袁勝利
摘要:根據有桿泵抽油機井系統(tǒng)效率的構成,可以知到,在油井地層條件一定的情況下影響機采系統(tǒng)效率的主要因素包括地面因素、井下因素和管理因素等方面,而且這三者之間是相互聯(lián)系與制約的。具體又分為電動機效率、皮帶-減速箱效率和四連桿機構效率、盤根盒效率、抽油桿柱效率、抽油泵效率和管柱效率。從理論分析和實測數據可以看出,在各節(jié)點效率對系統(tǒng)效率的影響中,抽油桿柱效率對系統(tǒng)效率影響 2.4 個百分點,僅次于抽油泵效率對系統(tǒng)效率的影響,對油田來說后續(xù)調整潛力小,有必要對提高抽油桿柱效率進行研究。
關鍵詞:桿柱效率;節(jié)點分析;優(yōu)化組合;系統(tǒng)效率;調整策略
抽油機井系統(tǒng)效率是反映機采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標,在各節(jié)點效率中桿柱對系統(tǒng)效率的影響僅次于抽油泵所產生的影響。有桿泵抽油機井采油系統(tǒng)是指包括拖動電動機、抽油機、抽油桿、抽油泵、井下管柱和井口裝置等組成的系統(tǒng),其機采系統(tǒng)效率由地面效率和井下效率兩部分構成。以光桿懸繩器為界,懸繩器以上部分為機采地面效率,懸繩器以下部分為機采井下效率。通過理論計算與實際測試優(yōu)化桿柱組合和桿柱長度對系統(tǒng)效率的影響,挖潛系統(tǒng)效率提升空間?,F場試驗 10 井次,系統(tǒng)效率平均提升 1.8 個百分點。
1 桿柱組合與系統(tǒng)效率關系敏感性分析
系統(tǒng)效率是由有效功率和輸入功率之比決定的,輸入功率由五部分消耗功率組成:地面損失功率、黏滯損失功率、滑動損失功率、溶解氣膨脹功率、有效功率。當油井產液量、舉升高度保持穩(wěn)定的情況下,有用功率基本不變,系統(tǒng)效率的大小主要取決于其他四部分消耗功率,消耗功率越大,系統(tǒng)效率越低,而前三部分消耗功率均與桿柱有關。
由上述公式可知:桿柱載荷減少,地面損失功率減少;管徑、桿徑比增加,而黏滯損失功率減少;管桿長度減小,黏滯損失功率和滑動損失功率也減少。而實際生產中桿柱載荷由桿柱組合及桿柱長度決定,桿柱長度則由泵深決定。按照上述理論,同時考慮載荷及彈性形變兩方面影響因素,對兩種提高桿柱效率的措施進行敏感性分析。
1.1 桿徑組合對系統(tǒng)效率影響
以 A井為例,在參數、產液量、動液面保持穩(wěn)定,桿柱強度滿足目前下泵深度 的前提下,計算三種不同類型桿柱組合的功率損耗。只考慮載荷變化時,桿柱組合降低一個級別,
載荷下降 10.8 kN,消耗功率下降 0.33 kW,系統(tǒng)效率提高 3.4 個百分點;降低兩個級別,載荷下降19.2 kN,消耗功率下降 0.52 kW,系統(tǒng)效率提高 5.8個百分點。只考慮彈性形變時,桿柱組合降低一個級別,泵效降低 2.1 個百分點,系統(tǒng)效率降低 0.91 個百分點;降低兩個級別,泵效、系統(tǒng)效率分別降低 5 個百分點、2.34個百分點。
綜上兩方面因素,桿柱組合降低一個級別,消耗功率減少 0.38 kW,系統(tǒng)效率增加 2.53 個百分點;桿柱組合降低兩個級別,消耗功率減少 0.64kW,系統(tǒng)效率增加3.38個百分點(圖1)由實測結果可知,桿柱降低一個級別,消耗功率降低0.3 kW,系統(tǒng)效率提高2.3個百分點。
1.2 桿柱長度對系統(tǒng)效率影響
以A井為例,在參數、產量、動液面保持穩(wěn)定的前提下,將該井上提泵掛 100 m和200 m,計算各項功率損耗。只考慮載荷變化時,上提泵掛 100 m 后,載荷下降 3.3 kN,消耗功率降低 0.15 kW,系統(tǒng)效率提升 1.29 個百分點;上提泵掛 200 m 后,載荷下降6.3 kN,消耗功率降低 0.27 kW,系統(tǒng)效率提高 2.60個百分點。只考慮彈性形變時,上提泵掛 100 m 后,泵效提高 0.6 個百分點,系統(tǒng)效率提高 0.21 個百分點;
上提泵掛200 m 后,泵效提高1.1個百分點,系統(tǒng)效率提高0.41個百分點。
綜上兩方面因素,上提泵掛 100 m 后,消耗功率降低 0.14 kW,系統(tǒng)效率提升 1.65 個百分點;上提泵掛200 m 后,消耗功率降低0.25 kW,系統(tǒng)效率提高3.12個百分點。由不同含水級別油井沉沒壓力與泵效關系可知合理沉沒壓力控制區(qū)間,根據合理沉沒壓力制定單井具體上提泵掛長度。實測結果表明,上提泵掛 100 m 后,消耗功率減少0.2 kW,系統(tǒng)效率提高2.1個百分點。
由不同含水級別油井沉沒壓力與泵效關系可知合理沉沒壓力控制區(qū)間,根據合理沉沒壓力制定單井具體上提泵掛長度。實測結果表明,上提泵掛 100 m 后,消耗功率減少0.2 kW,系統(tǒng)效率提高2.1個百分點。
2 管桿優(yōu)化實施效果
通過幾年來不斷的發(fā)展完善機采工藝、實施精細化管理,機采系統(tǒng)效率得到了顯著的提高。2017年實施管桿優(yōu)化設計10井次,日節(jié)電12.7kWh,節(jié)電率9.9%,系統(tǒng)效率提 1.8 個百分點。其中,上提泵掛8 井次,日節(jié)電 9 kWh,節(jié)電率6.6%,系統(tǒng)效率提升 2.1 個百分點;桿柱降級 2 井次,日節(jié)電 12 kWh。節(jié)電率 13.2%,系統(tǒng)效率提升1.0個百分點。
3 結論
1)桿柱降級和上提泵深可以減少桿柱負荷,降低消耗功率,提高抽油機井系統(tǒng)效率。2)桿柱降級方面,在滿足目前下泵深度的情況下,使用相對較輕的抽油桿組合。3)上提泵深方面,對不同含水級別的油井,根據對應的合理沉沒壓力控制區(qū)間制定具體上提泵掛長度。
參考文獻
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[2] 李誠.影響抽油機系統(tǒng)能耗原因分析及節(jié)能對策[J]. 石油石化節(jié)能. 2016(10)
(作者單位:現河采油廠新春采油項目部)