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(武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司,武漢 430084)
長(zhǎng)期以來(lái),大噸位拖纜機(jī)都由國(guó)外公司生產(chǎn);近年來(lái),國(guó)內(nèi)有公司相繼研制出一系列噸位的拖纜機(jī),逐漸實(shí)現(xiàn)拖纜機(jī)國(guó)產(chǎn)化,但其性能有待提高。所以對(duì)拖纜機(jī)液壓系統(tǒng)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的典型故障[1]進(jìn)行分析總結(jié),以期促進(jìn)國(guó)產(chǎn)拖纜機(jī)性能的改進(jìn)。
深海三用工作船的船舯設(shè)備包括拖纜機(jī)、移貨絞車、儲(chǔ)纜絞車等。大多數(shù)時(shí)候儲(chǔ)纜絞車和移貨絞車都需要和拖纜機(jī)共用一個(gè)液壓動(dòng)力單元。三通切換閥的作用是在拖纜機(jī)和絞車之間切換,正常工作時(shí)所有泵組都向拖纜機(jī)供油,保證拖纜機(jī)的正常工作;三通閥切換之后,將一個(gè)泵組切換給絞車供油。拖纜機(jī)和絞車一般不會(huì)同時(shí)工作。
由于拖纜機(jī)動(dòng)力單元一個(gè)泵組的流量比較大,一般為400 ~800 L/min。三通切換閥采用的是ParkerD11系列NG32的電磁換向閥[2],工作原理見(jiàn)圖1。
圖1 絞車三通切換閥原理示意
拖纜機(jī)在調(diào)試過(guò)程中,切換三通換向閥向拖纜機(jī)供油時(shí),拖纜機(jī)能正常工作,即動(dòng)力單元的液壓油能順利供給拖纜機(jī)馬達(dá)。但是切換三通閥向絞車供油時(shí),絞車沒(méi)有動(dòng)作,動(dòng)力單元的液壓油沒(méi)有供給絞車馬達(dá)。
通過(guò)對(duì)三通閥的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,先導(dǎo)閥原始狀態(tài)是P通A,見(jiàn)圖2a),先導(dǎo)壓力油作用在主閥的左腔,使主閥工作在右側(cè),主油路的壓力油供給拖纜機(jī)。先導(dǎo)閥得電后,先導(dǎo)壓力油進(jìn)入主閥右腔,使主閥工作在左位,見(jiàn)圖2c),此時(shí)主油路的壓力油供給絞車。
圖2 絞車三通切換閥換向過(guò)程剖面
因主閥是滑閥閥芯,閥芯換向的過(guò)程中存在一個(gè)死區(qū),即P和A、B都不通,見(jiàn)圖2b),此時(shí)主油路壓力會(huì)瞬間憋高。而拖纜機(jī)采用的低壓大流量葉片泵HPD7-6,匹配的是順序型安全閥,在液壓系統(tǒng)壓力超過(guò)安全閥設(shè)定壓力時(shí),為保障系統(tǒng)安全,安全閥會(huì)立刻跳壓,使系統(tǒng)壓力變?yōu)?。主閥閥芯換向過(guò)程見(jiàn)圖2。
當(dāng)系統(tǒng)壓力高于主泵安全閥設(shè)定壓力時(shí),安全閥會(huì)立刻跳壓,跳壓后系統(tǒng)壓力變?yōu)?;此時(shí)電液換向閥主閥芯還沒(méi)有來(lái)得及換向到位,先導(dǎo)壓力變?yōu)?,主閥芯又回到初始位置,從而使主油路液壓油無(wú)法到達(dá)絞車。
先導(dǎo)油壓力作用時(shí)間不夠,無(wú)法推動(dòng)主閥芯換向到位。推動(dòng)主閥芯至少需要先導(dǎo)壓力作用時(shí)間超過(guò)585 ms,當(dāng)主閥換向時(shí),由于存在換向死區(qū),主閥還未換向到位,系統(tǒng)壓力就達(dá)到泵安全閥壓力,憋壓約100 ms時(shí)主泵安全閥跳壓,使系統(tǒng)壓力降為0,無(wú)法提供持續(xù)的先導(dǎo)壓力。所以造成此故障的原因是液壓系統(tǒng)匹配性問(wèn)題,泵的響應(yīng)速度比三通閥的響應(yīng)速度快,使得三通閥不能正常換向。
對(duì)國(guó)內(nèi)外液壓元件市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,這種低壓大流量電磁換向閥目前市場(chǎng)上還沒(méi)有廠家銷售。Rolls-Royce拖纜機(jī)系統(tǒng)中用到的三通電磁閥為其自制產(chǎn)品,不對(duì)外銷售。國(guó)內(nèi)WMMP公司已研制出這種三通低壓大流量電磁閥,原理見(jiàn)圖3。
圖3 WMMP三通切換閥原理
WMMP公司自主研制的電控三通轉(zhuǎn)換閥采用插裝閥[3]的結(jié)構(gòu)形式,通流能力大,其額定流量范圍為1 500~4 200 L/min,專門應(yīng)用于低壓大流量的拖纜機(jī)液壓系統(tǒng)。當(dāng)先導(dǎo)電磁閥均不得電時(shí),A和B通,A和C截止;當(dāng)先導(dǎo)電磁閥DT1和DT2均得電時(shí),A和B截止,A和C通。其外形見(jiàn)圖4。
圖4 三通切換閥外形
對(duì)于大噸位拖纜機(jī),由于負(fù)載噸位大,所需液壓馬達(dá)的數(shù)量較多,所以一般將拖纜機(jī)的液壓馬達(dá)對(duì)稱布置于拖纜機(jī)的左右舷,由左右舷泵組分別驅(qū)動(dòng)。這就需要兩邊的馬達(dá)工作壓力和輸出轉(zhuǎn)矩保持同步。目前的同步方法是在左右舷馬達(dá)回路之間增加一個(gè)左右舷隔離閥組[4],保證兩邊馬達(dá)的工作壓力一致。液壓原理示意于圖5。
圖5 左右舷隔離閥液壓原理示意
當(dāng)隔離閥的電磁鐵不得電時(shí),P1和P2油路的高壓油使插裝閥處于關(guān)閉狀態(tài),左舷的P1油路和右舷的P2油路相互隔離。當(dāng)電磁鐵得電時(shí),插裝閥被打開(kāi),P1油路和P2油路相通。
150 t雙滾筒拖纜機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),拖纜機(jī)雙邊馬達(dá)同時(shí)工作時(shí),負(fù)載拉力和速度均能滿足設(shè)計(jì)要求;但當(dāng)拖纜機(jī)只有單邊馬達(dá)工作時(shí),負(fù)載拉力和滾筒速度都很小,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,遠(yuǎn)程觸摸屏觀察,此時(shí)液壓系統(tǒng)的壓力很小。
排查發(fā)現(xiàn)故障原因是閥塊設(shè)計(jì)時(shí),先導(dǎo)油路將左右舷的主油路打通,使左右舷液壓油路始終處于相通的狀態(tài),見(jiàn)圖6。
圖6 隔離閥剖視圖
所以當(dāng)雙邊馬達(dá)同時(shí)工作時(shí),由于左右舷回路均為高壓,所以壓力和流量均可以正常建立;而只有單邊馬達(dá)工作時(shí),高壓側(cè)液壓油會(huì)通過(guò)直徑為8 mm的先導(dǎo)孔與低壓側(cè)相通,使油壓不能建立,而且油液部分流回油箱,導(dǎo)致流量不足,從而速度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。
改進(jìn)措施:重新設(shè)計(jì)并加工隔離閥塊。
低壓拖纜機(jī)因系統(tǒng)流量大,多采用鈦板式冷卻器[5],見(jiàn)圖7。鈦板式冷卻器由冷卻板片組成,冷卻介質(zhì)從板片之間的波紋孔中流過(guò),板片與板片之間靠密封膠條進(jìn)行密封。介質(zhì)流動(dòng)為單邊對(duì)流形式,即溫度較高的介質(zhì)從固定壓緊板上面一個(gè)角孔流入,從同一側(cè)的下面角孔流出,過(guò)程中放出熱量;同樣溫度較低的介質(zhì)從固定壓緊板下面一個(gè)角孔流入,從同一側(cè)的上面角孔流出,過(guò)程中帶走熱量。
250 t三滾筒低壓拖纜機(jī)在工作過(guò)程中,出現(xiàn)板式冷卻器油水側(cè)貫穿的現(xiàn)象,油側(cè)的液壓油進(jìn)入水側(cè)。
對(duì)板式冷卻器進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)中間部分板片存在擠壓變形的現(xiàn)象,判斷這部分板片之間的密封失效,導(dǎo)致油水側(cè)貫穿。
經(jīng)分析,由于板式冷卻器是冷卻介質(zhì)從板片與板片之間的波紋孔流動(dòng),有一定的耐壓能力。當(dāng)系統(tǒng)流量過(guò)大或冷卻器設(shè)計(jì)裕量不足,使其工作壓力超過(guò)最高耐壓值時(shí),就可能導(dǎo)致板片擠壓變形或密封膠條跑偏,使油水側(cè)相通。計(jì)算發(fā)現(xiàn),冷卻器的設(shè)計(jì)裕量不足,冷卻器的計(jì)算雖然滿足了冷卻功率的要求,但是選用的板片數(shù)量不足,導(dǎo)致冷卻介質(zhì)的過(guò)流通道不足,壓力損失過(guò)大,超過(guò)其最高耐壓值,造成板片的擠壓變形。
該故障的解決方案是在油側(cè)的進(jìn)油口和出油口之間增加一個(gè)單向閥,當(dāng)進(jìn)油口的壓力超過(guò)冷卻器的最大耐壓值時(shí),單向閥開(kāi)啟,使部分油液通過(guò)單向閥直接流向冷卻器出油口,減少冷卻器冷卻板片的負(fù)擔(dān)。
150 t雙滾筒拖纜機(jī)在調(diào)試時(shí),主液壓系統(tǒng)發(fā)生油液乳化[6]。
液壓系統(tǒng)油液乳化是由于有水混入了液壓油,導(dǎo)致油液乳化。
整個(gè)拖纜機(jī)液壓系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中可能進(jìn)水的地方有2個(gè):一是壓力油箱,因壓力油箱要通入壓縮空氣,壓縮空氣如果不夠干燥,會(huì)向系統(tǒng)中引入水分;二是板式冷卻器,如果冷卻器損壞,也可能導(dǎo)致冷卻水進(jìn)入液壓系統(tǒng)。
在故障排查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)冷卻器的水側(cè)有乳化的液壓油。隨后對(duì)冷卻器進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)板片的密封膠條跑偏,起不到密封作用。所以該故障的原因是板式冷卻器的油水側(cè)擊穿,冷卻水通過(guò)冷卻器流入了液壓系統(tǒng)管路中。
拖纜機(jī)在正常工作時(shí),操作人員觀察了冷卻器的壓力表,油側(cè)和水側(cè)的工作壓力均沒(méi)有超過(guò)冷卻器的最大耐壓值。但是檢查管路發(fā)現(xiàn),船廠在做管路舾裝時(shí),在壓力油箱的低位油口多裝了截止閥,見(jiàn)圖8中的①。
圖8 主系統(tǒng)補(bǔ)油原理示意
拖纜機(jī)主液壓系統(tǒng)是閉式系統(tǒng),需要配置壓力油箱來(lái)為系統(tǒng)補(bǔ)油,補(bǔ)充系統(tǒng)油液的熱脹冷縮及泄漏。
主系統(tǒng)是通過(guò)壓力油箱補(bǔ)油,壓力油箱的補(bǔ)油口始終與主系統(tǒng)的回油路相連,油箱液面以上通入0.08 MPa的干燥壓縮空氣。當(dāng)壓力油箱的液位過(guò)低產(chǎn)生低液位報(bào)警時(shí),補(bǔ)油泵會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)給壓力油箱補(bǔ)油,直至液面補(bǔ)充到壓力油箱液位計(jì)的高液位點(diǎn)時(shí),補(bǔ)油泵停機(jī),停止補(bǔ)油。同時(shí),壓力油箱的高位油口有一個(gè)開(kāi)啟壓力為0.1 MPa的單向閥,當(dāng)補(bǔ)油壓力超過(guò)0.1 MPa時(shí),壓力油箱中的液壓油就會(huì)通過(guò)單向閥流回船供油箱,這樣,系統(tǒng)回油路中的壓力就保證不會(huì)超過(guò)0.1 MPa。
但是船廠在壓力油箱的補(bǔ)油口加了一個(gè)截止閥①,當(dāng)這個(gè)截止閥關(guān)閉時(shí),補(bǔ)油泵的出油口和主系統(tǒng)回油管路形成一個(gè)剛性容腔,開(kāi)啟補(bǔ)油泵給系統(tǒng)補(bǔ)油,油液補(bǔ)充完成后,回油路的壓力會(huì)瞬間上升,超過(guò)冷卻器的耐壓值,將冷卻器油水側(cè)擊穿,導(dǎo)致油液乳化。
故障的解決措施:拆除船廠安裝的截止閥①,避免再發(fā)生此類誤操作。
拖纜機(jī)液壓系統(tǒng)典型故障類型涵蓋了拖纜機(jī)的設(shè)計(jì)制造、配套件選型及使用維護(hù)等方面。針對(duì)這些方面的問(wèn)題,對(duì)今后拖纜機(jī)的改進(jìn)和優(yōu)化提出以下建議。
1)在閥件的設(shè)計(jì)選型時(shí),應(yīng)特別注意高壓元件和低壓系統(tǒng)的壓力匹配性問(wèn)題;
2)板式冷卻器的設(shè)計(jì)選型時(shí),板片數(shù)量應(yīng)留有裕量,保證換熱功率的同時(shí),還應(yīng)保證流道壓力損失不超過(guò)冷卻器的設(shè)計(jì)壓力;
3)對(duì)拖纜機(jī)在使用和維保過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)向用戶提出盡可能詳細(xì)的操作建議和注意事項(xiàng),避免用戶在使用時(shí)發(fā)生誤操作。