溫紅林,趙贊立,李書璞,顧興坤
(1.江蘇新海石化有限公司,江蘇 連云港 222113;2 山東潤澤化工有限公司,山東 東明274500;3.山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司,山東 濟南 250101)
隨著國內(nèi)大氣環(huán)保要求的日益嚴格,我國已全面實施國Ⅴ車用汽油標準,并正在加快國Ⅵ標準的實施。標準的升級內(nèi)容主要是降低汽油的硫含量和烯烴含量,而常用的加氫脫硫措施會不可避免造成汽油產(chǎn)品辛烷值的損失。催化輕汽油醚化工藝是汽油質(zhì)量升級的有效手段,該工藝將催化輕汽油中的C4~C7活性烯烴與醇類發(fā)生反應生成相應的醚,從而顯著降低催化汽油的烯烴含量和蒸汽壓,并提高其辛烷值,彌補由于加氫脫硫工藝造成的辛烷值損失,顯著改善汽油的各項質(zhì)量要求。另外,醚化工藝可以將低價值的甲醇轉(zhuǎn)化為高價值的汽油,經(jīng)濟效益非常顯著。
江蘇新海石化有限公司60萬t/a催化汽油加氫脫硫裝置的國Ⅴ汽油產(chǎn)品質(zhì)量升級改造項目完成后,催化汽油產(chǎn)品的辛烷值損失2~3個單位,而其生產(chǎn)的輕汽油二烯烴含量少,C5活性烯烴含量高,是優(yōu)質(zhì)的醚化原料。為彌補汽油辛烷值損失并進一步降低全廠汽油的烯烴含量和蒸汽壓,公司于2014年8月投資建設一套15萬t/a輕汽油醚化裝置,并于2015年4月一次開車成功。
本裝置根據(jù)凱瑞化工股份有限公司開發(fā)的KRLNE催化輕汽油醚化工藝,采用泡點主反應器+催化蒸餾塔+后反應器的工藝路線,其中催化蒸餾塔內(nèi)設置專利的反應段床層,裝填捆扎包式催化劑。該工藝路線是將催化輕汽油與甲醇原料混合后進行主醚化反應,再進入催化蒸餾塔和后反應器進一步轉(zhuǎn)化活性烯烴,最終實現(xiàn)深度醚化。經(jīng)該工藝處理后,輕汽油中C5活性烯烴的醚化總轉(zhuǎn)化率可達93%~95%,C6活性烯烴的醚化轉(zhuǎn)化率為45%~50%。該工藝技術具有烯烴轉(zhuǎn)化率高、設備投資省、能耗低等優(yōu)點。
本裝置由甲醇凈化、醚化反應及催化蒸餾、甲醇回收等三部分組成。主要工藝流程如圖1所示。
1)由于裝置的輕汽油原料由上游催化汽油加氫脫硫裝置提供,輕汽油已經(jīng)過選擇性加氫處理,二烯烴含量僅為260ppm,故不設輕汽油選擇性加氫部分。
2)主醚化反應系統(tǒng)采用泡點反應器技術,將反應熱用于反應物料的氣化,充分利用了反應熱,降低了裝置總能耗。主反應器正常操作為一開一備,中間設置備用的冷卻器,必要時可實現(xiàn)串聯(lián)操作,提高總轉(zhuǎn)化率并可實現(xiàn)在線換劑。
3)采用催化反應蒸餾技術,使反應和分離在一個塔內(nèi)同時進行,以達到深度轉(zhuǎn)化的目的,同時可節(jié)省設備投資和并降低能耗。催化反應蒸餾塔內(nèi)的反應段采用捆扎包結構,具有汽液接觸充分、催化劑裝卸方便、使用成本低等特點。
4)催化蒸餾塔分為上、下兩塔,部分熱源來自于系統(tǒng)內(nèi)的凝結水,起到進一步利用蒸汽余熱,節(jié)省能耗的目的;
5)在混合甲醇管線設置凈化器,延長主反應器及催化蒸餾塔內(nèi)催化劑的使用壽命,保證裝置長周期穩(wěn)定運行。
圖1 催化輕汽油醚化工藝流程簡圖
裝置運行過程根據(jù)原料及產(chǎn)品質(zhì)量進行實時分析監(jiān)控,及時調(diào)整工藝參數(shù);同時嚴格控制反應器進料溫度、各塔釜溫度和塔頂壓力、醇烯比等操作參數(shù),強化平穩(wěn)率操作,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足設計要求。
從表1可以看出,醚化第一反應器(R101)入口溫度控制在(50±1)℃,醚化第二反應器(R102)入口溫度控制在(55±1)℃,醚化第三反應器(R103)入口溫度控制在(55±1)℃。表1中數(shù)據(jù)表明,各反應器的絕熱溫升均低于設計最大值,同時和常規(guī)輕汽油醚化裝置相比也偏低,這主要是由于輕汽油中的活性烯烴含量偏低,醚化反應放熱量偏少。
表1 醚化反應器操作條件
從表2可以看出,按照樹脂催化劑反應溫度不大于85℃的要求,醚化蒸餾上塔反應段壓力控制在(0.27±0.01)MPa,溫度控制在63~77℃。為提高活性烯烴轉(zhuǎn)化率,控制醚化蒸餾下塔底溫度為130℃,略高于設計值,醚化蒸餾下塔塔底物料中TAME含量在70%以上,基本不含活性烯烴。甲醇回收塔壓力控制在(0.08±0.01)MPa,塔低溫度控制在(123±2)℃,低于設計值,可節(jié)約蒸汽用量并降低裝置能耗。
表2 塔器操作條件
由于上游汽油加氫脫硫裝置受汽油產(chǎn)品硫含量限制,輕汽油拔出率較低,輕汽油組分基本不含碳六活性烯烴。而從表3中可以看出,碳五活性烯烴在醚化第一反應器(R101)、醚化第二反應器(R102)、蒸餾上塔反應段、醚化第一反應器(R103)的轉(zhuǎn)化率分別為68.92%、6.2%、9.67%和4.73%,其總轉(zhuǎn)化率為93.38%,醚化后輕汽油辛烷值提升2.5個單位,均高于設計值。
表3 輕汽油烯烴及轉(zhuǎn)化率
為了控制輕汽油的硫含量<10ppm,上游催化汽油加氫脫硫裝置的輕汽油拔出率偏低,輕汽油組分較輕,以碳五為主。醚化裝置加工負荷為12315 kg/h,是設計負荷的71%。同時由于原料活性烯烴含量較低,每噸輕汽油消耗甲醇量為75.9 kg,低于設計值。同時根據(jù)全裝置物平,裝置的加工損失為零,說明裝置操作控制平穩(wěn),不凝氣體幾乎沒有排放。物料平衡表見表4。
表4 裝置物料平衡
為了進一步提升裝置效益,保證裝置的長周期穩(wěn)定運行,從生產(chǎn)操作的角度采取了以下優(yōu)化改進措施:
(1)合理優(yōu)化操作參數(shù),保障醚化催化劑長期活性。嚴格控制R101的溫升,當發(fā)現(xiàn)R101溫升偏高(≥30℃)時,利用適當降低R101入口溫度的方法,降低反應器出口溫度和溫升,一方面可抑制逆反應,另一方面可延長催化劑使用壽命。
(2)優(yōu)化醚化蒸餾塔的操作,提高塔底產(chǎn)品的TAME純度(控制50%以上),讓盡可能多的未反應活性烯烴經(jīng)過醚化蒸餾塔反應段,進一步提高醚化轉(zhuǎn)化率。不過當甲醇萃取塔超出設計負荷時,醚化蒸餾塔的操作要兼顧加工負荷和總體甲醇消耗量,盡可能增加裝置效益。
(3)優(yōu)化上游催化裂化裝置和汽油加氫脫硫裝置操作,提高催化汽油的烯烴含量和輕汽油產(chǎn)量,進而提升輕汽油醚化裝置整體效益。
15萬t/a催化輕汽油醚化裝置自開車以來運行平穩(wěn),C5活性烯烴的總轉(zhuǎn)化率穩(wěn)定在93%以上,醚化汽油產(chǎn)品辛烷值(RON)提升2.5個單位以上,醚化工藝處理效果良好,對催化汽油產(chǎn)品的性質(zhì)改善顯著。該裝置2016年全年累計生產(chǎn)256天,加工輕汽油8.5萬t,消耗甲醇0.6萬余t,經(jīng)濟效益可觀。