馮小川,吳玉成,范紅偉,艾青牧,高春月
(中國航發(fā)哈爾濱軸承有限公司,哈爾濱 150027)
軸承作為航空發(fā)動機系統(tǒng)的重要零部件,其使用性能直接影響發(fā)動機的壽命和可靠性[1-2]。航空發(fā)動機某部位用軸承要求能夠滿足高溫、重載、防潮濕、防鹽霧、防霉菌等特殊工況需求,為了滿足主機使用要求,軸承設(shè)計時經(jīng)多方案論證,套圈材料采用40Cr15Mo2VNA鋼(Cronidur30鋼的國產(chǎn)化材料)。該材料通過降碳增氮,優(yōu)化冶煉、鍛造和熱處理工藝等措施控制組織結(jié)構(gòu)、晶粒度以及碳化物分布等,允許使用溫度高達(dá)350 ℃,在高溫下具有穩(wěn)定的硬度、強度、良好的抗磨性和較高的斷裂韌性,在“三防”方面具有顯著的耐腐蝕特性。
軸承工作中承受軸向、徑向載荷及傾覆力矩,并結(jié)合軸承大長徑比的結(jié)構(gòu)特點(外徑φ700 mm,寬度22 mm),套圈需要采用鍛件毛坯加工。套圈鍛造鐓粗輾擴加工,除了可以滿足幾何尺寸要求外,還可以改變金屬內(nèi)部組織,提高金屬的力學(xué)性能;使粗大的晶粒細(xì)化;減小切削加工余量,提高生產(chǎn)效率。
根據(jù)40Cr15Mo2VNA鋼材料成分和其高溫特性,制定的鍛造工藝流程為:下料→加熱→鐓粗→沖孔→加熱→預(yù)軋→加熱→終軋→退火。首批采用外圈進行試鍛,共鍛造了10件,根據(jù)理化檢測結(jié)果,鍛件的組織性能均能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但在鍛造生產(chǎn)過程中坯料開裂問題比較嚴(yán)重(發(fā)現(xiàn)3件)。為防止后期鍛件生產(chǎn)時坯料開裂[3-7],需要對目前的工藝流程和工藝方法進行分析和優(yōu)化。
原材料采用國產(chǎn)高氮不銹鋼(牌號40Cr15Mo2VNA-Q/GYB 912—2015),冶煉方法為非真空感應(yīng)+電渣重熔,棒料投料,入廠復(fù)驗包括:
1)化學(xué)成分檢測。檢測結(jié)果見表1,滿足技術(shù)協(xié)議要求。
表1 化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
2)退火態(tài)硬度檢測。截取試樣進行淬、回火處理后檢測硬度,結(jié)果見表2,硬度滿足技術(shù)協(xié)議要求。
表2 硬度檢測結(jié)果
3)40Cr15Mo2VNA材料性能參數(shù)檢驗結(jié)果見表3。
表3 40Cr15Mo2VNA材料性能參數(shù)
1)低倍組織:頭部、尾部均未見缺陷,白斑、暗斑、放射狀偏析、環(huán)狀偏析均優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)ASTM A604—2007中的A級(圖1)。
圖1 棒材的低倍組織照片
2)晶粒度:原材料頭、尾部晶粒度檢測結(jié)果均為8級(技術(shù)要求為6級或更細(xì)),如圖2所示。
圖2 棒材晶粒度
3)碳化物:碳化物檢驗檢測均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,網(wǎng)狀碳化物按照YB 4107—2000《航空發(fā)動機用高碳鉻軸承鋼》檢驗,合格級別小于或等于2.5級;帶狀碳化物按照YB 4107—2000檢驗, 提供實測值。高倍組織如圖3所示。
圖3 棒材碳化物檢測組織
4)非金屬夾雜物:棒材頭、尾部的非金屬夾雜物檢測結(jié)果見表4和圖4。
表4 棒材頭、尾部的非金屬夾雜物檢測結(jié)果
圖4 棒材非金屬夾雜物
5)脫碳層:棒材頭、尾部脫碳層深度分別為0.621,0.659 mm(要求≤1.14 mm ),如圖5所示。
圖5 棒材脫碳層組織
40Cr15Mo2VNA鋼鍛件原生產(chǎn)工藝見表5。
表5 鍛件生產(chǎn)工藝
圖6 鍛造加熱曲線
圖7 退火加熱曲線
依照原工藝加工的套圈存在如下問題:
1)鐓粗沖孔后,坯料出現(xiàn)大量的麻紋(圖8);
圖8 鍛件的表面麻紋
2)預(yù)軋后,套圈內(nèi)徑倒角處有裂紋;
3)退火后,鍛件端面內(nèi)徑倒角處產(chǎn)生大量裂紋(圖9)。
圖9 帶裂紋的鍛件
對鍛件進行理化檢測,室溫拉伸、伸長率、硬度、高溫拉伸等性能指標(biāo)均合格(表6)。
表6 鍛件力學(xué)性能檢測結(jié)果
針對改進前套圈鍛造工藝出現(xiàn)的鍛件表面存在麻紋和端面內(nèi)徑倒角處產(chǎn)生大量裂紋問題,分析產(chǎn)生的原因為:1)棒料為拉拔成形,表面狀態(tài)差,可能存在微小裂紋;2)加熱后鐓粗和沖孔一次完成,鍛件坯料一次變形量過大,存在較大應(yīng)力;3)鍛件冷卻過快,組織轉(zhuǎn)變應(yīng)力過大,導(dǎo)致裂紋。
改進后的工藝路線為:棒料表面車加工→下料→加熱→鐓粗→加熱→沖孔→加熱→預(yù)軋→加熱→終軋→紅裝退火。與改進前工藝路線相比,增加了棒料表面車光、沖孔前加熱工序,并調(diào)整了退火工序,由原來的隨爐緩冷后退火調(diào)整為紅裝退火(狀態(tài)是紅色)等。改進前后工藝對比見表7。
表7 鍛件工藝對比
采用改進后的工藝進行套圈鍛件加工,加工外徑φ700 mm的軸承內(nèi)圈20件、外圈10件,加工外徑φ650 mm的軸承內(nèi)圈10件、外圈5件,共計45件。2種型號軸承的內(nèi)、外套圈鍛件外觀檢查全部合格,未出現(xiàn)坯料開裂問題;理化檢測的各項性能指標(biāo)均合格。