壓缸,布置在采煤機牽引部的上部,其中,活塞與導(dǎo)軌是活動式的鉸接。
圖1 優(yōu)化改進后拖纜裝置的伸縮臂簡圖
轉(zhuǎn)動臂調(diào)整拖纜裝置的拖纜高度。為了改進使用的雙蝸桿液壓回轉(zhuǎn)驅(qū)動器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、操作困難、檢修不便等缺點,轉(zhuǎn)動臂采用SE系列單蝸桿液壓回轉(zhuǎn)驅(qū)動器。原連接方式常常引起轉(zhuǎn)動臂出現(xiàn)故障,本次搖臂與拖纜架的連接改進為鉸接方式,拖纜輪與搖臂的連接改進為轉(zhuǎn)軸連接。轉(zhuǎn)動臂在運行過程中使用的纜繩采用聚合塑料尼龍,該材質(zhì)較輕,能夠抗靜電,符合井下使用標(biāo)準(zhǔn),且還可為拖拽減輕重量,耐磨性能好。拖纜裝置中的轉(zhuǎn)動臂結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進簡圖如圖2所示。
圖2 優(yōu)化改進后拖纜裝置的轉(zhuǎn)動臂簡圖
拖纜裝置實際工作中經(jīng)常會遇見采煤機斷電,在采煤機工作過程中出現(xiàn)電纜夾板被卡住等問題,出現(xiàn)故障容易造成電纜夾板局部應(yīng)力突然增大,一旦超過應(yīng)力屈服,電纜夾板就被折斷,進而使得電纜和水管受拉應(yīng)力作用被破壞,導(dǎo)致采煤工作停止,嚴(yán)重時會發(fā)生安全傷亡事故。拖纜裝置中的過載保護就是為防止或減小此情況而設(shè)計。
圖3為拖纜裝置中優(yōu)化改進后的過載保護結(jié)構(gòu)。過載保護結(jié)構(gòu)主要由拖纜架、安全銷、滑板、行程開關(guān)等部件組成。電纜、水管在卡釘作用下固定于滑板上,滑板在拖纜架上滑動,擋板設(shè)置在兩側(cè)阻擋,用于防止跑偏。觸頭通過拖纜架和滑板的腰形通孔固定,使得滑板與拖纜架成為一個整體。在拖纜架下方設(shè)置行程開關(guān),目的是行程開關(guān)和PLC控制器間實現(xiàn)互聯(lián)互通,PLC發(fā)出停機信號,閉合行程開關(guān),MG250/600-QWD型采煤機停止割煤,行程開關(guān)接到開機信號后立即執(zhí)行斷開命令,采煤機正常割煤。
圖3 優(yōu)化改進后拖纜裝置的過載保護結(jié)構(gòu)簡圖
若電纜槽不慎落入煤塊或者巖塊,拖纜裝置中的電纜夾板就容易卡死,但此時采煤機還在繼續(xù)工作,電纜夾就會受到過大拉力作用,造成拖纜鏈帶動滑板與拖纜架產(chǎn)生滑動卡死,連接滑板與電纜架的安全銷受到剪切作用發(fā)生斷裂,此時,滑板就完全失去了約束作用。因此,本次改進設(shè)計了過載保護。觸頭松動滑行,一旦觸碰到行程開關(guān),行程開關(guān)受到觸碰作用后自動閉合,反饋給PLC控制器,控制器接收到信號后作出停機命令,既保護了電纜、水管、電纜夾,還避免了安全事故。當(dāng)故障修復(fù)后,行程開關(guān)恢復(fù)原位,MG250/600-QWD型采煤機繼續(xù)執(zhí)行割煤工作。
根據(jù)上面分析,說明安全銷在拖纜裝置中具有重要作用,主要是固定鏈接滑板和拖纜架。例如電纜夾板遇到卡死等過載情況下,能夠起到輔助保護整個裝置的作用。
為了選擇性能更加優(yōu)良的安全銷,首先對其進行強度校核計算。為了計算方便,把拖纜架、滑板和安全銷看作為一個整體,對其進行簡要分析計算。
假定安全銷最大拉力為Fmax,其直徑為d,工作中能夠承受的最大剪切力為Fjmax,根據(jù)材料力學(xué)可知:
式中:
K-載荷系數(shù),查手冊可取K=1.2。
當(dāng)安全銷被拉斷時,安全銷的強度計算公式:
式中:
[τ]- 許用剪應(yīng)力,MPa;
Fjmax-最大剪切力,kN;
d-安全銷直徑,mm。
安全銷材料選擇45#鋼,工藝處理為淬火加工,根據(jù)機械設(shè)計手冊查詢可得其許用剪應(yīng)力為420MPa,按最危險的情況考慮和煤礦電纜夾板標(biāo)準(zhǔn)要求,安全銷最大拉斷力選擇40kN。代入上述安全銷強度計算公式得d≤11.55mm,本次改進的實際運用過程中選擇直徑為10mm的安全銷。
為了驗證MG250/600-QWD型采煤機拖纜裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進的效果,進行了現(xiàn)場試驗。在霍州煤電辛置礦工作面采煤機工作過程中,拖纜裝置相對于自身坐標(biāo)系位置的不同,通過伸縮臂和轉(zhuǎn)動臂進行不斷調(diào)整,直到達到要求為準(zhǔn)。在拖纜裝置中各個結(jié)構(gòu)上安裝傳感器收集數(shù)據(jù)。采煤機在刮板輸送機上被牽引,相對于原始空間坐標(biāo)系在不斷的變化,設(shè)置關(guān)節(jié)變量,以時間為橫軸、坐標(biāo)系中的關(guān)節(jié)變量為縱軸采集采煤機運行狀態(tài)的數(shù)據(jù),整理得到了關(guān)節(jié)變量與采煤機拖纜裝置運行時間的關(guān)系。其中關(guān)節(jié)起始值對應(yīng)拖纜裝置起始工作時間,在試驗過程中整理了四個不同情況下的拖纜裝置工作,如圖4所示。
從上圖四種狀態(tài)可以看出,優(yōu)化改進后的新型拖纜裝置的結(jié)構(gòu)能夠滿足煤礦井下惡劣環(huán)境的要求,表明具有可行性。
對各個結(jié)構(gòu)應(yīng)力監(jiān)測顯示,拖纜架和導(dǎo)軌能夠承受的最大應(yīng)力可達81.273MPa,采煤機牽引部與導(dǎo)軌的接觸處為最大應(yīng)力所在位置,最大應(yīng)力值遠遠小于改進優(yōu)化后的設(shè)計的材料許用強度值,滿足生產(chǎn)需要。在原導(dǎo)軌和拖纜架容易造成變形的地方監(jiān)測發(fā)現(xiàn),拖纜架在工作中的最大變形量未超過2.5mm,遠遠低于改進優(yōu)化前的變形量,在此處改進設(shè)計了增強筋,增強筋大大降低了局部應(yīng)力,滿足采煤機在工作中的使用要求。在搖臂回轉(zhuǎn)軸和搖桿連接處檢測到最大應(yīng)力,最大應(yīng)力值為45.105MPa,該值未超出使用材料的許用強度值,說明滿足性能使用要求。在搖臂銷軸孔位置,其最大的變形量為0.35mm,與改進前的搖臂變形量相比,變形量較小,表明能夠滿足MG250/600-QWD型采煤機的電纜拖拽使用要求。
圖4 采煤機工作中監(jiān)測拖纜裝置中各個結(jié)構(gòu)關(guān)節(jié)變量與時間關(guān)系
(1)針對拖纜裝置中伸縮臂和搖動臂結(jié)構(gòu)缺點,從材料、加工工藝、連接方式等方面對伸縮臂和搖動臂重新進行了改進設(shè)計。
(2)在拖纜裝置系統(tǒng)中增加了過載保護結(jié)構(gòu),重新對安全銷設(shè)計,并進行了強度校核。
(3)把改進優(yōu)化后的MG250/600-QWD型采煤機拖纜裝置進行了現(xiàn)場試驗,現(xiàn)場試驗表明改進優(yōu)化后的拖纜裝置能夠滿足使用要求。