王偉星
摘 要:文章針對(duì)酸洗和酸再生工藝技術(shù)改進(jìn)展開(kāi)討論,并提出合理化建議。
關(guān)鍵詞:酸洗;酸再生;工藝;技術(shù);改進(jìn)
我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家,鋼鐵資源的需求正在不斷的提升,如果繼續(xù)按照傳統(tǒng)的技術(shù)來(lái)生產(chǎn)、加工,不僅會(huì)在原材料的浪費(fèi)程度上進(jìn)一步的增加,同時(shí)無(wú)法對(duì)鋼鐵企業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展產(chǎn)生良好的推動(dòng)作用。相反的,我們?cè)谒嵯春退嵩偕に嚰夹g(shù)的改進(jìn)上投入較多努力后,能夠在傳統(tǒng)工藝的優(yōu)秀能力上得到良好的保存,同時(shí)對(duì)于后續(xù)工作的開(kāi)展,以及新時(shí)代的一些工作挑戰(zhàn)等,都可以較好的應(yīng)對(duì),由此能夠最大限度的改善固有的隱患現(xiàn)象,整體上創(chuàng)造的價(jià)值是非常值得肯定的。
一、酸洗-酸再生工藝改進(jìn)(酸洗工藝段酸排霧洗滌水及酸再生檢修廢酸回收及利用)
本文從酸洗工藝段及酸再生等設(shè)備方面和工藝方面,分析存在的污染環(huán)境問(wèn)題和相應(yīng)的解決方案。
1、酸洗工藝段基本情況:
1.1工藝介紹
本鋼浦項(xiàng)冷軋公司酸洗段采用的是日本三菱公司設(shè)計(jì)的噴射式紊流酸洗槽,通過(guò)噴射達(dá)到減薄界流層,自由酸表面允許加速酸洗反應(yīng),并且使用大流量低壓力的酸泵,酸槽蓋有水封,用于改善環(huán)境新式噴射酸槽的結(jié)構(gòu)將比目前采用的結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單。酸洗排霧系統(tǒng)是酸洗工藝段中非常重要的環(huán)保處理設(shè)備。
1.2問(wèn)題:酸洗工藝段酸排霧系統(tǒng)的洗滌水為含酸脫鹽水,現(xiàn)在工藝為直排供輔,導(dǎo)致脫鹽水及鹽酸浪費(fèi),直接影響供輔廢酸處理不達(dá)標(biāo)(脫鹽水用量:4m3/h)。
1.3改造:增加一套酸霧回收凈化系統(tǒng),通過(guò)冷凝器將酸霧冷卻,再通過(guò)液滴分離器將酸液回收到酸循環(huán)罐內(nèi)再利用,不需要脫鹽水冷卻,改為循環(huán)冷卻水冷卻,節(jié)省了脫鹽水4 m3/h的用量。
1.4效果:酸液被回收、節(jié)省了脫鹽水、酸霧凈化效果達(dá)到或超過(guò)環(huán)保檢查標(biāo)準(zhǔn)。
2、酸再生機(jī)組的基本情況
2.1工藝介紹
本鋼浦項(xiàng)冷軋公司酸再生由奧地利ANDRITZ公司設(shè)計(jì)并制造,來(lái)自酸洗線的廢酸被收集到廢酸罐中。罐的儲(chǔ)存能力允許脫離酸洗線獨(dú)立完成酸再生站和廢酸凈化站的操作。處理后的廢酸從儲(chǔ)存罐用泵打到酸再生站。廢酸經(jīng)過(guò)廢酸凈化工藝后通過(guò)廢酸過(guò)濾器處理然后通過(guò)一個(gè)氣動(dòng)控制閥進(jìn)入文丘里預(yù)濃縮器底部,這個(gè)閥可以自動(dòng)控制文丘里預(yù)濃縮器底部的液位。廢酸通過(guò)文丘里預(yù)濃縮器循環(huán)泵循環(huán)并且和爐氣進(jìn)行熱交換。
濃縮酸通過(guò)焙燒爐主泵來(lái)控制酸槍噴嘴的廢酸流量。安裝在噴射梁上的噴嘴可以從焙燒爐的頂部自動(dòng)升降。這些噴嘴是三氧化二鋁陶瓷制成。噴射梁里邊有過(guò)濾器過(guò)濾廢酸中的雜質(zhì)來(lái)保護(hù)噴嘴,防止堵塞。
焙燒爐是鋼殼內(nèi)部襯有耐火磚,通過(guò)燒嘴直接加熱。燒嘴是切線布置在焙燒爐中,把噴嘴噴下的濃縮酸灼燒,二氯化鐵被分解。
2FeCl2+2H2O+1/2O2=Fe2O3+4HCl
固體的氧化鐵紛落在焙燒爐的底部,通過(guò)旋轉(zhuǎn)閥排出,旋轉(zhuǎn)閥可以防止氣體溢出,保證爐內(nèi)的壓力。旋轉(zhuǎn)閥的上部是破碎機(jī),可以把大塊的鐵粉粉碎。蒸汽加熱或者燃?xì)饧訜岬穆菪齻鬏敊C(jī)可以把鐵粉中含的氯化物加熱汽化把氯化氫氣體送回焙燒爐。
含有燃?xì)狻⑺羝?、氯化氫等氣體的爐氣通過(guò)焙燒爐頂部排出經(jīng)過(guò)雙旋風(fēng)除塵器,分離一部分的氧化鐵粉。分離后的氧化鐵粉通過(guò)雙旋風(fēng)的旋轉(zhuǎn)閥送回焙燒爐。爐氣進(jìn)入預(yù)濃縮器直接與濃縮酸接觸,爐氣被冷卻和清洗。只有很少一部分的鐵粉進(jìn)入吸收塔。在吸收塔采用脫鹽水或漂洗水來(lái)吸收爐氣中的氯化氫。在吸收塔的頂部有噴射裝置噴灑吸收水,吸收塔的內(nèi)部裝有填料,爐氣經(jīng)吸收水吸收后形成再生酸。
再生酸離開(kāi)吸收塔的底部流到再生酸罐。再生酸的濃度通過(guò)一個(gè)密度計(jì)來(lái)進(jìn)行檢測(cè)。
離開(kāi)吸收塔的爐氣里面含有一些殘留的氯化氫和水蒸氣。因此加入往廢氣風(fēng)機(jī)噴淋水可以清洗廢氣風(fēng)機(jī)的葉輪。廢氣洗滌系統(tǒng)采用雙回路的洗滌上部用脫鹽水洗滌,下部用廢酸洗滌(FeCl2).
廢氣風(fēng)機(jī)保證了系統(tǒng)的負(fù)壓,廢氣風(fēng)機(jī)控制是自動(dòng)的。防止氯化氫氣體從系統(tǒng)溢出。
氧化鐵粉通過(guò)氣動(dòng)傳輸系統(tǒng)進(jìn)入鐵粉倉(cāng),鐵粉倉(cāng)的頂部安裝有袋式過(guò)濾器,防止鐵粉進(jìn)入空氣。鐵粉通過(guò)旋轉(zhuǎn)閥進(jìn)入裝袋機(jī)。
主要的工藝參數(shù):溫度、壓力、流量顯示在操作室的顯示器上,并且重要的操作數(shù)據(jù)被PLC自動(dòng)控制,啟動(dòng)、控制和停車都是通過(guò)鍵盤來(lái)完成的。
報(bào)警和故障都被記錄,因此操作人員可以在操作室內(nèi)很容易檢查操作狀況。并且可打印報(bào)告。
酸再生站的儀表設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單同時(shí)保證操作的安全。連鎖保護(hù)系統(tǒng)可以在設(shè)備故障、電氣故障以及無(wú)操作人員、缺少電源、熱源等情況下可以自動(dòng)斷電保護(hù)。
再生機(jī)組操作容易,可以隨時(shí)進(jìn)行。例如再生啟動(dòng),燒嘴加熱完畢開(kāi)始進(jìn)行水操作,直到流量、壓力、溫度等達(dá)到設(shè)定值,此時(shí)通過(guò)開(kāi)關(guān)切換水操作和酸操作。酸再生停車,先停酸操作,自動(dòng)切換到水操作,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間自動(dòng)停機(jī)。
WAPUR
廢酸液通過(guò)傳輸泵被連續(xù)地打到WAPUR站的浸溶塔的底部。廢酸在浸溶塔中與鐵充分反應(yīng),除去廢酸中游離的鹽酸,然后通過(guò)重力流到工藝反應(yīng)槽。浸溶塔是敞口的。
在工藝反應(yīng)槽中,在工藝槽中加入25%的氨水并且通入壓縮空氣,將溶液的PH值調(diào)節(jié)到4-4.5。在該工藝槽中Fe2+將氧化成Fe3+并且生成Fe(OH)3絮狀沉淀。之后進(jìn)入沉淀槽在該槽中將投加絮凝劑使絮狀沉淀的顆粒尺寸長(zhǎng)大充分吸附SiO2。沉淀槽的攪拌器將沉淀推向槽的錐形的底部,再由泵打到壓濾機(jī)。壓制成泥餅定期排出,濾液和沉淀槽上部的澄清的液體進(jìn)入儲(chǔ)存罐后再送往再生站經(jīng)焙燒再生。
泥餅含水70-75%
廢酸凈化系統(tǒng)主要的反應(yīng)方程:
浸溶塔:Fe+2HCl=FeCl2+H2
反應(yīng)槽:Me++zOH-=Me(OH)z
2NH3+2H2O + FeCl2= Fe(OH)2+2NH4Cl
NH4Cl+O2→N2+2H2O+2HCl
2 Fe(OH)2+1/2O2= 2Fe(OH)3
2FeCl2+5 H2O+1/2O2=2Fe(OH)3 +4HCl
2.2問(wèn)題:文丘里、一級(jí)洗滌塔、吸收塔、再生酸罐、廢酸罐、脫硅廢酸罐等設(shè)備停機(jī)及檢修后剩余的廢酸直排供輔,導(dǎo)致鹽酸浪費(fèi)且嚴(yán)重影響供輔廢酸處理不達(dá)標(biāo)。
2.3改造:利用減量化酸坑(需重新修復(fù))回收廢酸液,再由酸泵回收到廢酸罐。
2.4效果:酸液被回收減少了供輔廢酸處理不達(dá)標(biāo),節(jié)省了鹽酸酸耗。
二、酸洗和酸再生設(shè)備改造
1、酸洗過(guò)濾器改造
酸洗過(guò)濾器是酸洗和酸再生工藝技術(shù)的核心組成部分,該設(shè)備的改造具有很強(qiáng)烈的必要性。例如,我們可以在漂洗槽的回流管口位置,有效的設(shè)計(jì)兩道過(guò)濾裝置。這樣改造的好處在于,能夠針對(duì)細(xì)小的異物做出更好的過(guò)濾操作,同時(shí)最大限度的減少對(duì)酸漂洗水泵造成破壞的現(xiàn)象。在過(guò)濾器的安裝過(guò)程中,主要是安裝漂洗槽內(nèi)部的漂洗水出口管道的位置,以及安裝在漂洗槽內(nèi)泵的入口管道位置。針對(duì)該方面的操作,主要是按照粗過(guò)濾的方法來(lái)完成,由此能夠?qū)τ谝恍┐髩K的物體,做出良好的防控處置,確保在密度過(guò)濾的作用水平上,可以得到良好的提升。
2、漂洗段噴射梁改造
漂洗段噴射梁的改造,隸屬于細(xì)節(jié)上的工作內(nèi)容,要保持高度的關(guān)注,減少傳統(tǒng)理念所造成的不足,堅(jiān)持從新時(shí)代的需求上出發(fā)。酸洗漂洗段噴射梁使用過(guò)程中,由于噴射梁內(nèi)液體壓力作用,大量雜質(zhì)集于中部,噴射梁拆裝時(shí)間長(zhǎng),噴嘴不是每次檢修都能清理,使雜質(zhì)逐步堵塞噴射梁噴嘴。在噴射梁底座加裝排污蓋,當(dāng)酸洗機(jī)組停機(jī)時(shí),將排污蓋打開(kāi),將噴射梁內(nèi)雜質(zhì)清理出來(lái),再啟動(dòng)泵沖洗,保證了噴射梁內(nèi)的清潔度。從這一點(diǎn)來(lái)看,漂洗段的噴射梁改造過(guò)程中,很多工作都能夠按部就班的開(kāi)展,不僅提高了安全保障水平,同時(shí)能夠在后續(xù)工作的實(shí)施上,做出更加卓越的貢獻(xiàn)。
3、酸罐及酸管道改造
酸罐和酸管道的改造過(guò)程中,應(yīng)堅(jiān)持按照協(xié)調(diào)的手段來(lái)完成,這樣才能對(duì)日后的工作進(jìn)步,不斷的做出更加卓越的貢獻(xiàn)。對(duì)維修酸罐過(guò)程進(jìn)行改進(jìn),引入漂洗水進(jìn)行稀釋和協(xié)助排空酸液。具體方案為將酸洗線的酸罐及管道進(jìn)行更換并且進(jìn)行材質(zhì)更改,原材質(zhì)為FRP,改進(jìn)后材質(zhì)為PPH,改造后對(duì)酸罐及管道的維修節(jié)省了時(shí)間,以及設(shè)備的使用壽命大大提高。由此可見(jiàn),酸罐及酸管道獲得良好的改進(jìn)后,酸洗工藝技術(shù)的應(yīng)用,能夠按照更高的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)操作,整體上創(chuàng)造的價(jià)值是非常值得肯定的。
總結(jié)
我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家,在未來(lái)的生產(chǎn)、加工體系上,還需要繼續(xù)優(yōu)化酸洗和酸再生工藝技術(shù)。該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)得到了業(yè)界和社會(huì)的高度關(guān)注,需要結(jié)合不同的加工要求和企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,選用最可靠的技術(shù)方案來(lái)操作,這樣就能夠最大限度的提高酸洗和酸再生工藝技術(shù)的綜合效用,推動(dòng)地方的長(zhǎng)久發(fā)展、進(jìn)步。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司)