王龍?zhí)m 四川大學化工學院 四川成都 610065
環(huán)氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)是石油化學工業(yè)的重要原料,EO除主要用于生產(chǎn)EG外,還大量用于生產(chǎn)非離子表面活性劑、乙二醇醚、乙醇胺、防腐涂料等多種化工產(chǎn)品。EG主要用于生產(chǎn)聚酯纖維、瓶用樹脂、薄膜、防凍劑和冷卻劑,其中聚酯纖維占 EG 表觀消費量的80%以上。近年來受國內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)高速增長的拉動,乙二醇的消費量迅猛增長。
乙烯和氧氣在銀催化劑的作用下生成環(huán)氧乙烷,同時生成副產(chǎn)物二氧化碳和水,以及微量的甲醛、乙醛、甲酸、乙酸等。生產(chǎn)污水中的二氧化碳、甲醛、乙醛以及有機酸等雜質(zhì),雖然生成量少,卻大大降低了生產(chǎn)污水的PH值。另外環(huán)氧乙烷水溶液在酸性條件下極易生成醛類物質(zhì),另外由于酸性腐蝕生成的鐵離子也加速了這一反應的進行,更多醛含量的產(chǎn)生對環(huán)氧乙烷產(chǎn)品質(zhì)量以及乙二醇產(chǎn)品UV值有著重大的影響[3。同時低PH值的產(chǎn)生加劇了裝置設備的腐蝕,對裝置設備要求也就更高。如何減提高生產(chǎn)污水的PH值,對提高產(chǎn)品質(zhì)量、建設成綠色環(huán)?;ば袠I(yè)、增強企業(yè)競爭力有著關鍵性作用。
S石化乙二醇裝置是采用的荷蘭SHELL專利技術,其主要生產(chǎn)工藝流程是:氧氣直接氧化法生產(chǎn)環(huán)氧乙烷,氧化反應在裝有銀催化劑的列管式固定床反應器中進行。反應生成的環(huán)氧乙烷經(jīng)過進過吸收精餾系統(tǒng)產(chǎn)出環(huán)氧乙烷。脫除環(huán)氧乙烷的循環(huán)氣一部分進入脫碳系統(tǒng)中脫除二氧化碳,然后再次進入反應器循環(huán)反應。部分環(huán)氧乙烷和水在管式反應器中直接水合生成乙二醇,經(jīng)四效蒸發(fā)脫水后,真空精餾分離得到各種高質(zhì)量產(chǎn)品。
CO2經(jīng)解析后,和蒸汽以及痕量循環(huán)氣一起離開CO2解析塔頂部,然后在再生塔頂冷凝器E-205中冷卻,并通過CO2排空緩沖罐V-205。冷凝水分離出來,一部分返回CO2解析塔,余下部分排放到廢水系統(tǒng)。CO2氣體輸送到壓縮機K-202,過剩部分排入大氣。雖然CO2絕大部分通過脫碳系統(tǒng)被脫除輸送至壓縮機K-202,但是在脫除過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)污水避免不可夾帶少量的二氧化碳,而二氧化碳在污水中顯酸性,極大的降低了其PH值。
四效濃縮的凝液進入水緩沖罐V-402,同時接收所有0.5MPa蒸汽凝液。由于裝置內(nèi)所使用的0.5MPa蒸汽絕大部分是在四效濃縮產(chǎn)生的工藝蒸汽,其中含有少量的醇和醛。另外四效濃縮后的凝液經(jīng)工藝排放閃蒸罐V-403進入V-402中的凝液也夾帶少量的醇和醛。在有氧氣存在的條件下,都可以被氧化成酸。為了保證V-402中的水質(zhì),需通過排放部分到廢水系統(tǒng)。
裝置0.3MPa工藝蒸汽絕大部分作為10℃低溫水熱源動力,所產(chǎn)生的凝液進入到工藝凝液罐V-601中,并通過工藝凝液泵P-604進入廢水系統(tǒng)。由于0.3MPa的工藝蒸汽是在水緩沖罐V-402閃蒸得到,而前面說到,V-402含有少量醇和醛。因此在0.3MPa的凝液中也含有部分醇和醛。另外V-601罐是常壓罐,與大氣接觸,其中的醇和醛極易被氧化成酸,因而外排污水PH也較低。
由于乙二醇裝置的乙二醇濃縮和精制單元中都是采取真空操作,真空動力源是0.5MPa的工藝蒸汽,若是真空塔壓力出現(xiàn)波動,則會導致真空凝液罐中的生產(chǎn)污水醇含量高。另外由于真空凝液罐是常壓罐,直接與大氣接觸,而且所產(chǎn)生的污水溫度較高。在高溫以及氧氣作用下,里面所含的醇極易被氧化成酸,一定程度上降低了外排污水的PH值。
經(jīng)四效濃縮后塔釜液水含量約為30%,這部分水在脫水塔C-405塔頂被脫除。塔頂餾出液排放至污水管線,由于在脫除水的同時,其中的輕組分醛等有機物也會進入到污水中。如果外排污水不影響產(chǎn)品質(zhì)量,塔頂餾出液可以輸送至水緩沖罐,以減少外排污水量。
在環(huán)氧乙烷反應系統(tǒng)中,對反應進行優(yōu)化操作,主要是控制好反應溫度以及氯代烷烴的加入量,以提高催化劑的選擇性,減少副反應的發(fā)生,降低二氧化碳、醛等的生成量??刂品磻鞯母邏浩鼉?nèi)撤熱劑水質(zhì),在不影響后部產(chǎn)品質(zhì)量條件下,在鍋爐給水中加入適量的聯(lián)氨、磷酸鈉、氨水等藥劑,除去其中的氧并且保證一定的PH值,從而減少汽包的腐蝕生成的鐵離子等雜質(zhì)。經(jīng)過長期生產(chǎn)觀察發(fā)現(xiàn),鍋爐給水質(zhì)量對反應撤熱影響很大。良好的水質(zhì)能保證反應器熱虹吸效果良好,撤熱效率高,降低副反應的產(chǎn)生。
酸性環(huán)境下, 環(huán)氧乙烷水溶液極易大量生成醛類物質(zhì),而醛類物質(zhì)是極易被氧化成酸。因此,控制好注堿量, 將環(huán)氧乙烷解析塔塔釜的PH值控制在 7.5~ 8范圍內(nèi),既可減少醛類物質(zhì)的生成,又可有效阻止酸性氣雜質(zhì)進入后系統(tǒng),從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)有關乙二醇裝置報道,發(fā)現(xiàn)在乙二醇反應器出口出現(xiàn)了有機酸和乙二醇酯,環(huán)氧乙烷貧吸收液中含有甲酸鈉,然而富吸收液中卻不包含這種物資。這樣看來在環(huán)氧乙烷吸收塔中所有的甲酸鈉被轉(zhuǎn)化為甲酸甲酯。
乙二醇和甲酸反應生成甲酸甲酯,該酯會慢慢水解成自由酸和醇。水解產(chǎn)生的酸將消耗堿并導致一個低的PH值。加入的堿更多的在環(huán)氧乙烷吸收塔中被循環(huán)氣中的CO2(濃度為1.6%mol)消耗,然后從解析塔中解析出來,NaOH與甲酸甲酯幾乎不反應,也就不能避免它被水解為酸。因此,改變加堿方式,由貧液改為加入富液,從而提高堿與甲酸甲酯和其他酸接觸的機會,這將是非常有效的。另外由于大部分CO2存在于環(huán)氧乙烷吸收塔,只有少部分在解析塔中分解,也使得加堿在富液中效果要好。
在所有的污水來源中,脫碳系統(tǒng)產(chǎn)生的污水PH值是最低的,而其外排污水量將近10t/h,對裝置外排污水的PH值影響是最大的。因此在其凝液泵出口管線增加注堿管線,可以很好地控制外排污水PH值。另外,在不影響二氧化碳壓縮機以及凝液泵的前提下,提高污水溫度設定值,不僅可以降低二氧化碳解析塔塔頂冷卻器E-205電機耗電量,而且可以減少污水中二氧化碳含量。
在V-402罐頂產(chǎn)汽線上增加氨水線,根據(jù)凝液PH值情況,調(diào)節(jié)氨水注入量,降低0.3MPa蒸汽PH值。
研究發(fā)現(xiàn)EG反應器出口存在甲酸甲酯,甲酸甲酯在高溫下容易水解生成酸,使得設備腐蝕嚴重,而腐蝕生成的鐵銹進一步加劇了乙二醇生成醛的過程。shell工藝上EG單元不存在加堿的,但是在正常生產(chǎn)后,由于酸腐蝕,檢修期間發(fā)現(xiàn)在P402泵內(nèi)發(fā)現(xiàn)一層鐵屑存在,而通過檢查發(fā)現(xiàn)C402塔再沸器E405凝液出口管線已經(jīng)被酸嚴重腐蝕,管壁減薄了很多。為此,我們測試了C401塔塔釜出口管線、C402塔再沸器E405出口凝液管線、C402塔塔釜出口管線、C403塔塔釜出口管線、C403塔塔頂出口管線、C403塔再沸器E406出口凝液管線的 PH 值。分別為 9.8、5.1、 9.8 、 9.8 、 6.9 、 7.1。
結果發(fā)現(xiàn)C402塔再沸器E405出口凝液管線處PH值最低,測試結果為5.1。
為此,在C402塔再沸器E405出口凝液管線上設置了加堿管線,并將相關管線換為不銹鋼管線。這樣就降低了EG反應器入口水溶液的PH值,減少了環(huán)氧乙烷在酸性環(huán)境下生產(chǎn)醛類的幾率。
環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置外排污水低PH值,不僅加劇了設備的腐蝕,增加了設備的投入費用,同時因為腐蝕產(chǎn)生的鐵離子對環(huán)氧乙烷和乙二醇產(chǎn)品都有極大影響,降低了產(chǎn)品的競爭力。尤其是在EO/EG裝置競爭日益激烈的今天,采取一定的措施,提高外排污水的PH值,使環(huán)氧乙烷、乙二醇產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提高,將會帶來更好的經(jīng)濟效益。