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        RL—2及RJW—3在某廠微晶蠟加氫裝置中生產(chǎn)工業(yè)白油組分的工業(yè)應(yīng)用

        2018-10-21 10:59:09董明輝
        關(guān)鍵詞:白油床層石蠟

        董明輝

        摘 要:某廠利用改造的微晶蠟加氫裝置,使用RL-2及RJW-3型催化劑,進(jìn)行加氫精制脫除油品中的氧、氮、硫雜原子化合物,生產(chǎn)出合格的工業(yè)白油組分,用以調(diào)合10號(hào)、15號(hào)、26號(hào)工業(yè)白油。

        關(guān)鍵詞:RL-2;RJW-3;加氫;工業(yè)白油

        白油是經(jīng)深度精制脫除氧、氮、硫雜原子化合物,得到無(wú)色、無(wú)味、無(wú)腐蝕性的礦物油品,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、光安性、熱穩(wěn)定性,用途廣泛[1]。國(guó)內(nèi)白油分為3類:工業(yè)白油、化妝用白油和食品級(jí)白油,工業(yè)白油。工業(yè)白油主要用于化纖、鋁材加工、橡膠領(lǐng)域,也用于紡織機(jī)械、精密儀器潤(rùn)滑以及壓縮機(jī)密封用油[2]。

        1 生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介

        某廠微晶蠟加氫工藝由北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),經(jīng)2003年改造后,新增一臺(tái)反應(yīng)器,提高油品在反應(yīng)器中停留時(shí)間,從而改善產(chǎn)品質(zhì)量,設(shè)計(jì)年產(chǎn)5萬(wàn)噸橡膠填充油,因白油市場(chǎng)較好,現(xiàn)用以生產(chǎn)工業(yè)白油組分。

        本裝置由預(yù)處理部分、反應(yīng)部分、分餾部分三部分組成,原料為經(jīng)溶劑精制、酮苯脫蠟后的減二線脫蠟油。經(jīng)改造后的工藝流程如圖1所示。

        本裝置工藝特點(diǎn)如下:

        ①爐前混氫,可改善換熱效果,提高反應(yīng)加熱爐換熱系數(shù);

        ②只有新氫壓縮機(jī),無(wú)循環(huán)氫壓縮機(jī),氫氣在反應(yīng)器中一次通過(guò),可在滿足氫油比的情況下減少電耗;

        ③三臺(tái)反應(yīng)器串聯(lián),最后一臺(tái)反應(yīng)器中,物料經(jīng)換熱降溫后進(jìn)入反應(yīng)器入口,控制進(jìn)料溫度在250℃-270℃,進(jìn)一步進(jìn)行芳烴飽和及對(duì)前段加氫反應(yīng)產(chǎn)生的烯烴飽和;

        ④設(shè)置熱高分、熱低分流程,無(wú)冷低分流程。

        2 催化劑裝填、干燥、硫化

        2.1 催化劑性質(zhì)

        2015年12月-2016年1月微晶蠟加氫裝置進(jìn)行大檢修,期間對(duì)微晶蠟加氫三臺(tái)反應(yīng)器中的催化劑進(jìn)行了更換,更換為中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院開(kāi)發(fā)、中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司生產(chǎn)的加氫催化劑RL-2、RJW-3和配套的RG系列保護(hù)劑。在中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院研制的RLT加氫工藝技術(shù)中,RL-2催化劑也有應(yīng)用,在某廠潤(rùn)滑油加氫改質(zhì)裝置中,利用此工藝技術(shù),使用糠醛精制減四線油生產(chǎn)II類高粘度指數(shù)潤(rùn)滑油。在潤(rùn)滑油加氫改質(zhì)裝置中,RL-2催化劑顯示了良好的活性穩(wěn)定性及選擇性,加氫、脫氮性能較佳,脫色活性高,潤(rùn)滑油粘度指數(shù)改善效果好。[3]

        RL-2催化劑有較強(qiáng)的芳烴開(kāi)環(huán)能力、并具有一定的裂化、異構(gòu)性能,可提高油品中多環(huán)芳烴的開(kāi)環(huán)率,確保多環(huán)芳烴的開(kāi)環(huán)、芳烴飽和,降低油品中的芳烴含量,從而改善白油組分的耐黃變性能,RJW-3作為新一代加氫精制催化劑,在較微晶蠟加氫裝置上一運(yùn)行周期中使用的RJW-2精制催化劑,在加氫脫硫、氮、氧的活性及穩(wěn)定性上均有一定程度的提高。

        2.2 催化劑裝填

        催化劑均采用布袋裝填的形式,三臺(tái)反應(yīng)器共裝填催化劑達(dá)反-403裝填了17.76t RL-2型催化劑,堆比為0.90 t/m3,反-401、反-402均裝填了RJW-3型催化劑,分別裝填催化劑量為13.86 t、12.78 t,堆比均為0.95 t/m3,如表1所示。

        2.3 催化劑干燥、硫化

        微晶蠟加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)于2016年1月26日反應(yīng)加熱爐點(diǎn)火升溫,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)入氮?dú)飧稍镫A段,各床層溫度以10-15℃/h提溫至150℃。

        微晶蠟加氫反-403催化劑床層干燥共用45小時(shí),升溫階段用時(shí)20小時(shí),恒溫150℃約25小時(shí),因三臺(tái)反應(yīng)器串聯(lián),為確保反-401、反-403床層溫度達(dá)到干燥條件,裝置在實(shí)際生產(chǎn)中延長(zhǎng)了恒溫階段的時(shí)間,使得實(shí)際干燥時(shí)間比理論干燥時(shí)間長(zhǎng)約14小時(shí)。

        2016年1月28日催化劑結(jié)束干燥,進(jìn)入硫化階段。

        本次硫化包括石蠟加氫、微晶蠟加氫四個(gè)反應(yīng)器新催化劑的硫化,硫化升溫方案由中國(guó)石化科學(xué)研究院提供。硫化階段氫氣采用串氫流程(壓縮機(jī)出口至143線至石蠟加氫以及壓縮機(jī)出口至144線至微晶蠟加氫,微晶蠟加氫尾氫至石蠟加氫,石蠟加氫、微晶蠟加氫尾氫至潤(rùn)滑油加氫,潤(rùn)滑油加氫尾氫至壓縮機(jī)入口進(jìn)行循環(huán)),采用單點(diǎn)注硫(石蠟加氫原料泵入口或者微晶蠟加氫原料泵入口),通過(guò)單點(diǎn)注硫提高系統(tǒng)氫氣中硫化氫含量,先在微晶蠟加氫原料泵入口注硫,注硫速度控制在250kg/h,提高微晶蠟加氫床層溫度(此時(shí)石蠟加氫床層維持160℃)至230℃恒溫6小時(shí),確保微晶蠟加氫催化劑充分吸附硫化劑,再將注硫點(diǎn)改至石蠟加氫原料泵入口,提高石蠟加氫加氫床層溫度至230℃恒溫6小時(shí),確保石蠟加氫催化劑充分吸附硫化劑,最終將注硫點(diǎn)改至微晶蠟加氫,同時(shí)提高石蠟加氫、微晶蠟加氫床層溫度,同時(shí)吸硫。

        微晶蠟加氫硫化階段共用時(shí)45小時(shí),較理論硫化時(shí)間增加12小時(shí),主要是因?yàn)樵黾?10℃、270℃兩個(gè)恒溫階段。同時(shí),230℃、320℃恒溫階段時(shí)長(zhǎng)與理論時(shí)長(zhǎng)較一致。從此次反-403、反-401、反-402最終床層溫度觀察,反-403、反-401床層最終溫度均達(dá)到320℃以上并恒溫?cái)?shù)小時(shí),但反-402床層由于換-402的換熱作用,進(jìn)入反應(yīng)器物料溫度下降,反-402床層最終溫度達(dá)290℃,基本上完成了催化劑硫化階段。

        由圖2可知,微晶蠟加氫催化劑在260℃-290℃階段為主要的硫化反應(yīng)階段,在此階段中,氫氣中的硫化氫含量有明顯下降,對(duì)此,我們適當(dāng)提高了DMDS注劑量,借以提高反應(yīng)床層中的硫化氫含量。

        3 退硫化油開(kāi)工

        2月4日1:00 微晶蠟加氫反應(yīng)床層向220℃降溫,此次微晶蠟加氫反應(yīng)系統(tǒng)硫化后未進(jìn)行熱氫循環(huán)退油階段,硫化后直接切換進(jìn)料進(jìn)行甩油,2月5日微晶蠟加氫產(chǎn)品合格,原料、產(chǎn)品分析如表3所示。

        表2所示,因催化劑的雙功能作用,反-403床層溫升較大,總溫升達(dá)7℃,反應(yīng)主要在第二個(gè)床層進(jìn)行。反-401、反-402中催化劑溫升小,反應(yīng)溫和。反應(yīng)后,工業(yè)白油產(chǎn)品較原料變輕,密度下降,餾程相應(yīng)減小,傾點(diǎn)有所回升,硫含量脫除率達(dá)97.2%,說(shuō)明催化劑活性較高。

        4 總結(jié)

        ①微晶蠟加氫裝置利用中國(guó)石化科學(xué)研究院研制的RL-2/RJW-3催化劑組合,在反應(yīng)壓力為6.3MPa、反應(yīng)溫度為318℃下進(jìn)行加氫反應(yīng),可成功生產(chǎn)出工業(yè)白油組分,用以調(diào)合10號(hào)、15號(hào)、26號(hào)工業(yè)白油;

        ②催化劑更換后,工業(yè)白油產(chǎn)品耐黃變效果更好,光安定性能更佳,工業(yè)白油收率可達(dá)98.8%。

        參考文獻(xiàn):

        [1]江波,朱赫禮.白油生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展與展望[J].潤(rùn)滑油,2012,27(5):1-7.

        [2]國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì).SH/T 0006-2002-工業(yè)白油[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2002.

        [3]劉毅,王鐘,何武章.潤(rùn)滑油加氫處理催化劑RL-2的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2014,45(2):41-45.

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