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        大采深強沖擊傾向性小煤柱沿空巷道支護技術(shù)研究

        2018-09-17 01:53:26陳海瑞張金虎邢魯義許永祥
        關(guān)鍵詞:錨桿圍巖變形

        陳海瑞,張金虎,邢魯義,許永祥

        (1.陜西正通煤業(yè)有限責(zé)任公司,陜西 咸陽 713600;2.天地科技股份有限公司 開采設(shè)計事業(yè)部,北京 100013;3.煤炭科學(xué)研究總院 開采研究分院,北京 100013;4.山東科技大學(xué) 礦業(yè)與安全工程學(xué)院,山東 青島 266590)

        為了提高煤炭的采出率,窄煤柱護巷及無煤柱技術(shù)逐漸推廣應(yīng)用,但由于采深的逐年增加,無煤柱(小煤柱)護巷難度越來越大,且部分礦井存在沖擊傾向性,巷道圍巖出現(xiàn)大變形,嚴重制約了工作面推進速度的提高和煤炭資源的回收[1-4]。姜福興教授等[5]以沿空巷道應(yīng)力場分布為切入點,分析得到沿空巷道圍巖高應(yīng)力區(qū)附近的高應(yīng)力差區(qū)是發(fā)生沖擊地壓的主要區(qū)域,通過合理布置沿空巷道位置,調(diào)整實體煤巷幫與高應(yīng)力峰值位置間距,有效控制了沖擊地壓災(zāi)害;姜鵬飛等[6]采用數(shù)值模擬的方法分析了沿空留巷圍巖變形特征,提出了沿空留巷的合理支護對策;許永祥[7-8]通過沿空掘巷與高強度錨桿(索)高預(yù)應(yīng)力支護技術(shù)的綜合應(yīng)用,減小了特厚綜放工作面煤柱損失、改善了圍巖應(yīng)力環(huán)境;樊克恭教授等[9]針對厚煤層大斷面沿空掘巷變形嚴重等問題,綜合研究認為原巖應(yīng)力高、巷道兩幫巖性差、支護結(jié)構(gòu)及參數(shù)不合理等是導(dǎo)致巷道變形破壞的主要原因,通過小煤柱護巷和聯(lián)合加強支護方案解決了原支護需多次擴幫、臥底的難題。以上學(xué)者的研究揭示了沿空巷道及沖擊傾向性機理,并提出相應(yīng)控制技術(shù),取得良好的效果。但目前針對大采深、有沖擊傾向性特厚煤層的無(小)煤柱沿空巷道變形機理及控制技術(shù)研究較少,本文針對高家堡煤礦大采深、特厚煤層且具有強沖擊傾向性條件,提出與此條件相適應(yīng)的窄煤柱沿空巷道讓壓支護技術(shù)并進行礦壓實測,指導(dǎo)類似條件支護方案的確定,進一步提高無(小)煤柱護巷的適應(yīng)范圍。

        1 工程背景

        1.1 工作面概況

        高家堡煤礦103工作面是首采101工作面的接續(xù)工作面,煤厚12.3~14.4m,傾角2°~6°,埋深820~1100m?;卷敒?.9~16.4m的中粒砂巖,直接頂為0.44~6.88m的泥巖。巷道為矩形全煤巷道,凈尺寸為5000mm×3600mm。工作面位置及巷道布置如圖1所示。

        圖1 工作面及巷道布置示意

        1.2 原支護方案

        基于經(jīng)驗法進行了103工作面支護方案的初步設(shè)計,首采101工作面詳細設(shè)計參數(shù)如表1所示。

        表1 101回風(fēng)巷支護方案

        通過對初始支護方案綜合分析,支護系統(tǒng)支護強度、安裝載荷(預(yù)應(yīng)力)和錨桿(索)參數(shù)等存在一定問題,根據(jù)康紅普院士[10-12]研究結(jié)果,錨桿預(yù)應(yīng)力太低,無法限制圍巖的早期變形,出現(xiàn)松動圈逐步加大,造成錨桿失效;同時針對存在沖擊地壓的特點,支護系統(tǒng)應(yīng)具有可變現(xiàn)性和讓壓性。通過101支護效果現(xiàn)場實測結(jié)果,剖析存在問題,對103工作面巷道進行針對性的設(shè)計。

        1.3 101工作面回風(fēng)巷道圍巖結(jié)構(gòu)實測

        為掌握沿空巷道圍巖松動圈破壞范圍,采用CXK6型礦用本安型鉆孔成像窺視儀對回風(fēng)巷道圍巖松動圈發(fā)育形態(tài)進行測試分析。

        對于每個測站的巷道斷面,頂板打3個鉆孔、兩幫各打1個鉆孔,孔深4m左右,鉆孔電視探測鉆孔布置如圖2所示。圍巖松動圈鉆孔電視測試結(jié)果如圖3所示。

        圖2 圍巖松動圈探測鉆孔

        圖3 圍巖結(jié)構(gòu)鉆孔電視測試結(jié)果

        由鉆孔成像圖可以看出,對于頂板中部和工作面幫在鉆孔深度范圍內(nèi),淺部煤層裂隙比較發(fā)育、破碎,煤層在1.5~1.6m深度仍發(fā)育有明顯裂隙,2.2m深度以內(nèi)的煤層未再有裂隙出現(xiàn),可以確定該斷面頂板中部的松動圈大小為2.2m。對于煤柱幫鉆孔,1.8m處的煤體依然比較破碎,2.6m處仍有裂隙出現(xiàn),3.0m深度以內(nèi)的煤層尚未發(fā)現(xiàn)有明顯裂隙,所以,該斷面生產(chǎn)幫中部的松動圈大小為2.6m。據(jù)此得知松動圈在小煤柱側(cè)最大為2.6m,在實體煤一側(cè)最大為2.2m。

        在現(xiàn)用的支護體系作用下,巷道圍巖松動圈總體的變化范圍為2200~2600mm,均屬于大松動圈中的Ⅴ類不穩(wěn)定圍巖。松動圈實測為錨固范圍的確定提供了依據(jù)。

        1.4 沖擊傾向性評價

        基于地質(zhì)因素影響下沖擊地壓危險指數(shù)、開采技術(shù)因素影響下沖擊地壓危險指數(shù)和沖擊地壓危險性綜合指數(shù)對沖擊危險等級進行綜合評價,由于4煤層彈性能量指數(shù)為12.45,本身具有強沖擊傾向性,最大埋深大于1000m,煤層上覆巨厚巖層,不僅易懸頂而導(dǎo)致彎曲彈性能在煤體內(nèi)積聚,還會因斷裂產(chǎn)生沖擊動載誘發(fā)沖擊地壓,上述綜合因素造成沖擊危險等級為強沖擊危險。

        1.5 巷道變形機理分析

        通過現(xiàn)場礦壓觀測結(jié)果得出,由于錨桿預(yù)應(yīng)力過低且表面支護不完善無法限制圍巖早期變形,導(dǎo)致松動圈擴大且無法進一步限制圍巖運動造成巷道大變形,表面煤體破碎或托盤發(fā)生翻轉(zhuǎn)變形,造成錨桿、錨索失效。

        2 沿空巷道支護方案設(shè)計

        2.1 設(shè)計原則

        支護體(錨桿或錨索)和圍巖間必須達到圍巖應(yīng)力-錨桿載荷平衡(應(yīng)力-耦合),圍巖位移-錨桿變形協(xié)調(diào)(變形耦合)。為了保證圍巖穩(wěn)定性和防止錨桿(索)破斷,錨桿(索)支護設(shè)計必須滿足:足夠的安裝載荷以保證及時主動支護;適當(dāng)?shù)闹ёo強度以保證錨桿(索)和圍巖間的應(yīng)力載荷平衡(應(yīng)力-載荷耦合);圍巖表面位移滿足圍巖穩(wěn)定性要求;足夠的延伸距離以保證錨桿(索)和圍巖間的變形協(xié)調(diào)(變形耦合);合理的錨桿(索)的有效支護長度。

        2.2 巷道圍巖控制原理

        (1)高預(yù)應(yīng)力 高家堡煤礦103工作面回風(fēng)巷圍巖和支護系統(tǒng)受到深井高地壓、強沖擊傾向性和采動應(yīng)力的綜合影響,因此,要求巷道的支護系統(tǒng)應(yīng)具有足夠的強度來適應(yīng)巷道的地質(zhì)與采礦條件。

        (2)可變現(xiàn)性及讓壓性 根據(jù)前期礦壓監(jiān)測結(jié)果,回采巷道受工作面動壓影響,會發(fā)生明顯變形。支護系統(tǒng)必須具有讓壓變形功能以讓掉“不可控制”的變形,讓壓必須是在一定支護強度基礎(chǔ)上的控制讓壓即緩慢讓壓,以防止支護系統(tǒng)失效。

        (3)輔助措施 合理的表面控制措施要求護表構(gòu)件不僅要有合理的剛度和護表面積,而且要求其抗彎性能要好,保證在巷道圍巖壓力和變形較大的情況下適應(yīng)變形需要;同時優(yōu)化材料結(jié)構(gòu),使其具有抗沖擊性,適應(yīng)開采條件要求。

        2.3 支護方案

        基于整體耦合讓壓理念進行了支護方案優(yōu)化,優(yōu)化后支護方案見表2和圖4。

        表2 103回風(fēng)巷優(yōu)化后支護方案

        圖4 優(yōu)化后支護參數(shù)

        (1)錨桿 新支護方案錨桿桿體的材質(zhì)由普通強度的Q335提高到Q500,提高支護強度;桿體沖擊功由原來大于45J提高到大于100J,增加抗沖擊能力;桿體直徑由20mm提高到22mm,提高支護強度;錨桿長度由2300mm提高到2800mm,避免松動圈擴大后錨桿失效;錨桿結(jié)構(gòu)由全螺紋錨桿變?yōu)闈L絲錨桿,提高錨桿的預(yù)緊力;錨固端由普通螺紋結(jié)構(gòu)改為蛇形結(jié)構(gòu),提高錨固力;增加了讓壓環(huán),增加錨桿變形量,實現(xiàn)耦合讓壓支護效果,適應(yīng)巷道動壓和大變形特點;錨桿間排距由800mm×800mm,提高到980mm×1000mm(頂板)和1000mm×1000mm(兩幫),提高錨桿的支護效率,提高巷道掘進速度。

        (2)錨索 在煤柱側(cè)增加兩排錨索,提高幫部支護的效果;幫部錨索錨固端增加密集鳥窩結(jié)構(gòu),解決幫部錨索“三徑比”不合理、錨固力不足的難題;增加了讓壓環(huán),增加錨索變形量,實現(xiàn)耦合讓壓支護效果,適應(yīng)巷道動壓和大變形特點;錨索間排距由1300mm×800mm,提高到1500mm×1000mm,提高錨索的支護效率。錨索耦合讓壓結(jié)構(gòu)見圖5。

        圖5 錨索耦合讓壓結(jié)構(gòu)

        (3)表面支護 采用W鋼帶和鋼帶托盤代替鋼筋梯,提高表面支護強度;錨索采用JM錨索梁代替T型錨索梁,增加護表效果。

        3 巷道圍巖支護效果評測

        3.1 沿空巷道煤體應(yīng)力監(jiān)測

        鉆孔應(yīng)力計及圍巖變形設(shè)置1號和2號2個測站,2測站間距70m,每個測站在煤柱側(cè)布置3m,4m,5m共3個點;在工作面?zhèn)炔贾?m,5m,7m,9m共4個點,應(yīng)力計間距為1m,如圖6所示。圖7為第2測站各測點在與工作面不同距離處不同深度鉆孔應(yīng)力的實測結(jié)果及其規(guī)律。

        圖6 鉆孔應(yīng)力計布置示意

        圖7 第2測站工作面幫鉆孔應(yīng)力變化實測結(jié)果

        鉆孔應(yīng)力監(jiān)測結(jié)果表明:

        (1)工作面幫 各測點鉆孔應(yīng)力為先增大后降低,當(dāng)測點進入超前支承壓力顯著影響區(qū)范圍內(nèi),應(yīng)力值由最大值開始減小,得出超前壓力影響范圍約為50~60m;在超前支承壓力影響前,3m測點處的鉆孔應(yīng)力值在安裝應(yīng)力附近變化,超前壓力影響范圍內(nèi),3m測點處的煤體應(yīng)力增大較小,說明3m測點處的煤體本身就處于較高的支承壓力作用下;5m,7m,9m測點處的鉆孔應(yīng)力值受到超前支承壓力增加明顯,且深部測點變化更明顯,說明5m,7m,9m測點處的煤體比較完整,承載能力較高,受采動影響后處于較高支承壓力作用下。為保證錨桿支護效果,同時使沿空巷道及圍巖盡可能處于較低應(yīng)力作用環(huán)境,結(jié)合101工作面?zhèn)认蛑С袎毫ΡO(jiān)測結(jié)果分析,類似條件工作面沿空掘巷小煤柱寬度不宜大于7~9m。

        (2)煤柱幫 3m和5m測點處應(yīng)力較4m低,且4m測點處煤體應(yīng)力值與安裝應(yīng)力基本相當(dāng),說明4m測點處煤體較穩(wěn)定、承載能力高,有利于發(fā)揮錨桿的錨固性能。

        3.2 巷道圍巖變形量

        從巷道掘出到工作面回采影響的整個過程中,在較大采深及采動影響條件下,第1測站處巷道頂?shù)装逡平繛?26mm,移近率為3.71%;第2測站處頂板平均下沉量70.5mm(因巷道積水僅測到頂板下沉量);巷道兩幫的平均移近量僅為198.3mm,平均移近率僅為3.97%,錨桿(索)的讓壓環(huán)普遍未開啟。說明目前的支護參數(shù)及支護強度完全能夠滿足103工作面沿空巷道(回風(fēng)巷道)圍巖的支護要求,錨桿(索)預(yù)緊力整體較高,在較高的支護剛度作用下,不僅巷道淺部圍巖能夠得到及時有效支護,而且有效地防止了破碎圍巖向深部發(fā)展,提高了深部圍巖的自支承能力,大大減輕了巷道圍巖的變形程度,巷道整體支護效果良好。

        4 結(jié) 論

        針對高家堡煤礦大采深、特厚煤層且具有強沖擊傾向性條件,進行了沿空巷道窄煤柱支護技術(shù)研究,得到如下結(jié)論:

        (1)在101工作面支護實測基礎(chǔ)之上,基于整體耦合讓壓設(shè)計理念,設(shè)計高強預(yù)應(yīng)力蛇形讓壓錨桿和鳥窩耦合讓壓錨索提高錨固范圍內(nèi)巖層的整體剛度,及時有力地抑制了巷道淺部破碎圍巖的有害變形,同時有效防止了破碎圍巖向深部發(fā)展,提高了深部圍巖的自承能力。

        (2)錨桿(索)支護體系能夠提供較高的支護強度及剛度,錨桿、錨索及鋼帶等支護構(gòu)件整體能夠?qū)ο锏绹鷰r起到有效錨固作用,錨桿、錨索發(fā)揮了較高的耦合支護性能,巷道整體支護效果良好。

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