徐論意,吳江,方亮
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)
某輕型卡車在可靠性試驗(yàn)過程中出現(xiàn)減振器與車架連接的減振器支架開裂問題,斷裂里程為2000Km左右。該問題造成車輛行駛平順性變差,影響乘員乘坐舒適性及貨物運(yùn)輸安全性,其故障如圖1所示。
圖1 減振器支架開裂圖示
本文從減振器支架的材料、焊接質(zhì)量、強(qiáng)度等多個(gè)方面對減振器支架開裂問題進(jìn)行分析,最終通過優(yōu)化整改,徹底解決此問題。
該支架開裂位置位于減振器銷軸與沖壓件的焊接處,表現(xiàn)為沖壓件母材開裂。沖壓件母材采用 Q235B-4.0,屈服強(qiáng)度不小于235MPa,抗拉強(qiáng)度不小于375Mpa。對沖壓件同批次材料進(jìn)行拉伸試驗(yàn),檢測結(jié)果顯示材料合格,見圖2。
圖2 Q235B-4.0拉伸試驗(yàn)原始記錄
1.2.1 故障件宏觀形貌
將故障件沿鏡像剖開,4個(gè)不同位置的宏觀形貌見圖3。由圖可見,構(gòu)件基本都是從焊接熱影響區(qū)開裂。圖示箭頭為斷裂面。
1.2.2 故障件微觀分析
微觀組織見圖 4。由圖可見,沖壓件開裂起源于焊接熱影響區(qū),并擴(kuò)展至沖壓件母材,使得沖壓件基本裂穿。焊接接頭焊縫部分和熱影響區(qū)部分的金相組織未見明顯異常。
圖3 故障件的宏觀形貌
圖4
1.2.3 故障件硬度檢測
焊接接頭各部分的硬度檢測結(jié)果見圖 5。由圖可見,焊縫的硬度約為218HBS,沖壓件側(cè)的熱影響區(qū)硬度約170HBS-189HBS,而沖壓件母材的硬度為141HBS。
圖5 焊接接頭硬度檢測結(jié)果
從上述分析來看,可以得出以下結(jié)論:
1)環(huán)形角接接頭的焊接質(zhì)量并不是十分良好,但由于裂紋基本都是起源于焊接熱影響區(qū),并擴(kuò)展至鋼板母材,使得鋼板基本裂穿。因此焊接質(zhì)量并不是引起開裂的主要原因。
2)交接接頭焊縫和熱影響區(qū)部分的金相組織和硬度未見明顯異常,且其硬度均高于鋼板基板的硬度。
圖6 減振器速度特性曲線
圖7 減振器支架強(qiáng)度分析云圖
在懸架跳動過程中,減振器壓縮行程及伸張行程交替工作。減振器支架主要受到減振器的拉伸阻尼力和壓縮阻尼力,該阻尼力與減振器活塞工作速度有關(guān)。經(jīng)檢測,該系列減振器最大阻尼力為7000N,如圖6所示。
采用Hypermesh軟件對支架強(qiáng)度進(jìn)行分析,結(jié)果如圖7所示,最大應(yīng)力為443.9Mpa,遠(yuǎn)大于材料的屈服強(qiáng)度,且最大應(yīng)力點(diǎn)與開裂位置一致。
綜上所述,減振器支架強(qiáng)度不足導(dǎo)致開裂故障。
為提高減振器支架強(qiáng)度,對減振器支架的材料和結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。材料由Q235B升級為 510L,屈服極限不小于355 Mpa,抗拉強(qiáng)度不小于510Mpa;同時(shí)將減振器支架與車架翼面連接改為腹面連接。
優(yōu)化后減振器支架最大應(yīng)力為 307.4Mpa,安全系數(shù)由0.52提高到1.15。
表1
針對上述優(yōu)化后的減振器支架,進(jìn)行整車162041km試驗(yàn)驗(yàn)證(其中強(qiáng)化路折合其他路況里程為 1∶15),減振器支架無開裂問題故障發(fā)生,下表為其試驗(yàn)里程。
表2
本文從減振器支架結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提升材料性能方面進(jìn)行改進(jìn),最終解決減振器支架開裂問題,且路試試驗(yàn)及市場驗(yàn)證效果良好。本文所及方法對類似問題的解決具有一定的借鑒作用。
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