宋小梅
摘要:本文通過對某廠加氫裝置柴油質量升級過程中存在問題的統(tǒng)計和分析,制定了針對性的節(jié)能措施,有效降低了裝置能耗,達到較好的節(jié)能效果。
關鍵詞:加氫;柴油;質量升級;節(jié)能
為了減少環(huán)境污染,人們不斷地對石油產品提出更高的要求。硫是石油產品中最主要的污染物。因此,降低柴油硫含量的工作受到廣泛的關注。50×104t/a催柴加氫精制裝置是利用原30×104t/a柴油加氫精制裝置改擴建而成。2015年1月1日開始,汽柴油加氫精制裝置根據上級要求開始生產國Ⅳ車柴,之后根據市場需求多次進行車柴和普柴交替生產。面對即將實施的國Ⅴ柴油標準,如果繼續(xù)按照原先的生產工藝進行生產,將不能滿足柴油新標準的要求。所以,根據國Ⅵ柴油的生產經驗,聯合撫研院專家和總廠各級領導共同探討,通過提高反應溫度、降低反應空速、提高催化劑活性等措施來提高柴油脫硫率,生產出合格的國Ⅴ加氫精制柴油(硫含量≯0.001%),并且達到長周期運行的目的,同時根據國Ⅵ柴油生產存在能耗高的問題,采取措施進一步降低裝置能耗。
一、現狀調查分析
1.1加氫裝置現狀調查分析
汽柴油加氫裝置設計處理催化柴油和直餾柴油30萬噸/年,1996年6月投料試車一次成功。2003年對裝置進行改擴建,改造后加工催化柴油、焦化汽柴油和直餾柴油,處理能力增加至50萬噸/年,10月開車成功。為滿足裝置生產硫含量小于50mg/kg精制柴油的要求,加氫裝置增設了循環(huán)氫脫硫、新氫分液罐及配套設施,2013年5月投入使用。
該裝置生產方案是采用某研究院開發(fā)的加氫精制工藝技術,以直餾柴油、催化柴油、焦化柴油、焦化汽油的混合油為原料,經過催化加氫反應進行脫硫、脫氮、烯烴飽和,生產滿足國標要求的精制柴油。同時,裝置還生產少量粗汽油,作為全廠汽油調和組分或重整預處理原料。裝置副產的干氣去重整裝置乙醇胺脫硫單元脫除H2S。
1.2國Ⅳ柴油生產存在的問題
(1)因2013年檢修時對高壓換熱器的E102/2,3中的20根泄露管束進行堵管處理,生產中一系列加熱爐F101換后溫度較低,加熱爐爐膛溫度需保持在500℃左右才能滿足生產,消耗燃料氣較多,而二系列加熱爐靠反應溫升的換熱即可滿足生產。
(2)精制柴油出裝置溫度較高,空冷C105之前的溫度約95℃,致使空冷長時間開啟降溫,精制柴油熱量未充分利用;并且分餾塔進料溫度(與精制柴油換熱)較低(約150℃),分餾塔重沸爐燃料氣消耗也稍高。
(3)裝置運行后期,處理量超過60T/h(設計值62.5T/h)時反應器入口溫度需要提高至302℃左右,床層高點溫度接近388℃,精制柴油硫含量維持在≯50mg/kg比較困難,如果生產更高標準的柴油,需要更換新型催化劑并且降低處理量。
二、改善措施的實施
1、質量升級改造方案
1.1精制柴油流程改造:
精制催化柴油經過E4102/2,3后分成二路:一路經過新增的手閥送回重催(重催裝置設調節(jié)閥控制流量約10T/h),重催將經過加氫精制后的催化柴油重新加工,以提高總廠汽柴比(LTAG技術);另一路經過新增調節(jié)閥LIC201(代替原來的調節(jié)閥LIC201控制分餾塔液位,原LIC201改閥號為HC2011,手動全開。)后又分成三路:一路利用原出裝置流程(約20T/h)至2罐區(qū)位置與罐區(qū)至液相加氫裝置的開工柴油線碰接管道,根據生產方案送至液相加氫裝置或罐區(qū)??绽銫105之后增加調節(jié)閥FIC11703(循環(huán)量控制在15 T/h左右)送至原料罐D101循環(huán)(生產國Ⅴ柴油時使用,為防止床層溫度過高,需提高原料柴油比例,降低床層溫升);第二路經過新增閥A跨過空冷和柴油過濾器直接熱出料;第三路去不合格油線原流程不變
1.2更換新型催化劑
某研究院根據總廠加工方案的變化,優(yōu)化催化劑級配體系,提出新的裝置換劑方案。保護劑和捕硅劑直接作為廢劑處理,每個反應器上部930mm催化劑作為廢劑處理,FHUDS-5催化劑經過再生及活性更新后,用在100萬噸/年柴油液相循環(huán)加氫裝置上,FHUDS-6催化劑進行再生及活性更新,不足部分補充新型FHUDS-8催化劑。
2、裝置節(jié)能改造方案
2.1低溫熱利用改造方案
為充分利用精制柴油的熱量,在E4102/2,3之后新增加兩臺換熱器E4102/4,5(放置在原E4102/1西側空地),原TV4201和TV4212管線碰頭位置適當改變,仍保留調節(jié)閥的跨線調節(jié)功能,改造內容黑色粗線為本次改造增加內容:
2.2 高壓換熱器更換方案
因反應系統(tǒng)的高壓換熱器E102/2,3堵管多,換熱效果差,在檢修之前上報設備科并闡述更換的重要性,建議利用檢修期間進行更新,以充分利用換熱溫升,降低燃料氣消耗。2016年4月檢修期間,高壓換熱器E102/2,3根據計劃進行了更換。
三、改善措施實施后效果
裝置質量升級改造后,裝置更換了新型催化劑、增加了精制油循環(huán)流程、更換原料降低了裝置處理量,但并未立即進行國Ⅴ柴油的試生產,而是根據總廠要求進行了LTAG線的投用試運,目前基本只生產硫含量≯350mg/kg的柴油,根據情況直供罐區(qū)或液相加氫裝置。
依照數據顯示,改造后處理量明顯降低,焦化汽油比例升高,床層溫升和氫耗明顯增加;并且反應器入口溫度和平均反應溫度降低較多,空速降低,氫油比提高較多。通過以上數據分析,在考慮生產硫含量≯10mg/kg的國Ⅴ柴油時,根據床層溫升情況必須進行部分柴油循環(huán)降溫或降低焦化汽油比例,并且循環(huán)氫轉速無需提高。
而裝置改造后燃料氣消耗明顯降低,實物消耗約降低167噸/月,因改造后部分時間處理量較高,裝置開高壓兩臺進料泵,致使電量消耗較高,但整個過程中空冷C105是停運的。改造后同等處理量的情況下,裝置綜合能耗下降了4.527千克標油/噸。電按照0.596元/kWh,燃料氣按照700元/噸,那么質量升級與節(jié)能改造投用后前三個月,僅考慮裝置能耗,我們可以獲得經濟效益約為40萬元。
四、結論
加氫裝置質量升級改造后,通過根據產品柴油硫含量的大小,調整反應入口溫度,不僅降低能耗和氫耗,而且也能做到質量不過剩。管理者可以通過科學的統(tǒng)計與對比,制定改善裝置運行條件的措施等方法,選擇最優(yōu)化裝置流程生產運行,有效降低裝置能耗,達到節(jié)能降耗的目的。