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        Polonium聚丙烯工藝反應(yīng)器靜電波動(dòng)原因分析及處理措施

        2018-10-21 18:28:39侯樹文馬帥
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2018年8期
        關(guān)鍵詞:篩分丙烯聚丙烯

        侯樹文 馬帥

        摘 要:公司聚丙烯裝置自2016年4月開車以來,反應(yīng)器靜電檢測(cè)儀檢測(cè)數(shù)據(jù)一直處于穩(wěn)定狀態(tài),2018年3月20日在國產(chǎn)主催化劑切換至進(jìn)口主催化劑的過程中反應(yīng)器靜電出現(xiàn)大幅波動(dòng);針對(duì)此次反應(yīng)器靜電波動(dòng)情況,根據(jù)靜電產(chǎn)生的原理,裝置經(jīng)過對(duì)可能產(chǎn)生靜電的原理進(jìn)行分析通過工藝操作調(diào)整逐步穩(wěn)定靜電;實(shí)踐表明反應(yīng)器流化狀態(tài)、原料純度以及催化劑體系是產(chǎn)生靜電的主要原因。

        關(guān)健詞:聚丙烯;流化床;靜電;組分分析;工藝處理

        中煤蒙大能源化工有限公司聚丙烯裝置采用的是Unipol聚丙烯工藝,以丙烯為原料,年生產(chǎn)30萬噸聚丙烯樹脂,可生產(chǎn)各類型的均聚物、無規(guī)共聚物、以及抗沖共聚物產(chǎn)品。2018年3月20日反應(yīng)催化劑由國產(chǎn)催化劑切換至進(jìn)口催化劑后反應(yīng)器靜電出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)(為正電),靜電波動(dòng)期間反應(yīng)器壁溫及PDS出料正常,未出現(xiàn)影響連續(xù)運(yùn)行問題。靜電波動(dòng)期間,裝置根據(jù)靜電產(chǎn)生原理進(jìn)行相關(guān)分析與操作,于2018年3月27日靜電逐漸由1200V降至±100V以內(nèi)。

        1 關(guān)于靜電

        1.1 靜電檢測(cè)方法

        中煤蒙大能源化工有限公司聚丙烯裝置靜電檢測(cè)采用局部檢測(cè)方法。靜電的局部檢測(cè)是指在流化床特定區(qū)域內(nèi)設(shè)置某種檢測(cè)裝置獲取該局部區(qū)域的靜電特征參數(shù)。

        1.2 靜電的危害

        在正常生產(chǎn)中微量的靜電對(duì)丙烯聚合反應(yīng)的影響并不十分明顯,但反應(yīng)器靜電累計(jì)較高時(shí)靜電就會(huì)對(duì)反應(yīng)器產(chǎn)生較大影響。較高的靜電會(huì)使反應(yīng)器在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生大量結(jié)片,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器分布板堵塞,PDS出料線堵塞,反應(yīng)器爆聚,最終導(dǎo)致聚合反應(yīng)停車。

        1.3 靜電控制

        對(duì)于正常操作的進(jìn)口催化劑與進(jìn)口給電子體當(dāng)在反應(yīng)器中出現(xiàn)靜電活動(dòng)時(shí),可以通過在流化床底部增加冷凝量來抑制靜電活動(dòng)。通過降低床層溫度-露點(diǎn)溫度,增加丙烯分壓或者降低床層溫度來實(shí)現(xiàn),若為雜質(zhì)引發(fā)靜電可通過增加T2進(jìn)料消耗反應(yīng)器中雜質(zhì)。

        2 靜電波動(dòng)分析

        2.1 儀表檢查

        2018年3月20日靜電出現(xiàn)波動(dòng)后,聯(lián)系儀表專業(yè)進(jìn)行檢查,未查出異常;3月30日,儀表人員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查EI-4001-85,現(xiàn)場(chǎng)給定固定值核對(duì)中控顯示,檢查正常,排除儀表原因?yàn)殪o電產(chǎn)生的原因。

        2.2 相關(guān)組分分析

        ①丙烯原料分析:通過對(duì)靜電形成的原理進(jìn)行分析,分析原料丙烯中可能存在醇類等極性雜質(zhì)或者O2、H2O,通過對(duì)精制后丙烯進(jìn)行分析,丙烯中極性雜質(zhì)與O2、H2O含量正常;②循環(huán)氣組分分析:在靜電波動(dòng)期間分析反應(yīng)器內(nèi)可能存在O2或者一些無法分析的極性雜質(zhì)累計(jì),通過對(duì)反應(yīng)器循環(huán)氣組分分析,各項(xiàng)分析指標(biāo)正常;③尾氣回收丙烯分析:尾氣回收高速泵出口丙烯分析與C-5260塔頂分析正常。

        2.3 催化劑體系改變

        2018年3月20日上午11:00催化劑由國產(chǎn)催化劑切換至進(jìn)口催化劑,中午13:00靜電出現(xiàn)大幅波動(dòng)且為正電,通過對(duì)篩分分析發(fā)現(xiàn)此次使用的進(jìn)口催化劑篩分情況原來進(jìn)口催化劑篩分情況存在差異,所以可能存在因催化劑體系改變或者催化劑自身性能原因產(chǎn)生靜電。

        本次使用的進(jìn)口催化劑篩分情況與2017年使用的進(jìn)口催化劑在篩分上存在差異,本次使用的進(jìn)口進(jìn)口催化劑篩分10目殘留率較高,平均比例接近20%,而2017年使用的進(jìn)口催化劑10目殘留率低于10%。

        2.4 換熱器檢查

        為排除換熱器泄漏對(duì)靜電的影響,對(duì)工藝介質(zhì)換熱器進(jìn)行可燃?xì)饧癈OD檢查,通過對(duì)換熱器可燃?xì)饧癈OD檢查正常。

        2.5 給電子體檢查

        3月28日裝置更換另外一個(gè)批次的給電子體并更換給電子體罐靜電波動(dòng)未見明顯改觀。

        2.6 原料N2與H2

        裝置對(duì)N2與H2進(jìn)行分析,未見異常,聚乙烯裝置使用我裝置高壓N2以及界區(qū)H2裝置未見靜電,排除N2與H2影響。

        2.7 反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)氣偏流

        聚丙烯裝置在2016年4月開車以來,反應(yīng)器循環(huán)氣一直處于偏流狀態(tài),同一高度同一平面360°方向溫度檢測(cè)存在差異。

        PDS出料系統(tǒng)M閥泄壓時(shí)間差異較大,1#、2#對(duì)應(yīng)M閥泄壓時(shí)間短(7-15S),3#、4#對(duì)應(yīng)M閥泄壓時(shí)間長(20S),說明反應(yīng)器冷凝量分布不均勻。檢修期間對(duì)反應(yīng)器環(huán)形分布器進(jìn)行檢查,環(huán)形分布器0°至270°方向較其他方向高處約5°。所以在0°至270°方向反應(yīng)熱量較大,反應(yīng)較“干”,且靜電檢測(cè)儀在ET-4001-85正位于該處。

        2.8 不同催化劑與牌號(hào)的切換

        自2017年12月25日,裝置使用兩種國產(chǎn)催化劑及進(jìn)口催化劑生產(chǎn)L5E89、V30G等牌號(hào)產(chǎn)品,裝置頻繁切換催化劑與牌號(hào),導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)細(xì)粉累計(jì)。

        3 工藝操作調(diào)整處理

        針對(duì)上述工藝分析,裝置進(jìn)行相對(duì)應(yīng)工藝處理。

        3.1 原料中雜質(zhì)排除工藝處理

        ①C-2008丙烯脫氣塔操作:通過增大FV-2008-9排放,增加輕組分氣體排放,增大塔頂冷卻水閥,增加塔頂分離效果,靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);②切換丙烯干燥床層:3月20日將在用丙烯干燥床層停用,投用再生后丙烯干燥床,靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);③原料N2與H2:切換并再生氮?dú)獯矊樱o電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn),聚乙烯裝置使用我裝置高壓N2以及界區(qū)H2裝置未見靜電。

        3.2 尾氣回收系統(tǒng)工藝處理

        ①打開PV-5229-1排火炬:通過尾氣系統(tǒng)PV-5229-1排火炬,加大對(duì)輕組分氣體排放靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);②加大C-5260塔底排放:FIC-5260-2由300kg/h提高至500kg/h,靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);③隔離尾氣回收系統(tǒng):減少C-5230去反應(yīng)回收液相,避免雜質(zhì)經(jīng)過尾氣系統(tǒng)返回至反應(yīng)器,靜電未見好轉(zhuǎn)。

        3.3 反應(yīng)單元工藝處理

        ①調(diào)整AL/SI,增加T2進(jìn)料:通過增加T2進(jìn)料來盡量消耗反應(yīng)器內(nèi)O2、H2O與極性雜質(zhì)。靜電未見好轉(zhuǎn);②調(diào)整AL/SI比:將SCA進(jìn)料降至1.8kg/h,觀察靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);③提高丙烯分壓,增加冷凝量:專利商工藝包解釋反應(yīng)器靜電波動(dòng)可增加增加冷凝量,保證反應(yīng)器處于“濕”的狀態(tài),可抑制靜電,反應(yīng)器一直保持較高的冷凝量,冷凝量最高可達(dá)13%wt左右靜電整體波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);④調(diào)整氣速:降低氣速,避免因氣速過大造成樹脂間摩擦增加,增加靜電,緩慢將氣速由0.38m/s降至0.37m/s,靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);⑤調(diào)整PDS時(shí)間:縮短PDS排料時(shí)間,增加出料頻次,減少帶電樹脂在反應(yīng)器內(nèi)累計(jì),調(diào)整后觀察,靜電波動(dòng)未見好轉(zhuǎn);⑥催化劑體系切換:2018年3月27日靜電持續(xù)波動(dòng),裝置進(jìn)行催化劑切換,催化劑由進(jìn)口催化劑切換為國產(chǎn)催化劑,效果明顯,靜電逐漸由1200V降至±100V以內(nèi)且處于平穩(wěn)狀態(tài)。

        4 結(jié)論

        ①原料丙烯中存在無法檢測(cè)的雜質(zhì)可引發(fā)靜電;②反應(yīng)器環(huán)形分布器偏,導(dǎo)致循環(huán)氣偏流,在反應(yīng)器內(nèi)形成“冷區(qū)”與“熱區(qū)”,靜電檢測(cè)儀位于反應(yīng)“熱區(qū)”,“熱區(qū)”冷凝量較小,粉料與粉料、粉料與器壁之間的摩擦靜電較“冷區(qū)”大,也是引發(fā)靜電的原因;③此次使用的進(jìn)口催化劑篩分情況與以往使用的進(jìn)口催化劑篩分情況存在差異,且催化劑切換后靜電波動(dòng)出現(xiàn)明顯變化,進(jìn)口催化劑體系性質(zhì)是引發(fā)靜電的主要原因;④催化劑國產(chǎn)化在裝置長周期使用對(duì)反應(yīng)器的影響還需要進(jìn)行驗(yàn)證,催化劑頻繁切換,反應(yīng)器粉料的形態(tài)隨催化劑體系變化而變化,反應(yīng)器流化狀態(tài)發(fā)生改變,也是引發(fā)靜電的原因。

        參考文獻(xiàn):

        [1]董克增.氣固流化床中靜電對(duì)流體力學(xué)的影響機(jī)制及其調(diào)控研究[J].萬方數(shù)據(jù),2015(6).

        [2]楊軍,許杰,陳陸軍.UNIPOL氣相流化床聚丙烯反應(yīng)器靜電的預(yù)防及控制[J].科學(xué)管理,2017(4).

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