王 宇 張 雷 張彤陽(yáng)
(中車西安車輛有限公司產(chǎn)品制造部 陜西 西安 710086)
鐵路罐車從結(jié)構(gòu)上可以分為有中梁罐車和無(wú)中梁罐車[1],無(wú)中梁罐車的走行部分與罐體部分的連接采用了牽枕裝配的結(jié)構(gòu),由于牽枕裝配外形及其結(jié)構(gòu)的限制,長(zhǎng)期以來(lái)只能采用鋼絲繩吊運(yùn)。采用這種吊運(yùn)方式,一方面鋼絲繩與牽枕裝配之間存在磨損現(xiàn)象,需要經(jīng)常更換鋼絲繩,提高了吊運(yùn)成本,存在安全隱患;另一方面摘、掛鋼絲繩的過(guò)程繁瑣,容易出現(xiàn)偏掛現(xiàn)象,降低了吊運(yùn)效率和安全性。基于上述原因,根據(jù)牽枕裝配的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造了無(wú)中梁罐車牽枕裝配專用吊具(以下簡(jiǎn)稱吊具)。
無(wú)中梁罐車牽枕裝配專用吊具示意圖如圖1所示。該吊具主要由吊鉤、D形卸扣、夾板、支撐桿和筋板組成。吊鉤中間部分夾于兩塊夾板之間,尾部裝有D形卸扣,兩處連接均通過(guò)螺栓螺母實(shí)現(xiàn),并配有開(kāi)口銷防松;兩夾板一端與吊鉤連接,另一端開(kāi)有通孔,支撐桿由通孔穿過(guò),支撐桿與夾板之間焊有筋板,用于增大強(qiáng)度。
圖1 吊具結(jié)構(gòu)示意圖
圖2為吊運(yùn)示意圖,該吊具使用時(shí)先將支撐桿插入后從板座后部缺口,然后將吊具按照?qǐng)D2所示向右移動(dòng),使吊鉤掛入后從板座前部缺口,此時(shí)拽動(dòng)D形卸扣便可將牽枕裝配安全吊起。
圖2 吊運(yùn)示意圖
工況介紹:最大負(fù)載N=11.35 kN(牽枕裝配與吊具總重),吊運(yùn)過(guò)程平穩(wěn),安全系數(shù)ns取2.0。
校核時(shí)所有受力情況均以最大負(fù)載計(jì)算,零件材料機(jī)械性能參數(shù)查取于《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》[2]。
夾板材料選用低合金結(jié)構(gòu)鋼(GB/T 1591—1994),牌號(hào)Q345,質(zhì)量等級(jí)B級(jí),薄弱截面積尺寸A=18 mm×19 mm,該材料屈服極限σs=325 MPa。
許用應(yīng)力計(jì)算:
薄弱截面應(yīng)力計(jì)算:
可見(jiàn)夾板強(qiáng)度滿足使用要求。
卸扣型號(hào)T-DX3/4,主要參數(shù)為:額定起吊質(zhì)量為7 t,滿足吊運(yùn)要求;強(qiáng)度級(jí)別為T(mén)(8)級(jí);卸扣型式為D形;銷軸型式為六角頭螺栓、六角頭螺母和開(kāi)口銷,便于拆裝。
吊鉤材料選用鍛件用碳素結(jié)構(gòu)鋼(GB/T 17107—1997),牌號(hào)45,薄弱截面積尺寸A=18 mm×30 mm,受力方向?yàn)榍邢蚴芰?,該尺寸下材料切向受力時(shí)的屈服極限σs=275 MPa。
許用應(yīng)力計(jì)算:
薄弱截面應(yīng)力計(jì)算:
可見(jiàn)吊鉤強(qiáng)度滿足使用要求。
支撐桿材料選用低合金結(jié)構(gòu)鋼(GB/T 1591—1994),牌號(hào)Q345,質(zhì)量等級(jí)B級(jí),直徑d=40 mm,長(zhǎng)度l=310 mm,該尺寸下材料屈服極限σs=325 MPa。吊運(yùn)時(shí),后從座板搭在支撐桿兩端,受力情況可簡(jiǎn)化為支撐桿的純彎曲。
許用應(yīng)力計(jì)算:
最大彎曲應(yīng)力計(jì)算:
最大彎矩計(jì)算:
可見(jiàn)支撐桿強(qiáng)度滿足使用要求。
采用專用吊具后,簡(jiǎn)化了摘鉤、掛鉤過(guò)程,縮短了吊運(yùn)時(shí)間。
支撐桿尺寸根據(jù)后從板座進(jìn)行設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,確保了支撐桿插入后,整個(gè)吊具的中心面和牽枕裝配的中心面不會(huì)有太大偏移,同時(shí)支撐桿和吊鉤都吊卡于牽枕裝配的受力部件上,不用試吊尋找重心,杜絕了偏掛現(xiàn)象,確保吊運(yùn)過(guò)程中牽枕裝配兩端基本保持水平。
吊運(yùn)時(shí),支撐桿插入后從板座后部缺口,吊鉤卡住后從板座前部,吊具前后都被卡住無(wú)法自行移動(dòng),避免了出現(xiàn)起吊脫鉤的情況。
鋼絲繩不與牽枕裝配接觸,避免了彼此之間的磨損,降低了鋼絲繩的更換頻率,節(jié)約了成本。
吊具制造完成后,進(jìn)行了磁粉探傷,確保焊接質(zhì)量。探傷后按照1.2倍載荷進(jìn)行起吊加載試驗(yàn),保持10 min,卸載后對(duì)吊具進(jìn)行檢查,焊縫位置無(wú)裂紋,各零部件無(wú)永久變形。通過(guò)上述試驗(yàn),證明了采用該吊具達(dá)到了預(yù)期效果。后期經(jīng)專業(yè)吊具廠家進(jìn)行生產(chǎn)制造,該吊具制成后至今已完成了多次吊運(yùn)任務(wù),未出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題。
無(wú)中梁罐車牽枕裝配專用吊具的設(shè)計(jì),通過(guò)試驗(yàn)和實(shí)際使用,證明了該吊具能夠滿足預(yù)期的吊運(yùn)要求。與原有吊運(yùn)方式相比,具有吊運(yùn)效率高、安全性好、成本低等優(yōu)點(diǎn)。