鄭丹(大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心)
大慶油田某區(qū)塊高凝固點(diǎn)油井因高含蠟、高含膠、高凝固點(diǎn),導(dǎo)致頻繁卡泵,舉升能耗高。
該區(qū)塊屬于高凝固點(diǎn)油井區(qū)塊,其開(kāi)采不同層位原油性質(zhì)見(jiàn)表1。未解決上述生產(chǎn)難題并研究降低生產(chǎn)能耗的有效方法,經(jīng)過(guò)對(duì)比,選取了2 口試驗(yàn)井,其平均熱洗周期僅30 天,平均含水恢復(fù)期5 天。
這種經(jīng)常性的作業(yè)已嚴(yán)重影響了該區(qū)塊的原油正常生產(chǎn),同時(shí),區(qū)塊開(kāi)采成本過(guò)高,統(tǒng)計(jì)該區(qū)塊的單井日耗電高達(dá)531.0 kWh。為此,在該區(qū)塊2 口油稠井上開(kāi)展電纜電加熱技術(shù)試驗(yàn)[1-6]。
表1 不同層位原油性質(zhì)對(duì)比
電加熱技術(shù)原理是在井內(nèi)生產(chǎn)油管外部綁定電纜,通過(guò)電纜芯線發(fā)出的熱量,對(duì)油管內(nèi)流體進(jìn)行加熱,達(dá)到降黏、消除井筒結(jié)蠟的目的,油管外電纜加熱技術(shù)的基本構(gòu)成見(jiàn)圖1。
圖1 油管外電纜加熱技術(shù)的基本構(gòu)成
原油從井底流出井筒的過(guò)程,是井筒原油與地層之間不斷熱交換過(guò)程。根據(jù)理論分析,電加熱功率滿足生產(chǎn)的充分條件為加熱后的井口產(chǎn)液溫度高于析蠟溫度,此時(shí)整個(gè)井筒均不會(huì)結(jié)蠟,而將井口溫度加熱到析蠟溫度所需的熱能換算后的功率,即為電纜電加熱功率[7-10],見(jiàn)式(1)。2 口試驗(yàn)井電加熱功率測(cè)算結(jié)果,見(jiàn)表2。
能量守恒:
式中:Tm為井口產(chǎn)液溫度,℃;Ta為析蠟溫度,取39 ℃;C為產(chǎn)液比熱容,取4.5 J/(kg·℃);m為日產(chǎn)液,t/d;Pm為電加熱功率,kW;t為時(shí)間,取3 600 s。
表2 電加熱功率測(cè)算
為達(dá)到理想清蠟效果,設(shè)計(jì)把電加熱帶下入到析蠟溫度處,黑帝廟層析蠟溫度45 ℃,由式(2)得出井溫剖面,電纜下入深度為700 m。
式中:Tm為井口溫度,取10 ℃;Ta為析蠟溫度,取 45.0 ℃; ΔT為地溫梯度,取4.9 ℃/100 m;H為電加熱帶下入深度,m。
對(duì)試驗(yàn)的2 口井應(yīng)用了電纜電加熱,措施后抽油機(jī)電流和載荷明顯下降,在無(wú)需熱洗的前提下實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)。其中試驗(yàn)井A 由原來(lái)不能正常生產(chǎn),在平均功率14.2 kW 下連續(xù)生產(chǎn);試驗(yàn)井B 上電流由22 A 下降至15 A,抽油機(jī)上載荷由62 kN 下降至43 kN,電加熱應(yīng)用效果對(duì)比見(jiàn)表3。
通過(guò)應(yīng)用電纜電加熱解決了油井頻繁卡泵的問(wèn)題,初步實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn),但是單井綜合能耗大幅升高。因此,還需在解決油井頻繁卡泵保障連續(xù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能生產(chǎn)。
為實(shí)現(xiàn)抽油機(jī)的舉升能耗與電加熱裝置的總能耗下降,在保證油井不結(jié)蠟、連續(xù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)綜合分析加熱功率和加熱時(shí)間對(duì)總能耗的影響,對(duì)電加熱的功率和加熱時(shí)間進(jìn)行了優(yōu)選優(yōu)化。
一是優(yōu)選連續(xù)電加熱情況下的功率。通過(guò)逐漸降低加熱功率,觀測(cè)抽油機(jī)載荷變化,以抽油機(jī)和電加熱兩部分綜合能耗最低為目標(biāo),尋找合理加熱功率。試驗(yàn)井A 在功率11.5 kW 時(shí),出現(xiàn)了載荷上升結(jié)蠟傾向,若長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn),結(jié)蠟加重,不能維持生產(chǎn);在12.5 kW 時(shí),載荷穩(wěn)定,綜合能耗較低,試驗(yàn)井A 不同加熱方式綜合能耗對(duì)比見(jiàn)表4。因此12.5 kW 為該井連續(xù)電加熱時(shí)的最節(jié)能功率,對(duì)應(yīng)日綜合能耗361.8 kWh,較優(yōu)化前降低169.6 kWh。同理,試驗(yàn)井B 采取同樣方式,確定了該井連續(xù)電加熱時(shí)的最節(jié)能功率為12.1 kW,日綜合能耗355 kWh,優(yōu)化后日節(jié)電140 kWh。
二是確實(shí)固定電加熱功率下的最佳間歇電加熱時(shí)間??紤]到電加熱裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)降低設(shè)備運(yùn)行壽命,同時(shí)增加發(fā)生故障的可能性,同時(shí)間歇加熱會(huì)進(jìn)一步降低生產(chǎn)總能耗,因此生產(chǎn)實(shí)際過(guò)程傾向于將加熱方式從連續(xù)加熱改為間歇加熱。
為進(jìn)一步降低綜合能耗,將試驗(yàn)井A 從連續(xù)加熱改為間歇加熱,在選取間歇加熱時(shí)的電加熱功率時(shí),綜合考慮到電加熱裝置的熱效率和穩(wěn)定性因素,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,將電加熱功率設(shè)置為18 kW,對(duì)比此加熱功率下不同的加熱時(shí)間下電動(dòng)機(jī)能耗變化,以油井不結(jié)蠟和總能耗低于連續(xù)生產(chǎn)時(shí)為基本條件,尋找更滿足生產(chǎn)實(shí)際的總能耗最低點(diǎn),即為合理間歇加熱時(shí)間。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,觀察電動(dòng)機(jī)能耗(載荷)和電加熱能耗的變化,得出在功率18 kW 時(shí),采用開(kāi)2 h關(guān)1 h 的間歇加熱制度,能夠滿足生產(chǎn),采油井不結(jié)蠟,且綜合日耗電較連續(xù)加熱時(shí)進(jìn)一步降低了10.8 kWh,試驗(yàn)井A 不同加熱方式綜合能耗對(duì)比見(jiàn)表5。
表3 電加熱應(yīng)用效果對(duì)比
表4 試驗(yàn)井A 不同加熱方式綜合能耗對(duì)比
表5 試驗(yàn)井A 不同加熱方式綜合能耗對(duì)比
通過(guò)對(duì)比,按照優(yōu)選電加熱功率、優(yōu)化設(shè)計(jì)電加熱時(shí)間的方案,加熱功率采用18 kW,加熱時(shí)間為加熱2 h 停止1 h,單井日綜合耗電從連續(xù)電加熱的531.4 kWh 下降到351.0 kWh,日節(jié)電180.4 kWh。
試驗(yàn)區(qū)塊年均開(kāi)井?dāng)?shù)為13 口井,區(qū)塊日節(jié)電效益為2 345 kWh,區(qū)塊年節(jié)電效益(按照開(kāi)井360天計(jì)算)844 272 kWh,節(jié)電效益約44.7 萬(wàn)元。
1)依據(jù)熱傳導(dǎo)和能量守恒理論計(jì)算的電加熱深度及使用功率,能夠滿足生產(chǎn)需要,保證了稠油井的正常生產(chǎn),為其他區(qū)塊稠油開(kāi)采提供了指導(dǎo)。
2)在滿足油井正常生產(chǎn)前提下,以綜合能耗最低為目標(biāo),優(yōu)化了電加熱功率和間歇加熱制度,大幅降低了抽油機(jī)和電加熱能耗。
3)電加熱優(yōu)化制度應(yīng)綜合考慮電加熱功率和加熱時(shí)間,可以根據(jù)抽油機(jī)實(shí)際載荷不降低、加熱時(shí)間減少,而生產(chǎn)能力不受影響且綜合能耗降低等要素確定合理的電加熱功率。
4)通過(guò)優(yōu)選電加熱功率、優(yōu)化設(shè)計(jì)電加熱時(shí)間,試驗(yàn)區(qū)塊單井日單井日綜合耗電從531.4 kWh下降到351.0 kWh,日節(jié)電180.4 kWh。