彭有榮 黃柳升 范永鵬
上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州市 545007
根據(jù)《乘用車燃料消耗量評價方法及指標(biāo)》第三階段要求2020年當(dāng)年乘用車新車平均燃料消耗量達到5.0L/100Km;另一方面,國內(nèi)排放法規(guī)也日趨嚴(yán)格,減少汽車排放污染物已經(jīng)成為治理大氣污染的重要工作。這對于自主車企來說,都無疑是巨大的挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,不同車企紛紛采取不同的技術(shù)手段來降低燃油消耗量以及污染物排放量。在柴油機上已被成熟應(yīng)用的廢氣再循環(huán)(EGR)技術(shù)被嘗試引入到汽油機中。本章主要介紹通過設(shè)置合理的EGR率,達到優(yōu)化整車的NEDC循環(huán)排放及油耗的實際效果。
廢氣再循環(huán)(EGR)技術(shù)是降低汽油機燃油耗的一項有利技術(shù),通過將燃燒后的廢氣經(jīng)過冷卻后,引入進氣歧管中,可以有效降低發(fā)動機的泵氣損失,達到提高發(fā)動機的機械效率的作用,同時廢氣進入進氣道,可以有效抑制爆震,通過提高壓縮比、提前點火時刻,改善發(fā)動機的熱效率[1],在降低燃油消耗率的同時又能有效降低氮氧化物的排放。圖一為常見的ECU電控EGR系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。EGR系統(tǒng)主要由傳感器、控制器(ECU)和
執(zhí)行器(EGR閥)組成。廢氣再循環(huán)程度可用EGR 率表示,其定義為[2]:
試驗研究證明,廢氣再循環(huán)率(EGR率)越高,NOX排放越低。但是,過高的廢氣再循環(huán)率,會對混合氣的燃燒和發(fā)動機的性能產(chǎn)生很大影響。因此,合理地控制EGR閥的開閉及開度才能使發(fā)動機的經(jīng)濟性、動力性和排放性達到理想的效果。
電控EGR系統(tǒng)控制一般采用PID閉環(huán)控制。系統(tǒng)運行時,ECU采集各傳感器發(fā)出的冷卻水溫度、進氣溫度、進氣壓力、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、節(jié)氣門開度等信號,再根據(jù)這些信號控制EGR閥的開啟程度,使發(fā)動機始終處于最佳工作狀態(tài)。
在EGR 控制系統(tǒng)中,ECU里預(yù)先存儲了該EGR系統(tǒng)的MAP圖,此MAP圖是根據(jù)在臺架標(biāo)定試驗中不同發(fā)動機工況時的最佳EGR率繪制的三維坐標(biāo)圖[3]。此MAP圖是EGR系統(tǒng)的控制依據(jù),是在試驗中調(diào)整各類傳感器信號的大小,再根據(jù)排放指標(biāo)及發(fā)動機動力性經(jīng)濟性要求,來確定的最佳EGR率。由于EGR系統(tǒng)對發(fā)動機的工作有很大影響,如若控制不當(dāng),對發(fā)動機動力性、燃油經(jīng)濟性及排放性都會造成負面影響。EGR率的控制原則主要有以下三點[4]:
表1 試乘試駕車壞路主觀評價得分
圖1
(1)為避免燃燒不穩(wěn)定,發(fā)動機起動工況、怠速和減速工況及發(fā)動機冷卻水溫低于70 ℃或超過100 ℃時應(yīng)停止EGR控制。
(2)怠速及低負荷時,混合氣較濃,廢氣中惰性氣體含量高,引入廢氣將會造成燃燒不穩(wěn)定,發(fā)動機很容易熄火,而且,低負荷對NOx的貢獻率不高,采用EGR的意義不大,需關(guān)閉EGR閥。
(3)隨著負荷的增加,在保證動力性和燃油經(jīng)濟性的基礎(chǔ)上,使EGR率增加至允許限度。大負荷、高速及油門全開時,為了保證功率輸出,對EGR的使用應(yīng)有一定限制。具體控制策略如下[7]:
利用ECU控制EGR功能的開啟與關(guān)閉分別進行兩次I型試驗,對試驗排放和油耗結(jié)果進行分析。轉(zhuǎn)鼓上車輛損失(Vehicle Loss)阻力和轉(zhuǎn)鼓設(shè)定阻力(Dyno set)阻力之和模擬了實際道路阻力[5];根據(jù)GB18352.5-2013中對汽車道路載荷進行測量,得到實際道路阻力;把實際道路阻力設(shè)成轉(zhuǎn)股設(shè)定阻力(Dyno set),再根據(jù)GB18352.5-2013中轉(zhuǎn)鼓滑行方法,得到轉(zhuǎn)鼓上車輛損失阻力(Vehicle Loss);使用同一輛車、同一組道路阻力和同一車輛損失阻力,依據(jù)GB18352.5-2013(輕型汽車污染物排放限值及測量方法中國第五階段)進行Ⅰ型試驗(常溫下冷啟動后排放污染物試驗);Ⅰ型試驗采用NEDC工況進行試驗,NEDC工況由4個市區(qū)工況和1個郊區(qū)工況組成,每個市區(qū)工況運行時間為195s,1個市區(qū)工況運行時間為400s,整個NEDC循環(huán)運行時間為19min40s;按Ⅰ型試驗要求先做預(yù)處理浸車14小時,隨后分別做4次NEDC試驗,保證每次之間浸車14小時,中間不起動發(fā)動機,試驗前需要保證每次蓄電池電壓一致(大于12.3V);第1、2次打開EGR功能,EGR根據(jù)控制策略正常工作,第3、4次關(guān)閉EGR功能,EGR一直保持全閉狀態(tài)。每次試驗都能保證運行車速在GB18352.5-2013規(guī)定范圍誤差內(nèi),并且為同一個司機進行操作,試驗過程收集排放物,通過排放分析儀進行排放物結(jié)果計算,并使用碳平衡法進行油耗結(jié)果計算。
ECU控制EGR功能的開啟與關(guān)閉分別進行兩次I型試驗,2次試驗結(jié)果如下表,
對比兩次試驗結(jié)果可以看出,本次試驗車輛的EGR系統(tǒng)對排放影響較小,但是對油耗的改善卻十分明顯。
EGR系統(tǒng)良好的降低NOx排放的效果看起來在本次試驗車型上并沒能得到驗證,我們又分析了實驗過程中NOx排放的秒采數(shù)據(jù)(圖2)。從圖中可以看出,在試驗后期高速段,不帶EGR功能的NOx排放量在1150-1100秒這段時間明顯升高,說明EGR能有效減少高速段NOx排放。
油耗方面,本次試驗帶EGR功能時的油耗比不帶EGR功能時的油耗減小了5.6%,效果十分可觀。EGR對各負荷工況的都有降低油耗的效果。小負荷的燃油消耗率優(yōu)化來自于傳熱損失的降低,機械損失不變,排氣損失略有增大;中負荷時傳熱損失和排氣損失對燃油消耗率優(yōu)化的均有所貢獻,機械損失略有增大。大負荷時的優(yōu)化主要來自于排氣損失,傳熱損失和機械損失略有增大[8]。圖3是整個試驗循環(huán)中的車輛模擬運行速度和EGR閥PWM(占空比)信號數(shù)值,可以看到,隨著試驗進行,發(fā)動機水溫升高,EGR開始工作,EGR閥的開啟大多在加速或大負荷工況,在最后的高速工況持續(xù)開啟。從圖3和圖4發(fā)動機進氣溫度和水溫的對比也可以看出,帶EGR功能總體的進氣溫度更高,水溫升高的略快一點,這也從側(cè)面證實了EGR對減少發(fā)動機熱損失做出的貢獻,再加上泵其損失的降低,自然就得到了油耗的改善的結(jié)果。
圖2
圖3
圖4
圖6為兩次試驗排溫模型溫度對比,可以看出帶EGR功能試驗時,排氣溫度比不帶EGR功能的排氣溫度略低,也從側(cè)面證實了EGR功能對降低燃燒溫度的效果。
綜上所述,汽油機使用EGR對高速階段NOx排放物產(chǎn)生可以起到較為明顯的抑制作用,同時,EGR又可以減少發(fā)動機運行過程中的泵氣損失和排氣熱損失,達到明顯的降低油耗的效果。從排氣溫度上來看,EGR對降低燃燒溫度及減少爆震也有一定作用。
圖6