【摘 要】試驗焦爐是根據(jù)煉焦用煤的資源區(qū)別,根據(jù)焦炭質(zhì)量的要求,確定經(jīng)濟合理的用配煤方案等方面的研究和指導(dǎo)實際生產(chǎn)的試驗系統(tǒng)。試驗焦爐模擬工業(yè)焦爐的單孔炭化室,采用側(cè)開的前后爐門(或底開爐門),兩側(cè)獨立加熱,爐頂導(dǎo)出荒煤氣的結(jié)構(gòu)。炭化室的側(cè)爐墻選用炭化硅磚,用以降低能耗,提高傳熱效率,確保溫度調(diào)節(jié)的靈敏性。爐門采用自密封結(jié)構(gòu),免除傳統(tǒng)手工泥密封的形式,試驗焦爐采用兩側(cè)獨立通道的電加熱方式,加熱體元件為硅碳棒。供配電系統(tǒng)采用雙路三相平衡供電線路,由計算機所執(zhí)行的控制程序通過硬件執(zhí)行實現(xiàn)對兩側(cè)爐墻單獨程序控溫,即減少了對電網(wǎng)的污染又提高了溫控精度。由熱電偶采集的焦餅中心溫度,兩側(cè)爐墻溫度通過計算機顯示和記錄。焦爐保溫層選用輕質(zhì)高鋁耐火材料。
【關(guān)鍵詞】試驗焦爐;硅碳棒;電加熱
一、側(cè)裝式小焦爐現(xiàn)狀
在近些年來開發(fā)出來的側(cè)裝式小焦爐以其結(jié)構(gòu)形式更具有工藝上的合理性而得到廣泛應(yīng)用。兩側(cè)爐墻加熱,因其結(jié)構(gòu)上是兩側(cè)開爐門所以很具有大生成焦爐的相似特性,這種兩側(cè)爐門從爐膛內(nèi)部溫度分布上的特性與生產(chǎn)焦爐趨近,雷同于大焦爐的一個碳化室中截取一段的相似性。但側(cè)裝試驗焦爐因兩側(cè)是活動的可開關(guān)的爐門,所以密封是一個棘手問題,一直采用耐火泥料進行爐門密封,每次試驗將煤樣在800℃入爐后要由操作人員手工將和好的泥巴摔打到爐門口四周(因爐體的結(jié)構(gòu)性問題,不可能利用其他工具,只能手工),封堵現(xiàn)場一片狼藉,且每次實驗均要和泥手工操作這個過程。當(dāng)焦爐成焦后出爐時要打開爐門又有一個問題出現(xiàn),那就是耐火泥封堵的爐門經(jīng)過1000℃以上常時間高溫后已變成非常堅固的狀態(tài),這時若強硬打開爐門會導(dǎo)致爐膛內(nèi)的爐門口耐火磚受到外力牽拉產(chǎn)生位移或耐火磚的局部損壞,為防止這種情況發(fā)生就需要人工進行清理封堵的耐火泥,操作人員要非常小心否則就會燙傷!在這種情況下經(jīng)過一定時間的使用后爐磚即便沒有損壞也會因爐門的牽引力發(fā)生裂紋,更嚴重的是這會導(dǎo)致爐門磚與碳化室的硅碳磚之間產(chǎn)生分離的縫隙,久而久之這個縫隙會越來越大導(dǎo)致碳化室內(nèi)部結(jié)構(gòu)被破壞掉,縫隙產(chǎn)生后更嚴重的直接后果就是導(dǎo)致爐膛漏氣,使得成焦質(zhì)量嚴重受到影響!而且縫隙是由開始的小逐漸變大,即便同樣一個煤樣也會導(dǎo)致最終的實驗結(jié)果出現(xiàn)偏差。泥封的爐門在高溫過程中耐火泥會產(chǎn)生龜裂,出現(xiàn)縫隙,導(dǎo)致密封效果變差。另外操作人員也無法保證每次和泥的質(zhì)量一致導(dǎo)致龜裂度也不同,也就是導(dǎo)致漏氣率每次也不同。那么經(jīng)過以上闡述我們不難知道,即便側(cè)裝試驗焦爐有眾多優(yōu)點但爐門的密封是一個讓用戶極為頭疼的問題!
(一)采用泥封方式有如下缺點:
1.爐體密封不嚴導(dǎo)致漏氣,從而影響成焦質(zhì)量,導(dǎo)致與大焦爐的數(shù)據(jù)平行性變差;
2.爐體易受損,爐磚使用壽命降低;
3.操作人員勞動強度大、和泥刺激皮膚、時常有被燙傷的可能、工作環(huán)境臟亂不堪;
經(jīng)過長期的試驗和反復(fù)設(shè)計優(yōu)化,在不改變原有試驗焦爐技術(shù)特性的基礎(chǔ)上研制開發(fā)了新型的密封爐門,優(yōu)化改進了爐門磚,在爐門與爐門磚之間采用成型式耐高溫陶瓷纖維做為密封材料,這種材料耐高溫1600℃(長期),在高溫下不變形,無揮發(fā)性物質(zhì)釋放,不飛塵,高溫特性極為穩(wěn)定。這種新材料的應(yīng)用使爐門采用的傳統(tǒng)泥密封方式徹底得到變革。新型爐門每次試驗均可輕松自由開啟關(guān)閉爐門,一改以往的臟亂差的現(xiàn)場操作。其密封效果遠非泥封方式所能相比。而新型的免泥封爐門與爐門口磚沒有任何牽引力的存在,同時還能產(chǎn)生一定得預(yù)緊力(密封材料本身的緩沖特性)使得爐門密封效果大大改善。
二、技術(shù)指標:
供耗電特性:
供電電源電壓:AC380V±10%,50Hz,三相五線;
AC110V±10%,60Hz(需定制);
額定輸出功率: 2*35kw(MAX)(配電控制系統(tǒng));
最大可工作電流:50A 單側(cè);
恒溫維持電流:5~15A;
一般正常運行電流:40A(單側(cè)MAX);
額定耗用功率: 2*(0~25)kw;
集中控制柜待機功耗:30W.MAX(不含計算機);
溫控特性:
溫控過程:室溫~500℃, 升溫速率4℃/min;
500~800℃, 升溫速率3.3℃/min;
800℃恒溫,保持30min;
800~1050℃, 升溫速率根據(jù)工藝情況設(shè)置;
1050℃恒溫,時間根據(jù)工藝情況設(shè)置;
溫控精度: 1050℃恒溫,精度:±1.5℃;
800~1050℃, 精度:±2℃;
兩側(cè)溫度一致性誤差: ±2℃,最優(yōu): ±1℃;
溫控方式:閉環(huán)模糊PID,支持在線修改,PID數(shù)據(jù)芯片EEPROM保存
溫度采集:兩側(cè)爐墻溫度和煤膠餅中心溫度
電爐特性:
工作溫度: 1300℃(MAX);
額定功率: 50kw(MAX);
炭化室有效長(mm):450
炭化室有效寬(mm): 300
炭化室有效高(mm):450
炭化室有效容積(m3): 0.061
結(jié)焦時間(h):12-20(根據(jù)實際應(yīng)用設(shè)定)
裝煤量(干煤)(kg):40-50
裝煤堆密度(g/cm3):720-1050
爐墻溫度(℃):1100-1200
焦餅中心溫度(℃):900-1080
最高使用溫度(℃):1300
煉焦速度:(℃/min)1-3
密封特性:(裝爐與出爐直接自由開關(guān)爐門)
密封形式:物理結(jié)構(gòu)性密封;
密封材料:成型式耐高溫型陶瓷纖維;
材料耐溫:長期耐溫1600℃(MAX);
配套焦炭檢測裝置特性:
SYD-L01電動落下裝置:
焦箱容量可裝50kg焦炭,焦箱上升高度為1830mm。
安裝形式: 水平安裝
長期以來,我國一直將焦炭的冷態(tài)強度作為衡量焦炭質(zhì)量的重要指標.但在高爐的實際生產(chǎn)中!與冷態(tài)強度相比,熱態(tài)性能更能反映焦炭的質(zhì)量.公司一直致力于提高焦炭質(zhì)量!尤其是改善焦炭熱性能指標作為一個重要項目, 公司于2015年增加了小焦爐試驗設(shè)備??梢赃M行焦炭熱性能指標的試驗研究。從而在大高爐上進行生產(chǎn),改善公司焦炭質(zhì)量,為公司創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益。
作者簡介:郭忠良(1988.12-),男,漢族,籍貫:吉林省舒蘭市,學(xué)歷:本科,研究方向:優(yōu)化焦爐工藝。