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        封隔器找漏技術(shù)研究與應(yīng)用

        2018-06-05 10:04:24門方輝張興瑞
        科教導(dǎo)刊·電子版 2018年4期
        關(guān)鍵詞:工藝

        門方輝 張興瑞

        摘 要 針對(duì)常規(guī)封隔器找漏存在膠筒易損壞、使用壽命短的問題,研究應(yīng)用了新型找漏工藝技術(shù),實(shí)現(xiàn)了大段驗(yàn)漏、小段準(zhǔn)確找漏的目的。該技術(shù)采用自動(dòng)平衡油套液面機(jī)構(gòu)和自換向節(jié)流機(jī)構(gòu),延長了封隔器使用壽命,并且在找漏前先驗(yàn)證油管是否漏失,提高了找漏結(jié)果的可靠性。通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,施工簡便,準(zhǔn)確可靠,在找漏施工中具有較好的推廣應(yīng)用前景。

        關(guān)鍵詞 找漏 封隔器 高含水 工藝

        中圖分類號(hào):P631.81 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        0前言

        勝坨油田經(jīng)過五十多年的開發(fā),由于長期分層開采、注水生產(chǎn)、頻繁的油水井措施作業(yè),以及完井固井質(zhì)量差、套管腐蝕等因素,致使套管漏失井逐步增多,從而導(dǎo)致高含水油井不斷增多。目前找漏工藝多種多樣,有井溫測(cè)井法、封隔器試壓法、井下視像等,現(xiàn)場(chǎng)施工以封隔器試壓找漏為主,該技術(shù)施工簡單、費(fèi)用低,找漏結(jié)果準(zhǔn)確可靠,又能確定漏失程度,為卡封、堵漏措施施工提供準(zhǔn)確依據(jù)。

        1問題的提出

        勝坨油田現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)常用K344水力壓差式封隔器找漏,主要由兩級(jí)K344封隔器和空心配水器組成。按照如圖1所示連接順序?qū)Ⅱ?yàn)漏管柱下入預(yù)驗(yàn)漏井段,從油管內(nèi)正打壓,通過壓力變化情況判斷該井段是否存在漏失。

        由于受工藝和油管漏失方面的影響,造成封隔器找漏施工一次成功率相對(duì)較低,2016年和2017年平均找漏施工一次成功率僅為70.3%,主要存在以下問題:

        (1)常規(guī)K344封隔器找漏時(shí)油管液柱壓力釋放不出去,上提管柱時(shí)膠筒不能及時(shí)收縮解封,在上提或下放管柱過程中造成膠筒與套管壁摩擦而破損,使找漏不能繼續(xù)進(jìn)行,單井找漏施工需要用多趟管柱和數(shù)個(gè)封隔器,不僅延長單井施工周期,而且增加了作業(yè)成本。

        (2)由于油管漏失原因,造成無法正確判斷漏失位置,需要單獨(dú)下試壓管柱,再進(jìn)行找漏施工。

        因此,需要對(duì)封隔器找漏施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,從而提高找漏施工一次成功率。

        2找漏技術(shù)優(yōu)化

        針對(duì)常規(guī)封隔器找漏存在的問題,對(duì)找漏工藝技術(shù)進(jìn)行了研究和優(yōu)化設(shè)計(jì),新型找漏管柱設(shè)計(jì)如圖2所示,主要技術(shù)特點(diǎn)如下:

        (1)封隔器膠筒采用雙層加鋼網(wǎng)機(jī)構(gòu),有效提高了膠筒的耐壓能力,膠筒反復(fù)脹封、解封均不會(huì)損壞,延長膠筒的使用壽命和密封可靠性。

        (2)底部采用常開式底球,當(dāng)油套壓差小于2MPa時(shí)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)平衡油套液面,使膠筒恢復(fù)原狀,有效提高封隔器膠筒的使用壽命。

        (3)當(dāng)懷疑油管存在漏失時(shí),可投球至驗(yàn)管裝置,打壓5MPa驗(yàn)證油管是否漏失,能夠排除因油管漏給地面操作人員造成的誤判。若油管不漏,可打壓至10-12MPa,滑套下移,與下部中心管相通,繼續(xù)進(jìn)行找漏施工。

        (4)當(dāng)正常找漏完畢后,可投球至泄壓開關(guān),然后打壓5MPa將泄壓開關(guān)打開,油套連通,解決了常規(guī)隔器找漏時(shí)油管液柱壓力釋放不出去的問題。

        3作業(yè)施工工藝

        若存在地面返水等情況,判斷是淺部漏失時(shí),可從上部往下找漏,否則,從下部往上找漏。將管柱下至找漏位置,從油管打壓,在壓力大于2MPa時(shí)常開底球關(guān)閉,繼續(xù)打壓,封隔器座封,并打開節(jié)流器,驗(yàn)證兩封之間的套管是否漏失,套管試壓壓力一般不超過10MPa,若壓力不降,此時(shí)關(guān)閉油管旋塞閥,再從套管內(nèi)打壓5-6MPa,判斷井口至上封隔器之間是否漏失。若判斷油管存在漏失,則先投入泄壓球,再投入驗(yàn)管球,并打壓5MPa判斷油管是否漏失,若油管漏失,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況更換油管;若油管不漏,再加壓10-12MPa打掉球座,可以繼續(xù)進(jìn)行找漏施工,直至找到漏點(diǎn)。

        4現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

        4.1典型井例

        ST3-8XN912井上修前含水突然升至100%,分析套管漏失。2017年3月22日用該找漏技術(shù)進(jìn)行找漏施工,一趟管柱累計(jì)找漏施工16趟,驗(yàn)出1323.75m-1333.45m套管漏失。采用閉式管柱措施完井后,日產(chǎn)液量20m3,油量5m3,含水75%。

        4.2效果評(píng)價(jià)

        截止到2017年12月底,應(yīng)用封隔器找漏技術(shù)在勝坨油田施工68口井,施工一次成功率為91.2%。該技術(shù)的成功應(yīng)用,使一批高含水油井恢復(fù)正常生產(chǎn),取得了較好的應(yīng)用效果。

        5結(jié)論與建議

        (1)泄壓開關(guān)與常開底閥的使用能夠使膠筒恢復(fù)原狀,有效提高封隔器膠筒的使用壽命和密封可靠性。

        (2)驗(yàn)管裝置解決了油管漏失影響找漏結(jié)果準(zhǔn)確性的問題,提高了找漏的可靠性。

        (3)該找漏工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)大段找小段驗(yàn),提高了施工一次成功率,減少了找漏管柱次數(shù),縮短了施工周期,且驗(yàn)漏結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

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