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        汽輪發(fā)電機瓦及軸勁損傷事故分析和處理

        2018-11-26 09:47:50張琪
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年20期
        關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機

        張琪

        摘 要:在電廠其中一個100MW的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)項目當(dāng)中(燃蒸聯(lián)循主要是燃氣輪機和蒸汽輪機組成的發(fā)電機組合,它們靠中間的兩臺余熱鍋爐來維持發(fā)電),汽輪發(fā)電機出現(xiàn)了問題,發(fā)生了真空打閘,打閘的發(fā)生源也各有不同。本文根據(jù)事故具體經(jīng)過以及所表現(xiàn)出來的問題特征,對事故進行分析,并提出有關(guān)事故處理的具體注意點和整改措施,使事故得以更好的處理解決。以下為具體說明。

        關(guān)鍵詞:真空打閘;瓦及軸頸損傷;汽輪發(fā)電機

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.055

        1 汽輪發(fā)電機事故情況具體內(nèi)容

        1.1 汽輪機啟動具體故障

        本次故障發(fā)生時間為2018年3月9日,汽輪機開始啟動初次沖轉(zhuǎn),一號汽輪機的頂軸油泵開始進入運行狀態(tài),鍋爐主汽的壓力達到2.3 兆帕,鍋爐主汽的溫度353.62攝氏度,真空為負62千帕,旋轉(zhuǎn)速度為166轉(zhuǎn)每分鐘,突然調(diào)門出現(xiàn)了異樣的雜音,運行人員便立刻做出打閘停機措施。對此筆者進行了分析認(rèn)為:造成雜音主要來源是調(diào)節(jié)閥中的預(yù)啟閥,具體原因是預(yù)啟閥的打開程度小,這就會造成預(yù)啟閥忽開忽關(guān)的狀態(tài),從而產(chǎn)生雜音。需要第二次啟動汽輪機,以降低主汽由于操作導(dǎo)致壓力大的問題。

        于是,在運行了一個小時二十分鐘后,由于出現(xiàn)異音,因此決定二次開機,開機后,汽輪發(fā)電機進行二次沖轉(zhuǎn),這時的鍋爐主汽壓力比第一次降低了0.4兆帕,鍋爐主汽的溫度增高到358.73攝氏度,真空負79千帕,旋轉(zhuǎn)速度為294轉(zhuǎn)每分鐘,沒有發(fā)現(xiàn)調(diào)門出現(xiàn)異樣的雜音,但發(fā)電機勵磁系統(tǒng)氣端的密封處出現(xiàn)了異樣的雜音,4號瓦頂軸油泵壓力表擺動出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此立刻做打閥停機措施,并檢查故障,發(fā)現(xiàn)四號軸承回油窗正常回油無異常情況,但勵磁機氣端密封處的蓋子與轉(zhuǎn)子出現(xiàn)摩擦碰撞的情況。所以,對密封蓋進行打磨。

        那么在距離上次啟動兩個小時后,因運行故障進行第三次啟動,汽輪發(fā)電機開始沖轉(zhuǎn),鍋爐主汽的壓力達到1.84兆帕,鍋爐主汽的溫度為362攝氏度,真空負60千帕,但是在沖轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)1號瓦處出現(xiàn)了巨大的碰撞聲音,汽輪機的頂軸油泵壓力表極其不穩(wěn)定,擺幅強烈,并且潤滑油方面回油流量較小。距啟動6分鐘時,打閘停機。轉(zhuǎn)速達到了804轉(zhuǎn)每分鐘,停機之后發(fā)現(xiàn)4號瓦的金屬材料已有68攝氏度的高溫。投入盤車,4號頂軸油泵壓力波動,波動幅度在12兆帕到14兆帕之間。

        在距離第三次啟動兩小時后,4號瓦頂軸油管上的密封墊被沖擊受損,于是更換密封墊,啟動2號頂軸油泵,油管壓力很低,達到4.6兆帕,4號瓦的轉(zhuǎn)子開始跳動,高壓內(nèi)缸的壁溫為135攝氏度,停機溫度需降到150攝氏度以下,而4號瓦回油中發(fā)現(xiàn)了巴氏合金碎屑,于是采取停盤車措施。

        1.2 軸瓦方面具體的檢查情況

        當(dāng)天晚上,再次打開4號瓦檢查,卻發(fā)現(xiàn)軸瓦已經(jīng)脫離了正常放置位置,其定位銷已被破壞斷裂,偏離約有一半左右,軸瓦脫離并被軸承座卡住。第二天,將軸瓦拆卸,發(fā)現(xiàn)軸頸、軸瓦的巴氏合金已嚴(yán)重擦損,軸瓦的勵端損傷偏重,而汽端較輕,軸瓦緊力0.03毫米。第三天,打開3號瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,但很輕微,頂軸的油孔存在雜物,小而堅硬,復(fù)測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。第四天,打開2號瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,大概1毫米深,軸承箱內(nèi)以及頂軸油孔內(nèi)都有細碎的雜物,復(fù)測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.04毫米。第五天,打開1號瓦,1號瓦的上瓦處劃痕較輕,推力瓦同樣有擦痕,瓦枕內(nèi)以及軸承箱內(nèi)有細碎堅硬異物,并且數(shù)量較多。復(fù)測軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。

        1.3 油系統(tǒng)相關(guān)故障的檢查情況

        頂軸油系統(tǒng)油泵在3月8日開始運行,發(fā)現(xiàn)聲音大,振動幅度大,于是停泵,第二天再次啟動,慢慢恢復(fù)正常。3月16日對主油箱的油進行清倒,第二天檢查時未發(fā)現(xiàn)有任何雜物,第三天,也沒發(fā)現(xiàn)很明顯的雜物出現(xiàn)。在3月14日檢查1號頂軸油泵時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子鍍銅部分存在脫落現(xiàn)象,脫落至泵體。到了3月21日,檢查2號頂軸油泵,發(fā)現(xiàn)完好無損,但斜板調(diào)節(jié)狀態(tài)水平化,泵的力量已呈最小狀況。在安裝潤滑油節(jié)流孔板上,1號和2號安裝在瓦枕上,3號和4號安裝在孔徑為15毫米的軸承箱進油口上。

        2 事故原因及具體處理對策

        2.1 事發(fā)現(xiàn)場表現(xiàn)的問題特征分析

        事故發(fā)生的原因其實是顆粒物的進入產(chǎn)生故障情況。顆粒物細小而堅硬,首先借助頂軸油和潤滑油到達了軸瓦,因此軸瓦和軸頸出現(xiàn)了磨損,增大摩擦力,破壞定位銷,使得軸瓦移動了位置,堵塞了潤滑油孔,潤滑油流量小則會影響到軸瓦軸頸,增大磨損程度。

        2.2 汽輪發(fā)電機事故的處理措施

        ①先拆掉勵磁機,4號的軸承箱、還有發(fā)電機的勵端蓋子,然后在發(fā)電機勵端的旁邊牢靠地支撐轉(zhuǎn)子,并用膠合板暫時封閉住發(fā)電機的勵端端蓋,以免軸頸在加工時使得葉片和線圈受損,也預(yù)防了那些細小堅硬的雜物進到發(fā)電機的內(nèi)部。②進行車削和拋光的操作,車削時每當(dāng)削0.5毫米就要進行復(fù)測,復(fù)測工裝是否與轉(zhuǎn)子同心。③軸瓦復(fù)裝,找正裝子,并對軸承進行測隙、測量緊力,檢查是否符合要求,還要檢查轉(zhuǎn)子,測轉(zhuǎn)子的瓢偏和揚度,檢查勵磁機以及各個軸承的安裝情況,記錄數(shù)據(jù),并讓監(jiān)理和總包單位簽字。④對定子密封前,要做好發(fā)電機內(nèi)部的檢查工作,測量轉(zhuǎn)子、定子絕緣情況,⑤將閥門改為不銹鋼材質(zhì)的,并檢測油系統(tǒng)中各個閥門閥桿的安裝情況是否標(biāo)準(zhǔn),若不標(biāo)準(zhǔn)要及時調(diào)整。重新啟動油循環(huán),使用榔頭進行潤滑油系統(tǒng)的管道敲打,清理雜質(zhì),榔頭使用木質(zhì)或橡膠質(zhì)的,油溫要保持在45至55攝氏度之間,在油箱底部進行油的采樣。⑥沖洗完潤滑油系統(tǒng)后,檢查各個軸承節(jié)流板的孔的大小,復(fù)裝軸承,并檢查它們的潤滑油分配情況,如果分配不均則應(yīng)當(dāng)調(diào)整節(jié)流板。⑦改造頂軸油系統(tǒng),在油泵的出口處安裝閥門,加止回閥,出口主要管道加過壓閥,改造后拆掉頂軸油軟管沖洗頂軸油系統(tǒng)。⑧對各個系統(tǒng)進行仔細無漏的檢查,確保再次啟動的順利。

        3 結(jié)語

        本文對故障進行了詳細的探討分析,并提出具體方案,如今電廠正常運行,本文所提的處理方案值得被承認(rèn)、具有可行性。

        參考文獻:

        [1]王建民.巴氏合金軸承的超聲波探傷[J].工業(yè)汽輪機,1998(03).

        [2]方靜輝,汪久根,趙志強,陳志祥,嚴(yán)錦麗.PTFE瓦與巴氏合金瓦推力軸承熱彈流特性的對比分析[J].軸承,2012(04).

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