李飛
摘 要:文章以某公司LPG球罐的一例泄漏搶修事故為例,介紹其事故搶修處理過程和事故的原因分析,并提出了事故之后的球罐補(bǔ)救技術(shù)措施,以供參考。
關(guān)鍵詞:LPG球罐;泄漏;搶修處理
1 引言
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的形勢(shì)下,人們對(duì)于各種能源的需求量不斷增加,而石油則是目前世界各國(guó)爭(zhēng)搶的重要戰(zhàn)略物資,其中的液化石油氣也是一種重要的燃料和化工基本原料,對(duì)我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的作用。其具有資源豐富、污染小和價(jià)格低的特點(diǎn),所以在我國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)以及人們的日常生活中廣泛使用,并且推動(dòng)市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。其在生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存時(shí)通常是在一定壓力下在儲(chǔ)罐中進(jìn)行儲(chǔ)存,而且由于液化石油氣具有極易燃燒,并且容易發(fā)生爆炸的特點(diǎn),因此對(duì)其生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存提出了較高的要求,一旦發(fā)生LPG球罐泄漏事故就需要立即進(jìn)行搶修和控制,避免事故的擴(kuò)大化。
2 LPG球罐泄漏概況
以某公司的石油液化氣儲(chǔ)配庫為例,其LPG儲(chǔ)罐的規(guī)格為2000m3,總共有10座,此外還有臥式圓筒儲(chǔ)罐等,其周轉(zhuǎn)液化氣的能力為300kt/a,當(dāng)進(jìn)行液化氣的外購時(shí),液化氣會(huì)通過槽船運(yùn)至碼頭,然后通過棧橋鶴管向庫區(qū)內(nèi)的儲(chǔ)罐進(jìn)行裝卸,然后再通過船舶或者車輛向各地進(jìn)行銷售。在某日的正常運(yùn)行中,其中的2號(hào)LPG儲(chǔ)罐出現(xiàn)了嚴(yán)重的水擊現(xiàn)象并且伴隨著管線的劇烈振動(dòng),最后引發(fā)出液管根部的法蘭被撕裂而發(fā)生LPG球罐的泄漏事故。下面將事故的經(jīng)過介紹如下:在某日上午按照任務(wù)規(guī)定工作人員對(duì)2號(hào)LPG球罐進(jìn)行充氣置換,將4號(hào)球罐中的大概700t液化石油氣通過氣相管在一定壓力下輸送到2號(hào)LPG球罐中,同時(shí)將此球罐中的水通過出液管排入6號(hào)球罐中。當(dāng)其內(nèi)部的水被排放至4.95m高度時(shí),工作人員將其出液管的球閥進(jìn)行關(guān)閉,所以排水停止,但是沒有關(guān)閉氣相管,導(dǎo)致帶有壓力的氣體持續(xù)被灌入2號(hào)LPG球罐中。此狀態(tài)持續(xù)約3h之后,又恢復(fù)正常的置換作業(yè),此時(shí)的4號(hào)球罐中的壓力逐漸降低,已經(jīng)降至了0.27MPa,幾乎與2號(hào)球罐的壓力和溫度相似。但是隨著置換作業(yè)的持續(xù)進(jìn)行,又過了1h之后天氣發(fā)生突然變化,遠(yuǎn)處也出現(xiàn)了雷擊現(xiàn)象,所以此時(shí)指揮人員下達(dá)命令放慢置換作業(yè)速度,所以將2號(hào)球罐的氣相管和出液管的球閥進(jìn)行關(guān)小操作,當(dāng)雷聲遠(yuǎn)離時(shí),指揮人員下令將球閥開大,此時(shí)就出現(xiàn)了出液管突然劇烈振動(dòng)的現(xiàn)象,但是在U型管架的限制下只是發(fā)生來回竄動(dòng),但是位移已經(jīng)超過50mm,在此現(xiàn)象持續(xù)了28s之后導(dǎo)致出液管根部的法蘭被強(qiáng)行撕開,此時(shí)球罐內(nèi)的液化氣就從此裂口中噴泄而出。
3 搶修處理及原因分析
3.1 球罐泄漏搶修處理
在事故發(fā)生之后,工作人員立即停止了置換作業(yè),并且將2號(hào)球罐的氣相操作閥關(guān)閉,指揮人員也立刻通知4號(hào)和6號(hào)球罐的控制人員對(duì)其出液管和氣相管進(jìn)行了緊急切斷,隨后根據(jù)應(yīng)急演練的方案對(duì)此次事故進(jìn)行了以下緊急搶修處理:首先啟動(dòng)兩臺(tái)液化氣壓縮機(jī)對(duì)發(fā)生事故的2號(hào)球罐的氣相進(jìn)行反抽,此操作的目的就是要將事故球罐中的氣相壓力進(jìn)行降低,而且所采用的立式單級(jí)往復(fù)式壓縮機(jī)中內(nèi)置有自動(dòng)換向油泵以及獨(dú)特的除液器,可以對(duì)液體進(jìn)行徹底的分離操作,而且其作業(yè)時(shí)的噪音較小,能夠適應(yīng)在高腐蝕和寒冷的環(huán)境中進(jìn)行持續(xù)作業(yè)。與此同時(shí),消防泵操作人員也處于一級(jí)戰(zhàn)備狀態(tài),隨時(shí)準(zhǔn)備當(dāng)球罐內(nèi)的水泄漏完畢之后出現(xiàn)液化氣外泄問題時(shí)采用強(qiáng)制注水裝置來避免事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。
3.2 事故原因分析
在事故處理完成之后,對(duì)事故過程進(jìn)行了詳細(xì)分析,最后得出事故原因?yàn)橐韵聨讉€(gè)方面:一是由于在對(duì)2號(hào)球罐進(jìn)行置換作業(yè)時(shí)的管內(nèi)水流速?zèng)]有合理控制,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其流速應(yīng)控制在3m/s以內(nèi),但是事故之前的流速已經(jīng)達(dá)到了4.5m/s,導(dǎo)致其過快,而且在進(jìn)行緊急切斷閥操作時(shí)導(dǎo)致過流裝置啟跳。二是在雷擊發(fā)生時(shí),雖然沒有對(duì)球罐造成直接的雷擊危害,但是雷擊現(xiàn)象導(dǎo)致出液管線共振問題的發(fā)生。三是在進(jìn)行緊急切斷閥操作時(shí),由壓縮空氣控制的開關(guān)的壓力比正常壓力低,所以導(dǎo)致在此過程中出現(xiàn)切斷閥失壓關(guān)閉的現(xiàn)象。四是對(duì)管道進(jìn)行質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量存在缺陷,不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,這就導(dǎo)致根據(jù)法蘭出現(xiàn)應(yīng)力集中的問題,而且螺栓也采用的是強(qiáng)度不夠的低碳鋼螺栓,在較大的外力作用下發(fā)生了變形問題。五是置換作業(yè)之前沒有對(duì)各項(xiàng)工藝參數(shù)進(jìn)行核對(duì),在置換作業(yè)中沒有對(duì)流速和空氣壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查和調(diào)整。最后是現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際作業(yè)指揮和調(diào)度較為混亂。
4 LPG球罐泄漏的補(bǔ)救技術(shù)措施
針對(duì)此次事故處理以及事后的原因總結(jié),對(duì)此球罐采取了以下補(bǔ)救技術(shù)措施,首先是對(duì)球罐進(jìn)行降壓沖水和排氣操作,然后對(duì)其進(jìn)行排水操作,將水倒入7號(hào)罐中,當(dāng)水位降至0.5m以下時(shí)通過排污管將水全部排出。在完成以上操作之后對(duì)此球罐的關(guān)鍵部位及焊縫進(jìn)行無損檢測(cè)。并對(duì)金屬纏繞墊進(jìn)行了更換,將低碳鋼螺栓改為專業(yè)級(jí)的高強(qiáng)度螺栓。最后在進(jìn)行壓密性試驗(yàn)并合格之后對(duì)其進(jìn)行重新注水置換。
5 結(jié)語
正是由于液化石油氣在生產(chǎn)、運(yùn)輸和存儲(chǔ)中存在較大的危險(xiǎn)性,所以應(yīng)做好充分的應(yīng)急措施并定期進(jìn)行應(yīng)急演練,確保在事故發(fā)生的第一時(shí)間進(jìn)行及時(shí)有效的處理,避免事故的擴(kuò)大化并進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)救,確保此類事故不會(huì)再次發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
[1]劉春秀,易麗軍,陸小杰.某石化企業(yè)LPG球罐區(qū)泄漏擴(kuò)散的數(shù)值模擬[J].廣州化工,2016,11(10):182-184.