安金海,孟慶學(xué),王象會,張新光
(正和集團(tuán)股份有限公司,山東 東營 257300)
某公司制氫裝置,建設(shè)規(guī)模為10000Nm3/h的工業(yè)氫,2006年11月投產(chǎn),裝置分為原料氣壓縮、原料氣精制、輕烴水蒸氣轉(zhuǎn)化、中溫變化、PSA以及余熱回收等幾部分組成,轉(zhuǎn)化爐采用2排管,共48根,爐管材質(zhì)為25Cr25N-iNb-MA,爐管有效長度12.8 m,設(shè)計溫度950℃,加工原料為焦化干氣,天然氣作為備用原料,采用某公司的轉(zhuǎn)化催化劑,單管催化劑裝填高度為12.8 m,其中A劑裝填高度6.4 m,B劑裝填高度6.4 m,總裝劑量4.8 m3,合計5.04t。該催化劑為2016年7月檢修期間更換,已運(yùn)行12個月。催化劑的物化性質(zhì)如表1所示。
表1 轉(zhuǎn)化催化劑物化性質(zhì)表
全廠低壓電出現(xiàn)晃電,制氫裝置鍋爐上水泵、轉(zhuǎn)化爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、酸性水泵、空冷等低壓電機(jī)全部停運(yùn)?;坞姾?,現(xiàn)場立即啟動事故應(yīng)急預(yù)案,操作工按預(yù)案要求赴現(xiàn)場緊急啟動機(jī)泵。在啟動機(jī)泵過程中,又間斷性發(fā)生五次低壓電晃電事故,兩臺鍋爐上水泵都未能恢復(fù)正常運(yùn)行,導(dǎo)致鍋爐V4003液位持續(xù)下降,十五分鐘后鍋爐干鍋,制氫裝置按照緊急停工處理。系統(tǒng)N2置換合格后,裝置重新開工,在升溫升壓過程中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐爐管壓降過高,經(jīng)處理未能恢復(fù)到理想狀況,被迫停工更換催化劑。針對轉(zhuǎn)化爐爐管壓降升高問題,公司組織了專題分析,現(xiàn)將分析情況及制定的對策說明如下。
制氫鍋爐上水泵P4002A因頻繁晃電停運(yùn),上水流量指示回零,操作人員到現(xiàn)場緊急搶開鍋爐上水泵,鍋爐上水泵經(jīng)過連續(xù)三次開啟,均未成功恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致鍋爐上水中斷。在此期間中壓汽水分離器V4003液位持續(xù)急劇下降,經(jīng)現(xiàn)場叫水確認(rèn)V4003玻璃板無液位,鍋爐干鍋。
制氫裝置按緊急停工處理,操作人員開始停原料氣壓縮機(jī)C4001,制氫轉(zhuǎn)化爐F4002、原料氣加熱爐F4001緊急停爐,操作人員關(guān)閉各燃料氣手閥,打開F4001、F4002看火窗降溫。制氫操作人員停止中變氣進(jìn)PSA,關(guān)閉中變氣去PSA手閥,關(guān)閉PSA脫附氣進(jìn)F4002大閥,系統(tǒng)通過中變氣放火炬控制壓力,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)泄壓置換。
系統(tǒng)置換合格后,裝置開始開工恢復(fù)。開工過程中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐爐管壓降異常,轉(zhuǎn)化爐爐管進(jìn)出口壓降為1.0MPa,現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)部分爐管出現(xiàn)紅管現(xiàn)象,初步判斷轉(zhuǎn)化爐爐管積碳。
經(jīng)咨詢催化劑廠家,遂停工更換催化劑。在催化劑更換過程中,發(fā)現(xiàn)卸出的催化劑積碳嚴(yán)重。
在晃電前,制氫裝置運(yùn)行正常,轉(zhuǎn)化爐管出入口壓差0.25MPa,轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量3.5%,裝置產(chǎn)氫量9000Nm3/h,轉(zhuǎn)化催化劑性能狀況正常,無顯著損傷。連續(xù)晃電期間,轉(zhuǎn)化爐爐管壓降升高,具體原因分析如下:
制氫鍋爐上水泵P4002A頻繁晃電停運(yùn),上水流量指示回零。鍋爐上水泵出口DCS流量指示FT2601變化情況如(圖1)所示,可以看出操作人員三次搶開鍋爐上水泵,但由于連續(xù)晃電,機(jī)泵不能正常運(yùn)行,導(dǎo)致鍋爐干鍋,并錯過了最佳切料時間。
圖1 鍋爐上水流量趨勢圖
中壓汽水分離器(V4003)液位持續(xù)降低(圖2)。液位指示LIC2601變化如(圖2),汽包液位開始急劇下降,操作人員降低轉(zhuǎn)化爐配汽量,汽包液位無,經(jīng)叫水確認(rèn)鍋爐干鍋;
圖2為入爐蒸汽流量FIC2302,晃電前顯示值為:10460kg/h左右;鍋爐干鍋后,流量急劇下降,配汽已經(jīng)中斷。
圖2 轉(zhuǎn)化爐配汽流量
圖3為轉(zhuǎn)化爐爐膛溫度變化情況,可以看出晃電后爐膛溫度大幅波動,爐膛溫度在三分鐘內(nèi)波動150℃,大量熱量聚集到爐膛頂部,且由于水碳比減少,在爐膛高溫下催化劑發(fā)生結(jié)碳、粉碎現(xiàn)象。
圖3 轉(zhuǎn)化爐爐膛溫度TE2309和TE2313變化曲線
圖4為轉(zhuǎn)化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線,從中可以看出轉(zhuǎn)化系統(tǒng)壓力下降過快,壓力波動超過0.3MPa,從而引起催化劑擠壓受損。
圖4 轉(zhuǎn)化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線
圖5 轉(zhuǎn)化爐爐管現(xiàn)場圖
圖6 卸劑后轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)壁積碳及催化劑情況
圖5為轉(zhuǎn)化爐壓降升高時爐管情況,可以看出部分爐管出現(xiàn)紅管和花斑現(xiàn)象。
圖6為轉(zhuǎn)化爐卸劑后轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)壁積碳及催化劑情況,可以看出轉(zhuǎn)化爐爐管內(nèi)壁積碳現(xiàn)象嚴(yán)重。
通過上述圖表數(shù)據(jù)分析,我們可以做出如下推斷:
1)裝置連續(xù)出現(xiàn)多次晃電現(xiàn)象,操作人員雖然按照晃電應(yīng)急預(yù)案,搶開鍋爐上水泵,但連續(xù)晃停,導(dǎo)致鍋爐干鍋,造成轉(zhuǎn)化水碳比偏低,直至蒸汽中斷。
2)多次晃電事故使得操作人員頻繁啟動機(jī)泵,導(dǎo)致延誤切料時機(jī)(按照操作規(guī)程,切料后催化劑床層繼續(xù)通蒸汽至少15min),切斷原料,原料氣流量指示回零,期間原料氣從脫硫系統(tǒng)在配汽中斷的情況下進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,此時轉(zhuǎn)化爐爐膛溫度較高造成催化劑積碳。
3)緊急停工時轉(zhuǎn)化爐溫度、壓力大幅波動,造成催化劑粉碎。
4)3.5MPa過熱蒸汽進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐上尾管熱量散失較大,導(dǎo)致蒸汽溫度較低,進(jìn)入高溫爐管導(dǎo)致轉(zhuǎn)化催化劑受損。
5)當(dāng)班操作人員,應(yīng)急處置經(jīng)驗(yàn)少,部門對操作人員應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)不到位,負(fù)有管理責(zé)任。
綜上所述,本次催化劑積炭和破碎的主要原因是晃電次數(shù)多、時間長,鍋爐上水泵P4002不能啟動,造成鍋爐干鍋,轉(zhuǎn)化爐無法正常配汽,發(fā)生催化劑積炭現(xiàn)象,由于壓力的波動,和高溫造成催化劑破碎;操作人員應(yīng)急處置經(jīng)驗(yàn)少,最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)化催化劑積碳。
(1)裝置改造引入外來3.5MPa過熱蒸汽作為緊急備用,設(shè)計在自產(chǎn)配汽調(diào)節(jié)閥后增加一個外來蒸汽控制閥組,正常生產(chǎn)中外來蒸汽少量與自產(chǎn)蒸汽同時配汽,在裝置出現(xiàn)連續(xù)晃電、大面積停電等事故狀態(tài)下可立即投用,避免轉(zhuǎn)化催化劑因配汽中斷而受損。
(2)在今后生產(chǎn)過程中出現(xiàn)連續(xù)晃電及大面積停電事故時,要當(dāng)機(jī)立斷,把握最佳切料時機(jī),及時切料避免原料氣進(jìn)入催化劑床層,造成催化劑受損。
(3)裝置制定晃電應(yīng)急預(yù)案,并不定期組織員工進(jìn)行晃電應(yīng)急預(yù)案的演練,提高操作人員的應(yīng)急處置能力。