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        基于動力懸置優(yōu)化的商用車轉(zhuǎn)向盤怠速抖動控制研究*

        2018-05-23 07:02:38何水龍許恩永韋永尤蔣占四
        汽車技術(shù) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:原車固有頻率動力

        何水龍 許恩永 韋永尤 蔣占四

        (1.桂林電子科技大學(xué),桂林 541004;2.東風(fēng)柳州汽車有限公司,柳州 545005)

        1 前言

        發(fā)動機(jī)是汽車怠速抖動的唯一振源,其振動經(jīng)由懸置系統(tǒng)傳遞給車架或車身,并最終通過轉(zhuǎn)向盤、駕駛室地板和座椅傳到駕駛員或乘員身上,直接影響駕駛員和乘員的舒適性[1-3]。目前,商用車一般采用大功率柴油發(fā)動機(jī)作為動力源,其怠速轉(zhuǎn)速低、振動大,如果傳遞路徑隔振差或各子系統(tǒng)固有頻率與發(fā)動機(jī)激振頻率接近,將導(dǎo)致轉(zhuǎn)向盤抖動、后視鏡抖動、前保險杠抖動、踏板抖動和駕駛室抖動等一系列子系統(tǒng)的怠速抖動問題,嚴(yán)重影響車輛的舒適性和安全性[4-5]。

        本文針對某型商用車(改動空間受限)轉(zhuǎn)向盤怠速抖動問題,從隔振理論出發(fā),研究發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)優(yōu)化方法,建立了懸置優(yōu)化模型,并基于粒子群優(yōu)化算法獲得最優(yōu)懸置剛度。剛度優(yōu)化后懸置各階固有頻率分布更合理,降低了振動傳遞率,有效解決了該車轉(zhuǎn)向盤怠速抖動劇烈的問題,提高了整車舒適性。

        2 發(fā)動機(jī)懸置隔振原理

        2.1 懸置系統(tǒng)隔振率計算

        發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)是動力總成和車架之間的銜接部分,起支承和隔振作用,用于減小并控制發(fā)動機(jī)振動的傳遞[6]。振動傳遞系數(shù)TA是進(jìn)行發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)隔振設(shè)計的重要參數(shù)之一[7],其值常用響應(yīng)側(cè)力與激勵側(cè)力的幅值之比表示,即

        式中,F(xiàn)r為經(jīng)懸置傳遞到車架上力的幅值;F0為發(fā)動機(jī)激振力幅值;λ為發(fā)動機(jī)激振頻率與系統(tǒng)固有頻率之比;ξ為阻尼比。

        顯然振動傳遞率越小,隔振效果越好,傳遞到車架的振動就越小。也有文獻(xiàn)采用隔振率G來描述,隔振率G與傳遞率TA的關(guān)系為G=(1-TA)×100%,其值越大,隔振效果越好。

        2.2 懸置系統(tǒng)隔振效率分析

        通過對商用車發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)橡膠軟墊測試,得到其阻尼比ξ為0.08,代入式(1)可得傳遞系數(shù)、隔振率及頻率比的關(guān)系曲線,如圖1所示。

        圖1 傳遞率、隔振率及頻率比關(guān)系曲線

        由圖1可看出,發(fā)動機(jī)激振頻率與系統(tǒng)固有頻率之比λ越大,隔振率G越大,隔振效果越好。在懸置系統(tǒng)設(shè)計中,當(dāng)發(fā)動機(jī)選定后,其激振頻率將無法改變,此時要獲得較高的隔振率,則必需降低懸置系統(tǒng)固有頻率以提高λ值。在商用車懸置設(shè)計中,λ值一般取1.5~3,這是因?yàn)棣诉_(dá)到一定數(shù)值后,隔振率上升不明顯,另外,隨著λ的提高,橡膠懸置軟墊剛度也會降低,軟墊的變形量增大,容易引起動力總成與其它零部件的干涉,降低軟墊壽命。同時懸置頻率降低易受到來自道路的低頻激振力干擾而引起共振,進(jìn)而影響整車的乘坐舒適性。

        3 懸置系統(tǒng)動力學(xué)模型

        因發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)橡膠軟墊固有頻率遠(yuǎn)低于動力總成最低階彈性模態(tài)頻率,故建模時將其忽略,僅考慮剛體振動模態(tài)。同時,由于橡膠懸置結(jié)構(gòu)阻尼只降低系統(tǒng)共振峰值,對固有頻率影響較小,因此可將系統(tǒng)簡化為無阻尼自由振動系統(tǒng),發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)的固有振動特性可表示為[8]:

        式中,M為質(zhì)量矩陣;K為剛度矩陣;q為質(zhì)心位移列向量;q″為質(zhì)心加速度列向量。

        當(dāng)測得動力總成的總質(zhì)量、質(zhì)心位置、轉(zhuǎn)動慣量、慣性積以及各懸置3個方向的剛度后,可求得發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣M和剛度矩陣K,進(jìn)而通過特征值法獲得懸置系統(tǒng)的固有頻率。

        4 懸置系統(tǒng)解耦分析

        通常發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)的6個自由度方向的振動是互相耦合的,且耦合度越大、振動頻率范圍越寬,越不利于避開激振力頻率,極易引起共振。目前大多基于能量角度評價系統(tǒng)解耦程度,即系統(tǒng)第j階模態(tài)振動對應(yīng)的第k個廣義坐標(biāo)分配的能量占系統(tǒng)總能量的百分比[9-10]:

        式中,j=1,2,3…,6;k為[ ]x,y,z,α,β,γ6 個自由度廣義坐標(biāo);DIPkj為在第k個廣義坐標(biāo)上發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)的解耦率;為振型?i的第l和第k個元素;mkl為質(zhì)量矩陣M的第k行第l列元素。

        根據(jù)式(4)可確定懸置系統(tǒng)和各階模態(tài)能量解耦度。當(dāng)DIPkj=100%時,系統(tǒng)在該頻率下完全解耦,因此,設(shè)計過程中為達(dá)到更好的隔振效果,應(yīng)盡可能提高懸置系統(tǒng)的解耦率,從而獲得更好的懸置系統(tǒng)特性。

        5 發(fā)動機(jī)懸置系統(tǒng)優(yōu)化建模

        5.1 發(fā)動機(jī)坐標(biāo)系定義

        商用車動力總成質(zhì)量較大,需要分別測試出發(fā)動機(jī)(含離合器)和變速器的質(zhì)量參數(shù),然后再合并成動力總成質(zhì)量參數(shù)[11]。為便于合并動力總成質(zhì)量參數(shù)以及獲取各質(zhì)心位置和規(guī)范各懸置位置坐標(biāo),因此將發(fā)動機(jī)坐標(biāo)系作為懸置系統(tǒng)的整體坐標(biāo)系[12],并定義為:以發(fā)動機(jī)飛輪殼后端面與曲軸的交點(diǎn)為原點(diǎn)坐標(biāo),向前(指向風(fēng)扇端)為+X,向左為+Y,向上為+Z,如圖2所示。

        圖2 發(fā)動機(jī)坐標(biāo)系

        5.2 懸置剛度優(yōu)化模型

        針對轉(zhuǎn)向盤怠速抖動問題,綜合考慮發(fā)動機(jī)懸置主要振型能量解耦度、Z向振動傳遞率和懸置系統(tǒng)諧振頻率的影響,建立了懸置系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化數(shù)學(xué)模型:

        式中,ω1i、ω2i為能量解耦度和諧振頻率的加權(quán)系數(shù);TAzi為Z向振動傳遞率;fi、fi0分別為諧振頻率與期望頻率;DIPii為第i階頻率對應(yīng)的能量解耦度。

        由于發(fā)動機(jī)激勵力主要集中在垂直方向(Z向)和繞曲軸(X向)旋轉(zhuǎn)方向,因此權(quán)重ω1i在這兩個方向上的取值與其它4個方向的取值之比為3∶1。同時為了避開來自路面低頻和發(fā)動機(jī)頻率影響,權(quán)重ω2i在這兩個頻率的取值與其它頻率取值之比為2∶1。

        5.3 約束條件

        a.約束條件1:隔振理論表明,懸置系統(tǒng)的最大固有頻率要小于怠速點(diǎn)火頻率的,同時大于來自路面的激勵頻率(約為2.5 Hz),且相鄰頻率間隔須盡可能大才能有效避開共振,保持良好的隔振效果[13]。本案例中發(fā)動機(jī)怠速轉(zhuǎn)速為700 r/min,點(diǎn)火激振頻率為23.3 Hz,即懸置系統(tǒng)理論固有頻率要小于16.5 Hz。

        b.約束條件2:1.5≤λ≤3。

        c.約束條件3:根據(jù)橡膠材料特性,橡膠懸置元件壓剪剛度比值在3~8之間[14],即懸置Z方向和X方向的剛度比值范圍為[3,8]。

        d.約束條件4:垂直方向和繞曲軸旋轉(zhuǎn)方向解耦率大于80%,其它方向解耦率大于70%。

        6 試驗(yàn)驗(yàn)證

        6.1 初始參數(shù)

        該商用車采用四缸四沖程柴油發(fā)動機(jī),原車動力總成質(zhì)量、質(zhì)心位置、慣量參數(shù)通過三線扭擺測試系統(tǒng)[15]測得,各參數(shù)如表1所列。

        表1 原車動力總成質(zhì)量、質(zhì)心位置和慣量參數(shù)

        該型商用車發(fā)動機(jī)前懸置為V型布置,后懸置為水平布置,由于產(chǎn)品已經(jīng)定型,發(fā)動機(jī)型號和各懸置安裝位置及安裝角度難以調(diào)整,所以不對懸置安裝位置及安裝角度進(jìn)行優(yōu)化,原車懸置參數(shù)相關(guān)位置見表2,原車前、后懸置剛度參數(shù)見表3。

        表2 原車懸置位置參數(shù)

        根據(jù)原車初始數(shù)據(jù)計算得到懸置系統(tǒng)6階固有頻率和振動耦合能量分布如表4所示。

        表4 原車固有頻率及解耦率計算結(jié)果

        由表4可知,懸置系統(tǒng)前5階固有頻率小于點(diǎn)火激振頻率的,且最小間隔在0.5 Hz以上,符合約束條件中隔振理論要求,但最高固有頻率17.9 Hz>16.5 Hz,接近發(fā)動機(jī)激振力頻率,容易引起共振,不符合頻率分布要求。從能量解耦率角度來看,除Y向和繞Y軸旋轉(zhuǎn)方向的解耦度較好外,其它方向的解耦度都小于80%,且最為關(guān)鍵的Z向和繞X軸旋轉(zhuǎn)方向的解耦度都低于70%,各自由度之間耦合嚴(yán)重,需優(yōu)化改進(jìn)。

        6.2 優(yōu)化及結(jié)果分析

        以懸置剛度數(shù)學(xué)模型(式(5))最小值為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù),前、后懸置各方向的靜剛度值為設(shè)計變量,基于前面約束條件,通過多目標(biāo)融合粒子群優(yōu)化方法獲取最優(yōu)值,優(yōu)化結(jié)果如表5所示。

        對比表3和表5可知,優(yōu)化后懸置剛度降低,且后懸剛度變化較大。將優(yōu)化后的懸置剛度代入懸置系統(tǒng)模型,獲得固有頻率和能量解耦率,結(jié)果見表6。

        表5 優(yōu)化后懸置剛度參數(shù) N/mm

        由表6可知,懸置系統(tǒng)固有頻率范圍為4.2~12.9 Hz,最高頻率由17.9 Hz降至12.9 Hz,小于發(fā)動機(jī)點(diǎn)火激振頻率的,有效避開了共振,且各階頻率間隔在1 Hz以上,分布合理。從能量解耦角度來看,除繞Z軸旋轉(zhuǎn)方向的解耦率從77.6%降至75.9%外,其它各向能量解耦率都有極大提高,特別是發(fā)動機(jī)主要激振力方向(Z向)和繞X旋轉(zhuǎn)方向解耦率由原來的67.4%和68.1%提高到了95.4%和81.2%。優(yōu)化后懸置系統(tǒng)固有頻率和振動耦合度降低,發(fā)動機(jī)激振頻率與隔振系統(tǒng)固有頻率之比λ也由原車的1.3提高到1.8,極大提高了其隔振能力。

        表6 優(yōu)化后固有頻率及解耦率計算結(jié)果

        6.3 試驗(yàn)驗(yàn)證

        根據(jù)優(yōu)化方案,試制發(fā)動機(jī)懸置軟墊總成并裝車進(jìn)行實(shí)車測試,獲得優(yōu)化后發(fā)動機(jī)各缸體支架、懸置支架、駕駛員座椅導(dǎo)軌、轉(zhuǎn)向盤和后視鏡3個方向振動加速度值,各項測試指標(biāo)均優(yōu)于原車。限于篇幅,文中僅列出與轉(zhuǎn)向盤怠速抖動相關(guān)的發(fā)動機(jī)懸置Z向隔振率和轉(zhuǎn)向盤振動加速度與優(yōu)化前對比結(jié)果,如圖3和圖4所示。

        圖3 優(yōu)化前、后隔振率對比

        圖4 優(yōu)化前、后振動加速度對比

        從圖3可看出,優(yōu)化后發(fā)動機(jī)左前和右前懸置怠速工況下Z向隔振率從初始隔振率80%和81%提高到了約85%,而左后和右后懸置怠速工況Z向從初始隔振率76%和74%提高到了前懸置優(yōu)化后的隔振率水平,即85%和86%。由于前懸置初始隔振率較高,隔振效果較好,因此優(yōu)化后隔振率提升有限,而后懸置初始隔振率較差,優(yōu)化后提升顯著。動力系統(tǒng)懸置優(yōu)化后實(shí)現(xiàn)了懸置系統(tǒng)動態(tài)特性與整車動態(tài)特性的合理匹配,隔離和吸收了發(fā)動機(jī)自身振動,有效地控制了發(fā)動機(jī)干擾力對汽車振動的影響。從圖4可看出,實(shí)車測試轉(zhuǎn)向盤怠速工況X、Y和Z三個方向振動大幅降低,其中,Z向振動加速度由原來的8.9 m/s2降至0.9 m/s2,振動加速度降幅達(dá)90%,有效解決了轉(zhuǎn)向盤怠速抖動劇烈問題,極大地改善了整車的乘坐舒適性。

        7 結(jié)束語

        本文綜合發(fā)動機(jī)懸置主要振型能量解耦度、主要激振方向傳遞率和懸置系統(tǒng)的諧振頻率建立懸置系統(tǒng)優(yōu)化模型,并基于多目標(biāo)綜合粒子群優(yōu)化算法實(shí)現(xiàn)懸置剛度優(yōu)化計算,通過產(chǎn)品試制并進(jìn)行實(shí)車測試,結(jié)果表明,優(yōu)化后發(fā)動機(jī)隔振率在整個轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)隔振率明顯提升,減輕了汽車發(fā)動機(jī)向底盤和駕駛室傳遞振動,有效解決了發(fā)動機(jī)怠速工況下轉(zhuǎn)向盤怠速抖動問題。

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