王海君 李峰光 單波 周琛
摘 要:該文介紹了一種基于煤礦井下膠帶機智能化精確控制的系統(tǒng),該系統(tǒng)融合了可編程控制器自動化控制、點檢系統(tǒng)、專家智能決策系統(tǒng)、產量均衡控制、手機APP、永磁電機和變頻器等多種先進的智能化控制技術。該項目的實施為客戶極大地降低了工人的勞動強度,提高了生產效率和安全性能,減少了事故發(fā)生率,值得煤炭行業(yè)借鑒和推廣。
關鍵詞:可編程控制器 專家智能決策 產量均衡 手機APP
中圖分類號:TD528 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)02(a)-00-02
皮帶輸送機、給煤機已成為煤礦生產中非常重要的運輸設備,它能否安全高效地運行,直接決定著礦井機電設備的開機率和產量,而老式的皮帶傳輸方式,采用繼電控制,每條皮帶可以獨立控制開停,系統(tǒng)分散,控制的靈活性差,且各皮帶的配置差異較大,同時采用人工操作,操作人員勞動強度大,系統(tǒng)運行效率低,且易引起操作失誤,造成設備損壞,甚至人員傷亡,給礦上帶來重大的損失。為此實現(xiàn)皮帶輸送機的集中控制就顯得更加必要。
該文從鮑店煤礦井下皮帶實際現(xiàn)狀出發(fā),結合目前主流集控系統(tǒng)配置同時參考主流設計原理,設計了一套適合鮑店煤礦的精確控制系統(tǒng)。
該系統(tǒng)為當前煤礦企業(yè)對自動化的需要,皮帶集控系統(tǒng)與工業(yè)電視系統(tǒng)一起,構成一個完整的操作、調度、監(jiān)視網絡,實現(xiàn)對整個井下運輸系統(tǒng)的遙測、遙信、遙控。
1 系統(tǒng)實施
1.1 調度中心
地面監(jiān)控中心設置在地面皮帶調度室,通過工作站安裝的軟件對井下皮帶相關設施進行集控和監(jiān)視??刂浦鳈C均采用雙機熱備方式;上位機選用2臺工業(yè)主機,配置液晶顯示器。完成編程及監(jiān)控監(jiān)視功能。上位機組態(tài)監(jiān)控軟件選用GE公司的最新實時監(jiān)控組態(tài)軟件IFIX5.8系統(tǒng)平臺,實現(xiàn)圖形監(jiān)控、動態(tài)圖形顯示、歷史數(shù)據(jù)采集管理、狀態(tài)趨勢圖、自診斷、報警等諸多功能,并提供多種數(shù)據(jù)接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享與傳播。
1.2 井下控制系統(tǒng)
井下控制系統(tǒng)主要包括對井下14條膠帶機和多部給煤機的控制,包括控制膠帶啟停、給煤機控制、變頻器的監(jiān)控[1]。
井下皮帶采用永磁電機加變頻器的驅動方式,采用三電平永磁伺服變頻控制器對井下輸送機進行控制,各變頻器之間功率自動調節(jié),實現(xiàn)多臺之間的動態(tài)功率平衡[2]。同時,膠帶機機械部分采用熱浸鋅防腐技術原理保證了機械性能的穩(wěn)定。同時皮帶沿線托輥采用高分子塑料膠帶托輥,由輥皮、軸承、軸、密封組件組成。輥皮采用超高分子塑料材料,具有輕便、耐磨、不粘附物料、與膠帶的摩擦系數(shù)低、自潤滑性等優(yōu)點。高分子塑料托輥能延長膠帶使用周期,節(jié)省能源,有效改善井下工作環(huán)境。
系統(tǒng)以PLC控制系統(tǒng)為核心,與上位計算機、防爆PLC控制站、膠帶機保護傳感器等組成PLC分布式監(jiān)控系統(tǒng)??傮w結構可以分為3層結構:數(shù)據(jù)感知層、PLC控制層和監(jiān)控信息層。
1.3 圖像監(jiān)控系統(tǒng)
每個轉載點等重要場所安裝高清攝像儀,視頻監(jiān)控裝置像素不低于200萬,可在地面進行錄像存儲,視頻存儲時間90d以上,存儲硬盤留有冗余量;視頻沿線布置百兆以上光網絡進行傳輸(滿足視頻傳輸需要),視頻系統(tǒng)與控制系統(tǒng)網絡分開。
1.4 語音預警聯(lián)動
皮帶沿線安裝擴音電話用于系統(tǒng)的聯(lián)動預警。電話按照100m間距布置,平時可以用于皮帶沿線的喊話及開車前的語音預警,緊急情況下可以作為與地面系統(tǒng)的語音通話,作為應急廣播的補充。
1.5 產量均衡系統(tǒng)
為了高效率完成煤礦日常生產,系統(tǒng)從“煤倉煤位均衡”“總產量均衡”兩個方面進行煤流產量均衡控制策略。在不滿足條件情況下,及時播報系統(tǒng)預警,確保整個系統(tǒng)高效、經濟、連續(xù)運轉。系統(tǒng)根據(jù)安裝的皮帶秤和煤倉料位計算、判斷當前的出煤量和煤倉的剩余煤量[3],合理控制變頻器和永磁電機,進而調節(jié)皮帶速度,達到出煤量的最優(yōu)化控制策略。
1.6 專家決策系統(tǒng)
系統(tǒng)對膠帶運輸系統(tǒng)進行分解,通過設備管理系統(tǒng)對類別進行管理,對不同的部分指定不同的檢修周期、包括月檢修內容和年檢修等內容。系統(tǒng)根據(jù)設置的周期自動預計提醒檢修內容,同時可以打印,方便人員檢修。
可以對膠帶運輸機運行中出現(xiàn)的故障或檢修中發(fā)現(xiàn)的問題進行閉環(huán)跟蹤,直到問題解決,保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。通過C/S的應用程序實時讀取膠帶控制系統(tǒng)的控制數(shù)據(jù),為統(tǒng)計膠帶運輸機運行時間和帶載運行時間進行采集和統(tǒng)計,形成了膠帶運輸系統(tǒng)的設備運轉率等數(shù)據(jù),為職能部門制定、優(yōu)化巡檢計劃提供數(shù)據(jù)支持。對于可能出現(xiàn)的問題提前進行預判,將事故的隱患降低到最低風險。
1.7 智能APP系統(tǒng)
通過在膠帶機沿線建立無線WiFi基站,并且在手機上建立組態(tài)控制客戶端軟件,移動遙控帶式輸送機的開停、故障復位等操作,并可通過手持移動設備實時查看帶式輸送機相關視頻信息,從而達到操作人員發(fā)現(xiàn)問題,及時停車處理故障的效果,從而減少帶式輸送機故障停車時間,同時也減輕了皮帶操作人員的勞動強度。
1.8 設備點檢系統(tǒng)
該系統(tǒng)根據(jù)井下膠帶機的實際情況和需求定制的設備點檢管理系統(tǒng),采用領先的B/S(瀏覽器/服務器)操作方式,建立人機合一管理模式,通過集成點檢儀采集設備的狀態(tài)數(shù)據(jù),采集的設備數(shù)據(jù)與設備身份識別碼關聯(lián),并導入到數(shù)據(jù)采集基礎平臺,使設備點檢過程集成化,實現(xiàn)設備點檢、缺陷發(fā)現(xiàn)、處理、統(tǒng)計分析全過程計算機管理,提高點檢、缺陷處理的及時性、完整性,加強缺陷管理處理情況監(jiān)督,提高企業(yè)查詢、統(tǒng)計和考核管理水平。
系統(tǒng)主要由設備點檢、安全生產管理、DSC數(shù)據(jù)集成等部分組成。
2 系統(tǒng)主要優(yōu)點
鮑店煤礦井下膠帶機智能化精確控制系統(tǒng)的建設,能全面提升煤礦企業(yè)的綜合實力和競爭力,同時對改變煤礦員工的生產生活條件、提高煤礦的社會地位、樹立煤礦行業(yè)和員工的新形象、提高煤礦的安全程度,以及對促進社會進步都有著重要的作用。通過提升裝備水平,實現(xiàn)自動化系統(tǒng)遠程集控,減少現(xiàn)場工作人員,進一步保障設備及人員安全。
通過礦井膠帶機智能化系統(tǒng)的密切配合,可實現(xiàn)無人值守、遠程監(jiān)控,減掉了崗位工,節(jié)能降耗,縮短故障時間,增加產量,經濟效益顯著。
3 結語
該系統(tǒng)為集化散型多系統(tǒng)融合架構,適用當前煤礦企業(yè)對自動化的需要,皮帶集控系統(tǒng)與多系統(tǒng)一起,構成一個完整的多層次網絡,實現(xiàn)對整個井下運輸系統(tǒng)的遙測、遙信、遙控。該系統(tǒng)的完成,為煤礦的智能化建設做出了表率,值得行業(yè)內借鑒。
參考文獻
[1] 馬永輝,孫巖冰,王桂華.基于PLC的帶式輸送機智能保護系統(tǒng)設計.工礦自動化,2011(1):86-88.
[2] 盛新,孫濤,王玉瑋.變頻器在切紙機張力控制中的應用[J].變頻器世界,2008(7):71-73.
[3] 王彥軍,龐之浩,方忠厚.基于PLC的煤礦輸煤控制系統(tǒng)設計[J].河南科學,2012,30(5):597-599.