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        高含硫凈化裝置克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)常見故障及處理方法

        2019-02-28 01:40:50辛振
        科學(xué)與財(cái)富 2019年2期
        關(guān)鍵詞:硫化氫

        摘 要:本文針對高含硫氣田凈化裝置中克勞斯反應(yīng)工藝特點(diǎn),系統(tǒng)分析了克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)常見故障,并提出來故障解決方案。

        關(guān)鍵詞:硫化氫; 克勞斯?fàn)t; 點(diǎn)火系統(tǒng)

        1 前言

        某凈化廠采用克勞斯兩級轉(zhuǎn)化法回收硫磺、斯科特法處理尾氣,進(jìn)入脫硫單元脫除硫化氫、有機(jī)硫和二氧化碳等酸性氣體,再經(jīng)脫水處理后外輸合格的商品氣;將脫硫單元的再生酸性氣送入硫磺回收單元進(jìn)行回收,硫磺回收單元的過程氣經(jīng)尾氣單元處理后達(dá)標(biāo)排放。

        來自天然氣脫硫單元的酸性氣首先進(jìn)入酸氣分液罐分液,以避免可能攜帶的液體進(jìn)入反應(yīng)爐燃燒器,風(fēng)機(jī)同時(shí)為克勞斯反應(yīng)爐燃燒器及加氫進(jìn)料燃燒器提供燃燒所需的空氣,進(jìn)入克勞斯反應(yīng)爐燃燒器的空氣量應(yīng)剛好可以滿足原料氣中的烴類的完全氧化,以及在尾氣中H2S/SO2比率為4:1所要求的H2S的燃燒??藙谒狗磻?yīng)溫度約為1070℃,主要反應(yīng)為:

        H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O

        2 H2S + SO2 → 3/X Sx + 2 H2O

        燃燒產(chǎn)生的高溫過程氣進(jìn)入與反應(yīng)爐直接相連的余熱鍋爐,在鍋爐中通過產(chǎn)生飽和蒸汽來回收余熱并將過程氣冷卻。冷卻后的過程氣進(jìn)入第一級硫冷凝器,被進(jìn)一步冷卻并凝出液硫,同時(shí)發(fā)生飽和蒸汽,冷凝出的液硫重力自流至一級硫封罐,然后流入液硫池。

        自第一級硫冷凝器出來的過程氣進(jìn)入第一級反應(yīng)進(jìn)料加熱器,由高壓蒸汽加熱后進(jìn)入一級轉(zhuǎn)化器,在反應(yīng)器內(nèi)過程氣與催化劑接觸,繼續(xù)發(fā)生反應(yīng)直至達(dá)到平衡,反應(yīng)中生成的硫在過程氣進(jìn)入第二級硫冷凝器后冷凝出來,流經(jīng)二級硫封罐進(jìn)入液硫池。過程氣在第二級催化反應(yīng)部分經(jīng)過的流程與第一級催化反應(yīng)部分相同,在第二級反應(yīng)進(jìn)料加熱器中被加熱后進(jìn)入二級轉(zhuǎn)化器,在通過第二級催化反應(yīng)部分的末級硫冷凝器后,硫回收率為95%,尾氣進(jìn)入尾氣處理單元。

        點(diǎn)火系統(tǒng)由點(diǎn)火控制器、點(diǎn)火槍、點(diǎn)火電極、高壓點(diǎn)火線圈、推動氣缸、瓷絕緣子、保護(hù)套管等部分組成。裝置運(yùn)行期間,多次發(fā)生裝置開工,點(diǎn)火系統(tǒng)故障問題,嚴(yán)重影響裝置開機(jī)。據(jù)有統(tǒng)計(jì)的10次停機(jī)復(fù)工事件,平均消耗時(shí)間3.2H。本文就開機(jī)過程中的常見故障進(jìn)行分析,并提出解決方案。

        2 故障描述及分析

        (1)克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)內(nèi)瓷絕緣子故障問題

        裝置停工期間,拆解點(diǎn)火系統(tǒng),點(diǎn)火系統(tǒng)內(nèi)的點(diǎn)火電極共有瓷絕緣子10個(gè),對瓷絕緣子進(jìn)行絕緣測試,發(fā)現(xiàn)有兩枚阻值在0.1兆歐以下,瓷絕緣子出現(xiàn)破損、銹蝕、臟污等問題使瓷絕緣子絕緣電阻迅速降低,當(dāng)點(diǎn)火系統(tǒng)進(jìn)行打火時(shí),點(diǎn)火能量從已損壞的絕緣子處泄放,導(dǎo)致點(diǎn)火失敗,影響裝置開工。

        (2)克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)水汽凝結(jié)問題

        裝置停工后,減溫蒸汽將作用于爐膛內(nèi),是克勞斯?fàn)t爐膛逐漸降溫,爐膛內(nèi)水汽不斷增加,點(diǎn)火系統(tǒng)裝置長期處于相對潮濕的爐膛內(nèi)將導(dǎo)致其內(nèi)部出現(xiàn)凝結(jié)水,凝結(jié)水會造成點(diǎn)火系統(tǒng)電極短路,影響正常點(diǎn)火。

        (3)點(diǎn)火系統(tǒng)內(nèi)部積硫問題

        停運(yùn)后,長明燈熄滅,爐膛內(nèi)的硫磺過程氣體匯集于點(diǎn)火槍內(nèi),高溫過程氣降溫后凝結(jié)成硫磺固體,點(diǎn)火槍內(nèi)產(chǎn)生積硫現(xiàn)象,影響點(diǎn)火槍導(dǎo)電性,無法正常點(diǎn)火。

        點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火難的問題,均由短路、積硫、灰堵等問題造成,此類現(xiàn)象普遍存在于凈化裝置中。

        3 解決方案制定及實(shí)施

        通過對克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)檢維修情況進(jìn)行分析,在點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火槍部位增加氣相吹掃線的方式,使其成為一定壓力的密封氣,可有效防止水汽、單質(zhì)硫等進(jìn)入點(diǎn)火系統(tǒng),避免點(diǎn)火槍腐蝕、短路、積硫、灰堵等問題的產(chǎn)生,以此降低點(diǎn)火系統(tǒng)故障率。

        根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)及克勞斯?fàn)t內(nèi)通入氣體組分情況分析,使用惰性氣體——氮?dú)庾鳛辄c(diǎn)火系統(tǒng)密封氣,并對氮?dú)赓|(zhì)量提出要求。

        (1)氮?dú)鈿庠吹囊?/p>

        ①氮?dú)獾募兌纫筮_(dá)到防爆要求(純度達(dá)到≥ 99%);

        ②氮?dú)忭毥?jīng)除濕、除塵處理;要求氮?dú)鉄o水分、無雜質(zhì)粉塵。如含水量高可能造成點(diǎn)火槍內(nèi)水汽凝結(jié),使點(diǎn)火電極銹蝕或短路。

        ③氮?dú)饴饵c(diǎn)達(dá)到 -20℃;氮?dú)怆s質(zhì)要求:氮?dú)庑枰?jīng)過 1 微米過濾器精度;

        ④氮?dú)鉁囟龋撼兀ㄌ厥馇闆r需要加熱或冷卻);

        ⑤氮?dú)庵胁缓杏蜌?,如含有油氣將影響電器元件正常工作?/p>

        (2)氮?dú)鈮毫Α⒘髁康囊?/p>

        ①氮?dú)饷芊鈮毫?yīng)大于爐膛壓力(12KPa);

        ②氮?dú)馔ㄈ肓坎灰诉^大,影響克勞斯?fàn)t燃燒效率。

        經(jīng)計(jì)算:

        氮?dú)饷芊鈮毫Γ篜=ρ*v2/2 P=0.10MPa ρ=1.25Kg/m3

        因此0.1MPa=100000Pa=1.25 v2/2,經(jīng)計(jì)算,氮?dú)饬魉賤=105.5 m/s

        管道流量計(jì)算:

        限流孔直徑(d):3.2mm

        L=A*v=πd2*v /4 =3.14*0.0032*0.0032*105.5*3600/4=3.05 m3/h

        因此推導(dǎo)出L=3.05m3/h

        氮?dú)饷芊馔ㄈ肓空既紵諝庵械獨(dú)獾目偭?/p>

        燃燒空氣流量:3900 m3/h(正常生產(chǎn)期間的平均流量)

        燃燒空氣中氮?dú)夂繛榭偭康?8%,因此燃燒空氣中氮?dú)饪偭繛?900*0.78=3042 m3/h

        通入氮?dú)庹急龋篟=R1/R2=3.05/3042=0.10%

        氮?dú)饷芊馔ㄈ肓空急葹榭側(cè)紵諝獾?.10%,因此,增加氮?dú)饷芊獠粫绊懻9に嚥僮?。氮?dú)鈮毫υO(shè)定為100KPa,高于克勞斯?fàn)t爐膛壓力12KPa,可以起到保護(hù)作用。

        克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火槍由一雙作用氣動閥驅(qū)動,內(nèi)部無彈簧結(jié)構(gòu),由兩端氣缸控制閥門動作,控制燃燒器點(diǎn)火槍推入或退出爐膛,氣路控制元件由一兩位五通電磁閥控制。

        兩位五通電磁閥失電時(shí),先導(dǎo)閥關(guān)閉,1、2連通,氣缸進(jìn)氣,氣動閥往近爐膛端動作(退槍動作);兩位五通電磁閥帶電時(shí),先導(dǎo)閥開啟,1、4連通,氣缸進(jìn)氣,氣動閥往遠(yuǎn)爐膛端端動作(點(diǎn)火槍推入動作)?,F(xiàn)場雙作用氣動閥通過電磁閥帶電、失點(diǎn),控制滑閥動作,切斷、導(dǎo)通不同氣路,氣缸內(nèi)無彈簧,氣缸動作由兩端進(jìn)氣分別實(shí)現(xiàn)。

        根據(jù)現(xiàn)場工藝要求,點(diǎn)火槍在克勞斯?fàn)t點(diǎn)火成功及停工后,需要退出爐膛。增加氮?dú)饷芊庀到y(tǒng),同時(shí)使氮?dú)饷芊庀到y(tǒng)可自動投用。,該方案無需引入電源控制,使用純氣路進(jìn)行控制實(shí)施方案:

        點(diǎn)火槍動作與克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)氮?dú)饷芊馔队弥苯酉嚓P(guān),當(dāng)點(diǎn)火槍退出爐膛及克勞斯?fàn)t停工后,需投用氮?dú)饷芊庀到y(tǒng)。在點(diǎn)火槍推動氣缸控制點(diǎn)火槍退出爐膛的儀表風(fēng)管路處加裝三通閥,由兩位五通電磁閥結(jié)構(gòu)原理可知,當(dāng)點(diǎn)火槍退槍時(shí),兩位五通電磁閥1、2接口連通,該氣道內(nèi)一直通氣,將該路氣源引做氣路放大器的控制氣源,氣路放大器安裝于氮?dú)夤苈诽帲纯赏ㄟ^控制氣源控制氣路放大器動作。所引入的控制氣源只在氣路放大器膜片上部作用,不消耗氣量,且此段儀表風(fēng)管路較短,壓降可不考慮,不會影響加氫爐燃燒器點(diǎn)火槍氣缸正常動作。同時(shí),在燃燒空氣管線處加裝三通閥,使氮?dú)馔ㄟ^燃燒空氣管線,引入點(diǎn)火槍保護(hù)套管內(nèi),作為密封氣。

        最終,氮?dú)饷芊庀到y(tǒng)隨工藝需要,自動投入和退出,能夠起到對克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)的保護(hù)作用。

        4 應(yīng)用效果

        改造后,檢查克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)使用情況。克勞斯?fàn)t燃燒器點(diǎn)火槍改造前套管、點(diǎn)火電極頭部焦黑,由積硫后,槍內(nèi)燃燒造成,改造后點(diǎn)火電極及套管工況良好。

        點(diǎn)火電極上的10個(gè)瓷絕緣子,外觀良好,絕緣測試后,絕緣電阻均在10兆歐左右,絕緣良好;點(diǎn)火電極無銹蝕現(xiàn)象點(diǎn)火槍內(nèi)無凝結(jié)水凝結(jié)現(xiàn)象。

        現(xiàn)場應(yīng)用,點(diǎn)火成功率大幅提升,點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)備狀況良好,平均點(diǎn)火耗時(shí)降低至1H以下。

        綜合判斷,改造效果良好,氮?dú)饷芊馄鸬搅朔e極有益的作用。

        5 結(jié)論與認(rèn)識

        本課題通過對克勞斯?fàn)t點(diǎn)火系統(tǒng)增加氮?dú)饷芊?,較好的解決了燃燒器點(diǎn)火槍銹蝕、臟堵、積水等問題,彌補(bǔ)了原有設(shè)計(jì)的不足,對于高含硫天然氣凈化生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定做出了積極的改善,可以廣泛應(yīng)用于凈化裝置現(xiàn)場克勞斯?fàn)t、加氫爐爐以及尾爐等燃燒反應(yīng)設(shè)備。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李菁菁, 閆振乾. 硫黃回收技術(shù)與工程[M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 2010: 39

        [2]劉芳, 邢亞琴, 李明軍. 硫磺回收裝置液硫脫氣工藝及其改進(jìn)措施[J]. 硫磷設(shè)計(jì)與粉體工程, 2013, 5:5?7

        作者簡介:

        辛振,男,中石化中原油田天然氣處理廠助理工程師,主要從事化工儀表技術(shù)科研攻關(guān)、技術(shù)改造等方面工作。

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