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        核島板式換熱器缺陷原因分析及改進(jìn)建議

        2022-02-11 13:02:14王玉彬李開盈孫永信
        產(chǎn)業(yè)與科技論壇 2022年4期
        關(guān)鍵詞:外漏核島板片

        □邱 波 陳 松 王玉彬 李開盈 王 旭 孫永信

        一、概述

        核島板式換熱器(以下簡稱“核島板換”)為核島各熱交換器的最終熱阱,將核島設(shè)備的冷卻水熱量傳遞給海水,其主要結(jié)構(gòu)如圖1a所示,由板片組、固定板、壓緊板、承載桿、導(dǎo)桿等組成,其工作原理如圖1b所示,其中箭頭代表為被冷卻介質(zhì),藍(lán)色箭頭代表為冷源海水,兩種流體在板片間間隔對流,形成熱量傳遞,板片間通過密封膠條進(jìn)行密封。

        圖1 板式熱交換器

        該電廠共四臺機(jī)組,核島板換為瑞典進(jìn)口板式換熱器,板片厚度0.7mm,板片數(shù)量為508張,換熱面積為9,329m2,每臺機(jī)組共4臺核島板換,分兩列布置,一用一備。其中1、2號機(jī)組于2002年左右投入運(yùn)行,3、4號機(jī)組于2011年左右投入運(yùn)行,1、2號機(jī)組設(shè)備運(yùn)行已近20年,運(yùn)行期間核島板換經(jīng)常發(fā)生內(nèi)漏和外漏等缺陷,對現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行及機(jī)組安全帶來一定的影響,通過歷史統(tǒng)計(jì),截至2020年底,在機(jī)組運(yùn)行期間,核島板換出現(xiàn)非預(yù)期的缺陷次數(shù)達(dá)到了56次,其中內(nèi)漏34次,外漏22次,在核電核島板換中屬于缺陷率較高的水平。

        本文將對所有歷史缺陷進(jìn)行梳理,分析其中幾項(xiàng)重要的原因,并針對性提出改進(jìn)建議。

        二、主要缺陷

        (一)缺陷類型。日常運(yùn)行期間,核島板式主要缺陷表現(xiàn)為外漏和內(nèi)漏。

        1.外漏。在日常運(yùn)行期間,核島板換發(fā)生外漏,其內(nèi)部流通介質(zhì)外漏至廠房,外漏直接原因?yàn)榘迤g密封故障,且所有外漏均發(fā)生在海水介質(zhì)側(cè)。外漏根據(jù)表現(xiàn)可分為滲漏(量小,水滴不連續(xù))和泄漏(量大,水滴連續(xù))。為保證板片間的可靠密封,在板式換熱器解體后組裝時(shí),其安裝完成后的板片組厚度值A(chǔ)要求在一定范圍,該值與板片厚度、板片凹槽深度及板片數(shù)量相關(guān)。

        板片安裝時(shí),由于板片通過金屬懸掛槽懸掛于上部承載桿之上,由于板片自重及板片較大,整體剛度較小,會使安裝時(shí)懸掛槽與上部承載桿存在卡澀的情況,導(dǎo)致在安裝時(shí)某些板片膠條在靠近上端處未壓到位,當(dāng)啟機(jī)時(shí)會發(fā)生外漏,當(dāng)運(yùn)行一段時(shí)間后,此種外漏有可能會消失,由于系統(tǒng)運(yùn)行壓力的沖擊下,將未壓實(shí)到位的板片糾正到位。所以檢修時(shí)要控制好A值,并在安裝板片時(shí)注意撥動上部懸掛槽,整組板片分多次逐批推到位,減少一次性大量推動時(shí)存在的卡澀。

        另外,板片間的密封依靠板片之間的密封膠條來實(shí)現(xiàn),如果密封膠條脫落、膠條密封面有異物、密封膠條老化、破損等情況也會造成外漏。

        板片上密封膠條是通過人工擠膠與板片粘接壓緊,然后在一定溫度下進(jìn)行高溫固化完成,如圖2所示。如果某處涂膠不均勻,粘接不牢會導(dǎo)致密封條脫落,造成外漏。在現(xiàn)場檢修時(shí),如果膠條表面異物清理不干凈,膠也會造成外漏。此外密封膠條屬于橡膠類制品,存在老化等情況,循環(huán)板片備件存放環(huán)境不符合恒溫恒濕的條件,也會進(jìn)一步加速老化,同時(shí)檢修頻繁,多次拆裝后橡膠密封回彈性下降,也將造成外漏。

        圖2 密封膠條施工

        2.內(nèi)漏。在日常運(yùn)行期間,板式換熱器會發(fā)生內(nèi)漏,由于RRI側(cè)介質(zhì)壓力較SEC海水側(cè)壓力高,內(nèi)漏會使RRI側(cè)設(shè)冷水向SEC海水側(cè)泄漏,造成RRI水箱液位下降,日常運(yùn)行期間可以通過水箱液位判斷板換是否存在內(nèi)漏,再通過逐個(gè)隔離核島板換排查出哪臺核島板換存在內(nèi)漏。內(nèi)漏的直接原因?yàn)榘迤┛?,板片穿孔的影響因素較多,從歷史的檢修來看,有正常長期運(yùn)行的磨損減薄穿孔,穿孔的區(qū)域范圍內(nèi)存在減薄,長期運(yùn)行后在某一點(diǎn)發(fā)生穿孔。另外還有一種穿孔在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生,大部分是由于板片間異物,造成某點(diǎn)板片間流態(tài)發(fā)生變化,產(chǎn)生局部高流速快速磨損穿孔,如圖3所示。

        圖3 磨損穿孔

        (二)歷史缺陷分析。對該廠2004年以來的歷史缺陷情況進(jìn)行了詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)對缺陷影響較大的一些問題,主要如下。

        1.板片老舊。對1、2號機(jī)組運(yùn)行近17年的缺陷次數(shù)按照前6年和6年之后的年平均缺陷次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到表1的數(shù)據(jù),可以看出,6年之后的年平均缺陷次數(shù)成倍增加,表明隨著運(yùn)行年限的增加,核島板換出現(xiàn)缺陷的頻次增加。

        表1 核島板換年均缺陷次數(shù)統(tǒng)計(jì)

        該廠所在的地區(qū)為杭州灣入??谔?,海水中泥沙含量高,對板片產(chǎn)生的磨損也較其它核電廠嚴(yán)重,運(yùn)行年限的增長,導(dǎo)致板片減薄,在后期的運(yùn)行中出現(xiàn)穿孔,形成內(nèi)漏。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),目前該廠1、2號機(jī)組板式換熱器現(xiàn)場使用以及備件板片中,2000年前的板片數(shù)量約占到了50%(如圖4所示,從標(biāo)記上可以看出該板片為1998年生產(chǎn))。

        圖4 板片掛耳上部制造年份標(biāo)記

        2.板片檢修不充分。該廠各機(jī)組每次大修需對4臺板式換熱器進(jìn)行清洗檢查,每臺核島板換508張板片,由于核島板換在大修停機(jī)時(shí)仍需要保證一列的運(yùn)行,倒列時(shí)間短,因此每臺核島板換的檢修時(shí)間僅3~4天,工作內(nèi)容包括拆解、逐張板片清洗檢查、回裝、水壓試驗(yàn)等工作。

        3~4天時(shí)間相當(dāng)緊張,造成板片清洗檢查檢修存在不充分的情況:一是無法對板片密封膠條生產(chǎn)日期進(jìn)行全面檢查,造成有部分板片密封膠條超壽期使用;二是容易漏檢減薄的板片;這些問題會導(dǎo)致后續(xù)水壓試驗(yàn)無法一次性通過或投運(yùn)后不久的重復(fù)檢修問題,據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),最多的返工次數(shù)達(dá)到了7次之多,某臺核島板換在2011年6、7、8月份連續(xù)進(jìn)行了3次內(nèi)漏檢修,3次檢修中先后發(fā)現(xiàn)板片穿孔、板片穿孔及減薄、板片穿孔及減薄,當(dāng)水壓試驗(yàn)無法一次性通過時(shí),就需要重新返工,3~4天的工期還需要考慮返工時(shí)間,這些對檢修工作造成巨大的壓力,核島板換基本是屬于倒班檢修的狀況,人員的疲勞進(jìn)一步影響檢修的質(zhì)量。

        3.上游異物。核島核島板換在設(shè)計(jì)時(shí),要求進(jìn)入板式換熱器的砂子顆粒直徑<2mm,因此核島板換上游設(shè)置了過濾器,過濾精度為2mm。但在2019年,該廠核島板換發(fā)生缺陷次數(shù)達(dá)到了9次之多,解體檢查發(fā)現(xiàn)板片間存在較多硬質(zhì)異物,通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)為上游過濾器下游與核島板換上游之間的SEC管道、閥門等的防腐涂層,如圖5所示,這些脫落涂層尺寸遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上游要求的過濾精度尺寸,進(jìn)入核島板換之后卡在板片間造成板片局部流速發(fā)生變化,在較短的時(shí)間內(nèi)使板片穿孔內(nèi)漏。

        圖5 脫落的防腐涂層

        另外在歷史檢修中還發(fā)現(xiàn)部分不明物質(zhì)粘附在板片的某些區(qū)域,造成介質(zhì)流動形態(tài)發(fā)生改變,致使板片快速的磨損穿孔發(fā)生內(nèi)漏,圖6為某次檢修發(fā)現(xiàn)的異物及穿孔情況。

        圖6 板片異物造成穿孔

        4.板片未按排片順序安裝。在通過歷史缺陷的對比,發(fā)現(xiàn)3、4號機(jī)組的年平均缺陷次數(shù)較1、2號機(jī)小,如表2所示,通過研究檢修規(guī)程對比,3、4號機(jī)嚴(yán)格按照了設(shè)備的板片排片表進(jìn)行了布置,如表3所示,而1、2號機(jī)檢修規(guī)程無板片排片要求。

        表2 四臺機(jī)組前6年平均缺陷次數(shù)對比

        表3 檢修規(guī)程中板片安裝順序要求

        說明:類型1為小角度,類型2為大角度

        如表3中描述,板式換熱器存在大、小角度板,如圖8所示,兩者各有特點(diǎn),大角度板流速快,傳熱效果高,但壓降高,小角度板效果反之,在板片組的設(shè)計(jì)時(shí)需考慮整個(gè)換熱性能及壓降要求來進(jìn)行板片布置,不同板片組合的效果如圖9所示。

        圖8 大小角度板

        圖9 不同角度板片組合

        查詢了該廠各核島板換的壓降值,發(fā)現(xiàn)該廠1、2號機(jī)組的板片壓降要高于3、4號機(jī)組的板片壓降,表明1、2號機(jī)板片的排片順序有影響,高壓降和高湍流加速了板片的磨損,使得1、2號機(jī)的缺陷較3、4號機(jī)高。

        5.板片返修不當(dāng)。該廠板式換熱器每次大修清洗檢查更換下來的板片,都返廠進(jìn)行檢修,下圖10為缺陷板片檢修流程。從返修流程中可以看出,該廠對于部分缺陷板片執(zhí)行了補(bǔ)焊后進(jìn)行復(fù)用,由于板片材質(zhì)為鈦,所需補(bǔ)焊的面積較小,一般穿孔尺寸都不大于2mm,補(bǔ)焊采用釬焊工藝,存在接頭強(qiáng)度低、耐熱性差、焊前清整要求嚴(yán)格的問題,在應(yīng)用于該廠海水泥沙含量大的介質(zhì)中時(shí),其可靠性不高,補(bǔ)焊的位置會短時(shí)間內(nèi)再次發(fā)生穿孔,導(dǎo)致板片使用周期縮短發(fā)生內(nèi)漏。

        圖10 缺陷板片檢修流程

        三、改進(jìn)建議

        通過以上的分析,為減少該廠核島板換缺陷,提高設(shè)備可用率,針對以上問題,提出以下幾條建議。

        (一)對使用近20年的板片進(jìn)行報(bào)廢。對庫存循環(huán)板片備件進(jìn)行清理,篩選出2000年以前的板片,將其進(jìn)行報(bào)廢。對于現(xiàn)場使用的板片,在解體檢修中核查板片生產(chǎn)日期,在循環(huán)板片備件充足的情況下,將2000年以前的板片進(jìn)行替換,如循環(huán)板片不足的話,采購一定數(shù)量的板片進(jìn)行替代。

        (二)采用循環(huán)備件檢修。由于核島板換檢修周期短,可用考慮使用整機(jī)循環(huán)備件進(jìn)行檢修,每次檢修直接將整個(gè)板片拆卸更換508片新板片,拆卸下的板片返廠進(jìn)行詳細(xì)檢查,這樣不存在工期的壓力,而且返廠能夠使用熒光檢查發(fā)現(xiàn)板片微小的穿孔等缺陷,如圖11所示為板片的熒光檢測,且能夠?qū)崿F(xiàn)板片密封膠條性能的一致。

        圖11 板片返廠滲透檢查

        (三)嚴(yán)格按照出廠設(shè)計(jì)的板片排片圖進(jìn)行安裝。對1、2號機(jī)組的核島板換檢修規(guī)程進(jìn)行升版修改,增加板片排片布置的要求,恢復(fù)板片原設(shè)計(jì)的性能要求,不至于混亂的排片順序造成高湍流和高壓降的情況出現(xiàn),導(dǎo)致板片使用壽命縮短。

        (四)控制好上游異物。對核島板換入口海水管道的防腐涂層進(jìn)行定期檢查,取消硬質(zhì)易脆裂的陶瓷防腐涂層,使用油漆涂層進(jìn)行防腐,防止發(fā)生大面積大塊脫離,卡在板片間造成板片磨損穿孔的情況。

        (五)返修標(biāo)準(zhǔn),不使用補(bǔ)焊板片。修改板片的返修標(biāo)準(zhǔn),對檢查出的穿孔板片直接進(jìn)行報(bào)廢。

        四、結(jié)語

        面對海水水質(zhì)狀況比較惡劣的狀況,電廠需改變思想,將老舊板片逐步報(bào)廢替代,并投入資金采購整機(jī)板片,執(zhí)行整機(jī)循環(huán)備件的檢修策略,并嚴(yán)格安裝設(shè)計(jì)的板片排片順序大小角度交替安裝,同時(shí)對海水側(cè)上游的管道涂層加強(qiáng)監(jiān)督或是更換涂層型式等方式來確保板片安全運(yùn)行。

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