李韜
摘 要:利用流程模擬軟件對(duì)某廠溶劑再生裝置進(jìn)行了模擬優(yōu)化,并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn),在保證產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,摸索出塔頂壓力、回流量等關(guān)鍵控制參數(shù)的更優(yōu)值,節(jié)約再生塔底加熱蒸汽5.5t/h。
關(guān)鍵詞:流程模擬;溶劑再生
溶劑再生裝置負(fù)責(zé)對(duì)全廠的加氫脫硫富溶劑進(jìn)行集中再生,近年來(lái),隨著上游裝置的改造,該裝置原料加工量及性質(zhì)都發(fā)生了較大變化,原設(shè)計(jì)的操作參數(shù)已不適應(yīng)新的工況,蒸汽消耗較高,需要對(duì)其做進(jìn)一步優(yōu)化,因此利用流程模擬技術(shù)對(duì)裝置重新進(jìn)行了建模和優(yōu)化。
1 模型的建立
1.1 模擬軟件
Aspen Plus軟件。
1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
2018年標(biāo)定數(shù)據(jù)。
1.3 模擬計(jì)算結(jié)果
因裝置兩個(gè)系列基本相同,下文僅對(duì)一個(gè)系列的建模優(yōu)化過(guò)程進(jìn)行闡述。根據(jù)進(jìn)料數(shù)據(jù)和模塊的設(shè)定,選擇ELECNRTL熱力學(xué)方法,運(yùn)行模型,結(jié)果收斂,模型數(shù)據(jù)與標(biāo)定值基本吻合。
2 關(guān)鍵參數(shù)的模擬研究
針對(duì)再生塔的蒸汽消耗,控制塔頂采出量,在保證塔底貧液產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,對(duì)關(guān)鍵控制參數(shù)塔頂壓力、回流量、貧液循環(huán)量進(jìn)行靈敏度分析,研究它們對(duì)再生塔各參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
2.1 塔頂壓力
控制塔頂采出量不變,以塔頂壓力為變量,變化范圍從0.06-0.10MPa,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。
因控制塔頂采出量不變,塔頂壓力升高后頂溫升高,高溫有利于解析,貧液硫含量降低,蒸汽消耗量略有增加。故在保證貧液硫含量的情況下可降低塔頂壓力,達(dá)到節(jié)約蒸汽目的,但效果不明顯。
2.2 塔頂回流量
控制塔頂采出量不變,以塔頂回流量為變量,變化范圍從6t-14t/h,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。
隨著塔頂回流量的提高,塔底蒸汽消耗明顯增加,塔頂抽出的酸性氣中硫化氫含量也呈增加趨勢(shì),而塔底產(chǎn)出的貧液中硫含量則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。因此在生產(chǎn)中摸索出一個(gè)較低的、合適的回流量將對(duì)降低蒸汽消耗起到顯著作用。
2.3 貧液循環(huán)量
控制塔頂采出量不變,以貧液循環(huán)量為變量,變化范圍為1t到9t/h,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。
由于循環(huán)的貧液將熱量帶入塔內(nèi),隨著貧液循環(huán)回閃蒸罐流量的提高,塔底蒸汽消耗下降,貧液中的硫含量增加。但蒸汽量降低不明顯。
3 模型應(yīng)用
3.1 模擬優(yōu)化
在控制塔底貧液H2S含量≯1.3g/L的前提下,以最小化再生塔蒸汽量為目標(biāo),利用模型的優(yōu)化功能進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果見(jiàn)表4。
模型通過(guò)對(duì)再生塔關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整組合,有效降低了蒸汽消耗量,節(jié)約蒸汽3.4t/h。
3.2 生產(chǎn)應(yīng)用
將上述模擬結(jié)果應(yīng)用于生產(chǎn),綜合考慮各方面因素,得到實(shí)際優(yōu)化參數(shù),見(jiàn)表5。
塔底蒸氣消耗由34.9t/h降至32t/h,節(jié)汽2.9t/h,各參數(shù)與模擬結(jié)果基本吻合。按以上思路對(duì)另一系列進(jìn)行建模優(yōu)化,實(shí)施后節(jié)約蒸汽2.6t/h,兩個(gè)系列再生塔共節(jié)約蒸汽5.5t/h。
4 結(jié)論
①控制再生塔塔頂采出量不變,降低塔頂壓力、回流量、提高貧液循環(huán)量都可降低塔底蒸汽消耗,其中降低塔頂回流量效果最為顯著;
②文中采用的流程模擬技術(shù),在模擬優(yōu)化溶劑再生裝置方面,與實(shí)際生產(chǎn)吻合性良好。
參考文獻(xiàn):
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