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        裂解氣后冷器管束開(kāi)裂泄漏原因分析

        2019-04-17 03:53:58陳德山
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2019年6期
        關(guān)鍵詞:堿液管束大修

        陳德山

        (福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建 泉州 362800)

        2018年12月25日,某公司0.99 Mt/a乙烯裝置停工大修后開(kāi)工不到48 h,裂解氣壓縮機(jī)四段后冷器(E20204AM/BM)便發(fā)生泄漏,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),其泄漏有所增加。經(jīng)分析,堿致開(kāi)裂是E20204AM/BM開(kāi)裂泄漏的根本原因。另外制造缺陷及長(zhǎng)期的超負(fù)荷運(yùn)行,也不同程度影響了其使用壽命。

        1 設(shè)備概況及運(yùn)行狀況

        1.1 設(shè)備概況

        (1)E20204AM/BM由原E20204A/B改造而成,殼體利舊、管束更新。管束由四管程改為兩管程,換熱管排列形式由正方形排列改成轉(zhuǎn)角正方形排列,換熱面積由1 189.4 m2增加到1 514 m2。該后冷器屬于浮頭式換熱器,殼程為裂解氣,管程為循環(huán)水。其主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 后冷器主要技術(shù)參數(shù)

        (2)2018年2月之前,該公司乙烯裝置曾多次因E20204AM/BM腐蝕泄漏而被迫臨時(shí)停工搶修。經(jīng)分析,長(zhǎng)期低流速運(yùn)行以及系統(tǒng)帶病運(yùn)行造成惡性循環(huán),是導(dǎo)致?lián)Q熱管腐蝕穿孔的主要原因[1]。2018年2月停工搶修期間更換了E20204AM/BM管束,同時(shí)也提高了循環(huán)水流速。E20204AM/BM管束腐蝕的問(wèn)題得到了緩解。

        (3)2018年12月25日,乙烯裝置停工大修后開(kāi)工不到48 h, E20204AM/BM管束再次發(fā)生泄漏,經(jīng)分析,換熱器的泄漏與停工期間氣相化學(xué)清洗方案落實(shí)不到位,換熱管外表面高溫堿濃縮有關(guān)。

        1.2 運(yùn)行及檢修狀況

        (1)2018年2月17日,E20204AM/BM新管束投用。自投用運(yùn)行到2018年11月大修,每天監(jiān)測(cè)循環(huán)水回水側(cè)水質(zhì),未發(fā)現(xiàn)異常。

        (2)2018年11月1日,乙烯裝置開(kāi)始停車(chē)。11月3日至4日對(duì)K20201壓縮機(jī)系統(tǒng)(包含后冷器E20204AM/BM)進(jìn)行氣相化學(xué)清洗。

        (3)2018年11月14日,氣相清洗完成后交出檢修,11月25日完成E20204AM/BM的查漏堵漏, 兩臺(tái)換熱器均發(fā)現(xiàn)明顯泄漏,其中AM 堵管79根、BM堵管115根。12月15日管束安裝復(fù)位完畢,水壓試驗(yàn)合格。

        (4)2018年11月23日,乙烯裝置檢修后投入正常運(yùn)行。裝置運(yùn)行約48 h后, E20204AM/BM再次發(fā)生泄漏。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),其泄漏更加嚴(yán)重。為避免氣阻,循環(huán)水出口管線上增設(shè)了排氣管線。

        2 腐蝕調(diào)查

        2.1 宏觀檢查

        (1)2018年大修期間,該公司對(duì)烯烴裝置所有的關(guān)鍵水冷器進(jìn)行了腐蝕檢查。通過(guò)宏觀檢查可以看出,E20204AM/BM換熱器管束、管板側(cè)無(wú)明顯腐蝕,角焊縫成型良好,可以排除角焊縫焊接缺陷導(dǎo)致開(kāi)裂泄漏的可能性。目測(cè)檢查換熱管內(nèi)外,未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕,但換熱管內(nèi)涂層有局部破損。

        (2)2018年大修期間,E20204AM/BM換熱器清洗后試壓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管束明顯泄漏,其中AM 堵管79根、BM堵管115根(見(jiàn)圖1和圖2)。從試壓堵漏的情況看,換熱管泄漏呈不規(guī)則分布,可以推斷不存在機(jī)械損傷導(dǎo)致穿孔的可能性。

        圖1 E20204AM堵管狀況

        圖2 E20204BM堵管狀況

        2.2 循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)

        (1)為了避免循環(huán)水泄漏導(dǎo)致的惡性循環(huán),自2018年2月,該公司委托專(zhuān)業(yè)的水處理公司每天對(duì)烯烴裝置關(guān)鍵水冷器循環(huán)水回水實(shí)施水質(zhì)監(jiān)測(cè),E20204AM/BM出口側(cè)的循環(huán)水水質(zhì)一直處于監(jiān)測(cè)合格范圍內(nèi)。

        (2)自2018年2月17日投用至2018年11月,換熱器出口側(cè)水樣未發(fā)現(xiàn)有異味,濁度及鐵含量未出現(xiàn)明顯的波動(dòng),鐵含量的變化趨勢(shì)見(jiàn)圖3。從監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)可以排除該換熱器停工檢修前,因循環(huán)水水質(zhì)導(dǎo)致的腐蝕泄漏。

        圖3 E20204AM/BM鐵質(zhì)量濃度變化

        2.3 工藝操作

        (1)經(jīng)查,E20204AM/BM工藝介質(zhì)側(cè)正常操作壓力1.956 MPa,設(shè)計(jì)壓力2.2 MPa。

        (2)2018年8月7日,E20204AM/BM瞬間操作壓力2.239 MPa,超過(guò)了設(shè)計(jì)壓力;2018年2月至11月,E20204AM/BM工藝介質(zhì)側(cè)運(yùn)行壓力平均2.05 MPa,超過(guò)了設(shè)計(jì)的正常操作壓力,基本維持在正常操作壓力之上運(yùn)行(見(jiàn)圖4)。

        圖4 E20204AM/BM操作壓力變化趨勢(shì)

        3 泄漏原因分析

        3.1 氣相清洗導(dǎo)致堿脆

        (1)氣相化學(xué)清洗方案描述不夠清晰,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施與清洗方案不完全一致。氣相化學(xué)清洗方案上所描述的現(xiàn)場(chǎng)公用工程條件,就近指定接入點(diǎn)為中壓蒸汽,而從監(jiān)測(cè)溫度看,實(shí)際E20204的清洗使用的是蒸煮蒸汽。

        (2)日常操作及氣相清洗可將少量的堿帶入E20204 AM/BM工藝側(cè)。一方面日常生產(chǎn)過(guò)程中堿洗塔的堿會(huì)少量帶入E20204AM/BM;另一方面,大修期間,由于氣相清洗過(guò)程中使用的是蒸煮蒸汽,蒸煮蒸汽含有大量的液態(tài)水,液態(tài)水會(huì)將堿洗塔的堿帶入系統(tǒng)清洗的E20204AM/BM。

        (3)高溫堿濃縮并導(dǎo)致堿脆。碳鋼在堿液中的應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂又稱(chēng)為“堿脆”。堿液的濃度與溫度決定了開(kāi)裂的敏感性,溫度越高、濃度越大,其應(yīng)力開(kāi)裂的敏感性越高[2]。碳鋼在堿液中受應(yīng)力作用的腐蝕開(kāi)裂趨向如圖5所示。實(shí)際上,對(duì)于50%堿液,碳鋼的應(yīng)力腐蝕在50 ℃以上時(shí)就會(huì)發(fā)生。若沸騰的堿液,只要質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)5%,在極短的時(shí)間就可以導(dǎo)致碳鋼管發(fā)生堿脆開(kāi)裂。換熱器在氣相清洗前系統(tǒng)引入蒸煮蒸汽,由于蒸汽的高溫作用,導(dǎo)致?lián)Q熱器內(nèi)堿液急劇濃縮,堿致開(kāi)裂的敏感性迅速提升,換熱管短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)典型的網(wǎng)狀細(xì)小裂紋,開(kāi)工后由于應(yīng)力的變化使得裂紋擴(kuò)展,導(dǎo)致泄漏。

        圖5 碳鋼發(fā)生堿脆的介質(zhì)條件

        綜上所述,堿致開(kāi)裂是導(dǎo)致E20204AM/BM泄漏的根本原因。

        3.2 涂層質(zhì)量差導(dǎo)致腐蝕加劇

        (1)E20204AM/BM為北方某換熱器制造廠生產(chǎn),換熱管內(nèi)涂層外委專(zhuān)業(yè)公司施工。該公司2017年和2018年生產(chǎn)的換熱器在烯烴裝置共有15臺(tái),2018年大修期間,發(fā)現(xiàn)6臺(tái)存在泄漏問(wèn)題。

        (2)E20204AM/BM換熱器管束安裝前只進(jìn)行了宏觀檢查,換熱管內(nèi)是否存在局部涂層破損,無(wú)法準(zhǔn)確判斷。2018年大修期間,換熱器管束安裝前宏觀檢查發(fā)現(xiàn),已有部分換熱管涂層發(fā)生局部破損。管束涂層局部破損導(dǎo)致?lián)Q熱管腐蝕加快。

        (3)氣相清洗也可導(dǎo)致涂層直接損壞。換熱管涂層耐持續(xù)高溫性能差,氣相清洗的高溫蒸汽可加劇涂層老化與破損,給長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)隱患。

        3.3 換熱器超壓運(yùn)行影響使用壽命

        (1)設(shè)計(jì)文件要求E20204AM/BM工藝介質(zhì)側(cè)正常操作壓力1.956 MPa,設(shè)計(jì)壓力2.2 MPa。

        (2)經(jīng)查實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),2018年8月7日E20204AM/BM的瞬間操作壓力2.239 MPa,超過(guò)設(shè)計(jì)壓力,同時(shí)2018年2月至11月,E20204AM/BM工藝介質(zhì)側(cè)運(yùn)行壓力平均2.05 MPa,超過(guò)了正常操作壓力。

        (3)E20204AM/BM設(shè)計(jì)余量較小,設(shè)備長(zhǎng)期處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),影響了設(shè)備壽命。

        3.4 微裂紋缺陷擴(kuò)展導(dǎo)致泄漏

        換熱管氣相清洗時(shí)產(chǎn)生的網(wǎng)狀細(xì)小裂紋尚未穿透,水壓試驗(yàn)時(shí)尚未發(fā)生泄漏,開(kāi)工后由于應(yīng)力的變化,導(dǎo)致進(jìn)一步開(kāi)裂且不斷擴(kuò)展,從而導(dǎo)致管束泄漏。

        4 改進(jìn)措施及建議

        4.1 臨時(shí)措施

        (1)在段間換熱器E20204AM/BM循環(huán)水出口管線上增設(shè)了臨時(shí)排氣管線,排放泄漏進(jìn)水側(cè)的裂解氣至火炬系統(tǒng),避免氣阻。

        (2)采購(gòu)管束備用,擇期更換。

        (3)每天對(duì)E20204AM/BM循環(huán)水回水線進(jìn)行排氣檢查。

        4.2 長(zhǎng)期措施

        (1)采用合適的化學(xué)清洗方案,避免化學(xué)清洗帶來(lái)的設(shè)備損傷。

        (2)加強(qiáng)對(duì)換熱器涂層質(zhì)量的檢查驗(yàn)收。對(duì)于重點(diǎn)換熱器,安裝前采用內(nèi)窺鏡進(jìn)行檢查,確保涂層質(zhì)量合格。

        (3)嚴(yán)格執(zhí)行維修策略。換熱器管束、管板有涂層的,原則上不使用高溫化學(xué)清洗與蒸汽吹掃。如果必須使用蒸汽吹掃,則要間斷進(jìn)行,控制管程溫度小于120 ℃,避免溫度過(guò)高損傷涂層。

        (4)嚴(yán)格工藝紀(jì)律,杜絕換熱設(shè)備超壓、超溫運(yùn)行。

        (5)評(píng)估材質(zhì)升級(jí)的可能性及經(jīng)濟(jì)性。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        堿致開(kāi)裂是乙烯裂解氣壓縮機(jī)四段后冷器E20204AM/BM再次泄漏的根本原因。設(shè)計(jì)缺陷、制造缺陷、長(zhǎng)期的超負(fù)荷運(yùn)行,也影響了其使用壽命。

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