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        原料油反沖洗過(guò)濾器程控球閥泄漏原因分析及改造

        2019-04-16 07:35:56王海崗
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2019年6期
        關(guān)鍵詞:原料油閥桿球閥

        張 輝,王海崗

        (中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)

        某公司渣油加氫處理裝置原料油(俗稱(chēng)渣油)自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器S-101在2014年6月開(kāi)工初期投用后即頻繁出現(xiàn)泄漏,主要為程控球閥閥體大蓋墊片密封泄漏,并伴有少數(shù)球閥填料滲漏。原料油反沖洗過(guò)濾器的主要作用是除去原料油中所含的大顆粒狀沉積物和機(jī)械雜質(zhì)等。如果過(guò)濾器過(guò)濾不干凈,這些雜質(zhì)將會(huì)進(jìn)入到加氫反應(yīng)器,造成反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層壓力降上升和催化劑活性降低等嚴(yán)重問(wèn)題。此外,大顆粒機(jī)械雜質(zhì)的存在大大降低了機(jī)泵機(jī)械密封的使用壽命,增加了后續(xù)流程中閥門(mén)內(nèi)件磨損和卡澀的概率。過(guò)濾器球閥的頻繁泄漏,給裝置平穩(wěn)生產(chǎn)帶來(lái)極大的安全隱患。

        1 過(guò)濾器流程

        原料油進(jìn)入裝置界區(qū)后,首先進(jìn)入原料油緩沖罐V101,再經(jīng)原料油增壓泵P101抽出升壓至2.2 MPa后與分餾塔底油進(jìn)行換熱,換熱后的原料油溫度達(dá)到280 ℃左右,隨即進(jìn)入原料油自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器S-101,除去原料油中的雜質(zhì)等。過(guò)濾后的原料油進(jìn)入濾后原料油緩沖罐V102,經(jīng)反應(yīng)進(jìn)料泵P102升壓后進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)。

        反沖洗過(guò)濾器S-101由美國(guó)生產(chǎn)。過(guò)濾器有5組并聯(lián)使用,每組有10 個(gè)濾筒,共計(jì)50個(gè)獨(dú)立的濾筒組成。每個(gè)濾筒內(nèi)裝有一個(gè)濾芯,用來(lái)過(guò)濾原料油中粒徑不小于25 μm的機(jī)械雜質(zhì)。每組過(guò)濾器分別安裝有15臺(tái)程控球閥(其中DN80有12臺(tái),DN100有3臺(tái))。過(guò)濾器有兩種自動(dòng)反沖洗方案,一是按照設(shè)定的壓差進(jìn)行反沖洗,即當(dāng)過(guò)濾器壓差達(dá)到設(shè)定壓差值時(shí),系統(tǒng)將開(kāi)始自動(dòng)反沖洗;二是按照設(shè)定的固定時(shí)間來(lái)反沖洗,即當(dāng)達(dá)到設(shè)定的時(shí)間時(shí),無(wú)論過(guò)濾器壓差是否達(dá)到反沖洗壓差,過(guò)濾器也會(huì)自動(dòng)開(kāi)始反沖洗。過(guò)濾器上控制柜控制面板根據(jù)設(shè)定程序,控制程控閥的開(kāi)關(guān)來(lái)完成整個(gè)沖洗過(guò)程。過(guò)濾器反沖洗過(guò)程如下:切除一組正常進(jìn)料,經(jīng)過(guò)置換、浸泡和排油至正常流程后,再切斷排油流程,打開(kāi)反沖洗流程,逐個(gè)濾筒反沖洗,沖洗完成后恢復(fù)正常流程。該過(guò)程依次經(jīng)過(guò)五組過(guò)濾器沖洗。置換油為濾后渣油,反沖洗后的污油排至渣油產(chǎn)品線送至下游裝置。反沖洗過(guò)濾器程控閥為球閥,由美國(guó)生產(chǎn)。球閥的開(kāi)關(guān)由氣缸作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)按設(shè)定程序來(lái)完成。

        2 閥門(mén)泄漏情況

        2.1 第一階段

        2014年開(kāi)工初期過(guò)濾器球閥泄漏發(fā)生后,公司第一時(shí)間通知供應(yīng)商分析球閥大蓋墊片頻繁泄漏的原因。由于正值新裝置開(kāi)工,公司積極協(xié)調(diào)對(duì)S-101所有球閥進(jìn)行了拆卸下線檢查,重新更換了就近廠家生產(chǎn)制作的纏繞墊片,試壓合格后再回裝。在過(guò)濾器實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,泄漏情況有所改善,但還是沒(méi)有徹底解決大蓋泄漏問(wèn)題。

        供應(yīng)商在球閥泄漏發(fā)生后也派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查,并不認(rèn)同將球閥大蓋墊片更換為非原裝墊片,并且認(rèn)為隨后的球閥泄漏與私自更換非原裝墊片有很大關(guān)系。

        在廠家提供的解決方案無(wú)效的情況下,技術(shù)人員對(duì)泄漏閥門(mén)進(jìn)行解體,測(cè)量大蓋密封面及原裝墊片尺寸后發(fā)現(xiàn):球閥閥蓋密封面設(shè)計(jì)較窄,原裝墊片寬度、厚度與密封面凹槽尺寸不匹配,這是造成大蓋密封失效的主要原因。另外,球閥大蓋連接螺栓材質(zhì)為304不銹鋼(0Cr18Ni9),在高溫下,其膨脹系數(shù)較大,容易造成螺栓松馳預(yù)緊力不足而泄漏。尤其是在反沖洗過(guò)程中,其操作壓力和溫度急劇變化,更容易導(dǎo)致閥門(mén)大蓋密封失效。

        2.2 第二階段

        2017年初,反沖洗過(guò)濾器S-101程控球閥又頻繁出現(xiàn)填料外漏及閥桿磨損等故障(如圖1和圖2所示),個(gè)別閥門(mén)甚至還出現(xiàn)了內(nèi)漏和卡澀無(wú)法動(dòng)作的情況。泄漏閥門(mén)下線檢查后發(fā)現(xiàn)其底部填料環(huán)幾乎已經(jīng)磨損殆盡了,頂部填料也有偏磨現(xiàn)象,閥桿在填料中不是固定旋轉(zhuǎn)的,而是上下左右晃動(dòng)的。

        圖1 閥桿磨損照片

        圖2 球體磨損照片

        根據(jù)閥門(mén)動(dòng)作原理,綜合分析故障現(xiàn)象后認(rèn)為:球閥泄漏和閥桿球體磨損的主要原因是由于球閥填料密封設(shè)計(jì)不合理造成的。球閥在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,閥體內(nèi)充滿高溫渣油,閥桿與底部填料、渣油雜質(zhì)在旋轉(zhuǎn)時(shí)反復(fù)摩擦,導(dǎo)致填料損壞,造成閥桿與球體及上閥蓋之間偏心晃動(dòng)。底部填料磨損嚴(yán)重后閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)就會(huì)造成閥桿和球體的擠壓磨損,最終導(dǎo)致閥門(mén)內(nèi)漏和填料介質(zhì)外漏。

        3 泄漏原因分析

        3.1 工藝方面

        該裝置原料油為常減壓重蠟油、減壓渣油以及焦化裝置的焦化蠟油的混合油,介質(zhì)本身黏度大,顆粒沉淀物及機(jī)械雜質(zhì)較多,過(guò)濾器壓差上升較快。過(guò)濾器反沖洗過(guò)程由控制程序控制,程控閥動(dòng)作頻率高,在此種工況下,這些雜質(zhì)隨著球閥閥芯及閥桿的頻繁動(dòng)作,極易造成閥芯、閥座、閥桿及填料損壞。

        3.2 閥門(mén)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        (1)閥蓋密封面設(shè)計(jì)

        密封面偏窄,而介質(zhì)壓力和溫度都比較高,這就難以起到密封效果。另外,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,閥蓋密封槽的深度大于原裝墊片的厚度,纏繞墊片始終無(wú)法壓緊,也就無(wú)法達(dá)到密封效果,導(dǎo)致介質(zhì)外漏。

        (2)上閥蓋螺栓材質(zhì)

        球閥大蓋連接螺栓材質(zhì)為304不銹鋼,304不銹鋼螺栓的膨脹系數(shù)較大,在較高溫度下,螺栓膨脹使其緊固力矩不足,從而導(dǎo)致介質(zhì)從密封面處泄漏。尤其是過(guò)濾器在反沖洗過(guò)程中,其操作壓力和溫度急劇變化,更容易導(dǎo)致閥門(mén)大蓋密封失效泄漏。

        (3)填料函結(jié)構(gòu)

        該閥門(mén)為頂裝式球閥(如圖3所示),其上閥蓋填料函一共有5片填料,材質(zhì)是柔性石墨環(huán)。其中2片在閥桿底部,為了防止介質(zhì)竄入閥桿與填料函內(nèi)壁,用專(zhuān)用法蘭頂著,防止脫落至閥體內(nèi)與介質(zhì)接觸;另3片在閥桿的頂部,用兩個(gè)填料金屬壓環(huán)、兩片金屬壓片及鎖緊螺母,將其緊固在填料函內(nèi),防止介質(zhì)外漏。

        球閥在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,閥體內(nèi)充滿高溫渣油,閥桿與填料、渣油雜質(zhì)在旋轉(zhuǎn)動(dòng)作時(shí)反復(fù)摩擦,導(dǎo)致填料損壞,進(jìn)而渣油竄入閥桿與填料函內(nèi)壁之間摩擦,雜質(zhì)進(jìn)一步損壞閥桿及填料函下部填料,最后渣油滲漏。由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥體之間的安裝支架不利于填料壓蓋的在線緊固,在短時(shí)間內(nèi)形成嚴(yán)重的外漏,給生產(chǎn)及安全、環(huán)保造成嚴(yán)重的影響。

        圖3 球閥內(nèi)構(gòu)件圖

        4 改進(jìn)措施及效果

        4.1 第一階段改造

        解體分析找到球閥大蓋密封面頻繁泄漏的根本原因后,利用在2015年裝置單系列停工換劑檢修的機(jī)會(huì),將反沖洗過(guò)濾器S-101的所有球閥閥蓋墊片,更換為密封性和回彈性較好的不銹鋼石墨復(fù)合墊片。將閥蓋304不銹鋼螺栓全部更換為Cr-Mo鋼螺栓,并在正常運(yùn)行過(guò)程中對(duì)閥門(mén)大蓋螺栓進(jìn)行定期預(yù)緊。

        另外,為盡量降低溫度變化對(duì)閥門(mén)的影響,在所有閥門(mén)及濾筒外部均增加了蒸汽伴熱,并改善了保溫效果,降低了過(guò)濾器在投用運(yùn)行時(shí)因溫度突然變化造成泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。

        從2015年3月完成反沖洗過(guò)濾器S-101改造至2017年初,球閥大蓋再?zèng)]有因墊片或螺栓熱膨脹問(wèn)題而出現(xiàn)泄漏,試驗(yàn)證明此次改造是成功的。

        4.2 第二階段改造

        對(duì)現(xiàn)有閥門(mén)的填料函結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行多次研究后,進(jìn)行了技術(shù)改造,見(jiàn)圖4。

        圖4 改造后的閥門(mén)填料結(jié)構(gòu)

        (1)在閥桿下部增設(shè)金屬墊圈(2Cr13材質(zhì),硬化處理),取消下部的填料環(huán),穩(wěn)定閥桿根部避免磨損晃動(dòng),靠閥蓋上部的填料實(shí)現(xiàn)密封(見(jiàn)圖5)。

        圖5 閥桿底部取消填料環(huán)增設(shè)金屬墊圈

        (2)為保證閥門(mén)填料密封性能,擴(kuò)大球閥上閥蓋填料函深度尺寸,增加原有的填料環(huán)數(shù)量(由原來(lái)的3件增加至7件)。

        (3)取消原填料鎖緊螺母,重新制作填料壓套及填料壓板。在閥蓋填料函頂部進(jìn)行機(jī)加工鉆孔和內(nèi)孔攻絲,制作壓板螺栓及配套螺母,形成一套完整的填料壓緊結(jié)構(gòu)(如圖6所示)。

        圖6 取消鎖緊螺母并增設(shè)填料壓緊結(jié)構(gòu)

        (4)將原磨損的閥桿及閥蓋外表面進(jìn)行機(jī)加工處理,保證外表面光滑,避免閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)損傷填料。

        (5)在保證剛度的前提下對(duì)原來(lái)球閥的氣缸支架適當(dāng)開(kāi)孔,方便對(duì)改造后的填料壓蓋螺栓進(jìn)行在線緊固(如圖7所示)。

        圖7 氣缸支架增設(shè)在線緊固填料窗口

        4.3 改造后效果

        利用2018年渣油加氫單系列停工換劑的時(shí)間,分別將兩個(gè)系列的反沖洗過(guò)濾器程控球閥的填料結(jié)構(gòu)進(jìn)行了針對(duì)性改造,目前使用效果良好,至今再未出現(xiàn)下線維修閥門(mén)的情況。

        5 結(jié) 論

        (1)根據(jù)原料油反沖洗過(guò)濾器S101程控球閥的泄漏現(xiàn)象及拆檢結(jié)果,對(duì)其大蓋墊片形式、螺栓材質(zhì)以及填料函結(jié)構(gòu)形式等方面進(jìn)行改造,閥門(mén)的泄漏問(wèn)題得到了根本解決。

        (2)從球閥的這兩次改造過(guò)程來(lái)分析,認(rèn)為閥門(mén)頻繁泄漏的根本原因在于閥門(mén)的原始結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,是有缺陷的。

        (3)無(wú)論是第一階段大蓋墊片形式和螺栓材質(zhì)的改造,還是第二階段填料函結(jié)構(gòu)形式的改進(jìn),改造后的效果說(shuō)明泄漏原因分析正確,采取的措施有效。

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