徐斌,張愛(ài)東,徐晴朗
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司國(guó)際公司,安徽 合肥 230601)
整車姿態(tài)角是汽車設(shè)計(jì)中的重要參數(shù),主要作用之一是為了防止貨位墜尾(即貨物向后滑),其次也有減少氣流通過(guò)底盤(pán)時(shí)空氣產(chǎn)生的升力的作用。但整車姿態(tài)角過(guò)大,則會(huì)導(dǎo)致緊急制動(dòng)時(shí)貨物慣性前移趨勢(shì)增加,導(dǎo)致貨箱或者后圍受到?jīng)_擊損傷。整車姿態(tài)角在汽車?yán)碚撝型扑]的姿態(tài)角范圍如下:0.5°<滿載時(shí)θm< 1°;1°<空載時(shí)θk< 1.5°。
本文就輕卡整車姿態(tài)角在優(yōu)化過(guò)程中針對(duì)不同情況采取的措施進(jìn)行了探討,并結(jié)合某輕卡整車姿態(tài)角現(xiàn)狀及優(yōu)化實(shí)例,對(duì)具體優(yōu)化步驟進(jìn)行了舉例說(shuō)明
整車姿態(tài)角的調(diào)整手段主要是調(diào)整前、后懸架參數(shù)和前、后軸參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這些參數(shù)的調(diào)整雖然解決了姿態(tài)角的調(diào)整問(wèn)題,但同時(shí)也會(huì)帶來(lái)其它方面的影響。
表1 整車姿態(tài)角常用優(yōu)化方案統(tǒng)計(jì)表a
由于整車姿態(tài)角不符合項(xiàng)的表征不同,相對(duì)應(yīng)的優(yōu)化方案也有所不同。本文對(duì)常見(jiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),提出相對(duì)應(yīng)的常見(jiàn)解決措施和相關(guān)影響。并結(jié)合輕卡的實(shí)際開(kāi)發(fā)特點(diǎn),對(duì)調(diào)整方案的優(yōu)先度給出了一些建議,具體如下表1到表3所示。
表2 整車姿態(tài)角常用優(yōu)化方案統(tǒng)計(jì)表b
表1和表2中列舉了較典型的兩種整車姿態(tài)不符合情況及其優(yōu)化措施。對(duì)于其它情況的整車姿態(tài)角不符合項(xiàng),其優(yōu)化措施一般不會(huì)超過(guò)上述措施范圍,從上表中通過(guò)簡(jiǎn)單的分析推論,即可判斷出采用何種優(yōu)化措施比較方便。在此對(duì)于其它情況的整車姿態(tài)角不符合項(xiàng)進(jìn)行列舉,并對(duì)優(yōu)化方法進(jìn)行推薦,對(duì)其常見(jiàn)的要素關(guān)聯(lián)性及其影響進(jìn)行說(shuō)明,匯總?cè)绫?所示。
以某輕車車型校核結(jié)果為例,其整車姿態(tài)角校核結(jié)果如下:滿載0.46°略微偏小,空載1.24°滿足要求。結(jié)合上表,符合表3中的“狀態(tài)三”的情況,可采用后懸與后橋之間增加墊鐵的措施進(jìn)行優(yōu)化。
下面確認(rèn)墊鐵的設(shè)計(jì)厚度,首先需設(shè)定優(yōu)化后目標(biāo)。對(duì)于輕型貨車由于軸距較短,實(shí)踐證明在前、后懸剛度不變的前提下,車架上平面離地高度變化對(duì)于空、滿載整車姿態(tài)角的影響數(shù)值較為接近??梢越普J(rèn)為,當(dāng)空載整車姿態(tài)角增加0.1°,滿載整車姿態(tài)角也會(huì)同步增加增加0.1°左右。該車空載時(shí)整車姿態(tài)角上限假設(shè)調(diào)整為1.4°,則滿載時(shí)整車姿態(tài)角預(yù)計(jì)為:0.46°+(1.4°-1.24°)=0.62°。
以滿載前輪與地面接觸點(diǎn)為起點(diǎn),畫(huà)一條傾角為0.62°的直線通過(guò)后輪中心線,如圖1。
表3 整車姿態(tài)角常用優(yōu)化方案統(tǒng)計(jì)表c
測(cè)量原有地面線與新設(shè)地面線在后輪中心線處的高度差,可以得出后懸墊鐵厚度需求約為 9.67mm,為保證制造方便性和通用性,圓整為10mm。
圖1 后懸墊鐵厚度設(shè)定校核圖
然后需要確認(rèn)增加墊鐵后對(duì)整車其它參數(shù)的主要影響,參看表 3。其中整車通過(guò)性、防飛濺、成本的影響都比較容易確認(rèn),在此不再贅述,主要就傳動(dòng)系夾角的變化影響及優(yōu)化措施進(jìn)行闡述。如圖 2,為典型兩節(jié)式傳動(dòng)軸傳動(dòng)系夾角示意圖。
圖2 兩節(jié)式傳動(dòng)軸傳動(dòng)系夾角示意圖
由于增加后懸墊鐵,后橋輸入軸中心線下移會(huì)導(dǎo)致α2和α3同時(shí)增大。為平衡α3,可采用增加后橋仰角或者墊鐵增加角度的措施,該車采用墊鐵增加角度比較方便,墊鐵角度的設(shè)定視厚度而定,該車墊鐵厚度較小,可以設(shè)定為1°。增加后橋仰角斜度后會(huì)導(dǎo)致α3與α2差值變得明顯,導(dǎo)致當(dāng)量夾角αe可能超出設(shè)計(jì)要求。為平衡α2,使其與α3數(shù)值接近,一般采用中間吊掛點(diǎn)下移(下移高度推薦與墊鐵厚度基本相等),同步調(diào)整角度(調(diào)整角度推薦與后懸墊鐵增加角度保持一致)的措施。
表4 整車姿態(tài)角優(yōu)化結(jié)果
所以綜上所述,該車優(yōu)化措施總結(jié)為:后懸與后橋之間增加10mm厚、角度為1°的斜墊鐵,傳動(dòng)軸中間吊掛安裝點(diǎn)下移10mm,角度調(diào)整增加1°傾角。按此措施重新校核整車姿態(tài)角和傳動(dòng)軸夾角,統(tǒng)計(jì)如表4和表5所示。
表5 整車當(dāng)量夾角優(yōu)化結(jié)果
優(yōu)化結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,目標(biāo)達(dá)成!
本文對(duì)輕卡常見(jiàn)整車姿態(tài)角不符合項(xiàng)進(jìn)行了列舉,并提出相對(duì)應(yīng)的優(yōu)化措施和相關(guān)影響分析,最后結(jié)合某輕卡整車姿態(tài)角現(xiàn)狀及優(yōu)化實(shí)例,對(duì)具體優(yōu)化步驟及取值進(jìn)行了推薦,取得了一定成果,可以作為國(guó)內(nèi)同類車型的整車姿態(tài)角優(yōu)化過(guò)程提供一定的參考和指導(dǎo)意義。
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