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        某電站汽輪機(jī)性能試驗(yàn)熱力計(jì)算研究

        2017-05-22 09:56:40范帥譚智華
        科學(xué)家 2017年3期
        關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī)性能指標(biāo)

        范帥+譚智華

        摘要 測取汽輪發(fā)電機(jī)組的有關(guān)熱力參數(shù),計(jì)算機(jī)組的熱耗率、汽耗率和高中壓缸內(nèi)效率,評價(jià)機(jī)組的運(yùn)行狀況以掌握機(jī)組大修后各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和設(shè)備運(yùn)行特性,為機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供依據(jù)。

        關(guān)鍵詞 汽輪發(fā)電機(jī);熱力計(jì)算;性能指標(biāo)

        中圖分類號TK2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號2095—6363(2017)03—0049—02

        1設(shè)備概述

        汽輪發(fā)電機(jī)組是由哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N30016.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、高中壓合缸、單軸凝汽式汽輪機(jī)組,回?zé)嵯到y(tǒng)有3臺高加、1臺除氧器及4臺低加,汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)給水泵。

        2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范

        1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):采用GB/T 8117.2-2008/IEC609532:1990《汽輪機(jī)熱力性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程第2部分:方法B各種類型和容量的汽輪機(jī)寬準(zhǔn)確度試驗(yàn)》標(biāo)準(zhǔn)。

        2)水和水蒸汽性質(zhì)表:采用國際公式化委員會1997年工業(yè)用IAPWS水和水蒸汽狀態(tài)方程。

        3試驗(yàn)結(jié)果及數(shù)據(jù)分析

        3.1試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理

        選取數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)記錄的每一工況相對穩(wěn)定的一段連續(xù)記錄(一般為1h)進(jìn)行平均值計(jì)算作為原始數(shù)據(jù),此平均值經(jīng)過儀表校驗(yàn)值,零位、高差、大氣壓力等修正后進(jìn)行性能計(jì)算。對同一參數(shù)多重測點(diǎn)(左、右或前、后)測量時(shí),取其算術(shù)平均值。

        3.2流量計(jì)算

        試驗(yàn)按照GB/T 8117.2-2008的要求采用凝結(jié)水進(jìn)除氧器的流量作為試驗(yàn)的基準(zhǔn)流量,給水流量則通過對1、2、3號高加及除氧器的熱平衡和流量平衡計(jì)算求得,再計(jì)入過熱器減溫水流量和不明漏量,按此求得主蒸汽流量和再熱蒸汽流量。高壓軸封漏汽、中壓軸封漏汽、高壓門桿漏汽流量根據(jù)制造廠家提供熱力計(jì)算書折算得出。各儲水容器水位變化量根據(jù)容器尺寸,記錄時(shí)間和介質(zhì)壓力及溫度將其換算成當(dāng)量流量。

        3.3試驗(yàn)熱力性能計(jì)算

        熱耗率計(jì)算公式如下:

        HRt為試驗(yàn)熱耗率kJ/(kW.h);Gms為主蒸汽流量t/h;Hms為主蒸汽焓kJ/kg;Grs為再熱蒸汽流量t/h;Hrs為再熱蒸汽焓kJ/kg;Gfw為最終給水流量t/h;Hfw為最終給水焓kJ/kg;Ggp為高壓缸排汽流量t/h;Hgp為高壓缸排汽焓kJ/k;Grhs為再熱器減溫水流量t/h;Hrhs為再熱器減溫水焓kJ/kg;Gmhs為過熱器減溫水流量t/h;Hmhs為過熱器減溫水焓kJ/kg;W為發(fā)電機(jī)有功功率MW。

        缸效率計(jì)算公式如下:

        式中:叩為高、中壓缸效率%;日。為高、中壓缸進(jìn)汽焓kJ/kg;Hc為高、中壓缸排kJ/kg;Hct為高、中壓缸排汽等熵焓kJ/kg。

        3.4試驗(yàn)結(jié)果的修正

        按照GB/T 8117.2-2008的要求,對額定負(fù)荷試驗(yàn)工況計(jì)算結(jié)果進(jìn)行參數(shù)修正。參數(shù)修正主要包括以下各項(xiàng)的修正:

        1)主蒸汽壓力;2)主蒸汽溫度;3)再熱蒸汽溫度;4)再熱器壓損;5)排汽壓力。

        3.5熱力性能試驗(yàn)計(jì)算結(jié)果及分析

        1)額定工況試驗(yàn)熱力性能計(jì)算結(jié)果與設(shè)計(jì)值的比較見表1。

        2)高、中壓缸內(nèi)效率。機(jī)組設(shè)計(jì)高壓缸內(nèi)效率為88.22%,中壓缸內(nèi)效率為91.64%,在這次試驗(yàn)中,機(jī)組高壓缸內(nèi)效率為76.127%,比設(shè)計(jì)值低12.093%,中壓缸內(nèi)效率為95.244%,比設(shè)計(jì)值高3.604%。機(jī)組中壓缸內(nèi)效率偏高是由于高中壓缸之間的漏流量過大引起的。高壓缸內(nèi)效率過低和高中壓缸之間的漏流導(dǎo)致機(jī)組熱耗率上升,對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性不利。

        3)機(jī)組流量。本次試驗(yàn)以凝結(jié)水進(jìn)除氧器流量作為基準(zhǔn)流量進(jìn)行測量,通過除氧器熱平衡、高壓加熱器組熱平衡和除氧器、凝汽器當(dāng)量流量的計(jì)算得到主蒸汽流量、再熱汽流量、主給水流量等。

        3.6結(jié)論

        1)#2汽輪機(jī)組在270MW負(fù)荷工況下的試驗(yàn)熱耗率為8828.727kJ/kW·h,修正熱耗率為8723.899kJ/kW·h,設(shè)計(jì)額定工況下的熱耗率為7954.9kJ/kW·h,修正熱耗比設(shè)計(jì)熱耗率高出768.999kJ/kW·h。

        2)#2汽輪機(jī)組270MW負(fù)荷工況下的高壓缸內(nèi)效率為76.127%,比設(shè)計(jì)值低12.093%,中壓缸內(nèi)效率為95.244%,比設(shè)計(jì)值高3.604%。

        3)機(jī)組熱耗比設(shè)計(jì)值高,其主要原因如下:機(jī)組高壓缸內(nèi)效率比設(shè)計(jì)值低12.093%以及高、中壓缸之間的軸封漏流量過大,是機(jī)組熱耗偏高的主要原因;軸封間隙調(diào)整不合理,軸封漏流量過大,部分蒸汽沒有經(jīng)過汽輪機(jī)作功就從軸封漏入凝汽器,不僅增加了機(jī)組熱耗率,而且加大了凝汽器熱負(fù)荷,對機(jī)組真空也存在一定影響。無論從安全性還是從經(jīng)濟(jì)性看,都對機(jī)組不利。

        4)機(jī)組排汽壓力比設(shè)計(jì)值偏高0.744kPa,使熱耗上升,對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性不利。

        3.7建議

        為改善機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,建議電廠從如下方面加以改進(jìn):1)機(jī)組高壓缸內(nèi)效率過低,各段抽汽超溫也說明機(jī)組本體有了嚴(yán)重缺陷。建議電廠在大、小修的時(shí)候檢查高、中壓缸本體是否存在結(jié)垢、變形、動(dòng)靜葉間隙是否合理,并與制造廠聯(lián)系,對機(jī)組高、中壓缸進(jìn)行改造;2)高加疏水端差、出水端差都比設(shè)計(jì)值高,說明高加換熱效率下降,建議電廠檢查高加是否存在結(jié)垢等現(xiàn)象,提高高加換熱效率;3)提高真空,降低機(jī)組背壓,盡量使背壓達(dá)到設(shè)計(jì)值;4)軸封漏流超標(biāo),建議電廠在大、小修的時(shí)候減小軸封間隙,降低軸封漏流;5)在停機(jī)的時(shí)候?qū)?6低加正常疏水管道進(jìn)行檢查,解決疏水不暢的問題。

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