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        新型濕式氧化還原法脫硫藥劑試驗研究

        2018-05-22 02:41:01楊錦林
        石油化工應用 2018年4期
        關(guān)鍵詞:硫容還原法脫硫劑

        趙 凱,楊錦林,湯 成

        (中國石化西南油氣分公司采氣一廠,四川德陽 618000)

        濕式氧化還原法脫硫又稱直接轉(zhuǎn)化法,是指使用含有氧載體的溶液將天然氣中的H2S氧化為元素硫,被還原的氧化劑經(jīng)空氣再生又恢復氧化能力的一類氣體脫硫方法[1]。濕式氧化還原法脫硫工藝目前在國內(nèi)天然氣凈化方面應用較少,由于其脫硫藥劑硫容低,限制了處理能力,目前主要應用于中低潛硫量規(guī)模的脫硫處理,若應用更大規(guī)模的脫硫處理,工程建設投資大,運行能耗高,經(jīng)濟上不適宜。若要進一步提高氧化還原法脫硫工藝的處理規(guī)模,必須提高脫硫藥劑的處理硫容,同時控制藥劑降解速度。因此本文通過開展?jié)袷窖趸€原法脫硫藥劑試驗,從脫硫劑硫容、運行參數(shù)、硫磺處理、腐蝕測試等方面開展試驗,以期提高濕式氧化還原法脫硫工藝應用界限。

        1 試驗裝置流程

        試驗裝置建造在CK1井脫硫井站內(nèi),通過將CK1井酸氣(H2S含量約12 g/m3)倒入試驗裝置進行試驗測試,設計規(guī)模為:原料氣氣量<10 000 m3/d,來氣溫度10 ℃~15 ℃,吸收壓力 1.1 MPa~3.5 MPa,脫硫液循環(huán)量<6 m3/h。用于測試螯合鐵脫硫工藝、LO-CAT脫硫工藝、絡合鐵脫硫工藝等藥劑性能,能開展硫磺上浮及下沉兩種脫除方式。試驗裝置流程(見圖1)。

        酸氣原料氣通過節(jié)流降壓后進入試驗裝置原料氣吸收塔分離攜帶雜質(zhì)和游離水,隨后進入預吸收塔、吸收塔,與貧液進行接觸反應使天然氣H2S濃度降低至20 mg/m3以內(nèi),凈化后的天然氣進入凈化氣分離器分離攜液后外輸。

        預吸收塔、吸收塔內(nèi)的脫硫液貧液在吸收H2S之后形成富液,隨后進入閃蒸罐閃蒸后進入再生分離槽,在槽內(nèi)與空氣進行氧化再生,再生后形成貧液,通過貧液泵打入預吸收塔、吸收塔,循環(huán)吸收H2S。

        硫磺分離過濾流程分兩種:一種是再生分離槽頂部形成的硫泡沫進入硫泡沫槽,一種是再生分離槽底部、貧液槽底部的硫磺顆粒通過硫磺漿泵抽出,打入硫泡沫槽;硫泡沫槽內(nèi)溶液通過硫泡沫泵打入過濾機過濾硫磺顆粒,形成硫膏,濾液重新返回再生分離槽,過濾出的硫膏裝入熔硫釜進行熔硫,形成高純度硫磺外運。

        2 脫硫劑試驗測試結(jié)果

        試驗裝置先后完成對A、B、C三種脫硫劑的測試。A、B兩種藥劑較為相似,均為螯合鐵脫硫劑,均在國內(nèi)獲得一定的工業(yè)應用,兩種工藝均通過下沉方式脫除硫磺。C型脫硫劑為CK1井目前所用絡合鐵脫硫劑的改進型,硫磺通過硫泡沫上浮方式脫除。

        2.1 脫硫劑硫容

        A、B兩種脫硫劑較為相似,試驗設計測試硫容均為1.5 g/L。兩種藥劑在測試期間各項參數(shù)指標總體運行較為平穩(wěn),但兩種藥劑的ORP值差異較大。ORP值,即氧化還原電位,反應脫硫液中三價鐵離子和二價鐵離子的比例,其值越低,代表二價鐵離子越高,當ORP值低于一定程度時,會導致催化劑的過還原和鈍化。A型脫硫劑貧液ORP值為-308.5~-299.8,B型脫硫劑的-150~-130,表明A型脫硫劑中鐵離子再生轉(zhuǎn)化率不如B型脫硫劑。測試期間A型脫硫劑凈化氣H2S含量低于5 mg/m3,H2S脫除率大于99.96%,B型脫硫劑凈化氣H2S含量低于0.2 mg/m3,H2S脫除率大于99.99%,B型藥劑H2S脫除率更高。兩種藥劑測試平均硫容分別為1.40 g/L、1.58 g/L(見表1),硫容均遠高于CK1井絡合鐵脫硫工藝硫容(0.4 g/L),且硫磺下沉的脫除方式更為穩(wěn)定徹底,可應用于更大潛硫量規(guī)模的脫硫處理。

        圖1 試驗裝置工藝流程圖

        C型脫硫劑為CK1井目前所用藥劑的改進型,設計硫容由目前CK1的0.4 g/L提高至0.8 g/L,工藝方式與CK1井一致,硫磺通過硫泡沫上浮方式脫除。在短期的測試期間動態(tài)硫容最高達到2 g/L,凈化氣H2S含量低于5 mg/m3,H2S脫除率大于99.96%,顯示了藥劑良好的操作彈性及開發(fā)潛力。但由于該藥劑還處于試驗階段,且測試時間短,未工業(yè)化應用,具體運行效果還有待進一步驗證。

        2.2 溶液中硫磺特性

        測試A、B型脫硫劑形成的硫磺顆粒較C型藥劑更大,均通過重力下沉至再生分離槽底部,經(jīng)硫漿泵抽吸至轉(zhuǎn)鼓過濾機脫除?,F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)B型脫硫劑中硫磺能夠聚集成絮狀沉降下來,沉降后的硫磺結(jié)構(gòu)松散,易于流動,大大減小了硫磺堵塞的幾率;而A型脫硫劑硫磺流動性較差,測試期間造成了流程的堵塞。C型藥劑形成的硫磺顆粒較小,多數(shù)以硫泡沫的形式溢流脫除,但硫泡沫受溫度、鐵離子濃度、溶液沖擊等影響較大,泡沫形成不夠穩(wěn)定,部分硫磺顆粒隨溶液懸浮參與溶液的循環(huán)流程,易造成流程硫沉積及硫堵現(xiàn)象。

        2.3 熔硫測試

        測試期間通過熔硫釜對硫膏加熱至150℃后,硫磺顆粒熔為液體下沉至容器底部,靜置一段時間后排出液體硫磺,再經(jīng)冷卻后形成塊狀固體硫磺。試驗證明加熱熔硫工藝對氧化還原法脫硫工藝生產(chǎn)硫膏有效,但由于容器空間有限,加熱、靜置、冷卻時間較長,能耗較高,不宜用于較大規(guī)模的硫磺成型處理。三種脫硫劑熔硫樣品各項檢測數(shù)據(jù)差別不大,均能達到工業(yè)合格品的指標,除鐵的質(zhì)量分數(shù)外其他各項參數(shù)均能達到一等品或優(yōu)等品的指標,說明硫磺中鐵的含量限制了硫磺質(zhì)量(見表2)。

        2.4 脫硫劑腐蝕性

        通過腐蝕掛片方式測試脫硫溶液對不同金屬材質(zhì)的腐蝕速率,其中一個20#鋼掛片預膜無溶劑液體環(huán)氧涂料。測試結(jié)果表明氧化還原法脫硫劑對20#鋼腐蝕性強,腐蝕速率高達5.323 8 mm/a,無溶劑液體環(huán)氧涂料對氧化還原法脫硫劑具有一定耐腐蝕性,可大幅降低脫硫劑對20#鋼的腐蝕,腐蝕速率為0.114 7 mm/a。304、304L、316L三種不銹鋼材質(zhì)對氧化還原法脫硫劑的抗腐蝕性強,均小于標準要求的0.076 mm/a,可用于流程建設及溶液盛裝。五種型號掛片腐蝕程度為:20#碳鋼>20# 鋼(預膜)>304>304L>316L(見表 3)。

        表1 A、B型脫硫藥劑試驗數(shù)據(jù)表

        表2 熔硫樣品化驗測試表

        表3 試驗掛片腐蝕測試數(shù)據(jù)表

        3 結(jié)論

        (1)測試發(fā)現(xiàn)氧化還原法脫硫工藝脫硫劑硫容可從CK1井的0.4 g/L提高至1.4 g/L以上,H2S脫除率大于99.96%,展示了氧化還原法脫硫工藝良好的應用前景,可應用于更大潛硫量規(guī)模的脫硫處理。

        (2)從A、B、C三種藥劑測試對比發(fā)現(xiàn),B型脫硫劑在H2S脫除率、運行穩(wěn)定性、降低硫堵方面有較為明顯的優(yōu)勢。

        (3)對于鐵法氧化還原脫硫工藝,硫磺中鐵的含量限制了硫磺質(zhì)量,若要將硫磺品質(zhì)提高至工業(yè)一等品以上,須開展硫磺除鐵研究。

        (4)氧化還原法脫硫劑對金屬的腐蝕速率為:20#碳鋼>304>304L>316L,金屬表面預膜無溶劑液體環(huán)氧涂料可有效降低脫硫劑的腐蝕速率;氧化還原法脫硫工藝流程建設及溶液盛裝建議選擇304、304L、316L三種不銹鋼材質(zhì)。

        參考文獻:

        [1]王開岳,等.天然氣凈化工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005:193-194.

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