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        步進(jìn)式加熱爐步進(jìn)機(jī)構(gòu)的控制

        2019-05-06 09:08:14王華章霞剛楊軍
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年36期
        關(guān)鍵詞:誤差補(bǔ)償比例控制

        王華 章霞剛 楊軍

        摘? ?要:2013年,新鋼公司新建一條棒材生產(chǎn)線,其鋼坯加熱爐采用了雙蓄熱步進(jìn)式加熱爐,其爐底步進(jìn)機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)正循環(huán)步進(jìn)動(dòng)作、逆循環(huán)步進(jìn)動(dòng)作、原地踏步動(dòng)作、中間保持等待等功能,所有功能均由電液比例閥控制驅(qū)動(dòng)液壓缸動(dòng)作,每一步距信息通過位移傳感器進(jìn)行采集并反饋至PLC控制系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)及時(shí)對(duì)步距的誤差進(jìn)行補(bǔ)償,保證步進(jìn)機(jī)構(gòu)的每一步距準(zhǔn)確平穩(wěn)。

        關(guān)鍵詞:步進(jìn)式加熱爐? 比例控制? 步距跟蹤? 誤差補(bǔ)償

        2013年新鋼公司新上一條棒材生產(chǎn)線,鋼坯加熱選用了目前冶金行業(yè)較為先進(jìn)的雙蓄熱步進(jìn)式加熱爐,具有爐形結(jié)構(gòu)合理、燃效比高、出鋼速度快等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),額定加熱能力:170t/h(標(biāo)準(zhǔn)坯,冷裝),最大加熱能力:190t/h(標(biāo)準(zhǔn)坯,熱裝),出鋼頻次為38s,整個(gè)系統(tǒng)要求電氣控制精度高、可靠性好,步進(jìn)機(jī)構(gòu)定位準(zhǔn)確,才能保證鋼坯能在規(guī)定的誤差范圍內(nèi)送上出料輥道,出鋼迅速。

        1? 爐底步進(jìn)機(jī)械

        整個(gè)加熱爐的爐底機(jī)械由一個(gè)水平移動(dòng)框架、上下移動(dòng)提升框架、平移液壓缸、提升液壓缸、平移導(dǎo)向裝置、提升導(dǎo)向裝置、平移滾輪、提升滾輪、提升斜軌座以及框架上的動(dòng)梁立柱等設(shè)備組成。爐的鋼坯均勻分布在靜梁上,通過在平移框架上動(dòng)梁的步進(jìn)運(yùn)動(dòng),使鋼坯在爐內(nèi)沿爐長(zhǎng)方向作步進(jìn)移動(dòng)。

        爐底機(jī)械的平移框架和提升框架采用液壓缸驅(qū)動(dòng),由電液比例閥控制液壓缸動(dòng)作實(shí)現(xiàn)正循環(huán)步進(jìn)動(dòng)作、逆循環(huán)步進(jìn)動(dòng)作、原地踏步動(dòng)作、中間保持等功能,安裝在液壓缸(升降缸和平移缸)上的線性位移傳感器監(jiān)測(cè)每一次移動(dòng)的距離,保證了坯料在爐內(nèi)位置的精度。

        平移行程:270mm,升降高度:200mm。

        2? 液壓系統(tǒng)

        液壓泵組選用5套(4用1備)恒壓變量柱塞泵,泵的輸出流量始終與液壓系統(tǒng)的需求相匹配,以適應(yīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的速度變化,減小系統(tǒng)發(fā)熱量,并能適應(yīng)不同設(shè)備同時(shí)運(yùn)行的動(dòng)作響應(yīng)。為保證液壓系統(tǒng)的連續(xù)工作狀況,采用合理配置在線備用泵,泵組配有減震裝置,并在各油泵口處配有卸荷及限壓保護(hù)閥組和設(shè)置油泵允許工作檢測(cè)元件。系統(tǒng)配置獨(dú)立循環(huán)系統(tǒng),采用過濾器和板式冷卻器及在線電加熱器對(duì)流體介質(zhì)進(jìn)行循環(huán)過濾及冷卻或加熱,可長(zhǎng)期保證油箱內(nèi)流體介質(zhì)的清潔度及正常溫度。

        3? 控制閥組

        用于控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行動(dòng)作的控制閥組及系統(tǒng)安全閥組分別集中設(shè)置在液壓站內(nèi)的閥臺(tái)油路塊上。

        步進(jìn)機(jī)構(gòu)升降控制:步進(jìn)梁升降控制閥組主要由電液比例換向閥和輔助閥件(平衡閥等)組成,控制并聯(lián)升降液壓缸驅(qū)動(dòng)步進(jìn)機(jī)構(gòu)升降的緩啟緩?fù)F椒€(wěn)運(yùn)行及輕托輕放爐內(nèi)鋼坯,并可防止失控下滑。PLC按控制曲線輸出模擬量控制信號(hào),經(jīng)比例放大器驅(qū)動(dòng)比例閥的動(dòng)作。

        步進(jìn)機(jī)構(gòu)進(jìn)退控制:進(jìn)退控制閥組主要由電液比例換向閥和輔助閥件組成,控制平移液壓缸驅(qū)動(dòng)步進(jìn)機(jī)構(gòu)進(jìn)退的緩啟緩?fù)F椒€(wěn)準(zhǔn)確運(yùn)行,并可抑制高壓沖擊和漂移。PLC按控制曲線輸出模擬量控制信號(hào),經(jīng)比例放大器驅(qū)動(dòng)比例閥的動(dòng)作。

        4? 電控系統(tǒng)配置

        步進(jìn)機(jī)構(gòu)的控制是爐區(qū)自動(dòng)控制的一部分,步進(jìn)系統(tǒng)的電控部分由西門子PLC S7-400,輸入、輸出輥道采用西門子變頻器驅(qū)動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)編碼器、比例閥控制,位移傳感器,接近開關(guān)等信號(hào)由遠(yuǎn)程ET-200從站負(fù)責(zé)完成。

        5? 控制功能的實(shí)現(xiàn)

        爐區(qū)的液壓系統(tǒng)運(yùn)行及監(jiān)控都通過PLC控制實(shí)現(xiàn)(見圖1),液壓系統(tǒng)的手動(dòng)及自動(dòng)操作和系統(tǒng)正常及故障顯示都能在計(jì)算機(jī)的WINCC監(jiān)控畫面上顯示,所有液壓的檢測(cè)信號(hào)都接入系統(tǒng)的PLC,在各油泵吸油口處設(shè)置了關(guān)閉檢測(cè)信號(hào),此信號(hào)禁止啟動(dòng)該油泵電機(jī)。油箱內(nèi)設(shè)置介質(zhì)溫度、液面監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)油壓極限和過濾器油污檢測(cè),并可自動(dòng)報(bào)警。

        加熱爐采用全液壓驅(qū)動(dòng)的步進(jìn)梁機(jī)構(gòu)。為了保證步進(jìn)梁準(zhǔn)確安全可靠的運(yùn)轉(zhuǎn),在步進(jìn)梁機(jī)構(gòu)平移及升降液壓缸上,各設(shè)置2臺(tái)(一用一備)位移傳感器,分別用于步進(jìn)梁垂直方向的位置檢測(cè)和步進(jìn)梁水平方向位置檢測(cè)。

        步進(jìn)梁工作狀態(tài)控制分為機(jī)旁就地操作方式和集中控制操作方式。

        在機(jī)旁就地操作方式下,操作人員在加熱爐的裝料操作箱上,操作轉(zhuǎn)換開關(guān)的選擇按鈕的操作,進(jìn)行手動(dòng)和單動(dòng)控制步進(jìn)梁的平移框架和提升框架的前進(jìn)、后退、停止、上升、下降、循環(huán)各動(dòng)作的操作。

        集中控制操作方式下,操作人員在計(jì)算機(jī)WINCC的HMI操作來單步和自動(dòng)控制步進(jìn)梁的平移框架和提升框架的前進(jìn)、后退、停止、上升、下降、循環(huán)各動(dòng)作的操作。在滿足自動(dòng)運(yùn)行條件時(shí),當(dāng)爐內(nèi)激光檢測(cè)儀檢測(cè)到有鋼時(shí),步進(jìn)梁走完本步循環(huán)后停止前進(jìn)并下降、后退到原位等待出鋼。步進(jìn)梁的步距為270mm。如果當(dāng)按下裝料操作臺(tái)上的急停按鈕或機(jī)旁操作箱上的急停按鈕時(shí),無(wú)論是手動(dòng)、單動(dòng)、自動(dòng)任何一種操作方式,這時(shí)步進(jìn)梁都必須停止任何動(dòng)作(見圖2)。

        步進(jìn)梁的補(bǔ)償控制:步進(jìn)梁在進(jìn)退過程中,為了確保每前進(jìn)一步的準(zhǔn)確性以及物料跟蹤的正確性,需要在步進(jìn)梁前進(jìn)過程中對(duì)步距進(jìn)行隨時(shí)地自動(dòng)補(bǔ)償。例如標(biāo)準(zhǔn)步距270mm,由于慣性等原因,步進(jìn)梁在某一步可能實(shí)際前進(jìn)272mm,則在下一步前進(jìn)時(shí),自動(dòng)將步距調(diào)整為268mm。因此,有效地保證了鋼坯在爐長(zhǎng)方向運(yùn)動(dòng)步距的準(zhǔn)確性、可預(yù)見性。

        步進(jìn)梁的人工補(bǔ)償方式:通常情況下,以上所述的補(bǔ)償方式是控制系統(tǒng)的自動(dòng)補(bǔ)償,對(duì)于操作人員是無(wú)法直觀的感覺,在操作時(shí),通過爐內(nèi)攝像頭的影像判斷鋼離輥道距離判斷鋼是否正常上輥(見圖3),在WINCC的HMI上設(shè)置一個(gè)補(bǔ)償值用于操作人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行補(bǔ)償修正(見圖4),因?yàn)椴僮魅藛T通過影像看到的偏差是一個(gè)累積誤差,所以補(bǔ)償修正值在±10mm的范圍內(nèi)。

        6? 結(jié)語(yǔ)

        步進(jìn)機(jī)構(gòu)的控制程序過去近6年的實(shí)踐運(yùn)行,除偶爾現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)有誤外,其余功能發(fā)揮正常,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)爐體指標(biāo)(如出鋼能力,燃效比)都達(dá)到設(shè)計(jì)時(shí)的要求,并經(jīng)歷了坯料來料不符合原設(shè)計(jì)要求、短期不停變換坯料規(guī)格等非常規(guī)的工作要求的考驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 陳偉鵬.軋鋼加熱爐課程設(shè)計(jì)實(shí)例[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2015.

        [2] 程健. 步進(jìn)式加熱爐鋼坯運(yùn)動(dòng)控制研究[D].合肥工業(yè)大學(xué),2016.

        [3] 韓鈺. 步進(jìn)式加熱爐液壓系統(tǒng)分析及節(jié)能改進(jìn)[D].燕山大學(xué),2010.

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